田小慶,王建華,尚國斌,宋克勇
(河南能源化工集團(tuán)鶴壁煤化工公司,河南鶴壁 458000)
河南能源化工集團(tuán)鶴壁煤化工公司(鶴壁煤化工)生產(chǎn)裝置為殼牌煤粉加壓氣化系統(tǒng),產(chǎn)出的粗煤氣經(jīng)低水氣比耐硫變換、低溫甲醇洗后,在催化劑的作用下產(chǎn)出粗甲醇,其中煤氣凈化過程中產(chǎn)生的酸性氣體中,硫化氫(H2S)體積分?jǐn)?shù)為17%~26%。為了減少環(huán)境污染,該裝置采用丹麥托普索濕接觸法制硫酸(WSA)工藝,于2013年6月正式投產(chǎn)。經(jīng)過運(yùn)行證實(shí)該工藝技術(shù)處于較高水平。目前鶴壁煤化工每年約生產(chǎn)硫酸8 000 t,可減少二氧化硫(SO2)排放5 500 t左右,生成的質(zhì)量分?jǐn)?shù)為98%濃硫酸產(chǎn)品可應(yīng)用于工業(yè)和醫(yī)藥領(lǐng)域。
WSA工藝主要化學(xué)反應(yīng)包括H2S的燃燒、SO2的轉(zhuǎn)化和硫酸的生成。其中H2S的燃燒主要在燃燒爐中進(jìn)行,化學(xué)反應(yīng)方程式為:
(1)
(2)
若氧氣量不足將發(fā)生如下反應(yīng):
(3)
SO2的轉(zhuǎn)化和硫酸的生成是在SO2轉(zhuǎn)化爐催化劑床層進(jìn)行的,采用釩催化劑,活性組分是五氧化二釩,化學(xué)反應(yīng)方程式為:
(4)
(5)
來自低溫甲醇洗裝置的酸性氣體與熱空氣在燃燒爐(06F001)中燃燒,然后進(jìn)入SO2轉(zhuǎn)化器(06R001)。SO2混合氣體通過SO2轉(zhuǎn)化器后變?yōu)槿趸?SO3)。再通過冷卻器(06E004)將混合氣體冷卻后,進(jìn)入WSA冷凝器(06E005)。濃硫酸從玻璃管內(nèi)沿內(nèi)壁由上向下流動(dòng),下部流出溫度較高的濃硫酸,先與溫度為40 ℃的濃硫酸混合后進(jìn)入濃硫酸暫儲(chǔ)罐,濃硫酸溫度降為61 ℃。再經(jīng)過酸冷卻器將濃硫酸冷卻至40 ℃。WSA冷凝器上部出口尾氣溫度為95 ℃,與一股熱空氣混合后進(jìn)入煙囪。燃燒系統(tǒng)工藝流程見圖1[1]。
圖1 燃燒系統(tǒng)工藝流程圖
SO2轉(zhuǎn)化為SO3的反應(yīng)采用釩催化劑,其活性組分為五氧化二釩。
第一層是粒徑為25 mm和12 mm的雛菊狀催化劑VK-WSA,第二層是粒徑為12 mm的雛菊狀VK-WSA,第三層是粒徑為9 mm的雛菊狀催化劑VK-WSX。通過運(yùn)行,第一、第二層催化劑SO2回收率達(dá)90%左右,而第三層催化劑SO2回收率可達(dá)99.3%以上,因此催化劑VK-WSX催化活性明顯要比催化劑VK-WSA高[2]。
究其原因,主要有以下3個(gè)方面:
(1) 由于氣化爐負(fù)荷較高,低溫甲醇洗裝置凈化氣處理量為260 000 m3/h,為了保證再生甲醇的品質(zhì),再生塔蒸汽消耗量由14 000 t/h提高至21 000 t/h,從而造成酸性氣換熱器(05E018)換熱面積不夠、換熱效果不好,導(dǎo)致酸性氣中攜帶甲醇。
(2) 系統(tǒng)中二氧化碳(CO2)含量波動(dòng),造成換熱器(05E020)換熱效果不好。
(3) 酸氣提濃量(FV05023)開度過大,熱負(fù)荷高,造成換熱器(05E018、05E019和05E020)換熱效果不好。甲醇隨酸性氣體進(jìn)入燃燒爐后,由于甲醇的燃燒值和耗氧量都高于H2S氣體,燃燒后會(huì)造成爐膛溫度的不穩(wěn)定,而且還有生成硫黃和析碳的可能。
為此采取了以下措施:
(1) 在酸性氣管線上增加一臺(tái)換熱器(05E018B)和氣液分離器(05S005),減少甲醇液體的夾帶量。
(2) 穩(wěn)定酸脫單元主洗(FV05008)和精洗(FV05009)的甲醇洗滌量,保證氣體中CO2含量的穩(wěn)定,從而優(yōu)化05E018、05E019和05E020換熱效果。
(3) 維持FV05023開度在700 m3/h。
通過以上的技改措施,徹底解決了酸性氣體夾帶甲醇問題,保證了燃燒爐的穩(wěn)定性。
由于燃燒爐內(nèi)壁采用耐火澆注料,長(zhǎng)時(shí)間運(yùn)行,造成耐火澆注料脫落,酸性氣體直接與換熱器列管接觸,對(duì)設(shè)備造成腐蝕。進(jìn)而一方面引起換熱器列管堵塞,換熱效果不好(見圖2);另一方面,換熱器列管腐蝕泄漏后,由于蒸汽壓力高,蒸汽漏入工藝氣系統(tǒng),影響催化劑使用壽命,同時(shí)又大大降低了硫酸產(chǎn)品濃度,增加了管道腐蝕的風(fēng)險(xiǎn)。
圖2 06E001列管堵塞情況
解決方法:在燃燒爐與換熱器之間,增加耐火磚防火墻,同時(shí)將06E001入口管束更換為陶瓷材質(zhì),減小腐蝕風(fēng)險(xiǎn)。
由于操作和設(shè)備原因,轉(zhuǎn)化爐出口溫度低于設(shè)計(jì)要求(260 ℃),造成少量的硫酸以液態(tài)形式長(zhǎng)時(shí)間殘留于管線內(nèi),引起腐蝕。為此,在管線外側(cè)低點(diǎn)管線處增加904L不銹鋼管材,增強(qiáng)其耐腐蝕性,杜絕了跑冒滴漏現(xiàn)象的發(fā)生。
酸霧控制器是利用硅油霧化燃燒后形成二氧化硅晶核,從而使工藝氣中的氣相硫酸凝集,并冷凝成為硫酸。向WSA冷凝器的上游工藝氣中加入一定量的二氧化硅顆粒,可減少酸霧的散發(fā)。酸液滴到二氧化硅顆粒形成的結(jié)晶核上后不斷生長(zhǎng),到一定大小后從氣流中分離出來;工藝氣中含有一定量的結(jié)晶核時(shí),WSA冷凝器中酸霧的形成即可得到遏制,從而使尾氣酸霧達(dá)到排放指標(biāo)[3]。
在運(yùn)行過程中,酸霧控制器頻繁跳車。究其原因,與燃料氣中的氣體成分有關(guān)系,氣體中的氫氣含量有變化,造成硅油燃燒效果不好;系統(tǒng)中加硅油的酸霧控制器(MCU)火焰漂浮不定,火檢失敗,造成酸霧控制器頻繁跳車。為此,將燃料氣改為酸脫單元出口的凈化氣,其組分變化詳見表1。
表1 氣體組分體積分?jǐn)?shù)變化一覽表 %
同時(shí),對(duì)MCU的槍頭進(jìn)行改造,并變動(dòng)火檢位置,適當(dāng)調(diào)節(jié)助燃風(fēng)和冷卻風(fēng)的風(fēng)量,從而實(shí)現(xiàn)酸霧控制器的穩(wěn)定運(yùn)行。
在運(yùn)行過程中,硅油的過量添加,導(dǎo)致了酸霧中SO3濃度偏高,主要原因是雜質(zhì)微粒和催化劑粉末進(jìn)入工藝氣中,取代了二氧化硅晶核的功能。建議日常生產(chǎn)中,嚴(yán)格遵守操作規(guī)程,嚴(yán)禁催化劑超溫,并定期吹掃和過篩清理,同時(shí)建議考慮在轉(zhuǎn)化爐后增加靜電除塵設(shè)備,保證工藝氣的清潔度。
06E005內(nèi)有玻璃管共計(jì)972根。在運(yùn)行過程中,發(fā)現(xiàn)現(xiàn)場(chǎng)煙囪有冒白煙現(xiàn)象,經(jīng)檢修后確認(rèn)內(nèi)部導(dǎo)液管脫落、絲網(wǎng)除沫器損壞。究其原因:一是與安裝時(shí)存在的應(yīng)力有關(guān),溫度和壓力稍有變化將導(dǎo)致玻璃管破裂;二是與生產(chǎn)時(shí)的升降溫速率有關(guān)。升降溫過快會(huì)導(dǎo)致玻璃管局部過熱破裂,應(yīng)嚴(yán)格控制升降溫范圍≤15 K;三是與玻璃管內(nèi)外的壓差有關(guān),正常應(yīng)保持在0.6 kPa以內(nèi),超壓會(huì)擠壓玻璃管導(dǎo)致破裂。為此,在06E005出口處增加絲網(wǎng)除沫器的數(shù)量,同時(shí)在煙囪入口處增加了1臺(tái)離心式耐腐蝕風(fēng)機(jī),將未冷凝的酸氣引至動(dòng)力分廠脫硫脫硝裝置回收利用,以實(shí)現(xiàn)環(huán)保裝置達(dá)標(biāo)排放要求。
由于06E005入口管道保溫效果差,以及06E001列管內(nèi)漏等問題,造成06E005入口膨脹節(jié)腐蝕嚴(yán)重。用耐酸磚將膨脹節(jié)圍起來,并灌注耐高溫、耐酸材料后觀察其效果,發(fā)現(xiàn)仍有澆注料裂縫和脫落現(xiàn)象,脫落的澆注料直接進(jìn)入酸氣管道,導(dǎo)致了結(jié)晶核的增加,造成了酸霧超標(biāo),影響了硫酸產(chǎn)品的品質(zhì)。為保證環(huán)保裝置的正常運(yùn)行,在機(jī)會(huì)檢修時(shí),將入口膨脹節(jié)材質(zhì)更換為碳纖維布,目前運(yùn)行正常。
在裝置試車過程中,由于頻繁開停車,造成催化劑強(qiáng)度出現(xiàn)衰減,再加上熱風(fēng)機(jī)(06K002)風(fēng)量波動(dòng),造成燃燒爐中O2體積分?jǐn)?shù)低于5.5%的設(shè)計(jì)值;含有H2S的酸性氣體在燃燒爐中燃燒不完全,工藝氣中富集的H2S氣體與SO2轉(zhuǎn)化器入口的一小股冷卻空氣結(jié)合,出現(xiàn)了自燃,造成SO2轉(zhuǎn)化器入口溫度超標(biāo),從而導(dǎo)致上層催化劑超溫、催化劑碳化和燒結(jié),SO2轉(zhuǎn)化器上層壓差增大,影響裝置負(fù)荷的提升。為此,將上層催化劑重新過篩和部分更換,并嚴(yán)格控制燃燒爐氧含量指標(biāo),解決了這一問題[4]。
WSA硫回收工藝裝置投入生產(chǎn)運(yùn)行以來,經(jīng)過不斷調(diào)試、優(yōu)化、改造,目前各項(xiàng)工藝指標(biāo)均已達(dá)到了最佳運(yùn)行狀態(tài)。同時(shí),有效回收了低溫甲醇洗裝置分離出的H2S氣體,避免了硫排放,符合環(huán)保要求。