戴必榮 戴尚武
(鹽城市華安化學(xué)工程有限公司,江蘇 鹽城 224001)
目前,我國危險(xiǎn)廢棄物處置技術(shù)中,以焚燒法處置技術(shù)的應(yīng)用最為普遍,該技術(shù)在處置過程中,對于危險(xiǎn)廢棄物減容減重效果顯著,適應(yīng)我國危險(xiǎn)廢棄物處置的國情,因此在近些年該技術(shù)在我國的應(yīng)用得到飛速發(fā)展。然而,在危險(xiǎn)廢棄物焚燒處置過程中也會(huì)產(chǎn)生一定量的有害物質(zhì)(如:NOx、SO2、HCl、HF、二噁英等),如果不對焚燒產(chǎn)生的煙氣進(jìn)行凈化,將會(huì)產(chǎn)生二次污染。在這些有害物質(zhì)中,以二噁英對環(huán)境的危害最為顯著,控制煙氣中二噁英是最重要的一環(huán),其作用過程是將煙氣在1秒內(nèi),使其溫度從高溫(>500℃)冷卻至低于200℃,從而避開二噁英在煙氣中再生成的溫度區(qū)間[1,2,3],以此方法抑制二噁英的生成量。用以實(shí)現(xiàn)上述過程的設(shè)備為急冷塔。目前對于急冷塔的設(shè)計(jì)過程進(jìn)行系統(tǒng)闡述的較少,筆者結(jié)合急冷塔的設(shè)計(jì)思路,以及經(jīng)歷觀察急冷塔實(shí)際運(yùn)行中出現(xiàn)的問題進(jìn)行分析,對急冷塔的設(shè)計(jì)與運(yùn)行條件進(jìn)行優(yōu)化,對急冷塔的設(shè)計(jì)提出一些淺析。
來自余熱鍋爐的高溫?zé)煔膺M(jìn)入煙氣急冷塔,急冷塔入口煙氣溫度500℃,出口煙氣溫度<200℃。噴霧裝置由煙氣冷卻系統(tǒng)和噴槍噴嘴組成。該煙氣冷卻系統(tǒng)是設(shè)計(jì)用于將一定進(jìn)口溫度范圍和進(jìn)口流量范圍的煙氣冷卻到期望的一個(gè)出口溫度范圍內(nèi)。進(jìn)口溫度和出口溫度由熱電偶檢測,可以在最大最小條件間調(diào)節(jié)。霧化噴頭靠壓縮空氣完成雙流霧化,其結(jié)構(gòu)為雙層夾套管,急冷水走內(nèi)管,壓縮空氣走外管,急冷水與壓縮空氣在噴嘴處強(qiáng)烈混合后從霧化器噴嘴噴出,使急冷水霧化為細(xì)小的顆粒,與煙氣進(jìn)行充分接觸與換熱。煙氣的熱量使霧化水滴蒸發(fā)。流經(jīng)塔內(nèi)的煙氣直接與霧化液滴接觸,傳質(zhì)速度和傳熱速度較快,噴入的液體迅速汽化帶走大量的熱量,煙氣溫度得以迅速降溫,從面避免了二噁英類物質(zhì)的再次生成。另外由于所處環(huán)境為高溫?zé)煔?,而且煙氣中還有酸性氣體,設(shè)計(jì)噴槍材質(zhì)采用耐腐蝕耐高溫不銹鋼,并帶水夾套(或空氣)進(jìn)行保護(hù)。在急冷塔中,噴霧系統(tǒng)可以根據(jù)出口煙氣溫度的變化自動(dòng)調(diào)節(jié)噴水槍的噴水量,保證急冷塔出口溫度維持在適當(dāng)?shù)臏囟确秶鷥?nèi)。工作時(shí),水箱中的水經(jīng)過過濾器過濾、水泵增壓,再由水路調(diào)節(jié)系統(tǒng)調(diào)節(jié)壓力和流量后送入噴槍;在噴槍中由于有壓縮空氣霧化,水被霧化成非常細(xì)小的顆粒,霧化顆粒在高溫?zé)煔庵醒杆僬舭l(fā),吸收煙氣的大量熱量,使煙氣迅速降低溫度并維持在一定溫度范圍內(nèi),當(dāng)出口煙氣溫度不在設(shè)定的工作范圍時(shí),急冷系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)調(diào)節(jié)供水壓力、噴水量等相關(guān)參數(shù),從而使煙氣溫度保證在工作范圍內(nèi),這些功能在相關(guān)程序控制器中實(shí)現(xiàn)。不會(huì)發(fā)生“過噴”和“欠噴”現(xiàn)象。除此之外,系統(tǒng)還設(shè)置了水泵出口壓力過高保護(hù)、防止水泵干運(yùn)轉(zhuǎn)、過濾器在工作狀態(tài)下在線檢查清洗等若干功能。特別是當(dāng)噴槍在急冷塔內(nèi)不工作時(shí),設(shè)計(jì)了相應(yīng)措施以保證煙氣中的灰塵不會(huì)進(jìn)入噴嘴堵塞噴孔。
由于采用冷熱流體直接接觸法對煙氣進(jìn)行降溫,可參考水的噴霧干燥模型[4]對急冷塔內(nèi)部系統(tǒng)進(jìn)行衡算。典型焚燒煙氣的主要組成,見表1。
表1
計(jì)算思路如下:
(1)忽略塔體的散熱;
(2)以常溫25℃為計(jì)算基準(zhǔn);
(3)由于霧化水采用雙流體霧化,霧化水的顆粒直徑低至20um(霧化噴嘴在工況下的平均液滴直徑為80um),在500℃工況下的液滴壽命在毫秒級別,可認(rèn)為霧化水與煙氣接觸時(shí)瞬間氣化;
(4)由于進(jìn)入塔體的煙氣中顆粒物濃度較低,忽略急冷過程中煙氣顆粒物的焓變;
(5)高溫?zé)煔鈴?00℃降溫到200℃所放出的顯熱直接轉(zhuǎn)化成霧化水從常溫(25℃)升溫至200℃所需吸收的熱量。
高溫?zé)煔鈴?00℃降溫至200℃放出熱量Q1MJ/h:
Q1=qm1(H1-H2);
qm1為煙氣進(jìn)口流量kmol/h;
H1為煙氣進(jìn)口焓值kJ/mol(以25℃為基準(zhǔn));
H2為煙氣出口焓值kJ/mol(以25℃為基準(zhǔn));
霧化水從25℃升至200℃吸收熱量Q2MJ/h:
Q2=qm2(H2'-H1');
qm2為霧化水流量kmol/h;
H1'為霧化水進(jìn)口焓值kJ/mol(以25℃為基準(zhǔn));
H2'為霧化水出口焓值kJ/mol(以25℃為基準(zhǔn));
Q1=Q2
所需冷卻水量qm2
qm2=Q1/(H2'-H1')
查得高溫?zé)煔忪手挡煌瑴囟认碌撵手等绫?。
計(jì)算所需水量為qm2=1879kg/h
出口煙氣體積流量QV2為12339Nm3/h
平均體積流量Qv3為Qv3=(Qv1+Qv2)/2=11169Nm3/h
平均工況下的體積流量Qv3'=Qv3*(273.15+200)/273.15=19348Am3/h=5.37 Am3/s。
煙氣急冷時(shí)間t=1s。
急冷有效體積V=Qv3'*t=5.37 m3。
塔體計(jì)算:
選擇急冷塔空塔流速v=3m/s;
急冷塔的急冷段高度H=vt=3m;
對應(yīng)塔體內(nèi)半徑d=(V/H/3.14 )0.5 *2=1.4 m;
塔體材質(zhì):304不銹鋼;
塔內(nèi)平均操作絕對壓力P總=98Kpa。
圖1 急冷塔設(shè)計(jì)示意圖
在實(shí)際運(yùn)行過程中,急冷塔可以很好地將500℃的高溫?zé)煔庠?秒降至200℃以下,完成了對煙氣進(jìn)行急冷的初步目標(biāo)。但是在運(yùn)行中也出現(xiàn)一些問題:
原因分析:由于設(shè)計(jì)之初未考慮到塔體散熱,導(dǎo)致噴入的水量稍大,由于煙氣溫度的降低以及塔體高度的限制,噴入的這部分霧化水來不及蒸發(fā)而直接滴落在塔底部。
解決方案:清理塔底部,使用調(diào)節(jié)閥減小噴入的霧化水量為原有水量的98%,反復(fù)觀察3h,急冷塔底部未出現(xiàn)滴水現(xiàn)象,煙氣溫度經(jīng)過急冷后仍然可以降至200℃以下。急冷塔過噴產(chǎn)生的滴水問題得到有效解決。
減小水量急冷后煙氣組成,見表3。
表3
原因分析:由于進(jìn)入急冷塔的煙氣中HCl的含量高達(dá)1400mg/Nm3,急冷后煙氣中水的體積分?jǐn)?shù)高達(dá)27.7%,急冷后的HCl含量為1188mg/Nm3,經(jīng)過計(jì)算露點(diǎn)腐蝕溫度:[5]
TDP(K)=1000/(3.7368 -0.159 LnPH2O-0.0326 LnPHCl+0.00269 Ln(LnPH2O*LnPHCl))
其中:PH2O:平衡時(shí)水的分壓,Pa;
PHCl:平衡時(shí)氯化氫的分壓,Pa。
TDP=496.4 K=223℃,在急冷過程中塔體不可避免地會(huì)經(jīng)過該露點(diǎn)腐蝕溫度點(diǎn)。
解決方案:
方案1:降低噴入水量,降低水分分壓,從理論分析來看該方法確實(shí)能夠?qū)煔獾穆饵c(diǎn)腐蝕溫度降低到200℃以下,但是實(shí)驗(yàn)結(jié)果來看該方法需要大量降低噴入的霧化水量,達(dá)不到將煙氣急冷的效果。
方案2:降低煙氣中HCl含量,采用0.9%的NaOH堿液替代原有的霧化水,在給煙氣急冷的同時(shí)能夠脫酸,將煙氣中的HCl含量降低,從實(shí)際效果來看,塔體運(yùn)行一個(gè)月,經(jīng)過觀測未發(fā)現(xiàn)有塔壁明顯的腐蝕現(xiàn)象,采用該方法確實(shí)能夠極大緩解塔體的露點(diǎn)腐蝕問題[6]。
在解決塔體腐蝕問題中發(fā)現(xiàn),急冷塔在運(yùn)行兩個(gè)月后,突然出現(xiàn)急冷塔進(jìn)出口壓差增大的現(xiàn)象,拆開塔體人孔發(fā)現(xiàn),塔體中上部分出現(xiàn)一層結(jié)晶層,經(jīng)過分析該層物質(zhì)主要成分為鹽類物質(zhì)(以NaCl、Na2SO4為主)和灰分等。
原因分析:由于噴入堿液,由于霧化堿液噴霧角度α過大,使得噴入的堿液有碰壁現(xiàn)象(Dc>D),這些噴入的堿液和煙氣中的酸性物質(zhì)(HCl、SO2)反應(yīng)生成鹽,無形中增大了煙氣中顆粒物的濃度,該結(jié)晶層逐漸由原來的塔壁向塔體中心生長,越結(jié)越厚,導(dǎo)致煙氣通過該結(jié)晶層時(shí)阻力突然變大從而導(dǎo)致急冷塔進(jìn)出口的壓差增大。
解決方案:清理已經(jīng)生成的結(jié)晶層,更換霧化角度較小的霧化噴嘴,經(jīng)過2個(gè)月的不斷觀測,在實(shí)際工況下采用噴霧角度為45°的霧化噴嘴,未發(fā)現(xiàn)急冷塔進(jìn)出口的壓差變大的問題。
急冷塔是危險(xiǎn)廢棄物焚燒工藝過程中最重要的設(shè)備之一。目前,國內(nèi)專門的急冷塔的設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn),通過熱量平衡先計(jì)算出用水量,再根據(jù)塔體設(shè)計(jì)原則確定塔體容積、直徑與高度。急冷塔的平穩(wěn)運(yùn)行直接威脅著整個(gè)焚燒系統(tǒng)煙氣排放能否達(dá)標(biāo),筆者針對設(shè)計(jì)出急冷塔在實(shí)際運(yùn)行過程中出現(xiàn)的一些問題,分析出問題產(chǎn)生的原因,提出行之有效的解決方案,直至發(fā)稿時(shí),急冷塔的運(yùn)行都未再發(fā)生異?;蚬收?。