蘇繼威,馬敏超,俞晟力
(中核核電運(yùn)行管理有限公司,浙江 海鹽 314300)
反應(yīng)堆冷卻劑泵又稱主泵,用于驅(qū)動高溫高壓、具有放射性的冷卻劑,使冷卻劑以很大流量形成強(qiáng)迫循環(huán),通過反應(yīng)堆堆芯,把堆芯中產(chǎn)生的熱量傳送給蒸汽發(fā)生器[1]。主泵作為冷卻劑系統(tǒng)唯一高速旋轉(zhuǎn)的設(shè)備,是冷卻劑動力的來源,是一回路的心臟。故對主泵運(yùn)行期間轉(zhuǎn)速的監(jiān)測,尤為重要。目前,秦二廠1、2號機(jī)組主泵轉(zhuǎn)速監(jiān)測系統(tǒng)主要是由就地磁阻式傳感器經(jīng)過信號采集,發(fā)送到主泵轉(zhuǎn)速處理機(jī)箱進(jìn)行處理,然后再通過機(jī)柜卡件經(jīng)過信號轉(zhuǎn)化為標(biāo)準(zhǔn)電信號,再發(fā)送到主控指示儀、計(jì)算機(jī)系統(tǒng)等參與計(jì)算。主泵轉(zhuǎn)速信號還將送至超溫/超功率ΔT保護(hù)單元,以生成ΔT整定值。另外還送至RPN系統(tǒng)作為中子通量變化率高的修正信號,送至RPDM系統(tǒng)參與堆芯監(jiān)測[2]。同時,轉(zhuǎn)速檢測系統(tǒng)還參與保護(hù)控制,若主泵轉(zhuǎn)速產(chǎn)生故障,將會產(chǎn)生對應(yīng)的報(bào)警和保護(hù)動作。轉(zhuǎn)速信號處理機(jī)箱設(shè)有2個閾值,分別為甩負(fù)荷閾值(低:1 396 r/min)和緊急停堆閾值(低低:1 367 r/min),在處理機(jī)箱尾部有相應(yīng)的觸點(diǎn)輸出至反應(yīng)堆保護(hù)系統(tǒng)(簡稱“RPR系統(tǒng)”)。在轉(zhuǎn)速低于1 367 r/min一旦4取2的邏輯有2條以上的保護(hù)通道觸發(fā)了閾值,會觸發(fā)反應(yīng)堆停堆保護(hù)[3],則RPR系統(tǒng)就會做出相應(yīng)甩負(fù)荷或緊急停堆動作??梢?,主泵轉(zhuǎn)速檢測系統(tǒng)故障將對機(jī)組的穩(wěn)定安全運(yùn)行產(chǎn)生威脅,會導(dǎo)致停機(jī)停堆風(fēng)險(xiǎn)。
在每次大修主泵點(diǎn)動期間,主泵轉(zhuǎn)速基本上都會出現(xiàn)轉(zhuǎn)速高漂或者轉(zhuǎn)速跳變的情況,根據(jù)以往的檢修經(jīng)驗(yàn),都是通過調(diào)整轉(zhuǎn)速探頭的間距到合理位置進(jìn)行處理消除故障,通過轉(zhuǎn)速探頭間距的調(diào)整方法,一方面對現(xiàn)場檢修要求太高且機(jī)組啟機(jī)運(yùn)行后,就沒有窗口進(jìn)行調(diào)整,嚴(yán)重影響機(jī)組運(yùn)行狀態(tài);另一方面沒有根本解決問題所在。本文將從主泵轉(zhuǎn)速機(jī)箱和轉(zhuǎn)速探頭國產(chǎn)化技術(shù)改造中遇到主泵轉(zhuǎn)速高漂和轉(zhuǎn)速跳變問題進(jìn)行分析解決,消除故障隱患。
本次技術(shù)改造使用的是江蘇利核公司生產(chǎn)的磁阻傳感器ZH3302N,是利用磁通量的變化而產(chǎn)生感應(yīng)電勢的原理來測試現(xiàn)場轉(zhuǎn)速,磁通量的變化速率越快,對應(yīng)的電動勢越大,在發(fā)訊齒轉(zhuǎn)動過程中與磁阻式轉(zhuǎn)速探頭的相對運(yùn)動,產(chǎn)生磁阻變化,在探頭線圈中產(chǎn)生感應(yīng)交變電壓,感應(yīng)電壓的頻率與觸發(fā)頻率同步,通過周期性的變化產(chǎn)生的觸發(fā)頻率信號輸入到轉(zhuǎn)速機(jī)箱,通過轉(zhuǎn)速機(jī)箱進(jìn)行信號處理。
主泵轉(zhuǎn)速機(jī)箱同樣使用的是江蘇利核公司生產(chǎn)的ZH2251N,其主要是由穩(wěn)壓電源,信號處理單元,信號輸入輸出端口、前面板切換開關(guān)以及數(shù)碼管等組成。轉(zhuǎn)速機(jī)箱可連接現(xiàn)場兩只傳感器,并通過選擇開關(guān)切換工作傳感器。主泵轉(zhuǎn)速機(jī)箱將傳感器產(chǎn)生的信號進(jìn)行處理,提供就地?cái)?shù)碼管指示轉(zhuǎn)速和遠(yuǎn)程顯示接口,并生成與轉(zhuǎn)速值成比例的標(biāo)準(zhǔn)電信號輸出,送往主控記錄儀以及計(jì)算機(jī)系統(tǒng)等進(jìn)行轉(zhuǎn)速顯示。同時轉(zhuǎn)速機(jī)箱低值報(bào)警產(chǎn)生對應(yīng)的開關(guān)量信號送往RPR系統(tǒng)參與保護(hù)控制。
現(xiàn)場磁阻式傳感器與發(fā)訊盤大致安裝情況如圖1所示,每臺主泵由兩兩為180°的傳感器安裝在泵軸的一周,通過安裝支架固定。互為180°的兩個傳感器信號送入到同一轉(zhuǎn)速機(jī)箱,一個作為實(shí)時信號通道,另一個作為備用信號通道,信號通道的選擇通過轉(zhuǎn)速機(jī)箱前面板選擇按鈕實(shí)現(xiàn)。發(fā)訊盤上開有2個凹槽口作為觸發(fā)傳感器信號的發(fā)訊齒,兩個發(fā)訊齒也相差180°,傳感器與發(fā)訊盤安裝在同一平面上。
圖1 安裝示意圖
發(fā)訊盤與主泵泵軸相連接,當(dāng)主泵轉(zhuǎn)動時,發(fā)訊盤也隨之轉(zhuǎn)動,主泵穩(wěn)定運(yùn)行時的轉(zhuǎn)速約為1488 r/min,頻率約為49.7 Hz,磁阻式傳感器通過與發(fā)訊齒的轉(zhuǎn)動,輸出正弦脈沖電壓信號[4],該信號送往主泵轉(zhuǎn)速機(jī)箱進(jìn)行處理。該機(jī)箱安裝在機(jī)柜中,傳感器信號通過信號電纜與機(jī)箱連接。
在秦二廠2號機(jī)組D213大修期間,對主泵轉(zhuǎn)速機(jī)箱和轉(zhuǎn)速探頭進(jìn)行技術(shù)改造。在主泵點(diǎn)動時,發(fā)現(xiàn)轉(zhuǎn)速高漂到1800 r/min,同時發(fā)現(xiàn)轉(zhuǎn)速從0上升到額定轉(zhuǎn)速期間,時常出現(xiàn)跳變情況。現(xiàn)場檢查調(diào)整轉(zhuǎn)速機(jī)箱閾值電壓和傳感器的安裝間距后,轉(zhuǎn)速仍然高漂至1580 r/min,同時還會出現(xiàn)跳變狀況。
由于主泵的特殊性,無法現(xiàn)場進(jìn)行試驗(yàn),故我們按照相同材質(zhì)制作模擬了現(xiàn)場發(fā)訊盤,在實(shí)驗(yàn)室中,將發(fā)訊盤模擬現(xiàn)場主泵轉(zhuǎn)速,同時將在發(fā)訊盤邊安裝的磁阻式探頭信號分別接入主泵轉(zhuǎn)速機(jī)箱和示波器進(jìn)行模擬研究分析。
在實(shí)驗(yàn)室模擬現(xiàn)場安裝情況,傳感器與發(fā)訊盤的安裝間隙按照現(xiàn)場安裝要求1.15 mm±0.05 mm安裝,發(fā)訊盤的轉(zhuǎn)速按照現(xiàn)場實(shí)際情況,轉(zhuǎn)速為額定轉(zhuǎn)速1488 r/min,觀察轉(zhuǎn)速機(jī)箱上測試的轉(zhuǎn)速顯示,發(fā)現(xiàn)主泵轉(zhuǎn)速機(jī)箱也出現(xiàn)了超轉(zhuǎn)速和跳變情況。同時,我們使用示波器將該傳感器測得的波形進(jìn)行記錄,如圖2所示。通過對測試圖形進(jìn)行分析,發(fā)現(xiàn)在信號產(chǎn)生之前,有一個畸變信號[5],如圖3所示。
圖2 傳感器信號波形測試
圖3 波形放大后的畸變信號
由于這個畸變信號的波形是一個向上的反向波形,而且技術(shù)改造使用的主泵轉(zhuǎn)速機(jī)箱,信號處理采用上升沿采樣方式,該畸變信號電壓峰值一旦超過轉(zhuǎn)速機(jī)箱閾值電壓,就會影響轉(zhuǎn)速的正常測量,導(dǎo)致轉(zhuǎn)速故障,故判斷該畸變波形是影響主泵轉(zhuǎn)速高漂和跳變的主要原因。同時,我們在日常主泵運(yùn)行期間,在不影響機(jī)組安全運(yùn)行的情況下,安排窗口對現(xiàn)場實(shí)際的轉(zhuǎn)速波形進(jìn)行測量,現(xiàn)場測量了1號機(jī)組第二組保護(hù)柜和2號機(jī)組第一組保護(hù)柜對應(yīng)的轉(zhuǎn)速,發(fā)現(xiàn)同樣存在畸變波形情況。由于目前使用的主泵轉(zhuǎn)速機(jī)箱濾波使用的閾值電壓約為180 mV,而現(xiàn)場測得的畸變波形的電壓峰值可以達(dá)到約480 mV,故轉(zhuǎn)速機(jī)箱無法將其濾除,從而使轉(zhuǎn)速機(jī)箱采樣到了該畸變信號,導(dǎo)致了主泵轉(zhuǎn)速高漂和跳變情況。
為了能夠找出產(chǎn)生畸變波形的根本原因,在實(shí)驗(yàn)室中對所有能夠產(chǎn)生該情況的因素進(jìn)行分析試驗(yàn),如傳感器安裝間隙大小、主泵轉(zhuǎn)速機(jī)箱閾值大小、傳感器接線方式等,具體分析情況如下。
根據(jù)以往的工作經(jīng)驗(yàn),現(xiàn)場傳感器的安裝間距對轉(zhuǎn)速影響很大,與發(fā)訊盤的安裝間距太近,會出現(xiàn)超轉(zhuǎn)速,裝的太遠(yuǎn)可能會丟失轉(zhuǎn)速情況。我們對額定轉(zhuǎn)速下,不同的安裝間隙,畸變波形的電壓進(jìn)行測量以及轉(zhuǎn)速機(jī)箱的轉(zhuǎn)速顯示進(jìn)行記錄,發(fā)現(xiàn)安裝間隙對其峰值電壓也有一定的影響,如表1所示。
表1 安裝間隙對畸變波形的影響
通過在實(shí)驗(yàn)室測試的數(shù)據(jù)發(fā)現(xiàn),傳感器安裝間隙越大,產(chǎn)生的畸變波形電壓峰值越小,轉(zhuǎn)速高漂和跳變的故障就越不明顯,但同時如果安裝間隙過大,會導(dǎo)致傳感器無法產(chǎn)生足夠的感應(yīng)電壓,使轉(zhuǎn)速機(jī)箱無法采樣測量轉(zhuǎn)速。通過現(xiàn)場實(shí)際測得的情況,由于現(xiàn)場產(chǎn)生的畸變波形電壓峰值比實(shí)驗(yàn)室測得的電壓大,可能因?yàn)楝F(xiàn)場發(fā)訊盤、主泵振動等環(huán)境狀況比較復(fù)雜而導(dǎo)致的這種情況。通過試驗(yàn)分析和結(jié)合現(xiàn)場實(shí)際情況,為了更大限度的減少故障的發(fā)生,將傳感器安裝間隙調(diào)整為2.5 mm±0.5 mm,同時對于現(xiàn)場傳感器的安裝也更加方便。
為了進(jìn)一步解決畸變波形對主泵轉(zhuǎn)速的影響,我們在實(shí)驗(yàn)室也對機(jī)箱閾值電壓進(jìn)行了研究試驗(yàn)。主泵轉(zhuǎn)速機(jī)箱閾值主要是為了濾除現(xiàn)場環(huán)境等的影響產(chǎn)生的噪聲,同時對該畸變波形也有濾波作用。機(jī)箱閾值當(dāng)然是越大對濾波效果越好,但是為了能夠最大限度地減少低轉(zhuǎn)速無顯示的情況,盡量將閾值電壓提高,以此來濾除畸變波形產(chǎn)生的影響。
轉(zhuǎn)速機(jī)箱一般使用的閾值電壓約180 mV,故現(xiàn)場很容易產(chǎn)生轉(zhuǎn)速高漂和轉(zhuǎn)速跳變情況。在大修期間,我們將閾值電壓調(diào)整到約380 mV后,主泵轉(zhuǎn)速仍然產(chǎn)生轉(zhuǎn)速高漂情況。結(jié)合現(xiàn)場波形測量和實(shí)驗(yàn)室的測試數(shù)據(jù),將主泵轉(zhuǎn)速機(jī)箱閾值電壓設(shè)置在600 mV左右,同時測量發(fā)現(xiàn)轉(zhuǎn)速在100 r/min以下,無法顯示正常轉(zhuǎn)速。由于磁阻式傳感器本身也有缺陷,無法精確測量低轉(zhuǎn)速下轉(zhuǎn)速,這種在主泵正常啟動時,短時間內(nèi)無轉(zhuǎn)速顯示無影響。因?yàn)橹鞅眠€設(shè)計(jì)了卡轉(zhuǎn)子保護(hù)系統(tǒng),使用的是電渦流式傳感器,能夠精確實(shí)時顯示主泵轉(zhuǎn)速情況,故此類短時間的無轉(zhuǎn)速顯示并不影響主泵正常運(yùn)行。所以通過磁阻式傳感器測得的轉(zhuǎn)速在100 r/min下轉(zhuǎn)速無顯示是不影響對主泵轉(zhuǎn)速的監(jiān)測情況。
在試驗(yàn)分析傳感器信號的過程中,發(fā)現(xiàn)傳感器接線反接后,即傳感器內(nèi)圈引線和外圈引線反接,也可在信號進(jìn)入轉(zhuǎn)速機(jī)箱時,將信號接線反接,則正弦脈沖電壓信號會有180°的翻轉(zhuǎn)。同樣道理,發(fā)訊盤轉(zhuǎn)動的方向發(fā)生變化也會使信號翻轉(zhuǎn),但現(xiàn)場主泵轉(zhuǎn)動只有一個方向,暫不考慮這種情況。在對現(xiàn)場實(shí)際的波形進(jìn)行測量時,也發(fā)現(xiàn)了正弦脈沖電壓信號也有先上升沿(即標(biāo)準(zhǔn)的正弦波)的情況。為了排除信號先上升沿還是下降沿對該故障的影響情況,通過對接線方式的不同進(jìn)行試驗(yàn)分析,發(fā)現(xiàn)信號先上升沿的情況,不同的安裝間距下,主泵轉(zhuǎn)速未發(fā)生過轉(zhuǎn)速高漂情況,只有在傳感器間距安裝太大丟失轉(zhuǎn)速情況。進(jìn)一步分析,發(fā)現(xiàn)畸變波形為反方向產(chǎn)生,而主泵轉(zhuǎn)速機(jī)箱信號采集為上升沿采集,在這種情況下,該畸變波形為下降趨勢,轉(zhuǎn)速機(jī)箱不會將其采樣,故該情況不會產(chǎn)生轉(zhuǎn)速高漂和跳變情況。
由于該分析只針對畸變波形,但環(huán)境干擾也會使轉(zhuǎn)速出現(xiàn)故障,同時,傳感器的外圈引線與轉(zhuǎn)速機(jī)箱還起到雜波濾除功能,若調(diào)換接線,無法從根本上解決轉(zhuǎn)速故障問題,同時可能會導(dǎo)致其他故障。從傳感器本身原理出發(fā),通過對傳感器內(nèi)部的磁場N極、S極對調(diào),也能使信號發(fā)生上述變化,但同樣無法從根本上解決該問題,從實(shí)用性和通用性來說,這兩種方式不作為本次解決故障的參考方發(fā),但這也是一種解決問題的思路。
通過對磁阻式傳感器和主泵轉(zhuǎn)速機(jī)箱的研究試驗(yàn)分析,最終將傳感器安裝間隙定為2.5 mm±0.5 mm,將轉(zhuǎn)速機(jī)箱閾值電壓設(shè)置約為600 mV。為了能夠驗(yàn)證確認(rèn)該方案有效,在1號機(jī)組大修期間,按照該間隙和閾值電壓安裝傳感器和轉(zhuǎn)速機(jī)箱,現(xiàn)場實(shí)施完成后,在主泵啟動過程,均未出現(xiàn)轉(zhuǎn)速高漂和轉(zhuǎn)速跳變故障,轉(zhuǎn)速顯示平穩(wěn)無波動且在100 r/min以上轉(zhuǎn)速顯示正常有效。同時,通過日常主泵轉(zhuǎn)速運(yùn)行的情況,也未發(fā)現(xiàn)轉(zhuǎn)速異常,故通過該種方案,成功解決了主泵轉(zhuǎn)速高漂和跳變故障。
長期以來,主泵轉(zhuǎn)速探頭及機(jī)箱用的都是國外產(chǎn)品,產(chǎn)品價格昂貴且出現(xiàn)故障后,無法第一時間分析處理,相關(guān)技術(shù)細(xì)節(jié)方面不透明,在技術(shù)支持和反饋上非常欠缺,增加的現(xiàn)場維修工作難度,對于維修人員整體的技術(shù)能力要求較高。本次技術(shù)改造實(shí)施的成功,積累了很豐富的經(jīng)驗(yàn)和大量試驗(yàn)數(shù)據(jù),打破了國外技術(shù)壟斷局面,不僅在經(jīng)濟(jì)上節(jié)約了成本,同時對后續(xù)的設(shè)備維護(hù)和檢修更容易更方便,提高了現(xiàn)場主泵轉(zhuǎn)速檢測的可靠性和穩(wěn)定性。
通過對大修技術(shù)改造遇到的主泵轉(zhuǎn)速高漂和跳變問題進(jìn)行研究分析,解決了困擾維修人員多年的問題,同時保證了主泵轉(zhuǎn)速系統(tǒng)檢修后一次成功率,避免了影響大修工期窗口,為主泵的安全穩(wěn)定運(yùn)行提供了有力保障,為國內(nèi)核電廠同行維修人員提供了一種解決思路。