周建輝 李典
中車西安車輛有限公司 陜西 西安 710086
各類鐵路罐車、汽車罐車、各型罐箱幾乎均裝用了呼吸式安全閥這種安全附件。在研制罐箱用呼吸式安全閥過(guò)程中,筆者發(fā)現(xiàn)閥門(mén)型式試驗(yàn)時(shí)回座壓力偏低的現(xiàn)象,針對(duì)這一問(wèn)題進(jìn)行了原因分析,找出了影響回座壓力的主要因素,并提出了解決措施。改進(jìn)后的安全閥經(jīng)試驗(yàn)驗(yàn)證,回座壓力達(dá)到了規(guī)定值,其他參數(shù)也很好地達(dá)到了設(shè)計(jì)要求。
回座壓力:安全閥排放后其閥瓣重新與閥體接觸,即開(kāi)啟高度變?yōu)榱銜r(shí)的閥門(mén)進(jìn)口靜壓力。
安全閥回座壓力太高,會(huì)頻頻開(kāi)、關(guān)而造成頻跳現(xiàn)象,不利于關(guān)閉后重新建立密封,回座壓力太低,造成不必要的介質(zhì)損失甚至環(huán)境污染。
安全閥的回座壓力通常與閥門(mén)的整定壓力相關(guān)聯(lián)。整定壓力,即安全閥在運(yùn)行條件下開(kāi)始開(kāi)啟的預(yù)定壓力,在該壓力下,在規(guī)定的運(yùn)行條件下由介質(zhì)壓力產(chǎn)生的使閥門(mén)開(kāi)啟的力同使閥瓣保持在閥座上的力相互平衡[1]。
GB/T 12243規(guī)定當(dāng)安全閥整定壓力大于0.3MPa時(shí),回座壓力不低于整定壓力的80%,NB/T 47064規(guī)定安全閥的回座壓力不低于整定壓力的90%,所以罐箱安全閥的回座壓力要求高于國(guó)標(biāo)要求。
所研制的安全閥為彈簧直接載荷式安全閥,為全啟式,主要技術(shù)參數(shù)見(jiàn)表1。
表1 安全閥技術(shù)參數(shù)
第一次型式試驗(yàn)除回座壓力指標(biāo)偏低,其他指標(biāo)符合設(shè)計(jì)要求。第二次試驗(yàn),將彈簧的剛度由35N/m提高到60N/m,發(fā)現(xiàn)回座壓力指標(biāo)滿足了,但安全閥的排量大幅降低[2]。具體試驗(yàn)數(shù)據(jù)見(jiàn)表2。
表2 安全閥試驗(yàn)數(shù)據(jù)
彈簧直接載荷式安全閥的動(dòng)作性能主要是通過(guò)彈簧來(lái)控制的,彈簧剛度大小影響安全閥的性能。在設(shè)計(jì)安全閥時(shí),如何確定彈簧的剛度很重要,剛度過(guò)大,閥瓣所受向下的作用力大,閥瓣回座快,回座壓力大,但閥瓣向上抬升困難,影響安全閥的排量。反之,彈簧剛度過(guò)小,閥瓣所受向下的作用力較小,閥瓣抬升容易,閥門(mén)排量大,但閥瓣回座緩慢,易導(dǎo)致回座壓力低。
閥瓣與導(dǎo)向面之間的配合間隙小時(shí),閥瓣在抬升和回座過(guò)程中,會(huì)產(chǎn)生較大的摩擦力。
在閥瓣抬升階段,受摩擦力影響,閥瓣抬升困難,很難達(dá)到設(shè)定高度,難以滿足呼出排量要求。在閥瓣回座階段,摩擦力在一定程度上阻止閥瓣回座,較大的摩擦力會(huì)削弱彈簧對(duì)閥瓣的下壓作用,導(dǎo)致回座壓力偏小。
由于全啟式安全閥設(shè)有反沖機(jī)構(gòu),閥瓣開(kāi)啟速度很快,但是這種反沖機(jī)構(gòu)在閥瓣回座過(guò)程中,受到與閥體密封面之間環(huán)向間隙和垂向間隙影響,氣體很容易在此處凝聚。因此,當(dāng)閥瓣與閥體密封面進(jìn)行接觸時(shí),凝聚在此處的氣體阻止了閥瓣與閥體密封面接觸,導(dǎo)致回座壓力偏小。
常壓罐箱安全閥不設(shè)調(diào)節(jié)圈,無(wú)法通過(guò)升高或降低調(diào)節(jié)圈的高度來(lái)調(diào)整閥門(mén)的回座壓力。提高回座壓力只能通過(guò)調(diào)整安全閥的結(jié)構(gòu)來(lái)實(shí)現(xiàn)。
安全閥設(shè)計(jì)時(shí),呼出彈簧一般按如下方式進(jìn)行剛度計(jì)算。
其中,K:彈簧剛度,N/m;
F1:呼出整定時(shí)彈簧彈力,N;
P:呼出整定壓力,MPa;
A:O形密封圈內(nèi)部面積,mm2;
D:O形密封圈中徑,mm。
排放壓力條件下彈簧彈力為:
式中,F(xiàn)2:排放壓力條件下彈簧彈力,N;
Pd:排放整定壓力,MPa;
A1:O形密封圈外部至閥瓣邊緣部分面積,mm2;
λ:排放壓力減小系數(shù)。
λ為排放壓力減小系數(shù),該系數(shù)與閥門(mén)的結(jié)構(gòu)等因素有關(guān),是一個(gè)不確定值。當(dāng)λ取值為0.1時(shí),彈簧剛度計(jì)算為36N/mm,但試驗(yàn)回座壓力僅為0.32MPa,與要求的回座壓力不小于0.396MPa相差較大。
減小系數(shù)λ具有不確定性,只能通過(guò)試驗(yàn)驗(yàn)證合適的取值范圍。因此,減小系數(shù)分別按0.15、0.2和0.25三個(gè)值計(jì)算,對(duì)應(yīng)計(jì)算出3種不同剛度的彈簧,通過(guò)試驗(yàn)來(lái)驗(yàn)證來(lái)選擇剛度最合適的彈簧。當(dāng)λ=0.15時(shí),對(duì)應(yīng)彈簧剛度40N/mm;當(dāng)λ=0.20時(shí),對(duì)應(yīng)彈簧剛度43N/mm;當(dāng)λ=0.25時(shí),對(duì)應(yīng)彈簧剛度46N/mm。
為減小閥瓣與導(dǎo)向面間的摩擦力,防止閥瓣發(fā)生卡滯,確保閥瓣在運(yùn)動(dòng)過(guò)程中順利抬升和回座,調(diào)整了閥瓣與導(dǎo)向面間的徑向間隙。根據(jù)閥瓣與導(dǎo)向面接觸部分高度值,閥體導(dǎo)向面內(nèi)徑,確定增大的間隙值。通過(guò)加工閥瓣外圓的方式來(lái)增大閥瓣與導(dǎo)向面間的徑向間隙,將配合間隙單側(cè)增大0.5mm。
增大閥瓣與閥體密封面間的環(huán)向間隙和垂向間隙,使排放的氣體不在此處凝聚而快速的泄放,從而達(dá)到提高回座壓力的目的。由于提高回座壓力的同時(shí)還要滿足排量要求,因此,不能將閥瓣反沖凸邊全部去掉,將閥瓣與閥體密封面間環(huán)向和垂向間隙各增大1mm,示意圖見(jiàn)圖1。
圖1 閥瓣與閥體間隙示意圖
對(duì)采取措施后的安全閥行了多次模擬試驗(yàn)驗(yàn)證。模擬試驗(yàn)按彈簧剛度、整定壓力為原安全閥的0.5倍,情況如下[3]:
5.1.1 彈簧剛度為20N/mm和21.5N/mm時(shí),閥瓣抬升明顯,能夠達(dá)到規(guī)定的抬升高度,回座壓力也有明顯提升,為整定壓力的84.3%。但彈簧剛度為23N/mm時(shí)閥瓣抬升高度有限,不符合規(guī)定高度要求,說(shuō)明彈簧剛度取23N/mm時(shí)過(guò)大,選擇20/mm至21.5N/mm為宜。
5.1.2 閥瓣與閥體導(dǎo)向面配合間隙增大0.5mm后,模擬整定壓力為0.22MPa時(shí),回座壓力可達(dá)0.17~0.18MPa,為整定壓力的77.3%~81.8%。
5.1.3 增加閥瓣與閥體密封面間環(huán)向和垂向間隙1mm后,模擬整定壓力為0.22MPa時(shí),回座壓力可達(dá)0.18~0.20MPa,為整定壓力的81.8%~90.9%。
5.1.4 模擬試驗(yàn)同時(shí)增大彈簧剛度至20N/mm,增加閥瓣與導(dǎo)向面徑向配合間隙0.5mm,增加閥瓣與閥體密封面間環(huán)向和垂向間隙1mm后,模擬整定壓力為0.22MPa時(shí),回座壓力可達(dá)0.20MPa以上,為整定壓力的90%以上。
在試驗(yàn)過(guò)程中,閥瓣抬升和回座流暢,無(wú)卡滯現(xiàn)象。
改進(jìn)后的罐箱安全閥再次進(jìn)行了型式試驗(yàn),回座壓力達(dá)0.41MPa,為整定壓力的93.2%,符合標(biāo)準(zhǔn)要求,其他檢驗(yàn)項(xiàng)目均符合要求,具體檢測(cè)結(jié)果見(jiàn)表3。
表3 改進(jìn)后安全閥型式試驗(yàn)檢測(cè)結(jié)果
彈簧剛度是影響安全閥回座壓力的重要因素,增大彈簧剛度可有效提高回座壓力,但受閥門(mén)排量要求限制,彈簧剛度不宜過(guò)大。
增大閥瓣與閥體導(dǎo)向面配合間隙,降低摩擦;增加閥瓣與閥體密封面間環(huán)向和垂向間隙,閥瓣回座時(shí)減少聚氣,能有效提高安全閥回座壓力。