孫富萍
摘要:針對抽油機(jī)井躺井原因進(jìn)行抽油桿底部偏磨原因分析,提出固化桿防偏磨技術(shù)、加重桿防偏磨技術(shù)治理底部偏磨,實(shí)施后見到了明顯效果,經(jīng)濟(jì)效益顯著。
關(guān)鍵詞:機(jī)采 偏磨 研究與治理
一、項(xiàng)目背景
由于有桿泵抽油裝置簡單、操作方便、綜合成本低,所以在各種采油方式中,機(jī)采井占有絕大多數(shù)的比例。2015年濮城油田共實(shí)施抽油機(jī)維護(hù)作業(yè)325井次,純粹因?yàn)楸蒙?-10根偏磨問題造成的躺井有67井次,占躺井總數(shù)的20.6%。綜合近幾年的數(shù)據(jù),因抽油桿底部偏磨而造成油井檢泵作業(yè)的工作量約占全年抽油機(jī)井檢泵作業(yè)工作量總和的20-25%,嚴(yán)重影響了油田的開發(fā)水平。
二、抽油桿底部偏磨原因分析
2.1井斜原因
在鉆井過程中,隨著鉆井深度的增加,鉆頭與井口的同心度變差。不同井深的井中心與井口中心的相對位置,在平面上看,是在井口中心周圍的點(diǎn)的集合群;而垂直來看,井筒是一條彎曲旋扭的線條,一般油井井深超過600-800m以后,出現(xiàn)扭曲現(xiàn)象。濮城油田油井的平均傾斜度為3.75°,最大31.5°。
2.2受力不平衡,下行程中性點(diǎn)以下桿柱彎曲造成偏磨
2.2.1底部偏磨分析
經(jīng)過查詢2015年底部偏磨造成躺井的67口井的井斜數(shù)據(jù),有42.5%的井泵深以上200m以內(nèi),井斜角在0.75o以下。經(jīng)過對這些井的管柱結(jié)構(gòu)以及正常工況下的受力狀況進(jìn)行分析認(rèn)為:引起這些井偏磨的主要問題不是井斜問題,而是在設(shè)計(jì)抽油桿柱組合時只考慮了上沖程抽油桿的強(qiáng)度問題,而沒有考慮下沖程的受力狀況?;钊谙滦谐虝r受到三個向上的力的作用,分別是活塞與泵筒的摩擦力、液流通過活塞排出閥的水力阻力和下行程時作用于活塞底部的液體浮力。正是由于這三個力的作用,使活塞在下行程時必須要靠上部桿柱給其施加一個等量的向下的力才能下行。這就會引起下行程時中性點(diǎn)以下抽油桿因?yàn)槭軌喊l(fā)生彎曲形變產(chǎn)生偏磨。
2.2.2活塞下行程受力分析
SY/T5059-91《抽油泵》中規(guī)定:一級抽油泵泵筒和活塞單邊間隙在0.012-0.044mm之間,現(xiàn)場應(yīng)用的一級抽油泵單邊間隙為0.035mm,井液的動力粘度為10mpa.s,最下部為∮19mm抽油桿,以∮44×4.8×4×1800工作制度為例,進(jìn)行活塞下行時的受力分析如下:
在活塞下行時,連接活塞的拉桿是受擠壓力最大的部位,也就是說彎曲變形最厲害,因而偏磨也最嚴(yán)重,這就是有許多井井斜角很小,但起出后泵上第1-10根偏磨裂縫或者斷脫的原因所在。
2.2.3受力不平衡危害分析
中性點(diǎn)以下抽油桿因?yàn)槭芰Σ黄胶舛a(chǎn)生彎曲,其受力最大的部位就是活塞拉桿,再加上目前拉桿直徑都會≤上部抽油桿直徑,其臨界力就會小許多,拉桿在無法承受較大的上部擠壓力的情況下就會彎曲變形進(jìn)而產(chǎn)生偏磨。有些井因?yàn)槔瓧U直徑特別小,在強(qiáng)大的應(yīng)力作用下甚至?xí)霈F(xiàn)多個偏磨點(diǎn),結(jié)果造成偏磨斷脫或者是油管穿孔。
三、抽油桿底部偏磨的治理
優(yōu)化桿柱組合,使用加重桿進(jìn)行防偏磨治理:
對于泵上100-200m井斜角在4°以上的井加重桿固化以解決,依靠扶正器的支撐,使管桿之間不接觸,從而避免偏磨。對于井斜角小于4°的井,為了防止抽油桿在下行時由于受力不平衡導(dǎo)致中性點(diǎn)以下桿柱彎曲造成偏磨,在進(jìn)行桿柱設(shè)計(jì)時既考慮桿柱的強(qiáng)度,同時考慮桿柱下行的受力平衡,特別是泵徑較大或者是泵深較大的井,根據(jù)井的日產(chǎn)液量、含水、泵徑和泵深等因素通過計(jì)算,合理配備加重桿使整個桿柱組合既滿足強(qiáng)度需要,同時是下行時中性點(diǎn)下移,又由于中性點(diǎn)以下桿徑大、強(qiáng)度高受壓后不會產(chǎn)生彎曲或者彎曲程度低而減少偏磨。因此對“1吋抽油桿”進(jìn)行了改進(jìn)加工 3/4吋扣,并配套雙防接箍,因表面涂有一層耐蝕減磨的特殊金屬粉末,光潔度很高,既耐磨損,又可以降低節(jié)箍與油管之間的摩擦系數(shù),達(dá)到保護(hù)抽油桿和油管的雙重目的。該接箍不改變桿柱結(jié)構(gòu),延長管桿使用壽命。
四、抽油桿底部防偏磨技術(shù)現(xiàn)場應(yīng)用
4.1固化桿防偏磨技術(shù)
對于泵上100-200m范圍內(nèi)井斜角大于4°的井。通過加重桿固化以及更換雙防接箍,依靠扶正器的支撐,使管桿之間不接觸,從而避免偏磨。2016、2017年濮城油田抽油機(jī)井作業(yè)共使用加重桿固化防止底部偏磨99井次,共使用加重桿固化桿1980根,根據(jù)措施作業(yè)起出情況分析,抽油桿底部偏磨情況得到了有效改善。
4.2加重桿防偏磨技術(shù)
對于泵上20根偏磨穿孔、沖次較快、供液不足以及井斜角小于4°的井,特別是泵徑在50mm以上的井在設(shè)計(jì)桿柱組合時,充分考慮泵徑、泵深、日產(chǎn)液、含水等因素進(jìn)行加重桿設(shè)計(jì),使下沖程抽油桿在相同受力條件下彎曲程度減輕甚至不彎曲,從而避免了偏磨。2016、2017年濮城油田共在259口井中使用“1吋桿3/4吋扣”特殊加工加重桿5180根(配套雙防接箍),其中160井次使用3200只用于防止抽油桿底部偏磨,占雙防接箍總數(shù)的35.0%。由于雙防接箍光潔度和耐磨度都很高,使抽油桿底部偏磨程度明顯減輕。有效緩解了抽油桿底部偏磨的程度。
五、經(jīng)濟(jì)效益分析
投入部分:
1、雙防接箍3200個:3200*166=53.1萬元
2、加重桿5180根: 5180*50=25.9萬元
合計(jì):53.1+25.9=79.0萬元
產(chǎn)出部分:
1、減少作業(yè)勞務(wù)費(fèi)26井次:26*8=208萬元。
2、減少作業(yè)占產(chǎn):26*4*1.5=156噸。3522*156=54.9萬元
產(chǎn)出合計(jì):208+54.9=262.9萬元
投入產(chǎn)出比:79.0:262.9=1:3.32
六、認(rèn)識與結(jié)論
在機(jī)采管理過程中雖然偏磨是一個嚴(yán)重的問題,但每口油井的偏磨機(jī)理卻又有著本質(zhì)的不同。深入分析每口井具體的井身數(shù)據(jù)和工作參數(shù),優(yōu)化工藝設(shè)計(jì),正確使用防偏磨工具是治理偏磨的有效方法。今后將繼續(xù)深入研究機(jī)采井底部偏磨的機(jī)理,加大底部防偏磨配套技術(shù)的應(yīng)用力度,增加底部防偏磨工作的主動性,使抽油桿底部防偏磨技術(shù)不斷滿足現(xiàn)場生產(chǎn)需要。
參考文獻(xiàn):
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[2]SY/T5873-2005《有桿泵抽油系統(tǒng)設(shè)計(jì)施工、推薦做法》