魏占強(qiáng)
(內(nèi)蒙古蒙泰不連溝煤業(yè)有限責(zé)任公司選煤廠,內(nèi)蒙古 鄂爾多斯 010303)
內(nèi)蒙古蒙泰不連溝煤業(yè)有限責(zé)任公司選煤廠(以下簡(jiǎn)稱“不連溝選煤廠”)是中國(guó)華電集團(tuán)公司第一座千萬噸級(jí)礦井型動(dòng)力煤選煤廠,該選煤廠洗選能力為15 Mt/a,主要洗選煤種為長(zhǎng)焰煤。入洗原煤全水分小于14%,灰分小于36%,揮發(fā)分小于42%,硫分為1.2%,發(fā)熱量小于15.43 MJ/kg,屬高灰、低硫煤。
不連溝選煤廠選煤工藝為150~13 mm粒級(jí)塊煤重介淺槽分選,小于13 mm粒級(jí)末煤不入選;3~0.25 mm粒級(jí)的粗煤泥采用分級(jí)旋流器和煤泥離心機(jī)脫水回收;小于0.25 mm粒級(jí)細(xì)煤泥采用加壓過濾機(jī)和快開式板框壓濾機(jī)聯(lián)合脫水回收。主要產(chǎn)品有150~50 mm粒級(jí)大塊精煤,50~13 mm粒級(jí)洗精煤和小于13 mm粒級(jí)混煤[1]。
不連溝選煤廠由于入洗原煤煤質(zhì)有了較大變化,小于13 mm粒級(jí)末煤不分選無法確保產(chǎn)品質(zhì)量。因此,必須升級(jí)改造末煤洗選工藝,才能提升選煤廠洗選產(chǎn)品市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力,更好滿足客戶需求,給公司創(chuàng)造更大的效益,同時(shí)更加適應(yīng)國(guó)家環(huán)境保護(hù)及節(jié)能減排政策。
不連溝選煤廠原煤篩分試驗(yàn)結(jié)果見表1。
表1 原煤篩分試驗(yàn)結(jié)果
從表1及表2的原煤篩分資料分析,入選原煤有如下特點(diǎn):
(1)原煤灰分為30.69%,屬中灰原煤,硫分0.9%,為低硫原煤。
(2)大于50 mm塊煤產(chǎn)率為21.63%左右,可見矸石產(chǎn)率為3%,塊煤含量大,矸石含量較大。
(3)原煤中50~0.5 mm各粒級(jí)的含量隨粒度減小而降低,說明原煤不易碎。
(4)13~0 mm末煤含量占50.68%左右,且灰分較高。
(5)小于0.5 mm粒級(jí)含量7.103%,灰分24.61%,低于原煤灰分,說明高灰細(xì)泥含量少,矸石不易碎,但在煤泥脫水回收環(huán)節(jié)上也要充分考慮煤質(zhì)變化對(duì)設(shè)備處理能力的影響。
表2 0.5~0 mm粒級(jí)小篩分試驗(yàn)
100~0.5 mm原煤綜合級(jí)浮沉試驗(yàn)見表3。
表3 100~0.5 mm原煤綜合級(jí)浮沉試驗(yàn)結(jié)果
由表3可知:
(1)原煤浮沉煤泥占全樣含量為0.268%,表明浮沉煤泥對(duì)煤泥水系統(tǒng)影響較小。
(2)小于2.0 g/cm3密度級(jí)累計(jì)灰分為18.71%,大于0.5 mm粒級(jí)原煤經(jīng)過簡(jiǎn)單排矸,就可得到灰分較低的精煤。
(3)100~0.5 mm粒級(jí)的入選原煤浮沉組成中,小于1.50 g/cm3密度級(jí)含量為57.95%,大于2.0 g/cm3密度級(jí)含量為27.84%,呈兩頭多中間少的特點(diǎn);小于1.5 g/cm3密度級(jí)產(chǎn)率高、灰分較低,說明可通過分選得到灰分較低的精煤,大于2.0 g/cm3密度級(jí)矸石含量大、灰分高,說明可通過分選排純矸[2]。
煤和矸石的泥化特征與選煤工藝過程有著密切關(guān)系,直接影響煤泥水流程的選擇以及分選效果。特別是在煤炭的洗選加工廣度和深度日趨完善的形勢(shì)下,泥化特征對(duì)煤炭洗選加工效果以及煤泥水處理的影響顯得更為重要。煤和矸石的泥化試驗(yàn)資料已成為設(shè)計(jì)選煤廠的重要基礎(chǔ)資料之一。
2.3.1 煤和矸石的泥化試驗(yàn)——轉(zhuǎn)筒法
轉(zhuǎn)筒法的煤樣是原煤。將試樣和水一起置于轉(zhuǎn)筒中,翻轉(zhuǎn)一定時(shí)間,然后測(cè)定其粉碎程度及其所產(chǎn)生的微細(xì)顆粒的特征,同時(shí)觀察煤泥水的特性。試驗(yàn)結(jié)果列于表4。
表4 轉(zhuǎn)筒泥化試驗(yàn)
分析表4轉(zhuǎn)筒泥化試驗(yàn)結(jié)果可知,原煤遇水后有輕微的泥化,但不嚴(yán)重,同時(shí)由于細(xì)煤泥較多,生產(chǎn)中可加藥處理煤泥水。
2.3.2 矸石泥化試驗(yàn)——安氏法
矸石先過篩,制備成5.6~2.8 mm粒級(jí)的試樣,干燥后的試樣放入水中在一定攪拌力下攪拌,然后用孔徑500 μm的試驗(yàn)篩測(cè)定其小于500 μm粒級(jí)的質(zhì)量分?jǐn)?shù),用沉降法測(cè)定小于10 μm細(xì)泥的含量。試驗(yàn)結(jié)果列于表5。
表5 安氏泥化試驗(yàn)
分析表5矸石泥化試驗(yàn)可知,矸石的泥化較嚴(yán)重,屬于中等泥化程度。因此,制定工藝流程時(shí)應(yīng)盡量避免矸石的破碎解離,并縮短矸石浸水時(shí)間。
由煤泥水初始沉降速度測(cè)定結(jié)果(表6)可知,煤泥水自然沉降效果差,但易于絮凝沉降。因此,對(duì)添加的絮凝劑、凝聚劑的種類、藥量進(jìn)行了適當(dāng)調(diào)整,實(shí)現(xiàn)了煤泥水的有效沉降。
選煤廠要滿足企業(yè)客戶對(duì)選煤產(chǎn)品需要,同時(shí)結(jié)合原煤可選性曲線(圖1)測(cè)算可知:150~0.5 mm精煤擬定灰分不大于11%時(shí),150~0.5 mm原煤的可選性為中等可選;150~0.5 mm精煤擬定灰分不大于16%時(shí),原煤可選性為易選。
現(xiàn)階段選煤廠生產(chǎn)工藝為13 mm分級(jí),150~13 mm粒級(jí)塊原煤入洗,小于13 mm末煤不入洗工藝。在現(xiàn)有生產(chǎn)工藝基礎(chǔ)上針對(duì)選煤廠末煤工藝進(jìn)行升級(jí)改造,提高產(chǎn)品煤質(zhì)量,提高企業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力[3]。
表6 煤泥水初始沉降速度
圖1 可選性曲線
3.2.1 分選下限
精煤產(chǎn)品主要作為電廠原料煤使用,考慮到盡可能回收精煤,根據(jù)煤泥中大于0.25 mm粒級(jí)的含量高,灰分較原煤低,且易于重選的特點(diǎn),故分選下限定為0.25 mm[4]。
3.2.2 分選上限
確定塊原煤分選上限為150 mm,末煤分選上限為13 mm[4]。
3.3.1 塊煤分選
目前,重介淺槽分選在本廠已經(jīng)使用近10 a,現(xiàn)場(chǎng)使用效果良好,塊原煤分選不進(jìn)行改造。
3.3.2 末煤分選
選煤廠末煤工藝流程升級(jí)采用重介質(zhì)旋流器進(jìn)行分選。原煤經(jīng)13 mm分級(jí)后,小于13 mm粒級(jí)原煤進(jìn)入末煤洗選系統(tǒng),由于小于13 mm粒級(jí)煤整體粒級(jí)較細(xì),細(xì)粒含量較高,為了不影響分選效果,采用重介質(zhì)旋流器分選。重介質(zhì)旋流器分選降低了分選下限,強(qiáng)化了粗煤泥分選和回收,使得入選的煤泥量減少,灰分降低,為后續(xù)作業(yè)創(chuàng)造了良好條件[6,7]。
3.3.3 末煤入選前脫泥
由煤質(zhì)資料(表1)分析可知,0.5 mm以下原生煤泥的含量為7.01%,占小于13 mm末原煤總量的13.84%。選煤廠在升級(jí)改造時(shí)考慮到末煤在轉(zhuǎn)載過程中產(chǎn)生的次生煤泥,進(jìn)入末煤分選系統(tǒng)的總煤泥量會(huì)占小于13 mm末煤總量的22%左右,而重介質(zhì)旋流器的有效分選下限為0.5 mm左右,細(xì)粒煤泥不能得到有效分選。然而這些細(xì)粒級(jí)煤泥會(huì)污染產(chǎn)品,造成精煤產(chǎn)率損失。這么大的原生煤泥量直接進(jìn)入末煤分選系統(tǒng),會(huì)嚴(yán)重影響密度穩(wěn)定性,進(jìn)而影響重介質(zhì)旋流器的分選精度。因此,末原煤采用1 mm預(yù)先脫泥入選工藝[8]。
3.3.4 粗煤泥分選
末煤分選前脫下的煤泥中粗煤泥不經(jīng)分選直接回收摻入精煤產(chǎn)品,對(duì)精煤質(zhì)量污染較為嚴(yán)重,因此需設(shè)置粗煤泥分選工藝。在動(dòng)力煤選煤廠中螺旋分選機(jī)是一種應(yīng)用比較廣泛的無動(dòng)力煤泥分選設(shè)備。根據(jù)篩分試驗(yàn)中的煤質(zhì)分析得出,不連溝選煤廠粗煤泥的分選密度在2.0 g/cm3以上,螺旋分選機(jī)完全可以滿足此要求,因此,選煤廠選用螺旋分選機(jī)對(duì)1~0.25 mm粗煤泥進(jìn)行分選,分選出精煤采用弧形篩+離心機(jī)脫水回收,矸石采用高頻振動(dòng)篩脫水回收[9,10]。
3.3.5 細(xì)煤泥回收
細(xì)煤泥通過加壓式過濾機(jī)或快開式板框壓濾機(jī)2種方式回收。依據(jù)煤質(zhì)資料和矸石安氏泥化試驗(yàn),本選煤廠洗選的矸石屬于中等泥化程度,必須考慮矸石出現(xiàn)泥化情況,而且還要考慮煤泥粘性大而降低其處理能力,不能有效降低水分,所以選煤廠使用快開式板框壓濾機(jī)回收細(xì)煤泥[11,12]。
通過對(duì)不連溝選煤廠原煤煤質(zhì)、末煤可選性分析,以及對(duì)選煤方法分析,確定不連溝選煤廠末煤選煤工藝升級(jí)改造采用小于13 mm末煤1 mm預(yù)濕脫泥,再采用有壓兩產(chǎn)品重介質(zhì)旋流器分選,1~0.25 mm粒級(jí)粗煤泥采用螺旋分選機(jī)分選,小于0.25 mm粒級(jí)細(xì)煤泥采用快開板框壓濾機(jī)回收的聯(lián)合工藝,全廠洗水閉路循環(huán),環(huán)保節(jié)能。不連溝選煤廠末煤工藝升級(jí)改造有利于提高末煤質(zhì)量,提升選煤廠洗選產(chǎn)品市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力,更好地滿足客戶需求,給公司創(chuàng)造更大的效益,同時(shí)響應(yīng)國(guó)家環(huán)境保護(hù)及節(jié)能減排政策。