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    K4給煤機的優(yōu)化改進

    2021-08-16 11:17:10李雪松
    科學技術創(chuàng)新 2021年22期
    關鍵詞:斜板給煤機往復式

    李雪松

    (上海大屯能源股份有限公司拓特機械制造廠,上海 200000)

    1 概述

    我國是煤炭生產(chǎn)大國,綜合機械化采煤是我國當前乃至相當長一個時期的主要采煤手段,煤礦綜采技術是現(xiàn)代煤礦的重要標志,因此,如何加強煤礦綜采的效率及現(xiàn)有資源利用的最大化、投資比的高效性,加強煤礦綜采管理對煤礦企業(yè)的發(fā)展,有著極其重要的意義。

    給煤機是綜合機械化(落煤、運煤、支護頂板)采煤工作面輔助運輸?shù)闹饕O備,是煤炭生產(chǎn)企業(yè)實現(xiàn)安全、高產(chǎn)、高效的重要技術裝備之一,在綜合機械化采煤設備當中占有舉足輕重的地位。因此,通過給煤機在制造過程及用戶實際工作中出現(xiàn)的缺陷及問題,對原有的給煤機進行改進和優(yōu)化,這對提高其安全性能和使用壽命有著十分重要的意義。

    2 K4 給煤機的結(jié)構(gòu)組成、工作原理及工作環(huán)境

    2.1 K4給煤機的結(jié)構(gòu)組成。往復式給煤機一般由四部分組成,主要包括驅(qū)動裝置、傳動裝置平臺、曲柄連桿機構(gòu)、左右框架。不同類型的給煤機的結(jié)構(gòu)略有差異,以K4往復式給煤機為例,其驅(qū)動裝置由電動機、柱銷聯(lián)軸器、減速器組成;K4往復式給煤機結(jié)構(gòu)見圖1。

    圖1 K4往復式給煤機結(jié)構(gòu)

    2.2 K4給煤機的工作原理。給煤機主要用于煤礦井下固定帶式輸送機巷道煤倉下口、將原煤或物料連續(xù)均勻落到帶式輸送機上。往復式給煤機由驅(qū)動裝置、底板組件、底板架、斜板組件、傳動裝置平臺、漏斗、閘門、托輪、H支架等組成。當電機啟動后經(jīng)柱銷聯(lián)軸器、減速機、曲柄連桿機構(gòu)拖動具有斜度的底板在托滾上作直線往復運動,當?shù)装逭袝r,將煤倉和槽形機體內(nèi)的煤帶到機體前端;底板逆行時,槽形機體內(nèi)的煤被機體后部的斜板擋住,底板與煤之間產(chǎn)生相對滑動,機體前端的煤自行落下。從而把煤或其它磨琢性小,粘性不大的松散粒狀,粉狀物料從給料設備中均勻地卸到受料設備中。它可以有效地提高工作面采掘設備的利用率,充分發(fā)揮運輸系統(tǒng)的潛力,保證連續(xù)均衡生產(chǎn)。

    3 傳統(tǒng)給煤機的缺陷

    3.1 整機采用封閉式框架結(jié)構(gòu)制作,雖然大大提高了機架的剛度和堅固性能,但是安裝、維修拆卸困難。

    3.2 減速器采用國產(chǎn)加速器傳動齒輪材料強度差、使用周期短、更換維修頻繁。

    3.3 底板、斜板選用鋼板厚度薄(10-12mm),隨著過煤量的增加,磨損嚴重;放煤時受煤塊頻繁沖擊砸壓,發(fā)生變形、彎曲。連接螺栓尺寸小M12),穩(wěn)定型差,給煤機震動大。

    4 給煤機主要部件的優(yōu)化和改進

    4.1 減速器的改進。我廠長期采用已定型的國產(chǎn)減速器,箱體輸出端帶有固定法蘭盤、“O”形圈密封,安裝非常方便。

    國產(chǎn)減速器是針對本給煤機的專用定型產(chǎn)品、結(jié)構(gòu)很完善、經(jīng)過幾十年全國各礦區(qū)大范圍的使用、發(fā)揮了很好的作用,但與進口減速器相比、它的傳動齒輪材料強度差、工藝性及制造精度低、易漏油、使用周期短、三年左右便要更換或維修,影響工作面生產(chǎn)……進口減速器就克服了這些不足。

    優(yōu)化后電動機型號為YBK3-200L1-6,選配柱銷軸器。重新設計連接罩、通過連接罩兩端的法蘭止口把電機、減速器聯(lián)為一體。減速器要求速比為i=15.75,選用了flender的H3SH07特制減速器。flender減速器方案優(yōu)化、結(jié)構(gòu)合理、各零部件設計及技術工作都很完善。

    BIM,Building Information Modeling首字母縮寫,即建筑信息模型或建筑數(shù)字模型。隨著信息時代的來臨,建筑工程管理領域也開始應用到計算機輔助應用,實現(xiàn)了建筑業(yè)與信息化的緊密相連。BIM技術在建筑工程的規(guī)劃、設計、實施及運營等全過程實現(xiàn)了有效管理,也實現(xiàn)了建筑工程的全生命周期管理,極大地提升了工程管理的高效性和規(guī)范化。

    4.2 曲柄連桿裝置的改進。一般往復式給煤機的曲柄連桿裝置中,生產(chǎn)能力即給煤量只能調(diào)整四種,是通過改變曲柄銷在曲柄外殼上的四個孔位來改變給料槽的行程,達到調(diào)整給煤量的。這種結(jié)構(gòu)存在的問題是:不能靈活、精細的調(diào)整給煤量;曲柄銷直徑小、配合緊,在需要調(diào)整時,曲柄銷往往已銹死,拔插銷子很困難;且曲柄銷很容易斷裂,為了解決上述問題,對給煤機曲柄連桿裝置進行了改進設計,提供了一種新型給煤機生產(chǎn)能力調(diào)整裝置。(見附圖2)

    圖2 曲柄連桿裝置

    本裝置是通過如下技術方案實現(xiàn)的:本裝置的關鍵零件是一加工有漸開線花鍵的曲軸和一個曲柄外殼。將曲柄和調(diào)整銷設計為一整體,曲軸的花鍵一端通過內(nèi)花鍵套裝配在曲柄外殼的偏心孔上,用圓螺母、開口銷固定,另一端通過偏心軸頸與給煤機連桿裝配,連桿另一端與給煤機給料槽連接。調(diào)整時,只要松開圓螺母,取出內(nèi)花鍵套,轉(zhuǎn)動花鍵曲軸就可改變偏心軸頸相對曲柄外殼中心的位置,從而改變給煤機給料槽的行程,使給煤量即生產(chǎn)能力得到靈活調(diào)整,曲軸上漸開線花鍵的齒數(shù)決定偏心距的調(diào)整位置,可精細到轉(zhuǎn)動一個齒的位置。

    4.3 襯板信鉻鋼的使用。為增加給料槽的耐磨性能及使用壽命,底板、側(cè)板及斜板的襯板采用信鉻鋼復合耐磨板,要求采用合金粉末冶金制造工藝,基板6.4 mm,耐磨層6.4 mm。復合板表面硬度為HRC58-60,微觀硬度1300-1750HV,碳化鉻硬質(zhì)顆粒為扁平狀,大顆粒,分布均勻。各襯板鉆16mm沉頭孔與底板、斜板連接,保證襯板敷設后確保給煤機出煤時,煤流不與給煤機產(chǎn)生摩擦。

    4.4 分體結(jié)構(gòu)的設計。傳統(tǒng)給煤機斜板橫梁采用角鋼與側(cè)板斜撐直接焊接,安裝、維修時,不便于拆卸,為解決此困難,此次斜板橫梁采用11#工字鋼與鋼板焊接在一起,并與側(cè)板斜撐用螺栓連接。

    圖3 H支架

    4.5 底板架加焊筋板。為了增加給煤機結(jié)構(gòu)的穩(wěn)定性及抗彎性能,此次給煤機斜板厚度為選擇為20mm,均采用NM360材料,與箱體連接螺栓為M16,還在底板落煤下方增加了兩道10槽鋼,在給煤機底板框架安裝曲柄掛耳位置的兩側(cè)各加焊一道加強筋板。

    5 優(yōu)化改進后的給煤機優(yōu)勢

    5.1 工作運轉(zhuǎn)安全可靠且機器使用壽命長。

    圖4 底板架

    5.3 整機采用分體式框架結(jié)構(gòu),方便安裝、維修拆卸方便。

    5.4 調(diào)整了底板的角度增加了給煤量,給料量可達1000噸/小時 煤)。

    5.5 采用了先進進口減速器設計,承載能力大,傳動效率高,使用壽命大大提高。

    5.6 側(cè)板、斜板與底板之間留縫可調(diào),能比較準確地控制留縫大小,大大減少了漏料。

    5.7 底板落煤方向增加了兩道11#槽鋼設計,保證了底板本身剛度,消除了現(xiàn)有往復式給煤機底板工作中彎曲變形的弊病。

    5.8 曲柄連桿裝置的優(yōu)化改進實現(xiàn)了給煤量的靈活、精細調(diào)整,突破了一般給煤機只有四種能力的調(diào)整技術,花鍵曲軸為整體結(jié)構(gòu),強度高,結(jié)構(gòu)緊湊,易調(diào)整。解決了傳統(tǒng)給煤機曲柄銷拔插困難及斷裂的問題,使給煤機壽命成倍提高。

    5.9 底板、斜板襯板選用信鉻鋼材料,大大提高了給煤機的耐磨性能,使給煤機的使用壽命從原來的3年提高到10年。

    6 結(jié)論

    設備零部件工作壽命的長短,直接影響著企業(yè)的安全生產(chǎn)和經(jīng)濟效益。給煤機是煤礦企業(yè)提高勞動生產(chǎn)率和保障安全系數(shù)的重要設備之一,在企業(yè)的安全生產(chǎn)中發(fā)揮著極其重要的作用。隨著給煤機的結(jié)構(gòu)和形式的不斷改進優(yōu)化,能提高機械使用的可靠性、延長設備的使用壽命,從而使給煤機能夠在綜采工作中更好的發(fā)揮其作用,為提高煤炭產(chǎn)量、降低生產(chǎn)成本、確保安全生產(chǎn)發(fā)揮更大的作用。

    通過此次優(yōu)化改進,使我廠的K4給煤機性能有了很大提高,使用周期長、降低了維修費用,為打開銷售市場創(chuàng)造了條件,有潛在的市場效益。

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