李 巖 ,郭 軍 ,王文彬
(1.湖南省地質(zhì)新能源勘探開發(fā)工程技術(shù)研究中心,湖南長沙410014;2.湖南省煤炭地質(zhì)勘查院,湖南長沙410014)
頁巖氣以其有利的自生自儲型聚集特征,在非常規(guī)油氣資源領(lǐng)域的戰(zhàn)略意義日趨重要[1-2]。北美地區(qū)的頁巖氣勘探與產(chǎn)能均已經(jīng)取得重要突破[3]。在我國,經(jīng)過多年來的深入勘探,四川盆地下志留統(tǒng)龍馬溪組率先取得重大突破[4],此后,四川長寧、威遠(yuǎn)和云南昭通等地也相繼取得突破。同為中國南方富有機(jī)質(zhì)海相頁巖的典型代表——下寒武統(tǒng)筇竹寺組(牛蹄塘組)頁巖亦是頁巖氣勘探領(lǐng)域非常值得關(guān)注的重要層系[5-6],滇東地區(qū)下寒武統(tǒng)筇竹寺組黑色泥頁巖發(fā)育良好,具備頁巖氣形成的基礎(chǔ)物質(zhì)條件[7-9],勘探開發(fā)潛力巨大。但滇東地區(qū)寒武系筇竹寺組以淺地層為大套灰?guī)r地層,整體厚度約1100 m,溶洞、暗河及裂縫極為發(fā)育,且受構(gòu)造影響,局部巖石破碎嚴(yán)重,鉆探施工難度大。受制于以上各因素的影響,滇東地區(qū)頁巖氣勘探步伐緩慢。因此,為加快滇東地區(qū)頁巖氣勘探步伐,填補(bǔ)滇東地區(qū)寒武系筇竹寺組始終未取得突破的空白,探究一套適合滇東地區(qū)復(fù)雜地層頁巖氣鉆探施工技術(shù)體系顯得尤為重要。
云宣地1 井鉆遇了厚約1100 m 的大套灰?guī)r地層,溶洞及裂縫極為發(fā)育,導(dǎo)致了井漏、井壁失穩(wěn)等井下復(fù)雜情況的發(fā)生。通過鉆頭優(yōu)選、多種堵漏措施相結(jié)合、頂漏鉆進(jìn)及井下事故處理技術(shù)等技術(shù)方法,建立了一套適合于滇東地區(qū)小口徑頁巖氣地質(zhì)調(diào)查鉆探施工技術(shù)體系,以期為該地區(qū)下一步勘探提供技術(shù)指導(dǎo),同時(shí)也為我國南方下寒武統(tǒng)筇竹寺組海相頁巖氣的勘探提供借鑒。
云宣地1 井位于云南省曲靖市宣威市西澤鄉(xiāng)睦樂村,構(gòu)造上隸屬于揚(yáng)子地臺滇東臺褶帶西南緣的老官營向斜,自上而下鉆遇地層(見表1)主要為:第四系,二疊系茅口組、棲霞組與梁山組,石炭系中晚統(tǒng)、擺佐組、大塘組、巖關(guān)組,泥盆系宰格組,寒武系滄浪鋪組、筇竹寺組和漁戶村組等地層。
表1 云宣地1 井鉆遇地層及巖性Table 1 Lithology encountered during drilling of Well Yunxuandi-1
該井經(jīng)費(fèi)預(yù)算272.6 萬元,設(shè)計(jì)井深1680 m,完鉆井深1690 m,終孔直徑為96 mm,全井段巖心采取率為97.05%。0~500 m 井段最大井斜為1.328°,井深485 m,方位角為31.8°;500~1690 m 井段,最大井斜為 2.107°,井深 1679.3 m,方位角為 263.72°,井底水平位移為11.78 m。完鉆層位為寒武系漁戶村組,鉆探目的為揭示滇東北沖斷褶皺帶老官營向斜筇竹寺組富有機(jī)質(zhì)頁巖厚度、巖性、電性、含氣性等頁巖氣基礎(chǔ)地質(zhì)特征,力爭獲得頁巖氣資源調(diào)查發(fā)現(xiàn)或重大發(fā)現(xiàn),為滇東北復(fù)雜構(gòu)造區(qū)頁巖氣新層系資源潛力評價(jià)和有利目標(biāo)區(qū)優(yōu)選提供依據(jù)。
云宣地1 井表土層段設(shè)計(jì)采用?170 mm 鉆頭開孔,鉆至20.00 m,下?168 mm 表層套管至井深9.30 m,實(shí)際采用?220 mm 鉆頭鉆至9.30 m,下入?194 mm 套管至9.00 m;一開設(shè)計(jì)采用?150 mm鉆頭鉆至100.00 m,下入?148 mm 技術(shù)套管至99.50 m,實(shí)際采用?170 mm 鉆頭鉆至37.90 m,下入?168 mm 技術(shù)套管至37.50 m,再用?150 mm 鉆頭鉆至44.60 m,下入?146 mm 技術(shù)套管至44.35 m;二開設(shè)計(jì)采用?122 mm 鉆頭鉆至600.00 m,下入?114 mm 技術(shù)套管至599.50 m,實(shí)際采用?122 mm 鉆頭鉆至275.40 m,下入?114 mm 技術(shù)套管至275.00 m;三開設(shè)計(jì)采用?96 mm 鉆頭裸眼鉆進(jìn)至1680.00 m,實(shí)際采用?96 mm 鉆頭裸眼鉆進(jìn)至1690.00 m。
云宣地1 井設(shè)計(jì)及實(shí)際井身結(jié)構(gòu)見表2、圖1。
圖1 云宣地1 井井身結(jié)構(gòu)Fig.1 Structure of Well Yunxuandi-1
表2 云宣地1 井設(shè)計(jì)及實(shí)際井身結(jié)構(gòu)對比和更改原因分析Table 2 Comparison of Well Yunxuandi?1 structures and analysis of reasons for revision
導(dǎo)管段設(shè)計(jì)井深20.00 m,開鉆后采用?170 mm 鉆頭進(jìn)行先導(dǎo)孔鉆進(jìn)。鉆至井深6.00 m 處發(fā)生漏失,井口失返;鉆至9.00 m 處見基巖,繼續(xù)鉆進(jìn),穿過基巖后井口仍然失返,采用?220 mm 硬質(zhì)合金鉆頭擴(kuò)孔至9.30 m 處,再下入?194 mm 套管至9.00 m 處,隨后井口返出泥漿,但返漿不多,給前期施工造成了較大影響[10]。
云宣地1 井于井深30 m 處鉆遇一大型溶洞,長6 m,溶洞內(nèi)充填有碎石、粘土、砂礫等雜物,且溶洞裂隙與地面水系貫通,地表水對溶洞及內(nèi)部充填物頻繁沖刷,致使溶洞內(nèi)部掉塊嚴(yán)重,施工難度增加。
針對溶洞應(yīng)對措施:采取下入?168 mm 技術(shù)套管至37.5 m 處,揭穿溶洞底部并隔離溶洞。針對掃孔過程中由于鉆頭磨損嚴(yán)重、壽命嚴(yán)重縮短的情況,選用適巖中等胎體硬度、金剛石孕鑲濃度適當(dāng)提高的特制金剛石孕鑲鉆頭,掃孔至孔底(去除溶洞底部堆積物),然后灌注水泥漿固定?168 mm 技術(shù)套管,防止溶洞內(nèi)部坍塌掉塊[11]。采用此種方法,將溶洞內(nèi)部漏失量從約25 m3/h 降至6 m3/h 以內(nèi),從而解決了溶洞內(nèi)部惡性漏失的難題。
云宣地1 井目的層段以淺發(fā)育大套灰?guī)r地層,厚度為1138 m?;?guī)r局部構(gòu)造發(fā)育,地層破碎,取心難度大[11]。其中 19.68~23.70、466.10~476.60、880.56~885.46、1079.85~1083.72、1106.02~1110.21 m 等局部巖石破碎嚴(yán)重,在鉆探過程中時(shí)有井漏和掉塊現(xiàn)象發(fā)生,給鉆探施工造成了極大困難(圖2)。
圖2 溶洞及破碎層段地層Fig.2 Karst cave and fractured strata
針對巖石破碎、取心難度大的應(yīng)對措施:(1)從卡簧廠家定制專用卡簧(?62 mm),以此減小卡簧內(nèi)徑,增大開口寬度,增加卡簧行程,從而適應(yīng)巖心直徑。(2)通過采取輕壓吊打、增加取心回次、減少回次進(jìn)尺等技術(shù)措施保證巖心采取率能夠滿足合同與設(shè)計(jì)要求。在上述技術(shù)措施的保證下,最終除大型溶洞層段巖心遺失6 m 外,破碎層段巖心遺失43.85 m,但全井段巖心采取率依然達(dá)到了97.05%,滿足了設(shè)計(jì)要求(穩(wěn)定層段巖心采取率≮90%),提高了巖心采取率和鉆進(jìn)效率[12]。
云宣地1 井目的層下寒武統(tǒng)筇竹寺組以淺地層為大套灰?guī)r地層,巖性以灰色至深灰色灰?guī)r和灰白色白云質(zhì)灰?guī)r以及白云巖為主,其中灰?guī)r層段溶洞、小型晶洞及裂縫(以縱向裂縫為主)尤為發(fā)育(圖3),漏失點(diǎn)多,漏失連續(xù)嚴(yán)重,井口失返頻現(xiàn),且孔深越大,井壁越容易失穩(wěn),堵漏工作困難。
圖3 灰?guī)r晶洞及裂縫Fig.3 Limestone caves and fractures
溶洞底部以深地層大型溶洞不發(fā)育,但在局部層 段(36.00~51.20、65.50~85.20、93.15~124.70、223.60~224.80、229.10~230.20、263.30~267.90 m)灰?guī)r縱向裂隙、晶洞極為發(fā)育,漏失嚴(yán)重,漏失量界于20~24 m3/h 之間,平均漏失量為22 m3/h,井口完全失返。
應(yīng)對措施:
(1)在揭穿溶洞后第一次出現(xiàn)漏失(36.00~51.20 m)時(shí),及時(shí)分析了原鉆井液性能,認(rèn)為原鉆井液中固相含量較高,導(dǎo)致鉆孔內(nèi)井壁失穩(wěn),造成漏失情況發(fā)生[13]。故根據(jù)漏失情況對鉆井液進(jìn)行了優(yōu)化,將配方調(diào)整為:基漿+3% 膨潤土+0.3% 燒堿+0.5%CMC+0.02% 聚丙烯酰胺+1% 高粘防塌劑+0.5%隨鉆堵漏劑,密度控制在1.02~1.03 g/cm3、漏斗粘度控制在22~28 s。對鉆井液進(jìn)行優(yōu)化后,效果較為明顯,堵漏后泥漿上返率達(dá)到30%[14]。但當(dāng)鉆進(jìn)至65.50~85.20 m 時(shí),再次出現(xiàn)漏失,在鉆頭無異常發(fā)聲、鉆壓正常情況下,綜合考慮各方面因素認(rèn)為,巖石裂隙或晶洞發(fā)育,導(dǎo)致再次漏失。
(2)采用鋸末、海帶、核桃殼等惰性橋接堵漏材料進(jìn)行了堵漏,具體配方為:清水+PHP+CMC+803 堵漏劑+鋸末/核桃殼[15],此堵漏措施起到了一定的效果,但對于縱向裂隙極為發(fā)育、晶洞體積較大的層段堵漏效果不佳,且于93.15~124.70 m 灰?guī)r層段第3 次漏失。
(3)為保證錄井過程中取全取準(zhǔn)相關(guān)地質(zhì)參數(shù),根據(jù)對地層的漏失特點(diǎn)與漏失量的仔細(xì)研判,在93.15~124.70 m 層段采用了復(fù)合凝膠快速堵漏技術(shù)[16]。采用該堵漏措施堵漏后,該層段漏失量從18 m3/h 降低到了5 m3/h 以內(nèi),效果明顯,但當(dāng)鉆進(jìn)數(shù)小時(shí)后,漏失量又逐漸增加,當(dāng)從124.70 m 鉆進(jìn)3 d后,又再次發(fā)生了較嚴(yán)重的漏失,漏失量為16 m3/h。該技術(shù)適用于漏失量較大、縱向裂隙發(fā)育地層的快速堵漏。
針對以上縱向裂隙與小型晶洞發(fā)育、漏點(diǎn)較多且反復(fù)漏失的層段,考慮到云南宣威每年7-11 月為雨水充沛的季節(jié),在井口返漿、但返漿不多的層段(275.00~697.20 m),采用頂漏鉆進(jìn)技術(shù),不做任何處理,快速鉆穿易漏灰?guī)r層段[17];在井口完全失返的層段(223.60~224.80、229.10~230.20、263.30~267.90 m),采取海帶、鋸末或核桃殼等橋接堵漏材料結(jié)合復(fù)合凝膠進(jìn)行堵漏,避免了因反復(fù)堵漏而降低鉆進(jìn)時(shí)效的情況發(fā)生,從而最大化提高了鉆進(jìn)效率,縮短了施工工期。
井內(nèi)發(fā)生惡性漏失時(shí),采用清水頂漏鉆進(jìn),對于井內(nèi)無坍塌層或有輕微坍塌層是可行的,甚至比處理漏失更為有效。但對于井壁極不穩(wěn)定地層的井眼,如果只采用簡單的清水頂漏鉆進(jìn),輕則發(fā)生井下事故,重則造成井眼報(bào)廢[18]。
頂漏鉆進(jìn)過程中,鉆桿內(nèi)鉆井液液面與孔內(nèi)液面壓差過低,通過鉆頭的鉆井液流量不均勻,易發(fā)生燒鉆事故,且如果鉆頭選擇不當(dāng)同樣會造成燒鉆事故。為預(yù)防頂漏鉆進(jìn)過程中燒鉆事故的發(fā)生,合理選用了通水性能好、壽命高、進(jìn)尺快、硬度大、耐磨性能好的孕鑲金剛石鉆頭[19];保障鉆具下放時(shí)各連接部位不漏水、不漏氣,以維持水量恒定,并向鉆桿外部與井壁環(huán)狀間隙灌注二硫化鉬制作的鋰基潤滑脂潤滑材料,減少鉆桿與孔壁間的摩擦,從而減小鉆機(jī)負(fù)荷與鉆桿扭矩,避免井內(nèi)復(fù)雜事故的發(fā)生;鉆進(jìn)過程中嚴(yán)格控制鉆速,及時(shí)排出孔內(nèi)巖粉,避免因鉆頭冷卻不良導(dǎo)致燒鉆事故的發(fā)生。
針對漏失地層采取了各種堵漏措施相結(jié)合的應(yīng)對措施,堵漏效果甚微,但在275.00~697.20 m 采用頂漏鉆進(jìn)技術(shù)后,成功鉆穿裂隙、溶蝕較為發(fā)育的易漏灰?guī)r層段,減少了大量護(hù)壁堵漏時(shí)間,贏得了更多純鉆進(jìn)時(shí)間,提高了整體鉆進(jìn)效率,避免了井內(nèi)因堵漏導(dǎo)致復(fù)雜事故的發(fā)生,同時(shí)也降低了單位成本,且未因頂漏鉆進(jìn)而發(fā)生燒鉆事故,也未發(fā)生鉆桿埋桿事故,取得了良好的鉆探效果。
云宣地1 井在鉆進(jìn)過程中面臨的最大施工難題是如何維護(hù)井壁穩(wěn)定。該井在井深30~36 m 處鉆遇溶洞,溶洞內(nèi)部掉塊等復(fù)雜情況時(shí)常發(fā)生,對下部地層施工造成了巨大影響。在采用?96 mm 繩索取心鉆進(jìn)至1459.26 m 時(shí),由于前期處理井漏及溶洞內(nèi)部掉塊等井下復(fù)雜情況過程中鉆桿接箍處螺紋磨損嚴(yán)重,導(dǎo)致在起鉆過程中磨損接箍以下780 m 鉆桿脫落掉入井內(nèi)。在采用反絲鉆桿反拉鉆具、可退式打撈矛打撈鉆具、?50 mm 鉆桿分段切割及震擊器加公錐打撈等各種方法未果后,井內(nèi)仍遺留234 m 鉆桿。最終采用側(cè)鉆施工方案順利完成了剩余鉆探任務(wù),并達(dá)到了預(yù)期地質(zhì)任務(wù)目標(biāo)。具體施工技術(shù)如下。
(1)側(cè)鉆能否取得成功不僅僅取決于施工過程,還取決于側(cè)鉆前的充分準(zhǔn)備[20]。結(jié)合本井地層巖性、井內(nèi)復(fù)雜情況、事故處理進(jìn)度以及后期側(cè)鉆所耗費(fèi)的成本等,對目前側(cè)鉆施工工藝進(jìn)行了綜合考量分析,選用動(dòng)力鉆具側(cè)鉆作為本次側(cè)鉆施工方法,即利用彎接頭和井下動(dòng)力鉆具的組合,靠彎接頭產(chǎn)生連續(xù)不斷的側(cè)向力,迫使鉆頭側(cè)鉆入地層,從而避開事故井段鉆至目的層,達(dá)到解除事故的目的[21]。
(2)為保證側(cè)鉆方案的成功率,本次側(cè)鉆水泥塞長度設(shè)計(jì)為50 m(目前測鉆水泥塞的長度基本上不少于30 m),即1459 m 為事故發(fā)生時(shí)的井深,最終井內(nèi)遺留234 m 鉆桿,“落魚”頂端井深1225 m。故將1175 m 作為本次側(cè)鉆施工的側(cè)鉆點(diǎn),側(cè)鉆點(diǎn)處巖性為寒武系粉砂質(zhì)泥巖,砂質(zhì)含量較高,地層穩(wěn)定,可鉆性好,能夠滿足完鉆目的的要求。
(3)根據(jù)井內(nèi)情況,使用高標(biāo)號(425)水泥水下灌注法注入水泥塞,封隔1175~1225 m 井段,候凝48 h 后,檢測水泥的承載能力,當(dāng)水泥的承載能力滿足要求后,調(diào)整好鉆井液的性能并起鉆。下入側(cè)鉆鉆具造斜,鉆具組合為:?96 mm 全面金剛石鉆頭+?75 mm 1.25°螺桿+?91 mm 鉆桿。從側(cè)鉆點(diǎn)1175 m 處開始造斜,斜度1.25°。側(cè)鉆造斜時(shí)盡量控制鉆壓在 10 kN 內(nèi),泵壓 4~6 MPa,排量 80 L/min,控制鉆時(shí)在 0.1 m/(10~15 min)。側(cè)鉆造斜完成后,起鉆卸掉1.25°造斜螺桿,改用正常鉆具(?96 mm PDC 取心鉆頭+?89 mm 鉆桿)鉆至 1690 m 完鉆。
本次側(cè)鉆施工總共耗時(shí)25 d,側(cè)鉆過程中孔內(nèi)未發(fā)生任何次生事故,取得了良好的技術(shù)效益,同時(shí)經(jīng)濟(jì)社會效益明顯,成本費(fèi)用約12 萬元,遠(yuǎn)低于打更新井的費(fèi)用(更新井預(yù)估費(fèi)用大于150 萬元),主要表現(xiàn)在:(1)節(jié)約井場設(shè)備拆卸與重新安裝、道路維修以及柴油費(fèi)等費(fèi)用。(2)節(jié)約表層套管、一開、二開等技術(shù)套管費(fèi)用。(3)節(jié)約事故層段以淺地層錄井費(fèi)用。(4)有效減少耕地占用面積,減輕環(huán)境污染。
(1)云宣地1 井目的層寒武系筇竹寺組以淺地層發(fā)育大套灰?guī)r地層,灰?guī)r厚度大,裂隙、溶洞、小型晶洞極為發(fā)育,堵漏工作難度大。通過采取技術(shù)套管隔離溶洞、鉆頭優(yōu)選、鉆井液優(yōu)化、多種堵漏措施相結(jié)合的應(yīng)對措施,解決了滇東地區(qū)復(fù)雜灰?guī)r層系中漏點(diǎn)多、漏失連續(xù)等惡性漏失的問題,確保了云宣地1 井順利完成,全井巖心采取率97.05%,目的層(筇竹寺組)巖心采取率96.44%,實(shí)現(xiàn)了優(yōu)質(zhì)高效。為今后滇東地區(qū)復(fù)雜灰?guī)r層系地層鉆探施工提供可靠經(jīng)驗(yàn)。
(2)通過采用頂漏鉆進(jìn)關(guān)鍵技術(shù),成功鉆穿復(fù)雜灰?guī)r層系中易漏層段,減少了大量護(hù)壁堵漏時(shí)間,為后期目的層段施工贏得了大量寶貴時(shí)間。
(3)通過采用側(cè)鉆施工技術(shù),成功處理了井內(nèi)“落魚”事故,與打更新井相比,明顯提升了作業(yè)效率,節(jié)約了成本,取得了良好的經(jīng)濟(jì)和社會效益。