段美佳 張茂 盧義鵬 王欣 唐世旺
摘要:用于石油開采的緩蝕劑《緩蝕劑技術(shù)條件》檢測標(biāo)準(zhǔn)。對于緩蝕率測試,失重值通常介于默認(rèn)值的10%到40%之間,導(dǎo)致緩蝕率測試結(jié)果不準(zhǔn)確。緩蝕率檢測方法影響因素。
關(guān)鍵詞:緩蝕劑;緩蝕率檢測方法;改進(jìn)探討
隨著我國石油生產(chǎn)進(jìn)入后期階段,注水處理是最重要的生產(chǎn)技術(shù)。排出的水通常由氧、二氧化碳和硫化氫組成。廢水一旦分離,就會重新注入井中,從而可能導(dǎo)致管道和充電金屬設(shè)備的某些腐蝕。添加緩蝕劑是防止石油腐蝕的重要手段。由于腐蝕因素不同,使用了不同種類緩蝕劑。
一、以往檢驗結(jié)果分析
該標(biāo)準(zhǔn)要求的試驗介質(zhì)是油田相應(yīng)區(qū)塊的油井液體中的水介質(zhì)。試驗條件為:溫度80℃,正常壓力,玻璃貯器500ml,用密封蓋密封。按照標(biāo)準(zhǔn),使用數(shù)據(jù)處理和誤差理論分析了8個緩蝕劑樣品的數(shù)據(jù)(結(jié)果見表1)(見表2)。
1.數(shù)據(jù)分析。表2顯示:(1)8種產(chǎn)品12次試驗的平均最大偏差為41.6%,最大偏差大于50%;(2)8種產(chǎn)品12次試驗的平均相對偏差小于5%,僅占評價次數(shù)的22%;相對偏差高于平均值占55%。
2.結(jié)論分析。通過統(tǒng)計對實驗數(shù)據(jù)、樣品來源和實驗媒介的分析得出如下結(jié)論:在同一輸油管道中,采集不同時期的水樣進(jìn)行緩蝕劑靜態(tài)掛片腐蝕試驗,試驗結(jié)果不同。對同一種緩蝕劑進(jìn)行了10%靜態(tài)掛片緩蝕試驗,測定結(jié)果的相對偏差在15%~30%之間,重現(xiàn)性良好??茖W(xué)上很難準(zhǔn)確地判斷一個結(jié)果。一般來說,需要測試增加次數(shù),不僅增加了成本,而且影響了檢測的及時性。
二、實驗方法評價
油液流動中的腐蝕因素,包括pH值、溶液空氣、壓力、溫度等。對測試環(huán)境和測試過程的各個組成部分進(jìn)行詳細(xì)分析。試驗條件表明,內(nèi)部評估是確定某一溫度下的靜壓力和侵蝕率。緩蝕率壓力的影響微乎其微。根據(jù)上述分析,我們假定測試評估方法可能存在以下缺陷:
1.水樣不具代表性。
2.2.水樣中存在氧暴露問題(1)取樣時暴氧問題:(2)出口液體過濾過程中存在暴氧問題(3)暴氧是實驗過程中存在問題
3.掛片過程中有一些缺點。主要用自來水沖洗,自來水中的氧氣能使掛片氧化變成黃色,形成氧化膜,導(dǎo)致失重誤差。
4.水樣中的二氧化碳含量急劇下降。地下水中有一定的二氧化碳壓力。水的二氧化碳含量決定了水的pH值和其他特性。實驗是在持續(xù)壓力下進(jìn)行的。壓力變化導(dǎo)致二氧化碳排放到水中,遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于實際水樣中的二氧化碳含量。
5.鐵離子變化。由于暴氧,水中部分氧化的Fe2+形成Fe3+,增加水中的Fe3+并在樣品上形成不溶的Fe3+,導(dǎo)致樣品重量失重誤差。因此,在整個檢測過程中,水樣的暴氧嚴(yán)重,導(dǎo)致水樣特性發(fā)生重大變化,導(dǎo)致檢測結(jié)果大幅度偏離。
三、實驗方法的改進(jìn)與完善
1. 完善油井水樣的取樣方法。(1)將樣品放入一個干凈的小塑料桶(25kg);(2)用氮氣將塑料桶內(nèi)的空氣凈化,在放置和運(yùn)輸過程中應(yīng)立即將其關(guān)閉并倒立(3)打開取樣點取樣閥,放空以變速方式(閥開度變化)和沉淀物約1分鐘;(4)關(guān)閉取樣閥,連接取樣管路;(4)將塑料取樣桶水平放置,擰下取樣桶蓋,將取樣管迅速插入取樣桶內(nèi);(6)打開取樣閥,將小排量的水樣逐漸排出;(7)隨著塑料桶內(nèi)水樣的增多,將桶逐漸伸直,取樣后立即密封塑料桶蓋。
2.水樣預(yù)處理方法的改進(jìn)。為了減少預(yù)處理水樣過程中的氧氣,改造了正常的蓋子,開發(fā)了專用放水蓋,改進(jìn)了預(yù)處理工藝。專用放水蓋代替塑料桶蓋,將塑料桶倒置10-15分鐘,待桶內(nèi)油相浮至上層后,打開取樣閥。打開氮氣閥,稍微加壓(約0.14MPa),用脫脂棉(新)過濾試驗容器中的水樣。重要的是,水樣的儲存時間越短,可能發(fā)生的變化越小。因此,水樣應(yīng)當(dāng)天處理,當(dāng)天檢測,確保24小時內(nèi)可進(jìn)行樣品檢測。
3.掛片的預(yù)處理。用蒸餾水清洗掛片。
四、改進(jìn)后實驗數(shù)據(jù)對比分析
為驗證改進(jìn)措施的有效性,選擇8種緩蝕劑現(xiàn)場進(jìn)行評價。通過數(shù)據(jù)分析、實驗結(jié)果對比以及改進(jìn)前后評價方法的比較,結(jié)果表明:
1.偏差小于5%的改進(jìn)數(shù)據(jù)比改進(jìn)前數(shù)據(jù)高出236%。
2.將誤差率提高到10%,提高比例113%。
3.改進(jìn)導(dǎo)致最大偏差比10%以上降低93%比例。
改進(jìn)后的評價方法充分考慮了水樣的暴氧和試驗過程中的暴氧,并通過多種措施進(jìn)行了改進(jìn),大大減小了緩蝕率測定結(jié)果的偏差。重復(fù)性顯著提高,試驗結(jié)果具有可比性。
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