楊洪波
摘要:在脫硫工藝中石灰石-石膏濕法脫硫技術(shù)在電站鍋爐系統(tǒng)應(yīng)用最為廣泛,但隨著脫硫系統(tǒng)運(yùn)行時(shí)間長(zhǎng),脫硫石膏產(chǎn)品質(zhì)量出現(xiàn)含水率偏高的問(wèn)題,本文針對(duì)脫硫石膏含水率高的現(xiàn)象,確定影響因素,運(yùn)用變量分析方法,實(shí)施相關(guān)對(duì)策,取得了顯著的效果,使脫硫石膏的含水率達(dá)標(biāo)。
關(guān)鍵詞:脫硫石膏;含水率;影響因素;對(duì)策
1引言
某裝置脫硫系統(tǒng)采用石灰石——石膏濕法脫硫技術(shù),副產(chǎn)品為石膏。自2018年1月份起副產(chǎn)品石膏含水率持續(xù)偏高,石膏表面出現(xiàn)粘稠狀物體,影響到設(shè)備的穩(wěn)定運(yùn)行,為了解決脫硫石膏含水率高的問(wèn)題,保障脫硫設(shè)備長(zhǎng)周期運(yùn)行,本文通過(guò)研究石膏形成的機(jī)理,分析影響脫硫石膏含水率的各種因素,提出改善方法,實(shí)施了多種處理措施,取得了顯著的成效。
2 脫硫石膏形成的機(jī)理
脫硫石膏是煙氣脫硫的副產(chǎn)品,煙氣與漿液充分接觸被漿液冷卻并達(dá)到飽和,煙氣中的SO2、SO3、HCl、HF等酸性組份被吸收,脫硫反應(yīng)生成的亞硫酸鈣(CaSO3·1/2H2O)氧化為石膏(CaSO4·2H2O)。吸收塔漿池中反應(yīng)形成的石膏漿液,吸收塔的石膏漿液濃度達(dá)到高設(shè)定值,通過(guò)石膏排出泵送至石膏旋流站,進(jìn)入石膏脫水系統(tǒng)。送到石膏旋流站進(jìn)行一級(jí)脫水。石膏旋流站的下溢濃縮液依靠重力直接送到真空皮帶脫水機(jī)進(jìn)行二級(jí)脫水,控制脫水機(jī)上的石膏層厚度以確保脫水性能,從真空皮帶排出的石膏含水量不大于10%,直接送到石膏庫(kù)。
3 影響脫硫石膏含水率的因素
2018年初,某裝置石膏含水量偏大問(wèn)題顯著,不能正常拖運(yùn)。為此,某裝置組織召開(kāi)專題對(duì)接會(huì),通過(guò)對(duì)石膏的成色、氣溫成分、多次運(yùn)行調(diào)整等角度進(jìn)行分析,石膏中含水率約為13.00%,含水率不合格率為85.71%,石膏中含水率約為14.70%,含水率合格率為0%。
而根據(jù)研究石膏形成的機(jī)理[1]可知,形成合格的石膏要達(dá)成合適密度必然滿足合適的漿液PH、合適的供氧量、充分反應(yīng)、脫水效果?,F(xiàn)確定影響因素如下:
3.1.1 吸收塔漿液的PH不合適
濕法脫硫技術(shù)的運(yùn)行經(jīng)驗(yàn)表明,在其它參數(shù)基本穩(wěn)定的工況下,升高漿液pH值即增加石灰石漿液量,可在一定程度上提高脫硫效率。但若長(zhǎng)時(shí)間保持高pH運(yùn)行,會(huì)導(dǎo)致石膏中未完全反應(yīng)的CaCO3和CaSO3含量增加,品質(zhì)下降,因此工藝控制中必須兼顧煙氣脫硫和SO32-氧化對(duì)漿液pH的要求,一般控制PH在5.2~5.3。
3.1.2供氧量不足
氧化風(fēng)機(jī)供氧量不足,導(dǎo)致石膏漿液氧化反應(yīng)時(shí)間不足,造成石膏生成量不足,密度不佳,CaSO3。1/2H2O含量會(huì)高,從而形成石膏漿液分層,導(dǎo)致脫水效果不佳。
3.1.3 漿液氯離子及氨氮離子含量高
通過(guò)查閱文獻(xiàn)資料可知,吸收塔漿液或廢水中Cl-、NH4+含量高會(huì)抑制石膏晶體的反應(yīng)形成,使化學(xué)反應(yīng)不充分。
(1)氯離子的負(fù)作用
吸收塔漿液中氯化物濃度升高,會(huì)抑制二氧化硫溶解生產(chǎn)亞硫酸氫根,引起石膏中碳酸鈣含量增大,氯離子含量增加,石膏脫水性能下降,石膏品質(zhì)惡化。
(2)氨氮的負(fù)作用
在一定條件下碳酸鈣與硫酸氫銨可以反應(yīng)生成NH4+、H+、SO42-,另外NH4+較Ca2+活潑,在一定程度上影響碳酸鈣的充分反應(yīng),造成供漿過(guò)量或碳酸鈣反應(yīng)不完全;在石膏中會(huì)含有一些氨的絡(luò)合物,這部分絡(luò)合物具有一定的吸潮性能,最終會(huì)影響石膏含水率偏高;漿液中氨氮含量高,影響了漿液的反應(yīng),同時(shí)影響漿液PH值的提升,容易造成運(yùn)行監(jiān)盤(pán)人員誤判。
3.1.4 吸收塔入口飛灰含量高
電袋除塵器除塵效果下降,煙氣攜帶的飛灰的干擾。某裝置電袋除塵器已運(yùn)行6年,電區(qū)在鍋爐吹灰時(shí)頻繁跳停,1#、2#爐袋區(qū)只進(jìn)行局部更換,1#、2#爐吹灰時(shí)相應(yīng)的吸收塔入口粉塵明顯上升,尤其以1#爐的問(wèn)題較為顯著。電袋除塵器除塵效果下降,造成進(jìn)入吸收塔內(nèi)的粉塵增加,在一定程度上抑制二水合硫酸鈣生成,從而影響石膏的品質(zhì)。
3.1.5 脫水設(shè)備故障
石膏漿液旋流器旋流子磨損、堵塞,真空皮帶脫水機(jī)沖洗水管外漏、濾布沖洗不干凈,造成脫水效果不好,影響石膏的質(zhì)量。
3.1.6 石膏漿液密度不高
石膏漿液密度偏低,會(huì)導(dǎo)致CaSO4.2H2O含量低,進(jìn)而造成脫水效果不好,影響石膏的質(zhì)量。
4 實(shí)施改善對(duì)策
針對(duì)影響脫硫石膏的含水率高的因素,通過(guò)變量分析法對(duì)本次脫硫石膏含水率高的情況,實(shí)施相應(yīng)的對(duì)策。
4.1.1選擇合適的漿液PH[2]
根據(jù)工藝指標(biāo)的要求,吸收塔漿液的PH控制范圍為5.2~5.8,使?jié){液的PH靠低限運(yùn)行,利于SO2的吸收反應(yīng)。
4.1.2確定足夠的供氧量
吸收塔漿液PH值不變,通過(guò)啟動(dòng)備用氧化風(fēng)機(jī)運(yùn)行,調(diào)整氧化風(fēng)機(jī)的出口壓力, 供氧量不足是本次石膏含水率高在石膏脫水困難時(shí),保持合適的PH值,間斷地啟動(dòng)兩臺(tái)氧化風(fēng)機(jī)保證氧化效果,使得石膏具有良好的脫水性能。
4.1.3 降低漿液或廢水氯離子及氨氮含量
通過(guò)置換塔內(nèi)漿液恢復(fù)脫硫廢水外排操作,將1#、2#吸收塔部分“中毒”漿液置換成新鮮漿液,把1#、2#塔內(nèi)舊漿液通過(guò)事故漿液箱逐步打入3#塔,置換漿液、加強(qiáng)廢水排放量,補(bǔ)充新鮮漿液,能從本質(zhì)上較大程度改善石膏含水率高的問(wèn)題。
4.1.4 降低吸收塔入口飛灰含量高
2018年6月在1#爐檢修期間,將1#電袋除塵器袋區(qū)布袋全部更換為超凈濾袋,并對(duì)電區(qū)極板進(jìn)行清掃。
4.1.5 更換石膏漿液旋流子或真空皮帶脫水機(jī)濾布
通過(guò)更換石膏漿液旋流子或真空皮帶脫水機(jī)濾布,能提高脫水設(shè)備的脫水能力,降低脫硫石膏的含水率。
3.1.6 適當(dāng)提高石膏漿液密度
在以上效果均使用后,還要進(jìn)一步的降低脫硫石膏的含水率,可采用逐步提高石膏漿液密度,但最大不超過(guò)1200mg/m3,脫水效果顯著。
綜上所述,采取具體的對(duì)策后,脫硫石膏含水率大大降低,石膏品質(zhì)達(dá)標(biāo)。
5 結(jié)論
某裝置2018年1月份以來(lái),脫硫石膏含水率高,無(wú)法外運(yùn)。本次從脫硫石膏形成的機(jī)理出發(fā),確定了六大影響因素,通過(guò)變量分析的方法,逐一試驗(yàn)調(diào)整,確定其影響的情況,制定了具體的對(duì)策,較大降低脫硫石膏含水率高的現(xiàn)狀,取得了顯著的成效。
參考文獻(xiàn)
[1] 蔣文舉等.煙氣脫硫脫硝技術(shù)手冊(cè)[M].北京:化學(xué)工業(yè)出版社,2007.2.
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