王富強
河南中煙工業(yè)有限責任公司駐馬店卷煙廠 河南駐馬店 463000
真空回潮作為原料煙片開包后的首次回潮,是制絲車間一項重要的工藝過程,致力于為后工序提供更加松散和柔軟的煙片進行相應(yīng)處理,其效果好壞直接影響后續(xù)加工指標與造碎損失。其重要考核指標為回透率,指一包煙葉中回透煙的重量占整包煙重量的百分比?;赝嘎实母叩椭苯臃从郴爻毙Ч膬?yōu)劣,高回透率意味著片煙回透比例大,耐加工性更強,造碎率更低;較低的回透率經(jīng)常給后工序的加工產(chǎn)生較大影響,未回透的煙餅往往會造成松散回潮的出口水分及溫度產(chǎn)生較大波動,干擾出口水分CPK值,嚴重者繼而影響后續(xù)切絲質(zhì)量,從而最終影響卷煙效果[1]。針對當前回透率進行了人工分揀及測試,為減少測試程序并方便控制單一變量,測試牌號均以《(紅旗渠)銀河之光》為主,經(jīng)測試回透率僅為84%,與《卷煙工藝規(guī)范》工藝要求回透率不低于98%相差甚遠,所以決定對真空回潮進行現(xiàn)狀分析及質(zhì)量改進。
真空回潮工藝流程主要包括抽真空系統(tǒng)、加潮系統(tǒng)和水循環(huán)系統(tǒng),其回潮效果主要與系統(tǒng)抽真空保壓能力、加潮能力有關(guān)。
測試方法和判斷標準為:手動啟動抽空程序,將箱內(nèi)真空度抽至1.0-1.3kpa,關(guān)閉箱門及抽空閥,此時真空箱形成一個密封體并開始秒表計時10分鐘,計時結(jié)束箱體真空度不能超過3.3kpa判為正常,如果大于此數(shù)值表示箱體有泄漏情況[2],測試結(jié)果如表1所示。
表1 真空回潮機保壓期間真空度衰減值測試結(jié)果
經(jīng)測試,兩箱體在保壓期間真空度衰減均較嚴重,說明兩箱體密封性不符合要求。
高性能加潮裝置的關(guān)鍵是讓蒸汽進入回潮箱與煙葉接觸時能夠轉(zhuǎn)化為相同壓力下的飽和蒸汽,形成飽和蒸汽的前提是需要確定蒸汽和霧化水的混合比例,合適的摻比才能保證蒸汽為飽和狀態(tài)。
經(jīng)前期觀察,回潮煙包幾乎無水漬煙出現(xiàn),因為含水量大形成的“明水”會直接落到箱體底部和頂部平衡槽(可排出),不會接觸到煙葉,接觸煙葉的都是飽和蒸汽或不飽和蒸汽,所以為保證接觸煙葉的蒸汽為飽和狀態(tài),必然要增加加潮器霧化水閥開啟度,使其跟蒸汽混合后能在蒸汽作用下變成飽和蒸汽。所以,為提高回潮能力,在保證一定蒸汽引射壓力的前提下,只需利用單一變量法調(diào)節(jié)霧化水閥門開度即可[2]。
根據(jù)以上分析,決定從回潮箱密封、加潮水量及來料等待時間入手進行相應(yīng)改進。
經(jīng)多次論證,設(shè)計了一種新型一體成型密封圈,具有高彈力、超耐磨、高伸縮率性能,密封圈截面為一個中空圓環(huán),擠壓過程減弱剛性接觸,避免徑向空隙。另外,密封膠條沒有接頭存在,減少泄露點,經(jīng)過嚴格尺寸控制,定制的一體成型密封圈嚴絲合縫的安裝在兩側(cè)箱門上。
2.1.1 測試新密封
更換后再次測試保壓真空度,效果明顯,全部合格,測試結(jié)果如表2所示。
表2 新密封下的保壓真空度
在生產(chǎn)中觀察,經(jīng)過加潮水汽后保壓階段真空度穩(wěn)定在60kpa左右,好于改進前的70多kpa,而且真空度從初始100kpa抽到2.0kpa用時五分鐘左右,改進前七分鐘左右,用時減少一分鐘,說明改進后的箱體密封性更強。
為保證接觸煙葉的蒸汽為飽和狀態(tài),以便蒸汽含水量達到最大,使煙葉得以充分吸濕,所以在保證一定蒸汽引射壓力的前提下,只需利用單一變量法調(diào)節(jié)霧化水閥門開度即可,閥門開度以頂部平衡槽是否排出液態(tài)水為判定依據(jù)進行調(diào)節(jié)。經(jīng)調(diào)節(jié)發(fā)現(xiàn)在閥門開度為70%,即手柄與管道垂直線夾角為63o時有斷續(xù)明水產(chǎn)生,所以將水流閥門開度確定為63o。
真空回潮回透率主要與其抽空密封性、回潮能力有關(guān),通過更換密封裝置、增大加潮水閥門的改進,回潮能力得到明顯提升,回透率由改進前的84%提高到98.5%,達到工藝要求。