郝世勇 戰(zhàn)祥新 王賽
摘要:針對一起運(yùn)輸機(jī)后登機(jī)門在空中異常打開故障,分析故障產(chǎn)生的可能原因,繪制故障樹進(jìn)行故障排查分析,最終定位故障源并提出解決措施。
關(guān)鍵詞:運(yùn)輸機(jī);后登機(jī)門;故障分析
Keywords:transport aircraft;rear boarding gate;fault analysis
1 故障描述
一架運(yùn)輸機(jī)起飛15min后飛行高度5000m時,集中告警計(jì)算機(jī)“后登機(jī)門”紅色告警燈亮,并伴隨語音提示“后登機(jī)門”。檢查后登機(jī)門,發(fā)現(xiàn)打開約20°,液壓系統(tǒng)壓力、液壓油量均正常;操縱左駕駛員操縱臺上的“后登機(jī)門”開關(guān),后登機(jī)門無法關(guān)閉;操縱右駕駛員操縱臺上的“后登機(jī)門”應(yīng)急開關(guān),后登機(jī)門也無法關(guān)閉。高度1280m時重復(fù)上述動作,仍無法關(guān)閉后登機(jī)門。飛機(jī)起飛25min后安全著陸。
飛機(jī)滑行至停機(jī)坪未關(guān)車時,檢查后設(shè)備艙49框至50框后登機(jī)門操縱臺,發(fā)現(xiàn)艙門“全開”綠燈亮,后登機(jī)門完全打開,操縱手柄位于“中立”位置,用操縱手柄關(guān)“后登機(jī)門”,壓力表有壓力,但后登機(jī)門無動作,后將操縱手柄恢復(fù)至“中立”位置。
2 故障分析
飛機(jī)落地后,發(fā)動機(jī)停車前,操作地面操縱臺“后登機(jī)門”手動開關(guān)關(guān)閉后登機(jī)門,右系統(tǒng)壓力先下降后上升,持續(xù)5s,但“后登機(jī)門”告警仍未消失,左右操縱臺“后登機(jī)門鎖好”綠燈未燃亮,目視檢查后登機(jī)門仍未關(guān)閉??梢?,后登機(jī)門在空中異常打開后,采用左系統(tǒng)、右系統(tǒng)以及手動開關(guān)均無法關(guān)閉。
根據(jù)系統(tǒng)工作原理,建立后登機(jī)門空中異常打開故障樹,如圖1所示,對故障進(jìn)行排查分析。
1)左右液壓系統(tǒng)電磁閥故障
電磁閥內(nèi)漏或卡滯均會引起電磁閥故障。液壓電磁閥內(nèi)漏過大,壓力串入后登機(jī)門作動筒開門腔,可能導(dǎo)致空中開鎖。在更換后登機(jī)門作動筒后操縱左右后登機(jī)門開關(guān),后登機(jī)門能正常開關(guān)。登機(jī)門關(guān)到位且鎖好,開關(guān)回“中立”后,鎖機(jī)構(gòu)保持鎖定位置,證明電磁閥工作正常。
拆下飛機(jī)上安裝的電磁閥返廠進(jìn)行性能檢驗(yàn),各項(xiàng)性能技術(shù)指標(biāo)均符合要求。分解檢查零部件也未見異常,內(nèi)部無異物。可排除液壓電磁閥故障的可能。
2)液壓手動閥故障
液壓手動閥內(nèi)漏或卡滯均能引起手動閥故障。與電磁閥故障排查類似,更換登機(jī)門作動筒后,操縱手動作動閥,后登機(jī)門能正常開關(guān),證明手動閥工作正常。拆下手動閥返廠檢驗(yàn),性能指標(biāo)均正常。排除手動閥故障的可能。
3)正常、應(yīng)急控制線路故障
在空中增壓情況下,由于壓差傳感器保護(hù)電路作用,即使操作左右登機(jī)門操縱開關(guān)也無法開啟艙門,且在后登機(jī)門異常打開前機(jī)組并未扳動開關(guān),此時要使電磁閥工作,必須在電磁閥電源輸入端有短路電流流入。根據(jù)飛參數(shù)據(jù)判讀,后登機(jī)門空中異常打開前后,左右液壓系統(tǒng)壓力穩(wěn)定無波動,證明電磁閥并未工作,所以控制線路無短路現(xiàn)象。后續(xù)更換作動筒收放后登機(jī)門的過程也證明了后登機(jī)門控制線路工作正常??梢耘懦刂凭€路故障。
4)鎖機(jī)構(gòu)零件損壞
檢查鎖機(jī)構(gòu)拉桿、搖臂、彈簧、限位角片,除限位角片略有變形外其他零件無異常。經(jīng)過分析,判定限位角片變形對鎖機(jī)構(gòu)可靠上鎖無影響,排除鎖機(jī)構(gòu)零件損壞導(dǎo)致故障的可能。
5)后登機(jī)門增壓變形
檢查后登機(jī)門外形良好,無異常。排除登機(jī)門變形導(dǎo)致故障的可能。
6)鎖機(jī)構(gòu)未可靠上鎖
鎖機(jī)構(gòu)未可靠上鎖可能是由滑臂轉(zhuǎn)軸卡滯、液壓系統(tǒng)壓力低、作動筒內(nèi)漏、指示不同步等原因引起?,F(xiàn)場檢查鎖機(jī)構(gòu)滑臂轉(zhuǎn)軸轉(zhuǎn)動靈活,未發(fā)現(xiàn)卡滯現(xiàn)象。
經(jīng)查閱飛參數(shù)據(jù)并結(jié)合機(jī)組人員反映,使用地面操縱臺手動閥開關(guān)將后登機(jī)門打開,右液壓系統(tǒng)壓力在開后登機(jī)門時由151kgf/cm2降到145kgf/cm2,開門結(jié)束后恢復(fù)到151kgf/cm2;關(guān)閉后登機(jī)門時右系統(tǒng)壓力由151kgf/cm2降低到147kgf/cm2。但后登機(jī)門關(guān)閉后,地面操縱臺上“后登機(jī)門鎖好”綠色信號燈未燃亮,同時“后登機(jī)門”告警燈未熄滅。間隔2min后,機(jī)組人員第二次關(guān)閉后登機(jī)門,右系統(tǒng)壓力由151kgf/cm2降到115.6kgf/cm2,開關(guān)回中立位置后,地面操縱臺上“后登機(jī)門鎖好”綠色信號燈燃亮,“后登機(jī)門”告警信號消失,系統(tǒng)壓力恢復(fù)到157.3kgf/cm2。排除系統(tǒng)壓力低故障的可能。
后登機(jī)門作動筒是后登機(jī)門開關(guān)的執(zhí)行結(jié)構(gòu),作動筒內(nèi)漏過大將導(dǎo)致作動筒在執(zhí)行關(guān)門指令時輸出力不夠,無法將后登機(jī)門可靠上鎖。現(xiàn)場將故障飛機(jī)的作動筒換至另一架飛機(jī)進(jìn)行串件關(guān)門試驗(yàn),后登機(jī)門無收起運(yùn)動。將該作動筒返廠分解檢查,對外筒內(nèi)徑和活塞桿外徑進(jìn)行測量,發(fā)現(xiàn)外筒內(nèi)徑變大,其密封間隙增加了0.15~1mm(設(shè)計(jì)要求為0.025~0.089mm),結(jié)合上述換作動筒不換電磁閥后登機(jī)門能夠正常開關(guān)等情況分析,可以確定登機(jī)門故障是由作動筒內(nèi)漏故障引起的。
機(jī)上后登機(jī)門鎖好信號由微動開關(guān)發(fā)出,微動開關(guān)壓縮行程到位情況如果與鎖機(jī)構(gòu)上鎖不同步,可能在鎖機(jī)構(gòu)上鎖不到位時發(fā)出鎖好指示信號。經(jīng)地面檢查,故障飛機(jī)后登機(jī)門未完全上鎖時,微動開關(guān)已經(jīng)發(fā)出鎖好信號,因此微動開關(guān)與鎖機(jī)構(gòu)上鎖信號不同步。
通過上述分析,對后登機(jī)門空中異常打開故障定位:一是后登機(jī)門作動筒出現(xiàn)內(nèi)漏,導(dǎo)致作動筒在執(zhí)行關(guān)門指令時輸出力不夠,無法將后登機(jī)門可靠上鎖(假鎖);二是后登機(jī)門鎖好指示信號與鎖機(jī)構(gòu)上鎖不同步,引起誤指示。空中在氣密載荷作用下,后登機(jī)門被強(qiáng)制打開。
3 解決措施
針對該型飛機(jī)后登機(jī)門空中異常打開故障,首先,對后登機(jī)門液壓系統(tǒng)進(jìn)行改進(jìn),增加單向節(jié)流器,如圖2所示。該飛機(jī)上單個節(jié)流器的流量為4.8L/min±0.5L/min,單個作動筒的輸出流量為3.83~5.74L/min,即單個節(jié)流器的流量滿足單個作動筒開門時的流量輸出要求。因此,在液壓管路上并聯(lián)一個節(jié)流器,能有效降低開門時后液壓系統(tǒng)的回油壓力,滿足左右液壓系統(tǒng)的流量要求,從而有效解決因后登機(jī)門作動筒筒體變形、內(nèi)漏增大而導(dǎo)致的作動筒輸出力不足、負(fù)載能力下降問題。
其次,改進(jìn)微動開關(guān)安裝位置。原來左右兩側(cè)鎖鉤處都裝有微動開關(guān),微動開關(guān)接通但未處于工作位置,登機(jī)門鎖好指示燈亮。后登機(jī)門左右兩側(cè)鎖鉤通過橫梁剛性連接,左右兩側(cè)滑臂與軸剛性連接,在右側(cè)鎖鉤和滑臂處各安裝1個微動開關(guān),通過同時檢測單側(cè)鎖鉤和滑臂狀態(tài)來判斷艙門上鎖狀態(tài),提高上鎖信號的可靠性。即將原左側(cè)鎖鉤處的微動開關(guān)及電纜移至右側(cè)搖臂處,不僅檢測鎖鉤狀態(tài),還檢測了滑臂狀態(tài),鎖鉤和滑臂均到位后才判定鎖機(jī)構(gòu)處于鎖好狀態(tài),保證了上鎖信號指示與鎖機(jī)構(gòu)上鎖狀態(tài)同步。
作者簡介
郝世勇,副教授,主要從事航空電氣系統(tǒng)教學(xué)與科研工作。