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      龍門吊大車齒輪箱鏈輪改造與分析

      2021-09-10 06:12:09張茂捷
      內(nèi)燃機與配件 2021年3期
      關(guān)鍵詞:鏈輪齒輪箱環(huán)保

      張茂捷

      摘要:廈門集裝箱碼頭集團有限公司海天分公司的L42/43/44/45四臺龍門吊運行超過19年,大車驅(qū)動齒輪箱在使用過程中經(jīng)常出現(xiàn)齒輪和傳動軸磨損、傳動異響、齒輪箱滲漏嚴(yán)重等問題,損壞后維修成本及時間成本較高,嚴(yán)重影響設(shè)備的完好率及保障率。為提高設(shè)備的工作效率,對齒輪箱的升級改造尤為重要。

      關(guān)鍵詞:齒輪箱;鏈輪;成本;環(huán)保

      1? 概述

      廈門集裝箱碼頭集團有限公司輪胎吊L42-L45是由大連大起集團有限責(zé)任公司2001年制造完成的,至今已有19年時間。其中大車驅(qū)動齒輪箱是SEW的,最近幾年在使用過程中經(jīng)常出現(xiàn)傳動異響,齒輪箱輸出軸端漏油,甚至齒輪軸斷齒及斷軸等嚴(yán)重等問題,損壞后維修周期較長,需長時間停機,嚴(yán)重影響設(shè)備的完好率、保障率及公司的環(huán)保要求,需進(jìn)行改造提升其穩(wěn)定性。

      2? 存在問題及原處理方法

      我司這四臺龍門吊使用年限已達(dá)19 年,在作業(yè)過程中大車齒輪箱經(jīng)常出現(xiàn)齒輪和傳動軸磨損、傳動異響、齒輪箱滲漏嚴(yán)重等問題。

      2.1 齒輪箱漏油嚴(yán)重原因(見表1)

      齒輪箱漏油(如圖1)問題不符合公司的環(huán)保要求,同時也會損害齒輪箱內(nèi)部齒輪。

      2.2 大車傳動異響,無法正常運行原因(如表2、圖2和圖3)

      齒輪箱維修費用高,每次更換齒輪或傳動軸的維修及安裝成本(單個齒輪箱)都超過一萬塊錢。據(jù)統(tǒng)計近兩年內(nèi)損壞周期在三到六個月之間,維修停機時間都超過20天。如更換全新一套齒輪箱(兩個)成本需超過17萬(L43現(xiàn)已更換全新齒輪箱)。

      3? 現(xiàn)改造方案簡述

      為了解決此問題,通過計算,我們發(fā)現(xiàn)最初的設(shè)計大車驅(qū)動機構(gòu)的傳動比分配不是很合理。存在齒輪箱傳動比過大,鏈輪驅(qū)動傳動比較小。這樣的選型使齒輪箱齒輪和傳動軸的受力較大,會影響齒輪箱的壽命。由于采購更換新的齒輪箱交期太久,成本過高;齒輪箱維修周期也較長,維修成本也較高。考慮到大車驅(qū)動系統(tǒng)里鏈輪副的安全余量較大,經(jīng)技術(shù)討論商量,可通過把齒輪箱鏈輪的齒數(shù)減少來增加大車驅(qū)動總傳動比,大車驅(qū)動的速度將會降低,可以大大改善齒輪和傳動軸的受力。由于原設(shè)計L42-L45龍門吊速度過快,應(yīng)進(jìn)行限速,所以降低大車速度不會影響正常作業(yè)。

      3.1 本項目改造分為如下

      將L42-L45龍門吊的原來的大車驅(qū)動機構(gòu)的小鏈輪由原來的Z=27齒改為Z=17齒,并減少大車驅(qū)動的鏈條。(L42已改造試機中)圖4和圖5分別為鏈輪改造前后對照圖。

      3.2 改造的主要零部件清單 (見表3)

      3.3 改造費用(表4)

      平均每臺(兩個)費用11000元。

      3.4 改造前后技術(shù)參數(shù)對照 (見表5)

      ①大車齒輪箱鏈輪安裝完畢后進(jìn)行了必要的試車驗收,如表6所示。

      ②大車行走及加減速時電流檢查:

      1)改造前的起步電流范圍在(60-210A);勻速加速到最快期間電流在(60-230A)之間跳動厲害,范圍也較大。

      2)改造后的起步電流范圍在(40-130A);勻速加速到最快期間電流在(40-100A)峰值降低,電流也相對平穩(wěn)很多。

      4? 結(jié)語

      隨著港口生產(chǎn)日益繁忙,龍門吊在港口的已是必不可少的設(shè)備。大車行走是其核心機構(gòu)。在經(jīng)過對其鏈輪的改造完成并經(jīng)過現(xiàn)場調(diào)試完畢后,設(shè)備投入生產(chǎn)運行,經(jīng)過一段時間的跟蹤觀察,改造效果達(dá)到預(yù)期。

      優(yōu)點:

      ①齒輪箱輸出扭矩M=9550*P/n*i (P為電機功率原功率為(97.95kW),改造后為(76.42kW),n為電機轉(zhuǎn)速(相同1465rpm),i為齒輪箱的傳動比(相同29.22))算出結(jié)果為14559N.m相比改造前18660N.m減少了22%,大大改善齒輪和傳動軸的受力。

      ②運行時電流峰值降低40%,且平穩(wěn)很多。

      ③改造成本相比維修及拆裝成本減低很多,再以長期的經(jīng)濟性來說,成本節(jié)約顯而易見。

      ④減少齒輪和傳動軸的受力同時也可改善齒輪箱輸出軸磨損,減少漏油情況,符合公司的環(huán)保要求。

      缺點:大車驅(qū)動的速度將會降低,大車空載速度V=n/i1/i2*D*3.14/1000(n為額定轉(zhuǎn)速(1465rpm),i1為減速箱速比(29.22),i2鏈傳動速比(2.94),D為輪胎直徑(1460mm))算出結(jié)果為79m/min相比改造前下降37%。但原設(shè)計L42-L45龍門吊出廠速度125m/min過快,都進(jìn)行限速減速25%(至100m/min)。現(xiàn)公司節(jié)能減排進(jìn)行了油改電改造所鋪設(shè)的滑觸線要求(每段長度平均200米)大車行走范圍的要求及安全因素考慮,大車的行走速度再次降低,全速控制在80-85m/min。同時也與操作部多次測試,對工作效率無影響,所以降低大車速度不會影響正常作業(yè)。

      L42已改造運行近一年時間,齒輪箱無損壞事件出現(xiàn),運行效果良好,操作部反饋無影響工作效率。L44、L45也陸續(xù)改造完成。(備注:L43已更換全新齒輪箱)

      使用環(huán)境條件:沿海戶外使用環(huán)境,氣溫在0-+50℃;最大相對濕度100%,年平均相對濕度80%,24小時有凝露;工作狀態(tài)下最大風(fēng)速:20m/s;非工作狀態(tài)下最大風(fēng)速:64.2m/s。

      執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):GB3811-2008《起重機設(shè)計規(guī)范》;GB6057-2010《起重機安全規(guī)程》;GB/T 5905-86《起重機試驗規(guī)范和程序》;GB/T14783-2009《輪胎式集裝箱門式起重機技術(shù)條件》;IEC 國際電工技術(shù)委員標(biāo)準(zhǔn)。

      參考文獻(xiàn):

      [1]吳序堂.齒輪嚙合原理[M].西安:西安交通大學(xué)出版社,2009.

      [2]張培林.齒輪箱故障診斷的油液、振動信息融合方法[M].北京:機械工業(yè)出版社,2011.

      [3]蔣曉波.裝卸機械電氣設(shè)備與維修[M].大連:大連海事大學(xué)出版社,2005.

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