趙惠蓉
(潞安化工集團(tuán)太原化工新材料有限公司,山西 太原 030400)
我公司合成氨裝置是由氣化、變換、低溫甲醇洗3個裝置將煤燃燒、轉(zhuǎn)換反應(yīng)、脫硫脫碳,最終處理出98%以上的氫氣,成為生產(chǎn)液氨、雙氧水、己二酸、己內(nèi)酰胺、尼龍六等的重要原料之一。
低溫甲醇洗、液氮洗再生系統(tǒng)所產(chǎn)廢氣中均含有部分氫氣,低溫甲醇洗二氧化碳閃蒸塔Ⅰ段、硫化氫濃縮塔Ⅰ段排放廢氣氫體積分?jǐn)?shù)69.87%,氣體流量594.2 m3/h;液氮洗裝置的循環(huán)氫廢氣氫體積分?jǐn)?shù)88.78%,氣體流量208 m3/h??偱艢淞?99.83 m3/h,年損失氫量5 182 530.68 m3/h,折合人民幣519萬元。這些都造成了氫的浪費,且不符合環(huán)境保護(hù)要求[1]。
我公司園區(qū)低溫甲醇洗工段可處理27萬m3/h的原料氣,產(chǎn)出14萬m3/h的氫氣。低溫甲醇洗在-60 ℃~-30 ℃,用甲醇洗滌原料氣中的硫化物及CO2等。整個工藝分為吸收部分和再生部分,吸收部分是用低溫甲醇對原料氣進(jìn)行脫硫脫碳,使產(chǎn)品氫氣純度≥98%,再生部分是對甲醇液中的H2、總硫、CO2用減壓、閃蒸、加熱、氣提的方法進(jìn)行提取,凈化甲醇,甲醇可以循環(huán)使用。生產(chǎn)出副產(chǎn)品CO2、硫、排放氣等[2-3]。
液氮洗工段可處理10萬m3/h純度98%的H2,液氮洗是利用液氮在-197 ℃下深冷洗滌CO的物理原理,脫除由低溫甲醇洗供給原料氣中的物質(zhì),使φ(H2)≥99.9%,同時配有N2供后續(xù)工段使用,洗滌氮氣中含有微量H2、CO等。
2020年低溫甲醇洗、液氮洗工段洗滌液再生后,全年產(chǎn)含氫廢氣7 387 656 m3,氫氣含量平均在68%;為減小氫損耗,回收殘存H2,增加小PSA變壓吸附裝置,提純使φ(H2)≥99.9%。
增加處理氣量1 000 m3/h小PSA項目:小PSA變壓吸附是本裝置采用一段5-1-3 PSA提氫。由5臺吸附塔、1臺氣液分離器、1臺產(chǎn)品氣罐、1臺解吸氣罐組成,其工作過程包括吸附、均壓、逆放、升壓、沖洗等過程。
圖1 工藝流程框圖
表1 原料氣要求 (φ,%)
表2 產(chǎn)品氣要求 (φ,%)
a)吸附過程
來自凈化系統(tǒng)的壓力為1.09 MPa低溫甲醇洗閃蒸氣和來自液氮洗壓力為0.96 MPa馳放氣經(jīng)降壓調(diào)壓后首先進(jìn)入氣液分離器中進(jìn)行混合并分離其中夾帶的液滴,然后自吸附塔塔底進(jìn)入正處于吸附狀態(tài)的吸附塔(同時有1個吸附塔處于吸附狀態(tài))內(nèi)。
在多種吸附劑的依次選擇吸附下,其中的H2O、CH3OH、C1~C4等雜質(zhì)和部分N2、Ar被吸附下來,未被吸附的氫氣作為產(chǎn)品從吸附塔塔頂流出并進(jìn)入氫氣緩沖罐,再經(jīng)壓力調(diào)節(jié)系統(tǒng)穩(wěn)壓后送出界區(qū)去后工段。
當(dāng)被吸附雜質(zhì)的傳質(zhì)區(qū)前沿(稱為吸附前沿)到達(dá)床層出口預(yù)留段某一位置時,關(guān)閉該吸附塔的原料氣進(jìn)料閥和產(chǎn)品氣出口閥,停止吸附。吸附床開始轉(zhuǎn)入再生過程。
b)均壓降壓過程
在吸附過程結(jié)束后,順著吸附方向?qū)⑺?nèi)的較高壓力的氫氣放入其他已完成再生的較低壓力吸附塔的過程,該過程不僅是降壓過程,更是回收床層封閉死空間氫氣的過程,本流程共包括了4次連續(xù)的均壓降壓過程,因而可保證氫氣的充分回收。
c)順放過程
在均壓過程結(jié)束后,接著進(jìn)行順放,使吸附前沿達(dá)到床層出口。這時,順放出來的富氫氣用作吸附塔后沖洗時的再生氣源。
d)逆放過程
在順放過程結(jié)束后,隨著壓力的下降CO、CO2等組分也開始解吸出來,此時逆著吸附方向?qū)⑽剿毫抵两咏?,使被吸附的CO、CO2等雜質(zhì)從吸附劑中大量解吸出來,逆放解吸氣作為廢氣排空。
e)沖洗過程
逆放結(jié)束后,為使吸附劑得到徹底的再生。用來自另一臺吸附塔的2次順放氣逆著吸附方向繼續(xù)對吸附床層進(jìn)行沖洗,進(jìn)一步降低雜質(zhì)組分的分壓,使被吸附的雜質(zhì)完全解吸,吸附劑得以徹底再生。
f)均壓升壓過程
在沖洗再生過程完成后,用來自其他吸附塔的較高壓力氫氣依次對該吸附塔進(jìn)行升壓,這一過程與均壓降壓過程相對應(yīng),不僅是升壓過程,而且更是回收其他塔的床層封閉氫氣的過程,本流程共包括了連續(xù)3次均壓升壓過程。
g)產(chǎn)品氣升壓過程
在3次均壓升壓過程完成后,為了使吸附塔可以平穩(wěn)地切換至下一次吸附并保證產(chǎn)品純度在這一過程中不發(fā)生波動,需要通過升壓調(diào)節(jié)閥緩慢而平穩(wěn)地用產(chǎn)品氫氣將吸附塔壓力升至吸附壓力。
經(jīng)這一過程后吸附塔便完成了一個完整的“吸附-再生”循環(huán),又為下一次吸附做好了準(zhǔn)備。
5個吸附塔交替進(jìn)行以上的吸附、再生操作(始終有1個吸附塔處于吸附狀態(tài))即可實現(xiàn)氣體的連續(xù)分離與提純。
小PSA裝置的特點是:全自動化控制、程序控制閥門多,程控閥門切換時間短,動作頻繁,順序控制結(jié)合常規(guī)模擬控制。為滿足裝置長期、穩(wěn)定、安全運行,在PSA裝置的控制軟件中,不僅能實現(xiàn)系統(tǒng)的常規(guī)控制要求,還配置了自適應(yīng)優(yōu)化控制系統(tǒng)。
經(jīng)濟(jì)效應(yīng):2020年1月成功應(yīng)用。全年小PSA變壓吸附處理低溫甲醇洗排放氣4 804 056 m3;液氮洗排放氣2 583 600 m3?;厥諝錃夤? 023 606 m3,折合人民幣519萬元,其余2 364 050 m3廢氣回收至變換入口,循環(huán)處理,實現(xiàn)廢氣零排放,見表3。節(jié)約廢氣處理費用10萬元。
表3 2020年低溫甲醇洗、液氮洗含氫排放氣量及小PSA處理氣量匯總表
環(huán)保效果:小PSA吸附低溫甲醇洗閃蒸氣、液氮洗循環(huán)氫氣中的氮氣、一氧化碳、二氧化碳、甲醇、硫化氫、氧、甲烷,將氫氣提純?yōu)?9%以上,供給后續(xù)系統(tǒng)使用。小PSA各吸附塔再生所產(chǎn)的廢氣,經(jīng)過解析氣加壓機,送回到變換系統(tǒng)入口工藝氣中,二次循環(huán)處理。使得廢氣零外排,符合環(huán)境保護(hù)要求,廢氣節(jié)約環(huán)保處理費用10萬元。
綜上所述,本項目創(chuàng)造了更高經(jīng)濟(jì)效益的同時,有效控制了氫損耗;廢氣循環(huán)處理,零排放,符合環(huán)境保護(hù)要求。全年增加收益529萬元。為同行業(yè)提供了借鑒。
實踐證明,利用變壓吸附等小型設(shè)備回收尾氣中的氫氣,是節(jié)約氫能源的有效手段,適用于各類化工尾氣的回收處理,便于操作、投入少、占地面積小,回收廢氣利用率高。且達(dá)到很好的環(huán)境保護(hù)效果,為節(jié)能降耗起到很好的作用。