高 超
(河鋼集團(tuán)礦業(yè)有限公司)
司家營南區(qū)礦山分公司隸屬于河鋼集團(tuán)礦業(yè)有限公司,有田興鐵礦和大賈莊鐵礦2 座基建礦山,田興鐵礦基建期在豎井開拓時常遇突發(fā)涌水[1-3],進(jìn)入平巷施工后多遇斷層破碎帶[4-5],礦區(qū)的富水環(huán)境為后續(xù)基建施工及礦體采切帶來了巨大挑戰(zhàn)。司家營南區(qū)水文地質(zhì)補(bǔ)勘報告顯示,基巖地下水水位在基建過程中呈現(xiàn)下降的趨勢,隔水層間的天窗溝通第四系各含水層,多個斷層復(fù)合帶處形成了降落漏斗,長期的基建開拓致使司家營南區(qū)的水文地質(zhì)環(huán)境比勘測的水文地質(zhì)報告更加復(fù)雜?,F(xiàn)階段,預(yù)測巷道涌水位置是司家營南區(qū)平巷施工的重點(diǎn)項目。
司家營南區(qū)的田興鐵礦和大賈莊鐵礦各豎井地理位置比較分散,橫跨田疃村、李興莊村、小王莊子等村莊,灤河、新灤河等部分河流都穿越礦區(qū)。田興鐵礦主、副井區(qū)受灤河影響,豎井施工時基巖段透水現(xiàn)象嚴(yán)重,多次因涌水過大造成工程延期或中斷。司家營南區(qū)礦體穿越多個斷層,礦體及圍巖裂隙發(fā)育,透水性、富水性較強(qiáng),礦區(qū)斷裂構(gòu)造發(fā)育。南北向褶皺構(gòu)造為緊密同斜褶皺,東西向褶皺構(gòu)造為舒緩褶皺,斷層構(gòu)造則以F9~F13斷層和新河斷層的壓扭性斷裂構(gòu)造為主。
根據(jù)其賦存條件、水動力特征、滲透性等因素,將司家營南區(qū)區(qū)域含水層劃分為第四系松散巖孔隙水含水層、基巖風(fēng)化裂隙水含水層和基巖構(gòu)造裂隙水含水層3種類型[6]。
第四系松散巖孔隙水含水層在地表廣泛分布,且頂部滲透性強(qiáng),底部滲透性弱。上部主要由礫石、卵石組成,透水性強(qiáng),出水量大,與灤河關(guān)系密切;下部由粗中砂和各類砂土組成,滲透性和出水量適中;中部有一層連續(xù)性良好的粉砂黏土層,為極弱透水層,削弱了第四系上含水層與下含水層的水力聯(lián)系,但第四系含水層仍構(gòu)成統(tǒng)一含水體(圖1)。
基巖風(fēng)化裂隙含水層位于第四系底部,連續(xù)性好,含水層厚度比較均勻。該含水層透水性強(qiáng)弱不一、分布不均,富水性空間分布凌亂,為弱透水層;部分弱風(fēng)化帶結(jié)構(gòu)遭到不同程度破壞,使得透水性、富水性增強(qiáng)。弱風(fēng)化帶是風(fēng)化裂隙水的主要賦存部位。
基巖構(gòu)造裂隙含水層主要賦存于斷層及其影響帶內(nèi),由F9~F13斷層相互作用形成的復(fù)合影響帶構(gòu)成,因F9~F13斷層在垂向上有合攏的趨勢,多條斷層組成的復(fù)合影響帶在基巖深部寬度變窄,屬中等富水性含水層。
上述各含水層之間存在水力通道,含水層之間相互聯(lián)系,組合成統(tǒng)一的地下含水系統(tǒng)。礦體上覆風(fēng)化帶分布面積大,透水性不強(qiáng),連續(xù)性較好,很大程度減弱了第四系水與礦床之間的水力聯(lián)系,風(fēng)化帶成為控制第四系水進(jìn)入礦床的關(guān)鍵層位。風(fēng)化帶之上的第四系含水層分布范圍大、厚度大、透水性和富水性強(qiáng),且與灤河水力聯(lián)系密切,為礦坑水的最終來源。
司家營南區(qū)水文地質(zhì)勘查完成了CK01、CK02、CK03、CK04 共4 個大孔的多孔抽水試驗(yàn)[7],各抽水大孔均布置在斷層及其影響范圍內(nèi)。每個抽水主孔附帶10~16個觀測孔,共設(shè)監(jiān)測孔63個。
CK01 抽水孔布置在田興鐵礦S30 線南礦段上盤新河斷裂影響帶上,周圍共布設(shè)20個觀測孔,抽水試驗(yàn)持續(xù)了72 h。3#主井出水量為175.36 m3/h,靜水位降低45.97 m,主井旁管外孔NK05 靜水位降低4.79 m,主井旁第四系底部觀測孔QCK07 靜水位降低0.18 m,東部觀測孔CGK01 靜水位降低1.72 m,南部觀測孔NK09 靜水位降低3.30 m,北部觀測孔NK04靜水位降低1.16 m,西部觀測孔NK08 靜水位降低1.18 m。
CK02 抽水孔布置在田興鐵礦大賈莊礦段F9~F13斷層帶上,周圍共布設(shè)13個觀測孔,抽水試驗(yàn)持續(xù)了72 h。2#主井出水量為27.63 m3/h,靜水位降低23.62 m,主井旁管外孔GK02 靜水位降低4.89 m,主井旁第四系底部觀測孔QCK02 靜水位降低0.22 m,東北部觀測孔NK03靜水位降低2.02 m,東南部觀測孔NK05靜水位降低0.27 m。
CK03 抽水孔布置在大賈莊鐵礦S54 線南礦段上盤,周圍共布設(shè)14 個觀測孔,抽水試驗(yàn)持續(xù)了72 h。1#主井出水量為229.30 m3/h,靜水位降低12.17 m,主井旁管外孔GK03 靜水位降低7.87 m,東南部觀測孔NK12靜水位降低0.48 m,西南部基巖觀測孔GK04靜水位降低2.06 m,第四系底部觀測孔QCK04 靜水位降低0.22 m,北部觀測孔CGK03靜水位降低0.48 m。
大賈莊鐵礦大46 線與大42 線大賈莊礦段下盤布置CK04 抽水孔,周圍共布設(shè)16 個觀測孔,抽水試驗(yàn)持續(xù)了96 h。1#主井出水量93.80 m3/h,靜水位降低71.03 m,主井旁管外孔GK04 靜水位降低3.04 m,第四系底部觀測孔QCK04 靜水位降低0.22 m,北部觀測孔CGK04 靜水位降低2.68 m,西北部觀測孔NK18靜水位降低2.03 m。
在整個抽水試驗(yàn)動態(tài)觀測期間內(nèi),地下水位均有不同程度的下降,停泵60 h 后每一個觀測孔的水位均有回升,這表明多孔抽水試驗(yàn)有廣泛的影響力,基巖地下水位的壓力傳播很遠(yuǎn),基巖斷層斷裂帶附近的水頭下降更多,構(gòu)造不發(fā)育地段基巖水頭下降少。說明礦區(qū)各斷層及構(gòu)造破碎帶相互聯(lián)通,構(gòu)成脈絡(luò)狀的地下導(dǎo)水通道。巷道一旦揭露這些地方,瞬間突水量均較大,極易淹井。
在進(jìn)行抽水試驗(yàn)動態(tài)觀測期間,田興鐵礦大賈莊回風(fēng)井-375 m 水平聯(lián)絡(luò)道76.0 m 處掌子面發(fā)生突水,瞬間突水量達(dá)1 000 m3/h 以上,涌水迅速灌滿整個聯(lián)絡(luò)道,一天內(nèi)漲至豎井靜水位。由于本次巷道排水量大,持續(xù)時間長,影響范圍大。利用現(xiàn)有觀測系統(tǒng)對大賈莊回風(fēng)井-375 m 水平巷道進(jìn)行了放水試驗(yàn)觀測,歷時近一個月。
巷道最初排水量為18 000~23 760 m3/d,主要以消耗巷道內(nèi)積水為主,豎井水位急劇下降。4 h后,南礦段西部觀測孔水位開始下降,東側(cè)觀測孔水位基本未變,排水2 d 后,豎井水位降至-375 m 水平底板,維持巷道正常排水量9 240 m3/d,所有觀測孔水位均有不同程度下降,其中北部最遠(yuǎn)觀測孔NK14 水位降深2.46 m,日降幅維持在1.80 m 左右,東北方向最遠(yuǎn)觀測孔GK02下降2.59 m,日降幅維持在1.07 m左右,東部最遠(yuǎn)觀測孔水位下降0.21 m,所有觀測孔水位仍保持下降的趨勢。
在經(jīng)過豎井強(qiáng)排水及恢復(fù)平巷排水系統(tǒng)后,涌水量逐漸減小并趨于穩(wěn)定,現(xiàn)階段實(shí)測涌水量為185 m3/h。該涌水位置發(fā)現(xiàn)一條近南北向的老斷層F15,該斷層后期被巖漿巖侵入充填,形成南北展布、斷續(xù)分布的輝綠巖脈,輝綠巖脈本身堅硬完整,但巖脈兩側(cè)存在一定寬度的斷層影響帶,斷層早期活動過程中,離斷層較遠(yuǎn)的巖體亦受到一定程度的擠壓或拉張破壞,在斷層帶兩側(cè)形成一系列規(guī)模較小、斷續(xù)分布的構(gòu)造裂隙帶,輝綠巖侵入充填時,這些構(gòu)造裂隙充填程度較低,成為基巖裂隙水的主要賦存場所,亦是巷道突水的主要充水通道。
在開采條件下,第四系水為礦坑充水主要水源,構(gòu)造裂隙帶為礦坑充水主要通道,構(gòu)造裂隙帶之上的第四系底部黏性土與強(qiáng)風(fēng)化帶弱透水層很大程度減弱了第四系水與基巖裂隙水間的水力聯(lián)系,是控制第四系進(jìn)入礦坑的關(guān)健層位。礦坑排水首先消耗基巖地下水靜儲量,隨著采礦的進(jìn)行,基巖地下水降落漏斗不斷擴(kuò)展,第四系與基巖間的水頭差不斷增加,第四系越流補(bǔ)給總量增加,待礦坑排水量等于漏斗范圍內(nèi)的第四系越流量和弱風(fēng)化裂隙含水層側(cè)向補(bǔ)給量時,即為礦坑正常涌水量。
在礦區(qū)水文地質(zhì)及抽水試驗(yàn)觀測數(shù)據(jù)的基礎(chǔ)上,結(jié)合施工中統(tǒng)計的多中段巷道涌水位置,采取回歸分析的方法對采區(qū)同一斷層不同巷道涌水點(diǎn)進(jìn)行預(yù)測。以田興鐵礦大賈莊副井3 個中段的探水注漿參數(shù)資料為基礎(chǔ),根據(jù)施工中不同巷道中段遇到的斷層破碎帶,統(tǒng)計分析該斷層延伸走向,利用回歸分析法預(yù)測-475 m 中段巷道沿脈巷涌水點(diǎn)位置。表1為田興鐵礦大賈莊副井遇到同一斷層時不同中段的涌水位置統(tǒng)計。
線性回歸分析就是測量變量之間的關(guān)系,通過實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)繪制其相關(guān)關(guān)系散點(diǎn)圖,擬合出變量之間的線性回歸方程。其方程的表達(dá)形式主要為一元線性回歸方程和對數(shù)線性回歸方程。
線性回歸方程擬合優(yōu)度R2>0.95時,說明所得到的回歸方程擬合度較好;當(dāng)R2<0.85 時,說明回歸方程不能表示變量之間的相關(guān)性[8-9]。
4.2.1 一元線性回歸方程
根據(jù)表1中的統(tǒng)計數(shù)據(jù),繪制散點(diǎn)圖確定一元線性回歸方程,計算回歸方程的相關(guān)系數(shù)(圖2)。
其一元線性回歸方程為
回歸方程的相關(guān)系數(shù)R2=0.965 9。將-475 m 水平中段帶入公式(1)中,計算得涌水點(diǎn)為沿脈巷218.5 m處。
4.2.2 對數(shù)線性回歸方程
根據(jù)表1中的統(tǒng)計數(shù)據(jù),繪制散點(diǎn)圖確定對數(shù)線性回歸方程,計算回歸方程的相關(guān)系數(shù)(圖3)。
其對數(shù)線性回歸方程為
回歸方程的相關(guān)系數(shù)R2=0.987 5。將-475 m 水平中段帶入公式(2)中,計算得涌水點(diǎn)為沿脈巷219.4 m處。
根據(jù)回歸分析方程預(yù)測-475 m 中段沿脈巷涌水位置分別為沿脈巷218.5 m 處和219.4 m 處。為驗(yàn)證回歸分析方程的準(zhǔn)確性,在巷道施工至215 m 處左右預(yù)留注漿巖帽,進(jìn)行巷道探水工作,探水至巖脈巷225 m 處發(fā)現(xiàn)破碎帶涌水位置。回歸分析方程預(yù)測巷道涌水位置與實(shí)際揭露的破碎帶位置誤差分別為6.5 m 和5.6 m??紤]到實(shí)際探水注漿時均會預(yù)留注漿巖帽,其誤差范圍在注漿巖帽厚度范圍內(nèi),說明此次涌水位置預(yù)測是比較成功的,運(yùn)用回歸分析法進(jìn)行巷道涌水位置預(yù)測是可行且準(zhǔn)確的。
對數(shù)線性回歸方程的相關(guān)系數(shù)大于一元線性回歸方程式,說明利用對數(shù)線性回歸方程預(yù)測的涌水點(diǎn)位置比利用一元線性回歸方程預(yù)測的涌水點(diǎn)位置更為準(zhǔn)確些?,F(xiàn)場實(shí)際揭露的破碎帶位置也證實(shí)了這一點(diǎn)。
(1)研究了司家營南區(qū)的水文地質(zhì)與工程地質(zhì),多維度的多孔抽水試驗(yàn)動態(tài)觀測和巷道放水試驗(yàn)動態(tài)觀測數(shù)據(jù)顯示,司家營南區(qū)地下水相互導(dǎo)通,第四系水為礦坑充水主要水源,構(gòu)造裂隙帶為礦坑充水主要通道。
(2)依據(jù)各巷道涌水位置統(tǒng)計數(shù)據(jù)得出的線性回歸方程相關(guān)系數(shù)較高,方程擬合度較好,根據(jù)回歸方程預(yù)測的涌水位置與實(shí)際揭露的破碎帶位置誤差較小,其預(yù)測方程的準(zhǔn)確性得到了證實(shí)。
(3)以礦區(qū)水文地質(zhì)條件為基礎(chǔ)建立“涌水位置統(tǒng)計數(shù)據(jù)+涌水位置預(yù)測方程”的礦山巷道涌水位置預(yù)測體系尚屬首例,具有深入研究的必要。