蔡文華 尹芝足 康福軍 關(guān)曉鋒
(首鋼集團(tuán)有限公司礦業(yè)公司水廠鐵礦)
數(shù)碼電子雷管是一種以電子芯片作為延期元件的新型雷管,內(nèi)置雷管身份信息碼和起爆碼,安全性更高,公安部門要求自2020年開始,露天礦山停止使用非電導(dǎo)爆管雷管,全部改用數(shù)碼電子雷管。數(shù)碼電子雷管相比非電導(dǎo)爆管雷管,具有精準(zhǔn)控制、微差時間任意可調(diào)、聯(lián)網(wǎng)檢測、密碼起爆等技術(shù)性能特點,在減少爆破震動、提高爆破效果等方面具有獨特的技術(shù)優(yōu)勢[1-5]。
隨著電子雷管全面替代非電導(dǎo)爆管雷管,如何利用更加精準(zhǔn)的起爆微差時間有效控制爆破前沖、爆破后沖、提升爆破能量利用率,進(jìn)而提升爆破質(zhì)量,成為必須解決的問題。因此,水廠鐵礦對數(shù)碼電子雷管合理起爆微差時間的確定進(jìn)行了爆破試驗研究。
水廠鐵礦于2019年11月購進(jìn)山西壺化集團(tuán)生產(chǎn)的數(shù)碼電子雷管,雷管材質(zhì)為鋁殼,直徑7.0 mm,長度80 mm;腳線靜拉力35 kg 以上;延期時間范圍為0~5 000 ms;延期誤差1 ms;防水性能為30 m 水深、72 h,且對雷管的地表連接裝置做了防水密閉處理。于11月16 日,在北區(qū)采場溝底-230 m 水平有水環(huán)境通過100 發(fā)地表檢測試驗,發(fā)現(xiàn)該類電子雷管在防水性和抗拉性上存在缺陷,隨后要求廠家進(jìn)行了提高防水和抗拉防磨的改進(jìn);到2019 年12 月底,完成了1 000 發(fā)雷管的工業(yè)應(yīng)用試驗,試驗結(jié)果雷管性能穩(wěn)定、無拒爆,雷管抗拉、抗砸能力適應(yīng)機(jī)械化炮孔填塞的需要,爆破人員熟練掌握了基本應(yīng)用技術(shù)和流程。
國產(chǎn)數(shù)碼電子雷管廣泛應(yīng)用前,水廠鐵礦多排孔微差斜線起爆一般使用普通非電導(dǎo)爆管1~8 段,通過不同段別地表管和孔內(nèi)管進(jìn)行組合起爆。逐孔起爆采用國產(chǎn)高精度雷管,孔內(nèi)管為400 ms,地表管為17,25,42,65,100 ms,通過孔外地表延期的方式進(jìn)行聯(lián)線,使得炮孔按照合理順序逐一起爆。使用國產(chǎn)普通和高精度非電導(dǎo)爆管雷管進(jìn)行深孔臺階爆破,受段別、精度限制,在通過優(yōu)化微差時間控制爆破前沖和后沖、提高爆破質(zhì)量等方面受到限制。如在爆破前沖控制上,因微差時間相對固定,導(dǎo)致爆破前沖控制誤差大,無法滿足控制爆破需求;前期使用非電導(dǎo)爆管雷管控制爆破后沖難度大,為提升爆破質(zhì)量,有時后沖達(dá)到7~9 m,增加了輔助設(shè)備處理接爆區(qū)的工程量,同時增加了爆破質(zhì)量風(fēng)險;在巖石節(jié)理裂隙發(fā)育部位,起爆微差時間不合理,會導(dǎo)致爆破能量利用率低、大塊率升高。
為加快試驗進(jìn)度和提高試驗結(jié)果的準(zhǔn)確性,試驗采用爆破分區(qū)原則,即根據(jù)可爆性進(jìn)行分組,條件基本類似的爆區(qū)分為一組。如Ⅱ組試驗爆區(qū)的地質(zhì)條件為正變質(zhì)巖系的混合花崗巖,普氏系數(shù)f=8~10,可爆性分級為Ⅱ級中等。該組試驗爆區(qū)采用310 mm直徑的炮孔,爆破段高15 m,采用的爆破參數(shù)除微差時間外其余保持一致。
(1)深孔臺階清碴爆破,選取17~125 ms 不同的代表性微差時間值進(jìn)行試驗,爆破后測量統(tǒng)計整體平均前沖距離,分析孔間、排間微差時間與前沖距離之間的關(guān)系。
(2)深孔臺階壓渣爆破,選取15~150 ms 不同的代表性微差時間進(jìn)行試驗,爆破后測量統(tǒng)計平均爆破后沖距離,分析孔間、排間微差時間與后沖距離之間的關(guān)系。
(3)深孔臺階壓渣爆破,選取15~150 ms 不同的代表性微差時間進(jìn)行試驗,爆破后大塊率按照一個電鏟采掘帶寬度統(tǒng)計,分析微差時間與大塊率之間的關(guān)系。
以Ⅱ組為例,穿孔設(shè)備為YZ-55型牙輪鉆機(jī),孔徑D=310 mm,試驗爆區(qū)巖石f=8~10,爆破階段高度H=15 m,超深h=2.5 m,孔網(wǎng)采用邊長9 m的正三角形布孔。
爆破規(guī)模40~50 孔,爆破排數(shù)3~4 排,清渣底盤抵抗線W=9 m,采用逐孔起爆的方式進(jìn)行爆破,平均炮孔填塞長度l=9 m,單孔裝銨油炸藥Q=550 kg,炸藥單耗q=0.19 kg/t。在上述爆破參數(shù)保持一致的情況下,不同試驗爆區(qū)炮孔孔間微差時間分別按照17,30,42,55,65,80,100,125 ms 進(jìn)行設(shè)置,進(jìn)行爆破效果對比試驗。為加快試驗進(jìn)度,以原來沒采用過且無歷史跟蹤數(shù)據(jù)的30,55,80,125 ms共4種微差時間為重點進(jìn)行試驗。
爆破規(guī)模40~50 孔,爆破排數(shù)3~5 排,壓渣厚度不小于15 m,壓渣底盤抵抗線w=8 m,采用逐孔起爆的方式進(jìn)行爆破,炮孔填塞長度l=8.5 m,單孔裝銨油炸藥580 kg,炸藥單耗0.2l g/t。在上述爆破參數(shù)保持一致的條件下,每個爆區(qū)炮孔排間微差時間分別按照17,30,42,50,65,80,100,125,150 ms 進(jìn)行設(shè)置,進(jìn)行爆破效果對比試驗。為加快試驗進(jìn)度,以原來沒采用過且無歷史跟蹤數(shù)據(jù)的30,55,80,125,150 ms共5種微差時間為重點進(jìn)行試驗。
水廠鐵礦通過試驗研究,發(fā)現(xiàn)中深孔臺階清碴爆破前沖距離主要與炸藥單耗有關(guān)。此外,還與前排炮孔孔間微差時間有關(guān)。如Ⅱ組試驗中,炸藥單耗按照松動爆破取小值,選取不同的孔間微差時間,統(tǒng)計整體爆破前沖距離,發(fā)現(xiàn)前排炮孔孔間微差時間對爆破前沖有較大影響。如圖1所示。
同時還發(fā)現(xiàn),雖然中深孔臺階清渣爆破增加孔間延期時間,能夠在一定程度上減少爆破前沖距離,但是大塊率卻相應(yīng)增加,如前排孔間延期時間設(shè)置35~45 ms的微差時,前沖約為段高的2 倍,爆破前沖大塊較少,爆破質(zhì)量好;前排孔間數(shù)碼雷管延期時間設(shè)置100~125 ms 的微差時(改變起爆方向),前沖約為一倍段高,但爆破前沖大塊較多,爆破質(zhì)量較差??组g微差時間對爆破大塊率的影響如圖2所示。
水廠鐵礦通過試驗研究,發(fā)現(xiàn)中深孔爆破后沖距離主要與后排孔裝藥單耗有關(guān)系,此外,還與后排孔排間延期時間有關(guān),如圖3所示。
國內(nèi)爆破經(jīng)驗認(rèn)為,一般情況下,壓碴爆破較清碴爆破前排減少大塊產(chǎn)出率20%~30%,主要原因是由于前面有碴堆阻擋,包含第一排孔在內(nèi)的各排鉆孔都可以增加裝藥量,并在碴堆的擠壓下充分破碎。水廠鐵礦通過試驗研究,發(fā)現(xiàn)中深孔爆破大塊率除與壓渣厚度、孔網(wǎng)參數(shù)、超深、炸藥單耗、巖石硬度、裝藥結(jié)構(gòu)及填塞高度有關(guān)外,還與炮孔排間微差時間有關(guān)。試驗表明,合理選取排間微差間隔時間,可以有效果降低爆破大塊率。如Ⅱ組試驗中,增加后排排間延期時間控制后沖效果明顯,但延期時間偏長時,會影響爆破質(zhì)量,造成貨源硬、大塊多,排間微差時間選取為50~60 ms 時,可見爆破后沖距離控制在5~7 m,微差擠壓爆破效果相對較好,大塊率相對其它微差時間有所降低,如圖4所示。
(1)增加數(shù)碼電子雷管的延期時間能夠在一定程度上減少爆破前沖距離,水廠鐵礦孔間微差時間較前期調(diào)整了25~40 ms,在一定程度上有效控制了爆破前沖距離。
(2)在其他爆破參數(shù)不變的情況下,孔間微差時間較前期調(diào)整了5~15 ms,排間微差時間調(diào)整了15~30 ms,后沖距離由之前的7~9 m 減少至5~7 m,有效控制了爆破后沖。
(3)采用壓縮多排孔微差間隔時間提高爆破能量利用率的方法,改進(jìn)了水廠鐵礦節(jié)理裂隙發(fā)育部位的爆破質(zhì)量,大塊率降低30%以上,提高了深孔爆破效果。