徐 星,陳 斌,霍漢鑫,祝怡斌
(1.廣晟有色金屬股份有限公司,廣東 韶關(guān) 512000;2.礦冶科技集團(tuán)有限公司,北京 100160)
離子型稀土開采過程中使用的主要藥劑為銨鹽,浸礦液硫酸銨濃度2%~3%,大量的浸礦劑通過離子交換作用置換出稀土元素離子后,高濃度的氨氮則殘留于稀土礦層土壤中,高濃度外源性氨氮輸入將造成嚴(yán)重的土壤氨氮污染,進(jìn)而影響土壤中微生態(tài)環(huán)境及動植物的生長并造成難以逆轉(zhuǎn)的生態(tài)影響,同時導(dǎo)致地下水、地表水污染。因此關(guān)注離子吸附型稀土礦區(qū)土壤氨氮污染問題具有重要的現(xiàn)實意義[1-2]。
候瀟對贛南地區(qū)龍南足洞和安遠(yuǎn)的稀土尾礦區(qū)土壤樣品進(jìn)行銨殘留分析,結(jié)果表明兩處礦山尾礦土壤均呈現(xiàn)弱酸性,注液區(qū)土壤游離銨和吸附銨均明顯高于非注液區(qū),土壤殘留銨污染較為顯著[3]。
張軍等采用土柱模擬試驗手段進(jìn)行了離子型稀土礦區(qū)土壤中銨態(tài)氮遷移規(guī)律研究,結(jié)果表明,交換態(tài)銨為土壤銨態(tài)氮污染的主要形態(tài),中性條件能夠促進(jìn)銨態(tài)氮的遷移,浸礦劑濃度對土壤的最大吸附量有一定影響,但對銨態(tài)氮的遷移速率影響不大[5]。
以上研究均表明離子型稀土礦山開采過程中,由于浸礦劑的注入會造成土壤氨氮殘留污染問題,但對于殘留氨氮的淋洗技術(shù)及解析規(guī)律鮮有報道。本文以廣東某稀土礦區(qū)為研究對象,采用土柱模擬試驗,對浸礦后的土柱體進(jìn)行清水淋洗,研究了不同pH值浸礦劑、不同清水淋洗工藝特征下氨氮的解析規(guī)律。為離子型稀土礦區(qū)土壤及水體氨氮污染控制奠定一定理論基礎(chǔ)。
采集廣東某離子型稀土礦山稀土礦樣三份,風(fēng)干,去除雜物,將粒徑大的土壤碾碎,各裝填10 L于有機玻璃柱中。
主要儀器:全溫振蕩培養(yǎng)箱、X射線衍射儀、電熱恒溫鼓風(fēng)干燥箱、電子天平、pH計、電導(dǎo)率儀、分光光度計。
試劑:硫酸銨、硫酸(均為分析純)、蒸餾水。
浸礦階段:配制2%濃度硫酸銨溶液作為浸礦液,用硫酸調(diào)節(jié)其pH值,在稀土礦柱1、柱2、柱3中分別注入pH值4.5、4.0、3.5的浸礦液,浸泡48 h后放出浸礦液。測量礦樣注液前后氨氮、硫酸鹽含量,測量浸出液中氨氮、pH值。
清水淋洗階段:控制流速1~6 mL/min,對浸礦后的土柱進(jìn)行淋洗,持續(xù)測量淋洗出水氨氮、pH值。當(dāng)淋洗出水中氨氮濃度達(dá)到《稀土工業(yè)污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB26451—2011)即15 mg/L,且變化平穩(wěn)時,作為淋洗終點,并測量礦樣氨氮、硫酸鹽含量。
1)1#淋洗柱(浸礦劑pH值4.5)
該淋洗柱淋洗試驗持續(xù)29 d,其中在第6 d停止淋洗24 h,在第8 d停止96 h,第22 d停止168 h。淋洗速度1~4 mL/min。
淋洗出水氨氮濃度隨時間和淋洗水量變化情況見圖1。
圖1 1#淋洗柱(浸礦pH值4.5)淋洗出水氨氮隨時間和淋洗水量的變化Fig.1 The varies of concentration of ammonia nitrogen of leaching water with different times and leaching volumes in 1# leaching column(ore leaching pH value of 4.5)
可見,淋洗過程氨氮濃度呈先迅速下降后緩慢下降趨勢,在累積淋洗體積為5.1 L時,從3 624 mg/L降至320 mg/L,同時發(fā)現(xiàn)第5 d停止淋洗,在第7 d再次淋洗時,氨氮濃度從100 mg/L上升至190 mg/L,在第7 d停止淋洗96 h,第12 d再次淋洗時,氨氮濃度從100 mg/L上升至190 mg/L,在第22 d停止淋洗168 h后,第29 d淋洗時,氨氮濃度從18 mg/L下降至11 mg/L??偭芟此繛?0.6 L,約為礦樣體積的2.1倍。在累積淋洗體積為10 L時,氨氮濃度從3 624 mg/L降至100 mg/L,下降97%。
2)2#淋洗柱(浸礦劑pH值4.0)
該淋洗柱淋洗試驗持續(xù)32 d,其中在第8 d停止淋洗48 h,在第16 d停止96 h,第22d停止168 h。淋洗速度在1~4 mL/min。
淋洗出水氨氮濃度隨時間和淋洗水量變化情況見圖2。
圖2 2#淋洗柱(浸礦pH值4.0)淋洗出水氨氮隨時間和淋洗水量的變化Fig.2 The varies of concentration of ammonia nitrogen of leaching water with different times and leaching volumes in 2# leaching column(ore leaching pH value of 4.0)
可見,淋洗過程氨氮濃度呈先迅速下降后緩慢下降趨勢,在累積淋洗體積為7 L時,氨氮濃度從4 823 mg/L下降至170 mg/L,同樣,在第7 d停止淋洗,在第9 d再次淋洗時,氨氮濃度從90 mg/L上升至180 mg/L,在第16 d停止淋洗96 h,第20 d再次淋洗時,氨氮濃度從51 mg/L上升至90 mg/L,在第23 d停止淋洗 168 h,第29 d再次淋洗時,氨氮濃度從14 mg/L上升至36 mg/L,隨后繼續(xù)淋洗,在第31 d降至15 mg/L??偭芟此繛?3 L,約為礦樣體積的2.3倍。在累積淋洗體積為10 L時,氨氮濃度從4 823 mg/L降至90 mg/L,下降98%。
3)3#淋洗柱(浸礦劑pH值3.5)
該淋洗柱淋洗試驗持續(xù)29 d,其中在第7 d停止淋洗48 h,在第16 d停止96 h,第22 d停止168 h。淋洗速度在1~4 mL /min。
淋洗出水氨氮濃度隨時間和淋洗水量變化情況見圖3。
圖3 3#淋洗柱(浸礦pH值3.5)淋洗出水氨氮隨時間和淋洗水量的變化Fig.3 The varies of concentration of ammonia nitrogen of leaching water with different times and leaching volumes in 3#leaching column(ore leaching pH value of 3.5)
可見,淋洗過程氨氮濃度呈先迅速下降后緩慢下降趨勢,在累積淋洗體積為6 L時,氨氮濃度從3 624 mg/L下降至170 mg/L,在第7 d停止淋洗,在第9 d再次淋洗時,氨氮濃度從170 mg/L上升至280 mg/L,在第16 d停止淋洗96 h,第20 d再次淋洗時,氨氮濃度從110 mg/L上升至200 mg/L,在第22 d停止淋洗168 h,第29 d淋洗時,氨氮濃度從40 mg/L下降至24 mg/L,隨后繼續(xù)淋洗,在第32 d下降至11 mg/L??偭芟此繛?2.7 L,約為礦樣體積的2.3倍。在累積淋洗體積為10 L時,氨氮濃度從3 624 mg/L降至151 mg/L,下降96%。
4)浸礦、清水淋洗前后礦樣污染物含量檢測結(jié)果
對浸礦、清水淋洗前后礦樣中氨氮、硫酸鹽含量進(jìn)行檢測,檢測結(jié)果見表1。
表1 浸礦、清水淋洗前后礦樣中污染物含量
1)清水淋洗氨氮濃度變化規(guī)律
由以上試驗結(jié)果可見,三種不同pH值浸礦劑浸礦后,氨氮濃度動態(tài)變化特征一致,在淋洗初期均會大幅下降,而后隨著淋洗水量增加緩慢下降。至淋洗終點時,淋洗水量為礦樣體積的2.1~2.3倍。
同時發(fā)現(xiàn)清水淋洗過程中,在停止淋洗一段時候后,再次淋洗時,氨氮濃度會有所上升。主要原因是稀土浸礦過程中,將大量硫酸銨帶入稀土礦土壤中,銨根離子和賦存在礦樣中的稀土離子進(jìn)行交換,銨根離子進(jìn)入稀土礦配位,該部分銨根離子不易溶出,從稀土礦解離緩慢,還有部分銨根離子被截留在土壤中,以離子形態(tài)存在,該部分銨根離子也是稀土礦土壤氨氮污染的主要來源,但其主要存在土壤孔隙水、毛細(xì)水或土壤表面,易通過清水淋洗洗出。淋洗過程中,連續(xù)注入清水,穩(wěn)定后,水流從固定通道滲透流出,而土壤中銨根離子釋放緩慢,因此連續(xù)注入清水,出水銨根離子雖大幅下降,但停留一段時間后,部分內(nèi)部銨根離子滲透到滲流通道,再次淋洗時,出水氨氮濃度小幅增大。
2)清水淋洗氨氮、硫酸鹽淋出率
由表2可見,原稀土礦樣中未檢出氨氮,采用2%高濃度硫酸銨進(jìn)行浸礦,導(dǎo)致稀土礦樣氨氮含量增加,清水淋洗后,1#柱礦樣氨氮淋出率62.01%,2#柱礦樣氨氮淋出率64.06%,3#柱礦樣氨氮淋出率63.73%,因此,通過淋洗會將大部分銨根離子洗出。
表2 清水淋洗氨氮、硫酸鹽淋出率統(tǒng)計結(jié)果
原稀土礦樣中硫酸鹽含量180~190 mg/kg,采用2%高濃度硫酸銨進(jìn)行浸礦,導(dǎo)致稀土礦樣硫酸鹽含量增加,清水淋洗后,1#柱礦樣硫酸鹽淋出率58.33%,2#柱礦樣硫酸鹽淋出率62.30%,3#柱礦樣硫酸鹽淋出率59.02%,因此,通過淋洗會將大部分硫酸根離子洗出。
通過淋洗出水中氨氮濃度隨淋洗水量和時間的變化規(guī)律,對于淋洗的工藝參數(shù)建議如下:
1)試驗可知,在淋洗終點時,淋洗水量與稀土礦樣體積比在2.1~2.3倍,而礦山實際生產(chǎn)中淋洗效果要較試驗淋洗效果差,且制約因素更多,因此建議淋洗液固比在3倍以上。
2)稀土礦淋洗過程中氨氮存在緩慢釋放現(xiàn)象,因此應(yīng)進(jìn)行間歇性周期淋洗,建議淋洗15~20 d,暫停淋洗5~10 d,而后繼續(xù)淋洗,監(jiān)測淋洗出水的氨氮變化,確定下一步的淋洗周期。
原地浸礦生產(chǎn)結(jié)束后,采用清水淋洗工藝能大大降低礦樣中殘留污染物的量,清水淋洗初期氨氮濃度大幅下降,而后隨著淋洗水量增加緩慢下降,最終淋洗出水氨氮濃度穩(wěn)定達(dá)到《稀土工業(yè)污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB26451—2011)即15 mg/L。消耗淋洗水量為礦樣體積的2.1~2.3倍。清水淋洗過程中,在停止淋洗一段時候后,再次淋洗的氨氮濃度會有小幅回升。清水淋洗能有效淋出殘留污染物,氨氮淋出率在62%以上,硫酸鹽淋出率在58%以上。