裴繼華,李曉峰
(金川集團(tuán)銅業(yè)公司裝備能源部,甘肅金昌 737100)
HRM1900X 石英立式磨是金川集團(tuán)銅業(yè)公司的關(guān)鍵設(shè)備,設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力為25 t/h,研磨物料主要為外購、自產(chǎn)粗細(xì)石英,為銅合成爐單噴嘴提供合格熔劑粉料。銅業(yè)公司年產(chǎn)40 萬噸陰極銅,合成爐每年所需的石英粉劑量相當(dāng)大,設(shè)備作業(yè)率在85%以上。設(shè)備高負(fù)荷運(yùn)行再加上高硬度的石英石原料,對(duì)輥套與襯板破壞特別快,造成系統(tǒng)故障停機(jī)率相當(dāng)高。為解決這些問題,與國內(nèi)多家公司開展新材料的研究試用,取得較好效果。
(1)需儲(chǔ)備備件多、檢修費(fèi)用高。磨輥輥套年均消耗32 件,平均20 天更換一套,輥套一項(xiàng)備件費(fèi)260 萬元/年,襯板40 萬元/年。拆換檢修費(fèi)用每年高達(dá)40 萬元以上。
(2)HRM1900X 石英立式磨單臺(tái)無備用,屬火法冶煉系統(tǒng)合成爐生產(chǎn)工藝關(guān)鍵設(shè)備,一旦發(fā)生故障,銅冶煉合成爐系統(tǒng)將降低投料量或停產(chǎn)。
(3)作業(yè)率高。合成爐投料量至125 t/h 以上時(shí)(單噴嘴最高投料量160 t/h),熔劑需求量為18~22 t/h,每天設(shè)備開車時(shí)間長達(dá)20 h,系統(tǒng)最高作業(yè)率高達(dá)85.3%,系統(tǒng)作業(yè)保障能力要求高,維護(hù)保養(yǎng)時(shí)間短。
(4)系統(tǒng)設(shè)備設(shè)施磨損快。磨機(jī)進(jìn)料管、磨機(jī)出口變徑管、布袋倉進(jìn)口管道、布袋倉風(fēng)道、布袋倉倉體夾縫均為系統(tǒng)沖刷磨損部位。布袋倉倉體夾縫曾經(jīng)發(fā)生倉體爆裂,石英粉泄漏的事故。
磨盤直徑:Φ1900 mm,磨輥直徑:Φ1500 mm,磨輥數(shù)量:2 個(gè),磨盤轉(zhuǎn)速:39 r/min,最大入料粒度:≤50 mm,入磨物料水分:≤10%,產(chǎn)品細(xì)度:60 目90%通過,產(chǎn)量:≥25 t/h,產(chǎn)品水分:≤1%,入磨風(fēng)溫:<350 ℃,出磨風(fēng)溫:80~90 ℃,出磨風(fēng)量:65 000 m3/h,磨機(jī)壓降:5000~6000 Pa,液壓系統(tǒng)工作壓力:≤12 MPa,主電機(jī)功率:500 kW,液壓系統(tǒng)工作壓力:≤12 MPa。
石英立式磨結(jié)構(gòu)見圖1。電機(jī)驅(qū)動(dòng)減速機(jī)帶動(dòng)磨盤轉(zhuǎn)動(dòng),需粉磨的物料由斜下料溜斗送入旋轉(zhuǎn)的磨盤中心。在離心力作用下,物料向磨盤周邊移動(dòng),進(jìn)入粉磨輥道。在磨輥壓力作用下,物料受到擠壓、研磨和剪切作用而被粉碎。同時(shí),熱風(fēng)從圍繞磨盤的風(fēng)環(huán)高速均勻向上噴出,磨粉后的物料被風(fēng)環(huán)處的高速氣流吹起,處于懸浮狀態(tài),粒度較粗的物料落回磨盤重新粉磨,一方面對(duì)懸浮物料進(jìn)行烘干,另一方面熱風(fēng)將細(xì)粉帶入分離器進(jìn)行分級(jí)。合格的細(xì)粉隨同氣流出磨,由布袋收塵器收集下來即為產(chǎn)品,不合格的粗粉在分離器葉片作用下重新落至磨盤,與新喂入的物料一起重新粉磨,如此循環(huán),完成粉磨作業(yè)全過程。
圖1 石英立式磨結(jié)構(gòu)
石英石是一種堅(jiān)硬、耐磨、化學(xué)性能穩(wěn)定的硅酸鹽礦物,其主要礦物成分是SiO2,顏色為乳白色或無色半透明狀,硬度7,貝殼狀斷口,油脂光澤,密度為2.65,堆積密度(20~200 目為1.5)。其化學(xué)、熱學(xué)和機(jī)械性能具有明顯的異向性,不溶于酸,微溶于KOH 溶液,熔點(diǎn)1650 ℃,硬度大,對(duì)鋼材的磨損快。
國產(chǎn)立式磨輥套與襯板一般采用高絡(luò)鑄鐵,國內(nèi)常見材料為KmTBCr12、KmTBCr15Mo、KmTBCr20Mo、KmTBCr26,硬度HRC在46 左右。硬化熱處理后HRC 在56~58、沖擊韌性8 J/cm2;有些廠家采用ZG30Mn 或者ZGMn13,對(duì)這些材料分別做了試用。單套備件磨出的石英粉量都低于8000 t,有的不到5000 t,嚴(yán)重制約合成爐生產(chǎn)能力。
綜合分析,主要問題是原料硬度大,設(shè)備磨損部位選用材料硬度和韌性不夠,無法長周期對(duì)石英破碎磨粉。
損壞的主要部件是磨盤襯板和磨輥輥套。風(fēng)扇磨內(nèi)部結(jié)構(gòu)及石英料況分布見圖2,中間是進(jìn)料溜管下來的石英石,破碎時(shí)磨盤轉(zhuǎn)動(dòng),磨輥在磨盤及物料帶動(dòng)下轉(zhuǎn)動(dòng),磨輥的后面形成一圈輥道,磨輥下壓力利用液壓系統(tǒng)調(diào)整。
圖2 風(fēng)扇磨內(nèi)部結(jié)構(gòu)及石英料況分布
磨輥的輥套外形成輪胎形,磨盤襯板組合成碗型。磨輥內(nèi)側(cè)空間間隙大,由下料管流進(jìn)石英堆積,形成料床準(zhǔn)備區(qū),料床松散,向磨輥底部滑落,磨輥外側(cè),輥盤間隙小,料床進(jìn)一步壓實(shí),形成高效粉磨區(qū)。
磨盤邊緣具有一定高度的擋料環(huán)結(jié)構(gòu),它可以有效地阻滯物料,降低磨盤上物料的運(yùn)動(dòng)速度,使得磨機(jī)穩(wěn)定運(yùn)行。磨盤襯板和磨輥輥套對(duì)物料進(jìn)行破碎、研磨,此部位磨損特別快,是設(shè)備損壞的主要部件。
2000 年開始,分別與國內(nèi)的相關(guān)廠家及研究院合作,研究輥套與襯板材料。先后與西安中星材料有限責(zé)任公司、長沙齊順機(jī)電、河北坤騰泵業(yè)有限公司、甘肅耐爾特種材料制品有限公司、安徽米特吉機(jī)械股份有限公司、合肥中亞水泥機(jī)械廠等廠家,對(duì)國內(nèi)現(xiàn)有耐磨材料進(jìn)行耐磨試驗(yàn),材料的硬度和韌性合格后制成輥套試用,采取試用的方法對(duì)提供的備件考核。每套產(chǎn)能低于8000 t 的不付款,2009 年,考核結(jié)果比較好的是合肥中亞水泥機(jī)械廠提供的備件,材料為高鉻鑄鐵,單套產(chǎn)能達(dá)到8600 t,材料成分見表1。
表1 輥套材料成分%
材料的性能硬度HRC 達(dá)到63.1,沖擊韌性9.2 J/cm2,在生產(chǎn)上取得了相當(dāng)不錯(cuò)的效果。近年,隨著國內(nèi)科研力度增大,新材料新技術(shù)不斷涌現(xiàn)。2015 年,陶瓷復(fù)合材料在立式磨上得到應(yīng)用,2016 年,分別與北京中礦集團(tuán)和安徽米特吉機(jī)械股份有限公司簽定協(xié)議,試用陶瓷復(fù)合材料輥套。這種部件的主體材料是高鉻鑄鐵,在澆鑄過程中插入陶瓷棒,整體澆鑄成型(圖3)。有的制造工藝是在高鉻鑄鐵熱處理前鉆孔,再硬化然后插入陶瓷棒,過盈配合。
圖3 耐磨陶瓷復(fù)合材料磨輥
新老輥套試用對(duì)比:老輥套材料為純高鉻鑄鐵(圖4),磨損后期表面形成凸凹缺陷。這是作為從動(dòng)輪的磨輥在磨盤帶動(dòng)物料時(shí)因摩擦力的作用使磨輥轉(zhuǎn)動(dòng),在物料厚度不均時(shí),磨輥轉(zhuǎn)速不同,石英物料對(duì)磨輥磨損量不同,形成凸凹缺陷。這些凸凹面對(duì)作為從動(dòng)輪的磨輥轉(zhuǎn)動(dòng)影響特別大,轉(zhuǎn)動(dòng)時(shí)在磨床上跳動(dòng),增大磨床轉(zhuǎn)動(dòng)阻力。這種磨輥無論怎么翻面調(diào)整使用,都影響設(shè)備穩(wěn)定運(yùn)行及研磨效率,長時(shí)間使用會(huì)造成磨床、加壓、限位和液壓系統(tǒng)等部位發(fā)生故障。
圖4 純高鉻鑄鐵磨輥周期磨損
新輥套基材材料不變,鑲嵌耐磨陶瓷柱,成為耐磨陶瓷復(fù)合材料輥套。2016—2017 年,對(duì)這種復(fù)合材料的輥套進(jìn)行試用,單付輥套產(chǎn)量平均提升至12 000 t 以上,北京中礦集團(tuán)最高產(chǎn)能達(dá)到16 100 t,安徽米特吉機(jī)械股份有限公司達(dá)到15 800 t,檢修周期延長至30 d 以上,備件費(fèi)用和檢修成本大幅降低。
襯板結(jié)構(gòu)改進(jìn)前材料為高鉻鑄鐵(圖5),一套襯板為8 件(圖6),厚度為80 mm,使用周期為60~75 d,用螺栓組合成一個(gè)圓盤面,每塊結(jié)合部位都有縫隙。石英在盤面流動(dòng)過程中,遇到間隙摩擦力增大,襯板結(jié)合部位磨損加快,使用后期在此處形成一個(gè)凹坑,盤面轉(zhuǎn)到磨輥處振動(dòng)一下,對(duì)磨機(jī)運(yùn)行穩(wěn)定性影響較大。
圖5 改進(jìn)前襯板材料
圖6 一套8 件襯板
針對(duì)每套件數(shù)多,組合時(shí)形成的縫隙多問題,對(duì)每套襯板數(shù)量、材料進(jìn)行研究改進(jìn),由8 件1 套改為4 件1 套,45°的扇形面改成90°扇形面,4塊組成一個(gè)圓。為提高耐磨性,研究復(fù)合襯板,具體制作分3 次加工,兩次澆鑄、一次堆焊。第一次澆鑄材料用35#鑄鋼打底,連續(xù)第二次澆鑄用高鉻鑄鐵,厚度增加至100 mm。冷卻成型后,與磨盤結(jié)合底面部位進(jìn)行機(jī)加工找平,第三次上表面進(jìn)行陶瓷合金焊條堆焊。這樣既保證磨床襯板底部機(jī)加工不存在問題,又保證了抗磨性,制成的復(fù)合性材料襯板見圖7。為降低磨床襯板結(jié)合處縫隙造成的缺陷,螺栓固定后,結(jié)合處的縫隙用陶瓷合金焊條堆焊,使磨床襯板組件變成一個(gè)整體件。改進(jìn)后使用周期提升至90 d 以上,且磨機(jī)運(yùn)行平穩(wěn),見圖8和圖9。雖然效果不錯(cuò),但焊接量過大,檢修成本有些高,因此還需進(jìn)一步研究襯板材料。
圖7 復(fù)合材料襯板
圖8 一套4 件襯板
圖9 焊接后整體襯板
(1)改進(jìn)前進(jìn)料管、石英粉布袋倉進(jìn)口變形管使用不到1 個(gè)月,即出現(xiàn)磨透漏料,有時(shí)粉料還堵塞料管,高空處更換進(jìn)口管,清理料管費(fèi)時(shí)費(fèi)力。使用高分子聚乙烯板(圖10,厚度20 mm)內(nèi)襯在進(jìn)料管、石英粉布袋倉進(jìn)口變形管里。該部位磨損泄漏周期由1 個(gè)月延長至3個(gè)月以上,再?zèng)]有出現(xiàn)過料管堵塞問題,降低因單一部件檢修停機(jī),影響系統(tǒng)生產(chǎn)時(shí)間。
圖10 下料溜管內(nèi)襯高分子聚乙烯板
(2)磨機(jī)下殼體擋料環(huán)、刮料裝置等磨損部位因接觸石英,經(jīng)常損壞。接觸表面用陶瓷合金焊條堆焊強(qiáng)化,修復(fù)上述磨損件或磨損部位,提高耐磨強(qiáng)度,如圖11 和圖12 所示。
圖11 磨機(jī)下殼體堆焊陶瓷合金焊條
圖12 磨損部位堆焊陶瓷合金焊條
表2 輥套消耗對(duì)比分析
同等產(chǎn)量、同等周期前提下,經(jīng)統(tǒng)計(jì)半年節(jié)約輥套備件費(fèi)用38.5 萬元。
改造后襯板備件不再申報(bào),只需申報(bào)陶瓷焊條材料費(fèi),施工強(qiáng)化后重復(fù)使用,全年節(jié)約備件費(fèi)為47.8 萬元,采購焊條材料費(fèi)為19.8 萬元,施工費(fèi)為3.6 萬元,故襯板改造后節(jié)約總費(fèi)用為24.4 萬元。
輥套襯板改造后,年可減少輥套檢修次數(shù)8 次、襯板檢修次數(shù)3 次、零星補(bǔ)漏次數(shù)30 次。共可節(jié)約檢修費(fèi)用53.7 萬元。
磨機(jī)輥套、襯板技術(shù)創(chuàng)新改造后研磨石英效率提高,返料循環(huán)量減少,在滿足系統(tǒng)供料同時(shí),立式磨與配套風(fēng)機(jī)開車時(shí)間減少,倉滿停機(jī),磨機(jī)和風(fēng)機(jī)用電量大幅度降低。
2016 年和2017 年立式磨耗電量統(tǒng)計(jì)見表3,2016 年和2017 年通風(fēng)機(jī)設(shè)備耗電量統(tǒng)計(jì)見表4。2017 年1—10 月,經(jīng)計(jì)算節(jié)電883 904 kW·h,節(jié)約電費(fèi)44.19 萬元。
表3 2016 年和2017 年立式磨耗電量統(tǒng)計(jì)kW·h
表4 2016 年和2017 年通風(fēng)機(jī)設(shè)備耗電量統(tǒng)計(jì)kW·h
(1)立式磨作為石英粉體材料制備設(shè)備,與雷蒙磨相比,單機(jī)生產(chǎn)能力高,能滿足石英微粉行業(yè)大規(guī)模工業(yè)化生產(chǎn)的需要,設(shè)備構(gòu)造緊湊、物料外溢少、環(huán)保好。但是主要部件輥套、襯板的磨損量較大,運(yùn)行成本較高。
(2)公司通過研究試用輥套和襯板材料,改進(jìn)設(shè)備部件結(jié)構(gòu),取得較好經(jīng)濟(jì)效益,每年直接效益在200 萬元以上,同時(shí)提高了生產(chǎn)系統(tǒng)運(yùn)行保障能力。
(3)陶瓷耐磨件及復(fù)合材料是耐磨材料的發(fā)展方向,如果能解決好硬度和耐沖擊韌性的矛盾,市場環(huán)境將非常廣闊。