摘要:針對(duì)抽油機(jī)傳動(dòng)過程能量損失較大、系統(tǒng)效率較低,致使總體能耗較高的問題,利用“老機(jī)換新”時(shí)機(jī),將油井地面驅(qū)動(dòng)設(shè)備由抽油機(jī)改為螺桿泵生產(chǎn)?,F(xiàn)場(chǎng)應(yīng)用結(jié)果表明,單井日耗電節(jié)約41.76kWh,56口措施井年累計(jì)節(jié)電85.357萬(wàn)kWh。工藝的實(shí)施有效緩解了油田節(jié)能減排壓力,節(jié)支的同時(shí)實(shí)現(xiàn)了環(huán)保。
關(guān)鍵詞:節(jié)能;抽油機(jī);螺桿泵;減排
作為油井常規(guī)舉升設(shè)備,抽油機(jī)隨油田的開發(fā)逐漸普及。因其可靠性和耐久性均展現(xiàn)出了很高的水平,因此作為油田舉升設(shè)備選型的首選,設(shè)備占有率也最高。目前抽油機(jī)舉升工藝仍沿用四連桿工藝,將電能轉(zhuǎn)化為機(jī)械能供給設(shè)備完成原油抽汲工作。通過典型井生產(chǎn)狀態(tài)下有桿抽油系統(tǒng)能流變化(表1)可知,從電機(jī)至抽油泵、油管的各個(gè)能量傳輸過程中存在能量損耗,系統(tǒng)效率僅為22.32%,能量損耗達(dá)77.68%。從能量損耗情況來(lái)看,抽油桿能量傳遞效率最低,其次是電機(jī)和皮帶減速器。如果能避免這部分能量損耗,系統(tǒng)效率將獲得大幅度提高,勢(shì)必取得非常好的效果,實(shí)現(xiàn)節(jié)能減排。
1 螺桿泵技術(shù)優(yōu)勢(shì)
地面直驅(qū)螺桿泵技術(shù)主要采用地面電機(jī)直接驅(qū)動(dòng)抽油桿作旋轉(zhuǎn)運(yùn)動(dòng),配合控制箱的變頻器通過改變輸出頻率控制地面永磁電機(jī)轉(zhuǎn)速變化,井下利用抽油桿帶動(dòng)螺桿泵轉(zhuǎn)子轉(zhuǎn)動(dòng),泵體中定轉(zhuǎn)子配合形成吸液-排液腔,將原油不斷漸進(jìn)式排出,直至采出地面[1-2]。
從整個(gè)地面驅(qū)動(dòng)原理上來(lái)看,螺桿泵驅(qū)動(dòng)省去了常規(guī)抽油機(jī)井上皮帶減速機(jī)構(gòu)和四連桿機(jī)構(gòu),由此產(chǎn)生的能耗衰減被徹底避免;其抽油桿運(yùn)動(dòng)方式與抽油機(jī)也顯著不同,抽油機(jī)抽油桿作上下往復(fù)運(yùn)動(dòng),由抽油桿受沖擊彎曲造成的桿體偏磨較為嚴(yán)重,能耗損失明顯,而螺桿泵井的抽油桿作旋轉(zhuǎn)運(yùn)動(dòng),排液速度穩(wěn)定,桿體基本不受交變沖擊,偏磨引起的能耗損失將大大降低。因此,螺桿泵相比抽油機(jī),其效率將大幅提高,節(jié)能效果顯著。
2 可行性分析
2.1技術(shù)可行性分析
與抽油機(jī)相比,螺桿泵井電機(jī)裝機(jī)功率低,電機(jī)運(yùn)行功率平穩(wěn),效率高;不需要舉升抽油桿,功率損耗小;可連續(xù)抽油,泵吸入液體時(shí)間較長(zhǎng),有利于提高低產(chǎn)井泵效。例如某廠現(xiàn)有120-27螺桿泵258臺(tái),最大運(yùn)行轉(zhuǎn)速166轉(zhuǎn)/分,理論排量28.68m3,適合產(chǎn)液量小于20t的油井。統(tǒng)計(jì)這部分設(shè)備平均日耗電75kWh,與相同產(chǎn)液量抽油機(jī)比節(jié)電超過30%。
2.2 經(jīng)濟(jì)可行性評(píng)價(jià)
10型抽油機(jī)換小為6型(或10型)抽油機(jī)與直接更換為螺桿泵舉升工藝對(duì)比見表2,其中GLB120-27螺桿泵井地面設(shè)備一次投資費(fèi)用約為22.02萬(wàn)元,年維護(hù)費(fèi)用約為3.33萬(wàn)元,年運(yùn)行能耗費(fèi)用1.55萬(wàn)元。6型抽油機(jī)地面設(shè)備一次投資費(fèi)用約為40.66萬(wàn)元,年維護(hù)費(fèi)用約為2.19萬(wàn)元,年運(yùn)行能耗費(fèi)用2.33萬(wàn)元。10型抽油機(jī)轉(zhuǎn)120-27螺桿泵15年總費(fèi)用現(xiàn)值63.79萬(wàn)元,比換小機(jī)型少15.56萬(wàn)元。
3 節(jié)能減排評(píng)價(jià)
對(duì)現(xiàn)場(chǎng)56口老舊抽油機(jī)進(jìn)行了更新,將地面設(shè)備改為螺桿泵地面設(shè)備生產(chǎn)。采用永磁無(wú)刷電機(jī)、變頻工控柜并配套了其他配套設(shè)施。其它地下管柱設(shè)備參照《螺桿泵舉升工藝手冊(cè)》和《區(qū)塊采油工程方案》設(shè)計(jì)實(shí)施。依據(jù)SY/T 5264-2012 油田生產(chǎn)系統(tǒng)能耗測(cè)試計(jì)算方法標(biāo)準(zhǔn)測(cè)試實(shí)施前后能耗。實(shí)施前后,單井有功功率下降1.74 kWh,日耗電降低41.76 kWh,年耗電節(jié)約15242 kWh,56口井實(shí)施后減少用電85.357萬(wàn)度。
4 結(jié)束語(yǔ)
借舊機(jī)改造時(shí)機(jī)對(duì)抽油機(jī)轉(zhuǎn)螺桿泵生產(chǎn),單井耗電節(jié)約效果顯著,試驗(yàn)井減少燃燒標(biāo)煤342t,預(yù)計(jì)少排放污染氣體合計(jì)890t,節(jié)約開支的同時(shí)實(shí)現(xiàn)了降低污染物排放量,推廣該項(xiàng)技術(shù)對(duì)節(jié)能減排有重要意義。
參考文獻(xiàn):
[1]劉翠霞,鐘彬偉,馬慶.地面驅(qū)動(dòng)螺桿泵采油技術(shù)的優(yōu)化策略[J].化學(xué)工程與裝備,2020(06):138-139.
[2]郝銘. 地面驅(qū)動(dòng)螺桿泵轉(zhuǎn)速自動(dòng)控制技術(shù)研究[D].西安石油大學(xué),2015.
作者簡(jiǎn)介:
陳廣志(1981-),男,2005年畢業(yè)于西安石油大學(xué)采油工程專業(yè),目前從事油水井油井作業(yè)管理工作。Email:chenguangzhi@petrochina.com.cn?地址:黑龍江省大慶市大慶油田第二采油廠第一作業(yè)區(qū)。