羅紅芳,張文哲,何小曲,李國榮
(1.延安職業(yè)技術(shù)學院,陜西 延安716000;2.陜西延長石油(集團)有限責任公司研究院,陜西 西安710075)
延安東部氣田位于鄂爾多斯盆地伊陜斜坡,橫跨延長縣、宜川縣和延川縣。通過對延安東部氣田上古生界地層礦物組分分析,粘土礦物以伊利石及伊蒙混層為主,屬硬脆性泥頁巖地層[1-2]。由于地層內(nèi)部微裂隙比較發(fā)育(見圖1),井眼鉆開后,若鉆井液的封堵性不高、失水造壁性不強,鉆井液及其濾液高溫高壓下處于紊流狀態(tài),極易順著裂縫層理面發(fā)生滲流,造成地層水化而強度降低,最終導致井壁失穩(wěn),發(fā)生坍塌、掉塊和卡鉆等復雜情況。該區(qū)地層不存在強構(gòu)造應力,但存在扭轉(zhuǎn),層理裂縫發(fā)育明顯;該區(qū)古生界地層屬于晚成巖時期,含易坍塌的多套煤層和炭質(zhì)泥巖,易水化膨脹和分散,發(fā)生縮徑阻卡,需加強鉆井液的抑制水化膨脹作用[3-4]。
圖1 裂縫發(fā)育的石盒子組地層(垂深2103 m)掃描電鏡圖Fig.1 SEM image of Shihezi formation with developed fractures(vertical depth:2103m)
延安氣田“雙石組”泥頁巖滲透率最高僅為100×10-9μm2,屬特低滲地層。由于泥頁巖孔隙很小,屬于微納米級,毛細管效應突出,比表面大,表面吸附水,吸水能力較強,鉆井液中含有可水化的陽離子水化并伴隨陽離子釋放,削弱巖石之間的聯(lián)結(jié),加之水化不均勻,導致地層巖石局部強度下降而發(fā)生剝落掉塊。由此可見,必須強化鉆井液封堵能力,最大程度減少鉆井液濾液滲入地層,從而避免或削弱孔隙壓力二次傳遞,降低原狀地層坍塌壓力增量。針對延安東部氣田泥頁巖地層理化特性的研究表明[5],造成延安氣田上古生界地層井壁失穩(wěn)的主要原因是鉆井液沿泥頁巖層理裂縫面滲入,導致巖石強度降低和井下復雜。
成膜水基鉆井液[6-9]又稱隔離膜鉆井液,是將交聯(lián)聚合物改性,通過物理吸附或一系列化學反應在井壁表面形成一層隔離膜,這種隔離膜可有效防止鉆井液濾液侵入地層內(nèi)部,強化鉆井液封堵性、抑制性和失水造壁性,有效實現(xiàn)泥頁巖易坍塌層的井壁穩(wěn)定,對氣層保護至關(guān)重要[10-11]。
針對上述情況,通過對核心處理劑評價和優(yōu)選,研發(fā)出了密度合理的具有強抑制性的成膜防塌鉆井液體系。該鉆井液體系既能有效防止井壁坍塌,也能夠很好地解決延安東部氣田鉆進時經(jīng)常遇到的井壁失穩(wěn)等復雜問題。
2.1.1 降濾失劑RHPT-1的評價
抗溫抗鹽兩性離子降濾失劑RHPT-1是聚合物自由基改性后的產(chǎn)物,除了良好的降濾失作用外,提切效果好且增粘有限,保證鉆井液具有很強的空間網(wǎng)狀結(jié)構(gòu)和較好的剪切稀釋性,有效地維護鉆井液性能的穩(wěn)定[12]。實驗對RHPT-1的加量進行確定,配置粘土含量4%的膨潤土漿,預水化24 h,加入1.5%SMC、3%SMP-Ⅱ攪拌30 min,加入7%KCl攪 拌30 min后,分 別 加 入0.1%、0.3%、0.5%、0.7%和0.9%的RHPT-1,攪拌1 h后裝罐,在100℃下熱滾16 h,在50℃測定6個轉(zhuǎn)速的讀值(并計算AV、PV、YP、YP/PV)和高溫高壓失水量大?。ㄒ姳?)。
從表1可以看出,隨著RHPT-1加量增加,鉆井液越來越稠,動塑比一直增加,當RHPT-1加量為0.5%的時候,表觀粘度和塑性粘度均不大,且動塑比為0.50,能夠使鉆井液有效地攜帶巖屑并且其內(nèi)部結(jié)構(gòu)不過強,當RHPT-1加量超過0.5%后,鉆井液粘度急劇增大,但HTHP失水量卻減幅很小。因此確定RHPT-1最優(yōu)加量為0.5%。
表1 加入RHPT-1后鉆井液基漿性能參數(shù)Table 1 Performance parameters of base drilling mud added with RHPT-1
2.1.2 封堵型降濾失劑CMJ-2的評價
封堵型降濾失劑CMJ-2具有較好的膜結(jié)構(gòu)(見圖2),高溫高壓封堵性和失水造壁性強,配伍性好,可有效保證鉆井液體系抗溫、抗鹽能力,在高、低密度下均有較好的配伍性和穩(wěn)定性。封堵型降濾失劑CMJ-2已在國內(nèi)氣井廣泛應用,具有易調(diào)配、加量少等優(yōu)點,且使用效果良好[13-15]。
圖2 CMJ-2膜結(jié)構(gòu)(×2590)Fig.2 CMJ-2 membrane structure(×2590)
室內(nèi)對封堵型降濾失劑CMJ-2的加量進行了優(yōu)化,配置4%鈉膨潤土的基礎(chǔ)漿,預水化24 h,加入1.5%SMC、3%SMP-Ⅱ攪拌30 min后,加入7%KCl攪拌30 min,加入0.5%RHPT-1,攪拌30 min后,分別加入1.0%、1.5%、2.0%、2.5%、3.0%CMJ-2,攪拌1 h后裝罐,在100℃下熱滾16 h,在50℃高溫條件下測定體系流變性能和高溫高壓失水量大小(見表2)。
由表2可以看出,當加入CMJ-2以后,泥餅變得很薄很致密(見圖3),且HTHP失水量大幅度減少,相比現(xiàn)場常用聚磺鉆井液體系性能提升很高。當CMJ-2加量超過2.0%以后鉆井液粘度繼續(xù)增加但失水量基本不變,所以確定其最優(yōu)加量為2.0%。
圖3 HTHP泥餅質(zhì)量對比Fig.3 Quality HTHP mud cake
表2 加入CMJ-2后鉆井液基漿性能參數(shù)Table 2 Performance parameters of base drilling fluid added with CMJ-2
根據(jù)優(yōu)選出的RHPT-1和CMJ-2處理劑,設(shè)計出了適用于延長氣井的成膜鉆井液體系,體系配方:4%土漿+0.15%~0.20%XC+0.50%RHPT-1+2.0%CMJ-2+7%KCl+1.5%~3.0%SMP-2+1.5%~2.0%SMC+2.0%~5.0%EP-2+1.0%~3.0%白瀝青+0.5%~1.5%JN-303+CaCO3(120~200目,密度1.25 g/cm3)。該體系經(jīng)100℃熱滾16 h后,其不同溫度下性能見表3。
表3 成膜鉆井液配方體系性能參數(shù)Table 3 Performance parameters of the film-forming drilling fluid system
實驗就該體系潤滑性、抑制性、抗污染能力(抗土侵、抗鈣、抗鹽)、抗溫能力、熱穩(wěn)定性等性能進行了評價。
2.3.1 潤滑性
室內(nèi)通過測定泥餅粘滯系數(shù)、潤滑系數(shù)和極壓膜強度來綜合表征體系潤滑性。采用粘滯系數(shù)測定儀測量泥餅粘滯系數(shù),鉆井液極壓潤滑測試儀測定潤滑系數(shù)和極壓膜強度。實驗結(jié)果見表4。
表4 成膜鉆井液體系潤滑性評價結(jié)果Table 4 Lubricity evaluation results of the film-forming drilling fluid system
由表4可知,該體系的API、HTHP泥餅摩阻系數(shù)和極壓潤滑系數(shù)均較低,且滑塊無任何劃痕跡象,膜強度高。這歸功于體系中潤滑劑JN-303和CMJ-2協(xié)同作用的結(jié)果。因此,該水基鉆井液體系具有很好的潤滑性能,能有效降低摩阻、防止泥包,減少井下復雜事故發(fā)生,為安全順利鉆井提供保障。
2.3.2 抑制性
鉆井液抑制性主要考察其滾動回收率和線性膨脹率,其結(jié)果見表5和表6。
表5 成膜鉆井液體系滾動回收率測試結(jié)果Table 5 Test results of the rolling recovery rate of the film-forming drilling fluid system
表6 成膜鉆井液體系線性膨脹性測試結(jié)果Table 6 Test results of linear expansion of the film-forming drilling fluid system
由表5可以看出,新建立的成膜鉆井液體系對紅層土的滾動回收率達到92%以上,比紅層土在清水浸泡條件下效果優(yōu)異很多;對巖屑的滾動回收率保持在95%以上,對比清水浸泡巖心數(shù)據(jù),表明該成膜鉆井液體系能有效抑制粘土水化分散。
由表6可以看出,浸泡后,成膜鉆井液體系濾液線性膨脹率均低于10%,可見該體系能夠很好地抑制粘土水化膨脹。結(jié)合滾動回收率實驗結(jié)果,該體系可有效抑制粘土水化膨脹和水化分散,具有很強的抑制性,可有效保證井壁穩(wěn)定。
2.3.3 抗污染能力
2.3.3.1 抗粘土污染
延安氣田上古生界地層粘土礦物含量高,室內(nèi)就該成膜鉆井液體系抗粘土污染能力進行了評價,結(jié)果見表7。
表7 成膜鉆井液體系抗粘土污染情況Table 7 Anti-clay pollution of the film-forming drilling fluid system
由表7可知,當體系加入粘土量在5.0%以內(nèi)時,該體系流變性幾乎不受粘土影響,體系很穩(wěn)定;粘土加量超過5.0%時,該體系粘切增加幅度較大,泥漿增稠,剪切稀釋性較差。表明該體系抗粘土侵不超過5.0%,仍具有較強的抗粘土污染能力。
2.3.3.2 抗鹽污染
該體系抗鹽污染能力評價結(jié)果見表8。
表8 成膜鉆井液體系抗鹽污染情況Table 8 Salt pollution resistance of the film-forming drilling fluid system
由表8可以看出,當NaCl含量從1.0%增加到7.0%時,該體系流變性能基本保持不變,具有較好的抗鹽能力。
2.3.3.3 抗鈣污染
該體系抗鈣污染能力評價結(jié)果見表9。
表9 成膜鉆井液體系抗鈣污染情況Table 9 Anti-calcium pollution of the film-forming drilling fluid system
由表9可以看出,當CaSO4含量從0.5%增加到2.0%時,該體系性能穩(wěn)定,具有較好的抗鈣能力。
2.3.4 熱穩(wěn)定性
該體系的熱穩(wěn)定性評價結(jié)果見表10。
表10 成膜鉆井液體系熱穩(wěn)定性評價Table 10 Thermal stability evaluation of the film-forming drilling fluid system
由表10可知,在100℃下,隨著熱滾時間延長,該體系流變性能和失水造壁性能保持不變,證明該體系具有良好的熱穩(wěn)定能力。
2019年,該成膜防塌鉆井液體系在延長縣張家灘區(qū)3口天然氣水平井中進行了應用。鉆井施工過程中,井壁穩(wěn)定、有效攜巖和潤滑減阻效果好,現(xiàn)場 鉆井液性能測試結(jié)果如表11所示。
表11 現(xiàn)場鉆井液性能測試結(jié)果Table 11 Drilling fluid performance field test results
從3口水平井現(xiàn)場鉆井情況可知,二開使用的聚合物體系或聚磺體系,在鉆井過程中失水量均較大,經(jīng)測定滲透率降低率都在30%左右,封堵地層能力較差,導致YYP3、YYP6兩口井二開鉆至2400~2500 m石盒子組泥巖段時出現(xiàn)掉塊、坍塌等復雜情況,不能有效穩(wěn)定井壁。而三開轉(zhuǎn)化為成膜防塌水基鉆井液體系后,抑制、封堵作用增強,API失水量控制在3.0 mL以內(nèi),滲透率降低率>70%,防塌能力顯著增強。施工過程中井壁始終保持穩(wěn)定,無掉塊、坍塌等復雜情況發(fā)生,證明了該體系的有效性和適用性,具有一定的推廣價值。
(1)根據(jù)對延安東部氣田地層井壁失穩(wěn)機理分析,延安東部氣田泥頁巖地層理化特性顯著,地層粘土礦物含量高、層理裂縫發(fā)育,鉆井液沿裂縫面的侵入,粘土水化膨脹和分散加劇,導致地層強度的降低,是造成泥頁巖井壁失穩(wěn)的主要原因。
(2)通過對主要處理劑RHPT-1和CMJ-2的優(yōu)選,研發(fā)出了密度、粘度合理的成膜防塌鉆井液體系,該體系流變性和失水造壁性較好,且具有很好的抗污染和熱穩(wěn)定能力。
(3)現(xiàn)場成功應用3口水平井,有效解決了延安東部氣田石千峰組和石盒子組地層易井壁失穩(wěn)等問題,優(yōu)快鉆井效果顯著,具有很好的推廣價值。