胡延永 段明官 姜 林 孔彩云
(河鋼集團邯鋼公司煉鐵部,河北 邯鄲 056000)
為滿足環(huán)保對NOx的排放要求,響應國家超低排放號召,實現(xiàn)清潔生產(chǎn)和可持續(xù)發(fā)展,2019年7月,某企業(yè)200 萬t球團生產(chǎn)線配套建成投運一套SCR脫硝系統(tǒng)。該系統(tǒng)投運以來,對高氧、高氮氧化物球團煙氣中的NOx脫除效果顯著,對鏈箅機-回轉(zhuǎn)窯球團生產(chǎn)線的煙氣特點、煙氣凈化設施以及SCR脫硝的工藝過程、操作控制要點和應用實踐進行了介紹,以期為采用類似工藝的同行提供參考。
某企業(yè)鏈箅機-回轉(zhuǎn)窯球團生產(chǎn)線煙氣量為70萬m3/h左右,隨著磁鐵精礦資源的日益緊缺以及赤鐵礦的不斷開發(fā),球團原料精礦配比變化頻繁,赤鐵礦在球團配料結(jié)構(gòu)中的配比逐漸增加,在目前赤鐵礦比例接近40%的原料條件下,邯鋼球團焙燒煙氣具有以下特點:
1)O2含量高,基本在18%左右。與燒結(jié)煙氣約16%的O2含量相比,鏈箅機-回轉(zhuǎn)窯球團焙燒煙氣O2含量一般在17%~19%之間,高于燒結(jié)煙氣。
2)NOx含量高,一般在400~700 mg/m3范圍,均值在530 mg/m3左右。該企業(yè)鏈箅機-回轉(zhuǎn)窯球團工藝主熱源為窯頭燒嘴,使用燃料為焦爐煤氣,熱值~4 000 kcal/Nm3,用量7 500~9 500 m3/h,燒嘴火焰溫度一般在1 250~1 500 ℃,NOx的產(chǎn)生主要源于空氣中氮氣的高溫氧化和燃料中氮的燃燒[1],以熱力型和燃料型為主。且隨著赤鐵精礦配比的提高,焙燒球抗壓強度下降,需要提高球團的預熱、焙燒溫度,延長預熱、焙燒時間[2]。有資料表明,在煙氣溫度為1 300~1 350 ℃時,溫度每變化10 ℃,NOx的質(zhì)量濃度變化值高達30 mg/m3,所以隨著赤鐵礦配吃比例逐漸提高,焙燒溫度升高,最終導致煙氣中熱力型NOx產(chǎn)生量增加[3]。
3)硫含量波動大,介于500~3 000 mg/m3之間。球團煙氣中的SO2主要來自于焙燒過程中鐵礦粉、煤氣中的硫化物和硫酸鹽,通過焙燒,原料中90%以上的硫排除進入到煙氣中。由于該企業(yè)生產(chǎn)鐵料品種多,變料頻繁,原料中含硫量差別大導致煙氣中硫含量波動大。
4)粉塵顆粒物濃度大,該企業(yè)200萬t球團生產(chǎn)線于2005年投產(chǎn),由于機頭電場除塵器設備老化,除塵效率下降,除塵后顆粒物濃度在40~80 mg/m3左右,對后續(xù)煙氣處理設施除塵能力要求高。
隨著鋼鐵行業(yè)大氣污染物排放標準的不斷提高,2019年4月國家生態(tài)環(huán)境部等五部委聯(lián)合推動實施鋼鐵行業(yè)超低排放標準(SO2小于35 mg/m3、NOx小于50 mg/m3、粉塵小于10 mg/m3)。該企業(yè)鏈箅機-回轉(zhuǎn)窯球團線循環(huán)流化床干法脫硫除塵系統(tǒng),可將焙燒煙氣SO2、顆粒物分別脫除至30 mg/m3、10 mg/m3以下,但煙氣中NOx含量不能滿足超低排放要求。為此,決定新建一套SCR脫硝系統(tǒng),以實現(xiàn)球團焙燒煙氣超低排放。自2019年7月建成投運以來,球團焙燒煙氣 NOx濃度從SCR脫硝系統(tǒng)入口的400~700 mg/m3脫除至出口的小于30 mg/m3,脫除效率穩(wěn)定達到90%以上,實現(xiàn)預期超低排放目標。該SCR系統(tǒng)構(gòu)成如下:
1)煙氣系統(tǒng):脫硝煙氣從布袋除塵器出口引出,經(jīng)GGH換熱和熱風爐補熱后進入SCR反應器,脫硝后的煙氣再經(jīng)GGH換熱降溫后經(jīng)引風機排往煙囪。
2)GGH換熱系統(tǒng):SCR裝置設置一套GGH系統(tǒng),該系統(tǒng)主要包括GGH換熱器本體、吹灰器、低泄漏風機等。GGH換熱器主要用來完成將來自脫硫布袋除塵器80~100 ℃原煙氣與SCR脫硝反應器出口約280 ℃凈煙氣之間的換熱,減少燃料消耗量,降低系統(tǒng)能耗。
3)SCR反應器系統(tǒng):主要包括反應器本體、催化劑及用于清除催化劑表面積灰的聲波吹灰器。反應器內(nèi)煙氣豎直向下流動,反應器入口設氣流均布裝置及導流板,以保證進入反應器的氣流均勻。催化劑是SCR系統(tǒng)的“心臟”,SCR催化劑按照“3+1”布置,即初裝3層,并在反應器頂部預留1層備用。選用催化劑為中溫脫硝催化劑,適用溫度范圍在270~290 ℃,一般運行在280 ℃左右。催化劑參數(shù)見表1。
表1 催化劑參數(shù)
4)煙氣加熱系統(tǒng):煙氣補熱系統(tǒng)設置了一套煙氣加熱爐,其功能為補充換熱溫差及散熱損失。加熱爐使用高爐煤氣作為燃料,從加熱爐出來的煙氣,和原有煙氣在煙道內(nèi)進行混合加熱,使煙氣溫度升高至~280 ℃,確保SCR脫硝處于最佳反應溫度區(qū)。
5)噴氨系統(tǒng):噴氨系統(tǒng)主要包括氨水存儲輸送、稀釋風機、氨水溶液噴射器、氨水蒸發(fā)器等。氨水通過罐車輸送至氨水站,由氨水卸料泵卸載到氨水儲罐中存儲備用,系統(tǒng)運行時,氨水由輸送泵輸送至氨水溶液噴射器,噴入氨水蒸發(fā)器,由熱煙氣蒸發(fā)成氨氣,最后經(jīng)格柵噴入反應器入口煙道。
1)建設脫硝系統(tǒng)為中溫SCR脫硝工藝,工藝流程為:脫硫布袋除塵器→GGH(原煙氣段)→SCR中溫脫硝反應器→GGH(凈煙氣段)→引風機→煙囪排放,工藝流程簡單,易操作。
2)對煙氣中高濃度NOx脫除效率高,可以將煙氣中濃度為400~700 mg/m3的NOx穩(wěn)定脫除至30 mg/m3以下,脫除效率穩(wěn)定在90%以上。
3)采用中低溫SCR脫硝,脫硝反應溫度在280 ℃左右。
4)反應副產(chǎn)物為水和氮氣,環(huán)保無污染,直接隨煙氣排放至大氣,反應機理如下:
4NO+4NH3+O2→4N2+6H2O
(1)
NO+NO2+2NH3→2N2+3H2O
(2)
6NO2+8NH3→7N2+12H2O
(3)
4.1.1 煙氣溫度控制
SCR入口煙氣溫度是影響脫硝率的重要因素。脫硝催化劑適用溫度在270~290 ℃范圍,在此溫度范圍內(nèi)具有較好的活性,通過反應器的煙氣溫度正常運行時嚴格控制在280 ℃左右。一方面,當煙氣溫度低于270 ℃時,不僅會因催化劑活性降低而降低脫硝率,而且噴入的氨水還會與煙氣中的SOx反應生成硫酸氫銨或硫酸銨附著在催化劑的表面;另一方面,當煙氣溫度太高時,NH3會與O2發(fā)生反應,導致煙氣中的NOx增加,并且容易造成催化劑燒毀。
要保證煙氣適宜的溫度,需及時根據(jù)煙氣的溫度調(diào)整熱風爐煤氣流量和摻風量,防止因為煤氣質(zhì)量、煙氣流量變化等因素導致的煙溫波動。日常操作過程中強化對GGH換熱器中煙氣溫度的調(diào)控;同時,設定合理的吹灰頻率,防止GGH積灰過多導致阻力增大,換熱效率降低。
4.1.2 氨逃逸監(jiān)控
SCR脫硝氨逃逸一般要求控制在3 ppm以內(nèi)。若控制不好,不僅會增加成本,而且可能導致下游設備腐蝕堵塞。多余的氨還會與煙氣中的SO3反應生成硫酸氫銨或硫酸銨,當后續(xù)煙道煙溫降低時,硫酸氫銨或硫酸銨就會附著在GGH表面和飛灰顆粒物表面,腐蝕堵塞GGH換熱通道。
4.1.3 噴氨濃度控制
SCR脫硝系統(tǒng)采用的還原劑為氨水(NH3),其爆炸極限為(在空氣中體積%)15.7%~27.4%,為保證氨(NH3)注入煙道的絕對安全以及均勻混合,噴氨系統(tǒng)引入稀釋風,將氨濃度降低到爆炸極限以下,控制在5%以內(nèi)。
4.1.4 顆粒物排放控制
由于SCR系統(tǒng)本身不具備除塵作用,所以日常操作過程中一是嚴格控制CFB脫硫系統(tǒng)進入SCR系統(tǒng)煙氣的含塵量,不僅對CFB系統(tǒng)布袋除塵器布袋壓差進行控制,以使布袋保持一定的掛灰量,提高除塵效率,而且定期對布袋進行檢查更換。目前,該企業(yè)CFB系統(tǒng)除塵布袋壓差控制在1 200 Pa左右,除塵后煙氣含塵量控制在6 mg/m3左右。二是對SCR系統(tǒng)GGH換熱器、催化劑的吹灰操作加強監(jiān)控,對催化劑層聲波吹灰器及GGH耙式吹灰器高標準維護,根據(jù)催化劑層及GGH進出口端的的壓降情況及時調(diào)整聲波吹灰器吹灰時間,同時避免因SCR系統(tǒng)內(nèi)積灰過多吹灰操作時導致顆粒物排放濃度瞬時增加。
4.1.5 NOx排放控制
在保證排放煙氣NOx濃度小于50 mg/Nm3和氨逃逸小于3 ppm的前提下,根據(jù)入口NOx濃度合理控制噴氨量,控制原則氨氮比小于1。
1)SCR系統(tǒng)啟動時,系統(tǒng)引入煙氣的同時投入SCR脫硝聲波吹灰器,開始吹灰。
2)啟動過程中原煙氣進入GGH換熱器后,開啟加熱爐逐步提升進入煙氣換熱器的凈煙氣溫度,以避免GGH轉(zhuǎn)子發(fā)生卡澀。溫升速度控制在60 ℃/h以內(nèi),以防止轉(zhuǎn)子的異常變形。嚴禁在沒有通入煙氣的情況下單獨啟動加熱爐進行加熱操作,以免溫度過高引起GGH的密封變形。
3)SCR的停運時,要密切關注GGH換熱器入口煙溫和驅(qū)動電機電流波動,煙溫變化速度嚴控在60 ℃/h以內(nèi),杜絕過快升降溫,以防轉(zhuǎn)子發(fā)生異常變形卡澀,而影響煙氣換熱器安全運行。凈煙氣入口溫度降低至125 ℃以下,方可停止GGH換熱器。
4)SCR反應器嚴格杜絕高于300 ℃以上運行,避免催化劑被燒毀永久失去活性。同樣避免低煙氣溫度下噴氨,防止在催化劑層上生成硫酸氫銨或硫酸銨,進而導致催化劑的微孔結(jié)構(gòu)堵塞,性能下降。
嚴格按照運行參數(shù)進行操作控制SCR系統(tǒng)是保證系統(tǒng)穩(wěn)定運行及降低事故率的有效措施,SCR系統(tǒng)日常執(zhí)行的運行參數(shù)如表2。
表2 SCR系統(tǒng)的運行參數(shù)表
SCR系統(tǒng)不同位置實測溫度以及2020年1至10月份高爐煤氣消耗和催化劑層壓降如表3、表4、表5。熱風爐高爐煤氣消耗量約50 m3·t-1·礦-1。
表3 SCR系統(tǒng)煙氣溫度 ℃
表4 SCR系統(tǒng)高爐煤氣消耗 (m3·t-1·礦-1)
表5 SCR系統(tǒng)催化劑層壓降 Pa
5.2煙氣NOX脫除實效
2020年,基準氧含量18%條件下,該企業(yè)煙氣NOx排放數(shù)據(jù)如表6。在球團煙氣入口NOx濃度均值538 mg/m3左右的情況下,噴氨量400 L/h左右,凈化后煙氣NOx濃度均能降到30 mg/m3以下,排放指標滿足超低排放要求。
表6 2020年NOx處理效果實績
1)目前,某企業(yè)生產(chǎn)原料結(jié)構(gòu)中赤鐵精礦占比約40%,磁鐵礦占比約60%,球團預熱焙燒燃料采用熱值為~4 000 kcal/Nm3的焦爐煤氣,該工況條件下,球團焙燒煙氣中NOx濃度居高,全年小時均值在538 mg/m3左右。
2)在原煙氣含氧量18%左右、NOx平均濃度538 mg/m3左右、噴氨量約400 L/h條件下,SCR脫硝系統(tǒng)可以穩(wěn)定脫除焙燒煙氣中的高濃度NOx。以基準含氧量18%計算,凈化后的凈煙氣NOx濃度均值為22.92 mg/m3。以基準含氧量16%計算,凈化后的凈煙氣NOx濃度均值為38.2 mg/m3,均滿足超低排放(小于50 mg/m3)要求,優(yōu)于超低排放標準。
3)GGH換熱器、催化劑性能對SCR系統(tǒng)的煙氣凈化效果、能源介質(zhì)消耗至關重要,選擇合適的GGH換熱器和催化劑是SCR系統(tǒng)成功運行的關鍵。
4)現(xiàn)場操作中嚴格執(zhí)行吹灰操作、嚴控煙氣溫度控制(270~290 ℃),減少積灰和副產(chǎn)物的產(chǎn)生,有利于SCR脫硝系統(tǒng)實現(xiàn)長期穩(wěn)定運行。
5)對工況條件相近的鏈箅機-回轉(zhuǎn)窯球團線生產(chǎn)工藝,SCR脫硝技術具有一定的借鑒意義。