劉兆洋,張 英,關(guān)騰飛,魯長(zhǎng)建
(凱美龍精密銅板帶(河南)有限公司,河南 新鄉(xiāng) 453000)
T2純銅,美標(biāo)牌號(hào)為C11000,Cu含量≥99.9%,通常外觀呈紫紅色,又稱紫銅。具有良好的導(dǎo)電導(dǎo)熱性能、抗腐蝕性能、加工成形性能、可焊性能、拋光性能和表面處理性能等,廣泛應(yīng)用于電工及電子工業(yè)[1]。T2純銅含微量氧和雜質(zhì),熔煉過(guò)程中吸氣傾向嚴(yán)重,如鑄造工藝或澆注方法不合理,銅液脫氧,排氣,
除渣不徹底,容易產(chǎn)生氣孔、裂紋、夾渣、氧超標(biāo)等鑄錠質(zhì)量缺陷[2]。銅帶在后續(xù)加工過(guò)程中,經(jīng)常存在織構(gòu)和各向異性,薄帶沖壓時(shí),折彎沖壓處會(huì)產(chǎn)生橘皮粗糙及開(kāi)裂現(xiàn)象[3]。本文根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)鑄造經(jīng)驗(yàn),通過(guò)對(duì)鑄錠質(zhì)量缺陷產(chǎn)生機(jī)制分析,制定了相應(yīng)的改善措施并進(jìn)行了多爐次的試驗(yàn),總結(jié)出了一定的工藝經(jīng)驗(yàn),有效地解決了鑄錠氧含量和內(nèi)部氣孔缺陷問(wèn)題,改善了薄帶折彎性能。
目前,我司生產(chǎn)的T2純銅寬幅鑄錠單根重量超12t,規(guī)格寬×厚×長(zhǎng)為720mm×220mm×9000 mm,熔煉設(shè)備采用非真空中頻無(wú)芯感應(yīng)電爐,生產(chǎn)過(guò)程采用敞開(kāi)式澆注方式,保溫爐中液態(tài)金屬經(jīng)過(guò)中間包(流槽)直接進(jìn)入結(jié)晶器,通過(guò)鑄造機(jī)下?tīng)恳?,完成整個(gè)鑄造過(guò)程。生產(chǎn)前期,由于鑄錠規(guī)格大,鑄造時(shí)間長(zhǎng),銅液熔煉脫氧工藝和鑄造工藝不成熟,出現(xiàn)了鑄錠氧含量超標(biāo),氣孔,裂紋等質(zhì)量缺陷問(wèn)題。本文主要講述了鑄錠O2含量超標(biāo)和鑄錠內(nèi)部針眼氣孔生成原因及改進(jìn)措施。文中銅液檢測(cè)樣品從熔爐中取出,采用美國(guó)LECO ON736測(cè)氧儀對(duì)銅液及鑄錠樣品O2含量進(jìn)行檢測(cè)分析,采用瑞士Thermo ARL4460光譜儀對(duì)樣品除O2外的其他元素含量進(jìn)行檢測(cè)分析。
如表1[4]所示,國(guó)標(biāo)中O2含量雖無(wú)明確要求,但實(shí)際生產(chǎn)中T2銅中保留微量的氧,一方面對(duì)銅性能的影響不大,另一方面Cu2O可與Bi,Sb,As等雜質(zhì)起反應(yīng),形成高熔點(diǎn)的球狀質(zhì)點(diǎn)分布于晶粒內(nèi),消除了晶界脆性。但氧含量過(guò)高,材料內(nèi)部會(huì)有過(guò)多的Cu2O[5]及CuO氧化物存在,過(guò)多的氧化物會(huì)降低材料的致密度,導(dǎo)電性,影響銅帶機(jī)械性能及銅帶耐熱性能。客戶根據(jù)材料使用環(huán)境,對(duì)T2純銅氧含量都有一定要求,一般要求氧含量≤400PPM。因此,工廠會(huì)制定嚴(yán)格的O2含量控制標(biāo)準(zhǔn),一般O2含量控制在50~200PPM,以滿足銅帶性能質(zhì)量及客戶需求。
表1 T2純銅國(guó)標(biāo)化學(xué)成分
2.1.1 鑄錠O2含量超標(biāo)原因分析
根據(jù)實(shí)際生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)分析,鑄錠O2含量超標(biāo)主要有鑄造前銅液脫氧不徹底,
鑄造過(guò)程中銅液保護(hù)不當(dāng)兩方面原因。
(1)鑄造前銅液脫氧不徹底。
綜合生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)分析,原材料潮濕不干燥,熔化過(guò)程中,水分解成氧氣進(jìn)入高溫銅液中。熔煉過(guò)程吸氣,熔化過(guò)程中,銅液沸騰劇烈,銅液覆蓋不嚴(yán)密。爐襯材料及生產(chǎn)輔料及工具不干燥,使用過(guò)程中,水分解成氧氣進(jìn)入高溫銅液中。覆蓋劑類型及添加方式不當(dāng),覆蓋劑功效性與合金銅液熔體特性不匹配為導(dǎo)致銅液脫氧不徹底可能原因。
針對(duì)以上原因,通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)采取對(duì)原材料嚴(yán)格管控,熔化期間嚴(yán)格執(zhí)行覆蓋要求,生產(chǎn)前對(duì)爐襯材料及生產(chǎn)輔料及工具提前預(yù)熱的措施,銅液氧含量超標(biāo)問(wèn)題依然無(wú)明顯改善。因此得出,覆蓋劑類型選用不當(dāng)或添加方式不當(dāng)為銅液脫氧不徹底主要原因。
(2)鑄造過(guò)程中銅液保護(hù)不當(dāng)。
綜合生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)分析,鑄造期間,保溫爐澆口與中間包接觸處密封性差,中間包中銅液覆蓋不嚴(yán)密,結(jié)晶器上沿銅液覆蓋不嚴(yán)密,為銅液保護(hù)不當(dāng)可能原因。
針對(duì)以上原因,經(jīng)現(xiàn)場(chǎng)跟蹤,鑄造期間,操作人員對(duì)中間包和結(jié)晶器中銅液嚴(yán)格執(zhí)行覆蓋要求,整個(gè)鑄造過(guò)程中,無(wú)銅液裸露現(xiàn)象發(fā)生。因此得出,保溫爐澆口銅液轉(zhuǎn)注時(shí),澆口與中間包接口處密封不嚴(yán),銅液有裸露現(xiàn)象發(fā)生,氧氣熔入銅液中為銅液保護(hù)不當(dāng)主要原因。
2.1.2 鑄錠O2含量超標(biāo)改善措施
根據(jù)2.1.1節(jié)中鑄錠O2含量來(lái)源原因分析,得出鑄錠O2來(lái)源原因主要為熔煉時(shí)銅液覆蓋劑類型選用及覆蓋方式不當(dāng)。鑄造過(guò)程中,保溫爐澆口轉(zhuǎn)注時(shí),澆口與中間包接口處密封不嚴(yán),銅液有裸露現(xiàn)象發(fā)生,氧氣熔入銅液中。針對(duì)以上原因特制定以下兩個(gè)改進(jìn)措施:
改進(jìn)一:選用新型覆蓋劑,優(yōu)化覆蓋劑添加方式。
圖1(a)原工藝中熔爐銅液采用木炭加磷銅進(jìn)行脫氧,木炭雖然具有一定的還原除氧作用,但木炭燃燒燒損嚴(yán)重,除氧效果有限,僅使用木炭進(jìn)行覆蓋,出爐銅液氧含量維持在160PPM左右,氧含量較高,需使用磷銅對(duì)銅液進(jìn)行脫氧,磷銅雖可有效除氧,但T2純銅中P元素屬于嚴(yán)控有害雜質(zhì)元素,磷銅脫氧時(shí),磷銅添加量難以控制,生產(chǎn)時(shí)脫氧時(shí)間長(zhǎng)且雜質(zhì)P含量難以控制。圖1(b)新工藝流程相對(duì)傳統(tǒng)工藝流程,主要差異為,使用新覆蓋劑代替木炭、不再使用磷銅脫氧劑進(jìn)行脫氧、保溫前使用碳粉代替木炭對(duì)銅液進(jìn)行覆蓋。
圖1 原工藝與新工藝流程
如表2試驗(yàn)結(jié)果可知,新工藝流程,在不使用磷銅的情況下,出爐銅液氧含量由原來(lái)的131PPM降低至26PPM左右,銅液脫氧效果明顯,同時(shí)簡(jiǎn)化了脫氧工藝,縮短了脫氧時(shí)間,提高了生產(chǎn)效率。
表2 新原脫氧工藝銅液氧含量試驗(yàn)數(shù)據(jù)
改進(jìn)二:改造保溫爐澆口,增加中間包氮?dú)獗Wo(hù)裝置。
對(duì)保溫爐澆口和中間包進(jìn)行改造,在保溫爐澆口流道處增加石墨材質(zhì)澆口,在中間包增加氮?dú)獗Wo(hù)裝置。
如表3和表4測(cè)試數(shù)據(jù)所示,改造后中間包中銅液鑄造期間得到有效防護(hù),銅液氧含量較改造前降低96PPM左右,效果明顯。改進(jìn)后銅液和鑄錠O2均含量和P均含量得到有效控制,銅液O2含量由原來(lái)的131PPM降低到26PPM以下,P含量由原來(lái)的52PPM降低到11PPM以下。鑄錠O2含量由原來(lái)的334PPM降低到133PPM以下,P含量由原來(lái)的45PPM降低到8PPM,銅液脫氧效果明顯,同時(shí)雜質(zhì)P含量得到有效控制。
表3 改造前后中間包銅液氧含量測(cè)試數(shù)據(jù)
表4 新原工藝鑄錠氧含量測(cè)試數(shù)據(jù)
2.2.1 鑄錠內(nèi)部氣孔原因分析
氣孔可分為皮下氣孔、圓氣孔、條狀氣孔、針眼氣孔等類型[6],具體形成原因各有差異。我司鑄錠內(nèi)部氣孔類型如圖2(a)所示,主要為針眼氣孔,大量針眼氣孔均勻分布在鑄錠整個(gè)橫截面。經(jīng)分析導(dǎo)致鑄錠針眼氣孔原因主要為,鑄造工藝參數(shù)不匹配,熔體中氣體無(wú)法及時(shí)排出。
2.2.2 鑄錠內(nèi)部氣孔改善措施
針對(duì)2.2.1節(jié)中鑄錠內(nèi)部氣孔產(chǎn)生原因分析,制定了6組不同鑄造參數(shù)組進(jìn)行測(cè)試試驗(yàn)。
如表5中試驗(yàn)數(shù)據(jù)所示,在測(cè)試1,2,3中,當(dāng)鑄造溫度和冷卻水流量不變,鑄造速度增加或減小,相對(duì)于原工藝鑄錠內(nèi)部氣孔無(wú)明顯改善。在測(cè)試4,5,6中,當(dāng)鑄造溫度和鑄造速度不變,冷卻水流量逐漸減小,鑄錠氣孔缺陷逐漸減少,當(dāng)鑄造溫度為a,鑄造速度為140mm/min,一次水流量為(b-12)m3/h,二次水流量為(c-20)m3/h,鑄井水位為 6m時(shí),最終氣孔消失,鑄錠鋸切面如圖2(b)。
圖2 新原工藝鑄錠鋸切面
表5 測(cè)試鑄造參數(shù)組數(shù)據(jù)及結(jié)果
根據(jù)長(zhǎng)期銅合金帶材生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)及客戶使用效果反饋,發(fā)現(xiàn)銅帶中不同O2和P元素含量對(duì)折彎性能有很大影響。當(dāng)銅帶氧含量大于100PPM,P含量低于20PPM時(shí),銅帶折彎處會(huì)出現(xiàn)橘皮,粗糙,甚至開(kāi)裂現(xiàn)象,如圖3(a)所示。當(dāng)銅帶氧含量小于100PPM,P含量在(m~n)PPM時(shí),銅帶折彎處光滑,無(wú)開(kāi)裂現(xiàn)象,折彎處折彎質(zhì)量明顯提高,如圖3(b)所示。
圖3 T=0.8mm銅帶:90° BW,r= 0.3 mm折彎
(1)在T2純銅熔煉過(guò)程中,使用新型覆蓋劑及優(yōu)化覆蓋劑添加方式,可簡(jiǎn)化脫氧流程,在不使用脫氧劑情況下,有效降低銅液氧含量至26PPM以下,避免了脫氧劑元素殘留在銅液中,增加了銅液純度。鑄造過(guò)程中,通過(guò)對(duì)中間包增加氮?dú)獗Wo(hù)、保溫爐流道增加石墨澆口等密封防護(hù),可有效減少銅液轉(zhuǎn)注過(guò)程中吸收氧氣。
(2)T2純銅鑄造過(guò)程中,鑄錠的冷卻強(qiáng)度會(huì)直接影響熔體的氣體排出,合適的冷卻強(qiáng)度會(huì)消除鑄錠內(nèi)部氣孔缺陷,提高鑄錠內(nèi)部質(zhì)量。
(3)T2銅帶中,合適的O2和P元素含量配比,可有效解決薄帶折彎開(kāi)裂問(wèn)題,改善薄帶折彎性能。