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      國產(chǎn)化技術(shù)在秦一廠320 MW核電汽輪機(jī)增容改造中的應(yīng)用

      2021-08-25 02:45:18劉賢圣賀小忠葉興柱
      中國核電 2021年4期
      關(guān)鍵詞:內(nèi)缸汽封通流

      劉賢圣,齊 漣,賀小忠,葉興柱

      (1.上海電氣電站設(shè)備有限公司上海汽輪機(jī)廠,上海 200240;2.中核核電運(yùn)行管理有限公司,浙江 海鹽 314300)

      秦一廠320 MW核電機(jī)組是中國大陸第一座自行設(shè)計建造、自主運(yùn)營管理的核電廠。到2021年年底,電廠將達(dá)到其30年的原設(shè)計使用壽期。自2011年以來,電廠參照國外大多數(shù)核電廠的運(yùn)營管理經(jīng)驗(yàn),適時啟動了電廠運(yùn)行許可證延續(xù)20年的專項研究工作。針對電廠配套的常規(guī)島熱力系統(tǒng)及發(fā)電相關(guān)設(shè)備中不滿足延續(xù)運(yùn)行安全要求的關(guān)鍵設(shè)備和部件,提出并制定了實(shí)施技術(shù)升級和改造的方案,以消除機(jī)組運(yùn)行的安全隱患和性能短板,從而實(shí)現(xiàn)電廠延續(xù)運(yùn)行的總體目標(biāo)。同時,進(jìn)一步挖掘潛力,提高機(jī)組發(fā)電能力。

      本文基于機(jī)組增容改造可行性研究的成果,重點(diǎn)介紹了運(yùn)用國產(chǎn)化技術(shù)實(shí)施汽輪機(jī)增容改造的方案。通過對國內(nèi)核電機(jī)組首次全通流改造升級的實(shí)踐和總結(jié),為后續(xù)國內(nèi)其他核電機(jī)組的增容改造實(shí)施提供借鑒和參考。

      1 改造范圍確定

      原機(jī)型為全轉(zhuǎn)速、單軸、三缸四排汽、凝汽式核電汽輪機(jī),由一個雙流高壓缸、二個雙流低壓缸組成,如圖1所示。低壓末級葉片高度為869 mm。原設(shè)計通流部分共有46級,其中:34級葉片(高壓缸9×2,低壓缸4×2×2)為等截面直葉片,12級葉片(低壓缸末三級3×2×2)為早期設(shè)計的扭葉片,與同類型機(jī)組的先進(jìn)水平相比有明顯差距。

      圖1 原汽輪機(jī)組縱剖視圖

      1.1 整體通流升級改造所涉范圍

      整體通流改造過程中配合通流改造直接涉及更換:高、低壓部分的轉(zhuǎn)子、靜葉持環(huán)、靜葉隔板、內(nèi)缸和徑向及隔板汽封。

      同時,需要對進(jìn)、排汽導(dǎo)流部分進(jìn)行改造,涉及更換或加工改造:高壓進(jìn)汽導(dǎo)流環(huán)、高壓前/后汽封、低壓排汽導(dǎo)流環(huán)和低壓外缸(加工改造)。

      1.2 其余部件的老化管理

      對于不涉及通流改造的外部部件,需要根據(jù)部件的老化情況以及其他額外具體要求進(jìn)行更換或改造,其中包括:高壓中分面螺栓及定位件、聯(lián)軸器螺栓及中間軸、主汽閥及調(diào)閥組件、端部汽封、盤車裝置、熱電偶等。

      1.3 原問題處理及改造后可能的新問題預(yù)防

      機(jī)組多年運(yùn)行后,發(fā)現(xiàn)低壓軸承油溫在夏季運(yùn)行時會出現(xiàn)報警情況。同時,通流改造后,低壓轉(zhuǎn)子重量會有所上升,如采用原軸承及冷油系統(tǒng),會使軸承油溫進(jìn)一步上升,因此需要對軸承及冷油系統(tǒng)進(jìn)行改造。

      個別類似的主調(diào)閥在運(yùn)行過程中出現(xiàn)了閥蓋側(cè)面懸掛的油動機(jī)振動過大的情況,如此會加速對油動機(jī)內(nèi)的密封件及位移測量元件的磨損,需要在改造過程中優(yōu)化。

      2 新技術(shù)的應(yīng)用

      2.1 高壓缸改造技術(shù)

      由于設(shè)計技術(shù)的時代局限性,原來的高壓缸通流采用2×9級直葉片設(shè)計,同時,通流間隙設(shè)置得較大,因此汽缸效率較低。

      如圖2所示,改造前,高壓前4級隔板裝于高壓1號持環(huán)上,高壓1號持環(huán)懸掛支承于高壓內(nèi)缸上。其余2+3級隔板分為2個級組,分別裝于2號、3號持環(huán)上。汽缸內(nèi)部零件數(shù)量多,拆裝維護(hù)不易。同時,1號持環(huán)與內(nèi)缸之間設(shè)置有密封面,存在漏汽風(fēng)險。

      圖2 改造前高壓外缸縱剖圖

      對高壓通流采用先進(jìn)整體通流設(shè)計技術(shù)重新設(shè)計:

      1)選用全三維彎扭馬刀型動、靜葉片,有效減少了二次流損失;

      2)葉片采用變反動度的設(shè)計原則,以最佳的氣流特性決定各級的反動度和級負(fù)荷,自動生成葉片幾何尺寸,使整體處在最佳的氣動狀態(tài),提高整個缸的通流效率;

      3)葉片全部采用T型葉根,與樅樹型葉根相比,徹底消除了葉根軸向漏汽損失;

      4)葉片采用整體圍帶設(shè)計,單片銑制、整體圍帶全切削加工,加工精度高,強(qiáng)度好,動應(yīng)力低;

      5)葉片頂部對應(yīng)位置均有鑲片式迷宮汽封,能有效降低葉頂軸向漏汽損失。

      對高壓內(nèi)缸及1號持環(huán)采用整體化設(shè)計,見圖3,取消原持環(huán)與內(nèi)缸的連接,消除配合面漏汽風(fēng)險;同時,零部件數(shù)量的減少,可以簡化安裝過程,減少現(xiàn)場拆裝工作量。

      圖3 改造后高壓外缸縱剖圖

      2.2 低壓缸改造技術(shù)

      原來的低壓缸通流采用2×7級,如圖4所示,其中前4級為直葉片設(shè)計,末3級為簡單的三維彎扭葉片,末級動葉長度為869 mm,通流能力及效率有限。原低壓內(nèi)缸為雙層內(nèi)缸結(jié)構(gòu),水平中分面連接螺栓眾多,如圖5所示,檢修時拆裝不易。

      圖4 改造前低壓缸縱剖視圖

      圖5 改造前低壓缸俯視圖

      對于低壓通流,仍采用2×7級通流設(shè)計,但除末3級外其余葉片均采用全三維馬刀型葉片,減少二次流損失;末級動葉采用905 mm[1]長度成熟新型葉片,并對型線進(jìn)行優(yōu)化,根據(jù)各級葉片處蒸汽速比設(shè)計變反動度葉片,使各級效率最高。末3級葉片整體采用全三元流場CFD技術(shù)計算,調(diào)整葉片的進(jìn)、出汽角度或內(nèi)、背弧線型,優(yōu)化葉型,提高氣動效率。

      如圖6所示,對于低壓內(nèi)缸,取消雙層內(nèi)缸結(jié)構(gòu),設(shè)計新型斜撐徑向隔板單層內(nèi)缸結(jié)構(gòu)。傾斜的進(jìn)汽口側(cè)板和斜撐的徑向隔板及低壓持環(huán)的斜進(jìn)汽導(dǎo)流面構(gòu)成3段漸縮型進(jìn)汽流道,使進(jìn)汽更加平穩(wěn)順暢,減小進(jìn)汽壓損;進(jìn)、抽汽腔室的徑向撐板均為斜置的,與外覆板及內(nèi)板形成多個平行四邊形。在受熱變形時,斜置隔板結(jié)構(gòu)利用金屬的熱膨脹,能使上下半缸的中分面牢牢地貼合在一起,產(chǎn)生自密封效果。

      圖6 改造后高壓外缸縱剖圖

      同時,簡潔的腔室設(shè)計,降低了結(jié)構(gòu)的復(fù)雜性,有利于制造和檢查。其自密封性賦予了減少內(nèi)缸中分面螺栓數(shù)量的可能性,如圖7所示,能夠減少拆裝的工作量,便于設(shè)備的維護(hù)。

      圖7 改造后低壓外缸俯視圖

      2.3 閥門改造技術(shù)

      原主調(diào)閥油動機(jī)位于主調(diào)閥側(cè)面,懸掛安裝于閥蓋側(cè)伸出的掛板上,如圖8所示,油動機(jī)活塞桿通過杠桿原理,推動與杠桿中點(diǎn)連接的閥軸運(yùn)動。如此雖可減小對所需油動機(jī)力的要求,但增大了對活塞桿行程的要求;同時由于油動機(jī)懸掛安裝,當(dāng)閥門稍有振動時,油動機(jī)處的振動將被放大,增加了安全運(yùn)行風(fēng)險。

      圖8 改造前主調(diào)閥油動機(jī)

      對主調(diào)閥油動機(jī)連接方式進(jìn)行了優(yōu)化,如圖9所示。油動機(jī)裝于彈簧箱頂部、應(yīng)用法蘭及螺栓將活塞桿與閥桿直接連接,以取消杠桿式連接方式,大幅簡化結(jié)構(gòu)及系統(tǒng),提高控制的靈活性及響應(yīng)速度,優(yōu)化設(shè)備維護(hù)。

      圖9 改造后主調(diào)閥油動機(jī)

      2.4 軸系改造

      由于機(jī)組外缸及軸承座部分不做更換,機(jī)組軸承跨距不變,機(jī)組軸承大小尺寸受限。隨著機(jī)組通流改造,軸系重量略有變化。其中,高壓轉(zhuǎn)子重量減少近1.4 t,而單根低壓轉(zhuǎn)子增加約5.3 t。若軸承不做更改,則4號、5號、6號軸承會接近乃至超過軸承許用比壓,夏季運(yùn)行時軸承環(huán)境將更加惡化。

      在改造項目中,可在不增大軸徑直徑及不影響軸承座的其他部件結(jié)構(gòu)及布置的前提下,通過提高軸承的有效寬度,解決軸承承載要求增大及與軸承座匹配的問題。

      2.5 汽封改造

      汽封齒尖磨損,致使汽封間隙增大,造成通過端部軸封、隔板汽封、葉頂汽封的蒸汽泄漏量增大。有關(guān)專家通過研究發(fā)現(xiàn),通常汽封損失增大值是汽輪機(jī)總損失的80%,可見,汽封磨損是導(dǎo)致汽輪機(jī)運(yùn)行中效率下降的一個主要原因。為了保證汽輪機(jī)在較高的效率下運(yùn)行,機(jī)組端部軸封及低壓部分葉頂汽封采用新型的蜂窩汽封,如圖10、圖11所示。如此不僅保留了疏齒密封節(jié)流降壓的特點(diǎn),還可以充分發(fā)揮蜂窩帶多級密封和寬面密封的結(jié)構(gòu)特性,提高密封性能,加強(qiáng)汽輪機(jī)軸端的阻漏效果。試驗(yàn)表明,在相同汽封間隙和壓差的條件下,蜂窩式汽封比疏齒汽封具有較小的泄漏量。[3]

      圖10 端部軸封

      圖11 低壓次末級動葉汽封

      2.6 油系統(tǒng)改造

      在不改變原冷油器布置空間的條件下,經(jīng)過對各種型式的換熱器進(jìn)行比較,并結(jié)合在其他項目上的應(yīng)用經(jīng)驗(yàn),確定選用換熱效果更好,結(jié)構(gòu)緊湊的板式冷油器方案。在同樣及更大的熱負(fù)荷下,其傳熱系數(shù)較原供管殼式冷油器上升約一半,需要的換熱面積下降20%,滿足換熱性能及布置空間的要求。該方案實(shí)施后,機(jī)組在滿負(fù)荷下各軸承回油溫度均在允許的范圍內(nèi),運(yùn)行情況良好。

      3 改造效果

      改造后,機(jī)組在TMCR工況,修正至設(shè)計條件下發(fā)電機(jī)出線端電功率為356.978 MW,高于改造前330 MW;機(jī)組在TMCR工況,修正至設(shè)計條件下汽輪機(jī)發(fā)電熱效率為35.86%,高于改造前的34.28%;機(jī)組各軸瓦平均振動水平低于50 μm,優(yōu)于相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)小于76 μm的要求。

      改造后主調(diào)閥油動機(jī)振動表現(xiàn)良好,無明顯振動跡象。夏季運(yùn)行時軸承油溫穩(wěn)定,低于報警值。

      4 經(jīng)驗(yàn)反饋

      新舊部件之間如具有重要配合關(guān)系,在資金充足的情況下,建議同時更換新舊部件,可有效減少現(xiàn)場加工調(diào)整工作量,乃至返廠加工的可能性,極大地縮減改造工期。例如本次改造項目中,高、低壓端部汽封僅更換了高壓內(nèi)汽封體及所有汽封環(huán),其余汽封體并未更換。待拆開檢查后發(fā)現(xiàn)汽封體槽局部有吹蝕情況。同時,新汽封環(huán)的定位是由現(xiàn)場測準(zhǔn)后,待廠家根據(jù)測量數(shù)據(jù)加工出來的,加大了現(xiàn)場工作量,施工周期長。

      由于部分部件不更換,新部件無法在工廠內(nèi)總裝試裝,無法確保部件現(xiàn)場安裝時不會出現(xiàn)干涉事故。解決的方法之一是嚴(yán)格控制各部件外形尺寸,對個別鑄鍛件部件,局部位置鑄造時需把控尺寸,或鑄造后加工一刀,以防止與現(xiàn)場部件干涉。

      5 結(jié)論

      我國從20世紀(jì)90年代開始進(jìn)入核電高速發(fā)展期,隨著時間的推移,核電汽輪機(jī)組逐步達(dá)到壽期,對汽輪機(jī)組進(jìn)行改造延壽將逐步被提上日程。同時,隨著時代的變革和技術(shù)的發(fā)展,新的設(shè)計理念和技術(shù)將會不斷嘗試應(yīng)用在新的項目中。

      本次在秦一廠320 MW核電汽輪機(jī)的增容改造過程中多項國產(chǎn)化先進(jìn)技術(shù)得到了充分應(yīng)用,取得了圓滿成功,為后續(xù)核電汽輪機(jī)的技術(shù)改造提供了參考。

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