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    東榮二礦煤層變厚液壓支架換型與協(xié)同開(kāi)采技術(shù)

    2021-08-16 11:17:42劉洪泉黃金鑫譚善存
    科學(xué)技術(shù)創(chuàng)新 2021年22期
    關(guān)鍵詞:收尾煤柱經(jīng)濟(jì)效益

    劉洪泉 黃金鑫 譚善存

    (黑龍江龍煤集團(tuán)雙鴨山礦業(yè)有限責(zé)任公司 東榮二礦,黑龍江 雙鴨山 155100)

    1 礦井概況與工作面開(kāi)采條件

    1.1 礦井概況

    東榮二礦位于雙鴨山市集賢縣境內(nèi),屬雙鴨山礦區(qū)東北部。礦井北部與東榮三礦接壤,南部與東榮一礦相鄰,東部為無(wú)煤區(qū),生產(chǎn)能力為150萬(wàn)噸/年。

    1.2 工作面開(kāi)采條件與液壓支架布置

    南二下-630十六層右一工作面位于東榮二礦南二下采區(qū),煤層頂?shù)装迩闆r見(jiàn)表1。工作面采用俯斜開(kāi)采。工作面開(kāi)采以-500m水平標(biāo)高為界分為2個(gè)開(kāi)采階段,其中-500m以上煤層厚度為1.5 m~2.2 m,工作面長(zhǎng)度179m,傾向長(zhǎng)度450m,布置的支架型號(hào)為ZY4000/10/23;-500m以下煤層厚度為2.2 m~2.63 m,工作面長(zhǎng)度173m,傾向長(zhǎng)度為307m,選擇ZY6800/14/32液壓支架作為換型支架。為提高煤炭回收率,綜合考慮工作面布置方式的經(jīng)濟(jì)和社會(huì)效益,將薄厚煤層布置在同一工作面中進(jìn)行回采,即在工作面薄煤層段安裝薄煤層液壓支架,厚煤層段安裝厚煤層液壓支架進(jìn)行協(xié)同開(kāi)采。

    表1 工作面煤層頂?shù)装迩闆r

    工作面進(jìn)入-500m以下后,由于煤層厚度的變化,使得目前使用的支架不能滿足正常開(kāi)采的技術(shù)要求,需要調(diào)整并更換與-500m以下煤層厚度相適應(yīng)的支架,調(diào)整支架涉及到舊支架的回撤與新支架的安裝。更換支架同時(shí),采煤系統(tǒng)調(diào)整,原運(yùn)煤、下料、通風(fēng)、供電、供液等系統(tǒng)由-500m更改到-690m,運(yùn)煤系統(tǒng)更換轉(zhuǎn)載機(jī)、皮帶,供電串車位置由-500m變更為-690m石門(mén)。

    2 液壓支架換架方案優(yōu)化

    2.1 液壓支架換架方案

    工作面煤層厚度變化較大時(shí),一般情況下采用留煤柱,重新開(kāi)切眼,更換設(shè)備的方法,以適應(yīng)煤層厚度變化,這一方法存在工期長(zhǎng)、煤柱損失煤量、設(shè)備投入大等缺點(diǎn)。

    根據(jù)煤層厚度變化實(shí)際情況,該工作面采取無(wú)煤柱方式進(jìn)行支架更換,適應(yīng)煤層厚度變化。在工作面開(kāi)采前方預(yù)定位置掘進(jìn)換架收尾巷,收尾巷斷面及參數(shù)見(jiàn)圖1。

    圖1 收尾巷斷面及支護(hù)形式

    工作面開(kāi)采與收尾巷聯(lián)通后進(jìn)行換架。確定了適合本工作面的安裝、回撤交替進(jìn)行的換架施工方案。

    采面割透原回撤空間后,對(duì)回撤空間巷道進(jìn)行采煤機(jī)割三角煤方式進(jìn)行開(kāi)幫,回撤一部ZY4000/10/23支架,安裝ZY6800/14/32支架一部,用回撤與安裝交替進(jìn)行的方式完成工作面支架換型。

    2.2 液壓支架換架施工步驟

    安裝交替換架施工步驟如下:

    2.2 .1 步驟1-準(zhǔn)備階段:收尾空間內(nèi)超前維護(hù),距硬幫0.8 m處打設(shè)1排單體,間距1.0 m,剩余9個(gè)循環(huán)與收尾空間割透時(shí),超前掛網(wǎng),掛網(wǎng)長(zhǎng)度預(yù)計(jì)8.0 m,如圖2a)所示。

    2.2 .2 步驟2-聯(lián)通階段:剩余1個(gè)循環(huán)與收尾空間割透時(shí),準(zhǔn)備打設(shè)錨桿支護(hù),間距1.0 m,如圖2b)所示。

    2.2 .3 步驟3-支護(hù)階段:與收尾空間割透時(shí),打設(shè)錨桿支護(hù),間距1.0 m,如圖2c)所示。

    2.2 .4 步驟4-清理階段:與收尾空間割透后,刮板輸送機(jī)下臺(tái),支架前腳至巖臺(tái)邊緣,打設(shè)架下單體,清理浮貨,準(zhǔn)備開(kāi)幫,如圖2d)所示。

    2.2 .5 步驟5-擴(kuò)幫階段:先開(kāi)幫4個(gè)循環(huán),具備支架出列空間條件,打設(shè)3排錨桿支護(hù),間排距1.0 m×1.0 m,打設(shè)1排錨索,間距2.0 m,隨著開(kāi)幫,翻打收尾空間內(nèi)單體,鋪設(shè)軌道,安裝裝車平臺(tái)。如圖2e)所示。

    2.2 .6 步驟6-回撤階段:回撤支架,回撤與安裝交替進(jìn)行,如圖2f)所示。

    圖2 換架施工步驟

    2.2.7 步驟7-安裝階段:安裝支架,安裝與回撤交替進(jìn)行,如圖2(g)所示。該方案支架的安裝、回撤交替進(jìn)行,現(xiàn)場(chǎng)施工時(shí)回撤和安裝的支架均通過(guò)裝車平臺(tái)裝卸車,作業(yè)時(shí)隨著回撤,裝車平臺(tái)不斷前移;工作面每回撤1部支架、安裝一部支架,待出列的支架與安裝完畢的支架間,有約2部支架的范圍為收尾空間內(nèi)的錨網(wǎng)支護(hù),在實(shí)際作業(yè)時(shí),根據(jù)頂板情況,可能需要打設(shè)單體,并在支架出列調(diào)向、安裝入列調(diào)向時(shí),進(jìn)行翻打,每班作業(yè)的零散工序相對(duì)多;工作面的最大控頂距為步驟5時(shí)約8.1 m,步驟6號(hào)時(shí)局部控頂距約7.7 m。支架安裝回撤交替進(jìn)行工作面示意圖見(jiàn)圖3。

    圖3 支架安裝回撤交替進(jìn)行工作面示意圖

    3 換架效果與效益分析

    3.1 換架后開(kāi)采效果分析

    采用該方案總工期實(shí)際為35天,較計(jì)劃節(jié)省安撤工期30天。月份產(chǎn)量較年初規(guī)劃超產(chǎn)5.2 萬(wàn)噸,多回收煤柱1.56 萬(wàn)噸,節(jié)省采煤安裝隊(duì)一個(gè)月的工作量,實(shí)現(xiàn)了安全換架和安全生產(chǎn)。

    3.2 經(jīng)濟(jì)效益分析

    直接經(jīng)濟(jì)效益4000余萬(wàn)元。直接經(jīng)濟(jì)效益包括提前生產(chǎn)5.2 萬(wàn)噸帶來(lái)的礦井當(dāng)月超額完成的經(jīng)濟(jì)效益;無(wú)煤柱產(chǎn)出的經(jīng)濟(jì)效益;采高加大增加產(chǎn)出煤炭所出的經(jīng)濟(jì)效益;縮短安裝回撤工期的經(jīng)濟(jì)效益;減少設(shè)備租賃費(fèi)的效益等直接創(chuàng)造的經(jīng)濟(jì)效益。間接經(jīng)濟(jì)效益主要是減少了設(shè)備的檢修費(fèi)及材料費(fèi)用,以及減少災(zāi)害治理投入創(chuàng)造的經(jīng)濟(jì)、安全效益。

    3.2 .1 直接經(jīng)濟(jì)效益:1)3月份超額經(jīng)營(yíng)效益:全月超產(chǎn)5.2萬(wàn)噸,經(jīng)濟(jì)效益2012.4 萬(wàn)元。2)無(wú)煤柱產(chǎn)出的經(jīng)濟(jì)效益:可多產(chǎn)煤1.56 萬(wàn)噸,實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)效益603.72 萬(wàn)元。3)增加采高后,多回收煤量3.35 萬(wàn)噸,經(jīng)濟(jì)效益1296.45 萬(wàn)元。4)安裝、回撤工期的經(jīng)濟(jì)效益:減少了30天的工期。節(jié)省人工費(fèi)64.98 萬(wàn)元。5)減少設(shè)備租賃費(fèi)用投入:減少當(dāng)月投入設(shè)備租賃費(fèi)29.33 萬(wàn)元。

    3.2 .2 間接經(jīng)濟(jì)效益:1)減少設(shè)備搬家、檢修的費(fèi)用。本次支架換型只更換了工作面支架,工作面刮板輸送就、采煤機(jī)、破碎機(jī)未更換,減少了設(shè)備的檢修費(fèi)及材料費(fèi)用。(2)支架換型方案大大降低了留設(shè)煤柱造成煤層自燃及沖擊地壓發(fā)生的危險(xiǎn),同時(shí)減少了災(zāi)害治理監(jiān)測(cè)設(shè)施的投入。

    4 結(jié)論

    4.1 提出了在同一工作面的薄煤層段和厚煤層段換裝不同液壓支架適應(yīng)變厚煤層的方法,工作面換架采用了安裝回撤交替進(jìn)行的優(yōu)化方案,實(shí)現(xiàn)了變厚煤層不同液壓支架同面協(xié)同開(kāi)采,保證了安全換架和安全、高效生產(chǎn)。

    4.2 應(yīng)用工作面換架方法,提高了液壓支架對(duì)煤層厚度變化的適應(yīng)性,減少了工作面搬家倒面的次數(shù),提高了煤炭回收率,減少了煤炭資源的損失,降低了掘進(jìn)率,實(shí)現(xiàn)了工作面的連續(xù)生產(chǎn)。

    4.3 這一技術(shù)的應(yīng)用經(jīng)濟(jì)效益顯著,增加煤炭產(chǎn)量約5.2 萬(wàn)噸,回收煤柱1.56 萬(wàn)噸,多采出煤炭3.35 萬(wàn)噸,直接經(jīng)濟(jì)效益4000余萬(wàn)元,同時(shí)對(duì)防治沖擊地壓和工作面防滅火具有積極作用。

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