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      延遲焦化裝置停工期間的腐蝕及防護(hù)措施

      2021-09-02 02:16:54李誠(chéng)成王志剛
      石油化工腐蝕與防護(hù) 2021年4期
      關(guān)鍵詞:焦化低點(diǎn)氮?dú)?/a>

      李誠(chéng)成,周 琪,王志剛,李 正

      (中國(guó)石油化工股份有限公司洛陽(yáng)分公司, 河南 洛陽(yáng) 471012)

      某石化分公司延遲焦化裝置設(shè)計(jì)加工能力1.40 Mt/a,年開(kāi)工時(shí)間8 400 h,循環(huán)比0.3,采用“一爐兩塔”和“可靈活調(diào)節(jié)循環(huán)比”的工藝流程。根據(jù)生產(chǎn)要求,該延遲焦化裝置需要停工進(jìn)行低負(fù)荷改造。為了防止腐蝕,對(duì)裝置停工期間設(shè)備及管道容易產(chǎn)生腐蝕的部位及原因進(jìn)行了分析,提出并采取有針對(duì)性的應(yīng)對(duì)措施,取得了良好效果。

      1 延遲焦化裝置易腐蝕部位及原因分析

      近年來(lái),延遲焦化裝置原料中腐蝕性雜質(zhì)的含量及種類不斷增加,其中主要包括各種形態(tài)的硫化物、氮化物、氯化物、有機(jī)酸以及金屬等。在裝置停工退油期間,這些雜質(zhì)易附著在管道的彎頭處,與管道吹掃后滴落在彎頭處的液態(tài)水接觸形成電化學(xué)腐蝕環(huán)境,對(duì)設(shè)備和管道造成腐蝕。

      1.1 工藝管道的腐蝕

      減壓渣油在延遲焦化裝置焦炭塔中進(jìn)行裂解反應(yīng),其中渣油中的含硫物質(zhì)會(huì)反應(yīng)產(chǎn)生大量的硫化物,含氮物質(zhì)反應(yīng)產(chǎn)生氨,氯化物易水解產(chǎn)生氯化氫,氯化氫在氣相中腐蝕較弱,但遇水溶解后能形成腐蝕性極強(qiáng)的鹽酸。此外,渣油中所含的金屬物質(zhì)與氧結(jié)合也容易造成設(shè)備、管道的腐蝕。在裝置停工吹掃后,管道彎頭處容易發(fā)生吸氧腐蝕,其主要原因是彎頭處容易殘留冷凝后的液態(tài)水,空氣中的氧氣易溶解于金屬表面的水膜中,從而導(dǎo)致金屬發(fā)生電化學(xué)腐蝕。

      管道吹掃后的部分存水冷凝并附著在工藝管道表面,充當(dāng)電解質(zhì)溶液,水中的氧有去極化作用,構(gòu)成腐蝕原電池,使得鋼鐵發(fā)生腐蝕。

      在氧的作用下,反應(yīng)進(jìn)一步進(jìn)行:

      Fe(OH)3脫水從而形成鐵銹:

      這種腐蝕由表面開(kāi)始,逐漸向深層發(fā)展,形成大面積的腐蝕區(qū)域,加劇了碳鋼腐蝕。

      工藝管道上金屬的腐蝕主要是這種吸氧腐蝕,吸氧腐蝕的速率與水中的溶解氧濃度成正比。氧的濃度越大,在水、垢兩相中質(zhì)量濃度差就越大,則陰陽(yáng)兩極的電位差也越大,金屬越易與氧反應(yīng)從而造成管道腐蝕。

      1.2 設(shè)備的腐蝕

      作為延遲焦化裝置進(jìn)料的減壓渣油中殘?zhí)?、金屬及硫含量較高,此外裝置進(jìn)料還包括溶劑脫瀝青裝置的輕油漿和瀝青質(zhì),油漿中的固含量較高,致使延遲焦化裝置的設(shè)備腐蝕嚴(yán)重。在裝置停工期間更應(yīng)該注意保護(hù)容易腐蝕的設(shè)備和管道。停工期間需要重點(diǎn)防護(hù)的易腐蝕設(shè)備包括冷卻器、冷卻水箱和分餾塔塔盤(pán)等。

      冷卻器、冷卻水箱是延遲焦化裝置腐蝕最嚴(yán)重的部位,這些冷換設(shè)備的腐蝕情況見(jiàn)表1。

      表1 冷換設(shè)備的腐蝕泄漏情況

      這些冷換設(shè)備易產(chǎn)生腐蝕的原因是當(dāng)金屬管束上結(jié)有水垢或有沉積水渣時(shí),在水垢或水渣下形成垢下腐蝕。垢下腐蝕可能是堿性腐蝕,也可能是酸性腐蝕,主要取決于水中所含的雜質(zhì)以及水的pH值。延遲焦化裝置的冷換設(shè)備腐蝕類型為酸腐蝕,當(dāng)水中含有MgCl2和CaCl2時(shí),在沉積物下的MgCl2和CaCl2會(huì)與水發(fā)生反應(yīng),形成Mg(OH)2和Ca(OH)2以及HCl,使pH值下降,對(duì)鋼材形成酸腐蝕。當(dāng)金屬表面有堅(jiān)硬的水垢存在時(shí),反應(yīng)生成的氫難以擴(kuò)散到液相中,容易滲入鋼材與碳鋼中的Fe3C(滲碳體)發(fā)生反應(yīng),造成鋼材脫碳,同時(shí)使金屬組織發(fā)生變化,形成微小晶間裂紋,造成冷換設(shè)備腐蝕損傷。

      此外,延遲焦化裝置的分餾塔塔盤(pán)腐蝕情況也較嚴(yán)重,在裝置停工吹掃結(jié)束后,蒸汽冷凝形成的存水也會(huì)滯留在分餾塔塔盤(pán)上,加速分餾塔塔盤(pán)的腐蝕。

      2 停工期間的防腐措施

      2.1 裝置系統(tǒng)脫凈存水

      裝置停工吹掃結(jié)束后,為了防止管道發(fā)生腐蝕,需要將裝置各個(gè)系統(tǒng)的存水排凈。裝置脫水主要分為排凈低點(diǎn)存水和氮?dú)獬鋲好撍?/p>

      2.1.1 排凈低點(diǎn)存水

      裝置全面吹掃結(jié)束后,將裝置油系統(tǒng)、蒸汽系統(tǒng)和水系統(tǒng)分別連接成為一個(gè)整體,將裝置所有的塔器、冷換設(shè)備及機(jī)泵的低點(diǎn)排凝管打開(kāi),盡可能將管道低點(diǎn)排凝處的存水排掉。易產(chǎn)生腐蝕的水系統(tǒng)、蒸汽系統(tǒng)管道內(nèi)存水較多,需要多次排水,當(dāng)?shù)忘c(diǎn)排凝處不再出水后,需要用非凈化風(fēng)對(duì)這些管道進(jìn)行掃線,確保管道內(nèi)的存水完全排凈,避免管道因存水發(fā)生腐蝕。

      2.1.2 氮?dú)獬鋲好撍?/p>

      裝置內(nèi)油系統(tǒng)、蒸汽系統(tǒng)管道錯(cuò)綜復(fù)雜,當(dāng)各個(gè)系統(tǒng)管道的低點(diǎn)排凝處不再出水后,系統(tǒng)部分管道的彎頭處仍會(huì)有蒸汽冷凝形成的存水,易造成彎頭處的腐蝕。為了將整個(gè)系統(tǒng)的存水全部排凈,需要用氮?dú)鈱?duì)系統(tǒng)進(jìn)行充壓,利用氮?dú)鈱⒀b置各個(gè)系統(tǒng)管道中的存水全部吹掃至低點(diǎn)排凝處排凈,避免存水滯留在管道中導(dǎo)致腐蝕。

      2.2 裝置氮?dú)獗Wo(hù)

      裝置內(nèi)的存水全部排凈后,為了防止管道內(nèi)進(jìn)入氧氣而導(dǎo)致管道發(fā)生腐蝕,需要對(duì)油系統(tǒng)、蒸汽系統(tǒng)等管道充入氮?dú)膺M(jìn)行保護(hù)。在充氮保護(hù)前,需要將各個(gè)塔器的排凝管及放空閥全部關(guān)閉,防止空氣進(jìn)入管道。由于裝置氮?dú)庀到y(tǒng)的管道較少,因此通過(guò)氮?dú)夤芫€充氮進(jìn)入各個(gè)系統(tǒng)的方法容易造成某些沒(méi)有氮?dú)夤艿赖南到y(tǒng)保護(hù)效果差,甚至?xí)霈F(xiàn)閥門(mén)泄漏系統(tǒng)不能保壓的情況,造成氮?dú)饫速M(fèi),增加裝置的能耗費(fèi)用。為了使裝置各個(gè)系統(tǒng)均能達(dá)到氮?dú)獗Wo(hù)的壓力要求,又可以節(jié)約氮?dú)獾南?,在延遲焦化裝置停工期間,現(xiàn)場(chǎng)人員采用了一種新的氮?dú)庾⑷敕椒ǎ簩⒀b置界區(qū)氮?dú)庀到y(tǒng)與蒸汽系統(tǒng)相連,氮?dú)馔ㄟ^(guò)蒸汽管道進(jìn)入各個(gè)系統(tǒng)進(jìn)行充壓保護(hù),這樣既可以保證各個(gè)系統(tǒng)快速充壓,又可以節(jié)省氮?dú)狻?/p>

      3 停工期間的防護(hù)效果

      3.1 管道和設(shè)備防護(hù)效果

      延遲焦化裝置用氮?dú)獗Wo(hù)持續(xù)了3個(gè)月,各個(gè)系統(tǒng)的壓力一直維持在0.11 MPa左右。為了檢查裝置各個(gè)系統(tǒng)管線的防護(hù)效果,對(duì)裝置8個(gè)容易產(chǎn)生腐蝕的重要管道進(jìn)行腐蝕跟蹤監(jiān)測(cè),結(jié)果見(jiàn)表2。

      表2 延遲焦化重要管道腐蝕監(jiān)測(cè)情況

      從表2可以看出,裝置8個(gè)容易產(chǎn)生腐蝕的重要管道在裝置氮?dú)獗Wo(hù)后的最高腐蝕速率為0.000 3 mm/月,而在裝置停工前的最高腐蝕速率為0.014 6 mm/月,由此可以看出,延遲焦化裝置停工后的氮?dú)獗Wo(hù)措施取得了明顯的效果,抑制了管道的腐蝕。

      3.2 經(jīng)濟(jì)效益分析

      某石化分公司延遲焦化裝置通過(guò)蒸汽管線注入氮?dú)膺M(jìn)行系統(tǒng)充壓保護(hù),將氮?dú)獾挠昧烤S持在100 m3/h ,各個(gè)系統(tǒng)的壓力維持在0.11 MPa左右,與直接通過(guò)氮?dú)夤芫€進(jìn)入系統(tǒng)充壓保護(hù)的其他同規(guī)模裝置氮?dú)庥昧窟M(jìn)行了對(duì)比,具體數(shù)據(jù)見(jiàn)表3。

      表3 不同裝置氮?dú)庥昧考跋到y(tǒng)壓力對(duì)比

      從表3可以看出,利用氮?dú)馔ㄟ^(guò)蒸汽管線進(jìn)入系統(tǒng)進(jìn)行充壓保護(hù)的延遲焦化裝置比其他裝置節(jié)約氮?dú)?20 m3/h,按照每立方米氮?dú)?.62元人民幣進(jìn)行計(jì)算,每年可以節(jié)省約119萬(wàn)元人民幣。

      4 結(jié)束語(yǔ)

      延遲焦化裝置停工吹掃后,將氮?dú)庀到y(tǒng)與蒸汽系統(tǒng)相連,氮?dú)馔ㄟ^(guò)蒸汽管道進(jìn)入裝置各個(gè)系統(tǒng)進(jìn)行充壓保護(hù),既達(dá)到了裝置停工防護(hù)的效果,也降低了氮?dú)獾南?,?jié)約了成本。此方法也可以用于其他需要做停工防腐保護(hù)的裝置,具有推廣價(jià)值。

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