王志剛,張建榮
(樂凱膠片股份有限公司 河北 保定 071054)
彩紙涂布是使感光乳劑均勻地分布在支持體表面再經(jīng)冷卻、干燥而制成可用的感光材料的過程,是鹵化銀感光材料生產(chǎn)工藝的重要組成部分[1]。照相感光材料特別是彩色感光材料的涂層結(jié)構(gòu)十分復(fù)雜,有的涂層數(shù)多達(dá)十幾層,而總厚度僅20 μm左右。因此,在照相感光材料生產(chǎn)過程中,對感光乳劑的涂布和干燥要求十分嚴(yán)格:諸如涂層薄而均勻,性能一致而穩(wěn)定,表面潔凈而平整,不能有各種劃傷、條道、疵點(diǎn)等弊病[2]。
三號機(jī)車間自成立以來采用的過接頭退嘴方式生產(chǎn),以生產(chǎn)SA-60彩色相紙為例,135 m/min車速生產(chǎn)每軸會損失20米左右寬片,且易發(fā)生拉絲、條道、發(fā)花等表觀弊病[3],不僅浪費(fèi)了紙基的利用,而且也嚴(yán)重影響彩紙表觀質(zhì)量。本文通過對現(xiàn)有設(shè)備進(jìn)行分析改造,學(xué)習(xí)借鑒汕頭公司軋花接片方式,確定了通過設(shè)計制作手工軋花機(jī)方案,詳細(xì)記錄了改造過程,并對改造前后效果進(jìn)行分析對比。
彩色相紙生產(chǎn)過程中,對涂布間隙與穩(wěn)定彎月面的形成要求十分嚴(yán)格,如一個條件變化超差就會導(dǎo)致較嚴(yán)重的表觀弊病。三號機(jī)涂布線采用是過接頭退嘴生產(chǎn)模式,交替接片后過接頭退嘴涂布存在一個正常負(fù)壓、歸零、抽高負(fù)壓再恢復(fù)到正常負(fù)壓的一個過程,從退嘴直至涂布負(fù)壓穩(wěn)定需10至12秒的時間,135 m/min車速生產(chǎn)就會有20米左右的寬片損失。涂布嘴頻繁動作如復(fù)位精度超差就會導(dǎo)致涂布間隙的變化,從而導(dǎo)致條道、拉絲等的生產(chǎn)表觀弊病。近年退嘴涂布生產(chǎn)中,黃乳劑層又出現(xiàn)嚴(yán)重“云朵”發(fā)花問題,甚至影響整軸涂布表觀質(zhì)量,為市場質(zhì)量反饋退貨的主要因素。因此進(jìn)行設(shè)備改造勢在必行。
鑒于上述原因,在學(xué)習(xí)汕頭膠片生產(chǎn)接片軋花的經(jīng)驗(yàn)后,結(jié)合三號機(jī)設(shè)備特性研制軋花機(jī),將接片錫箔膠帶片頭軋花,實(shí)現(xiàn)過接頭不退嘴涂布生產(chǎn),避免退嘴涂布過程中負(fù)壓變化,并將氣泡消除在軋花點(diǎn)30毫米位置,解決過接頭退嘴的寬片損失問題,提高涂布表觀質(zhì)量,消除因負(fù)壓波動導(dǎo)致的發(fā)花問題。
2.3.1 汕頭接片方式
參觀學(xué)習(xí)汕頭膠片分公司生產(chǎn)線,學(xué)習(xí)汕頭軋花接片方式,如圖1所示:汕頭涂布線為手工接片方式,選用日本專用刀具進(jìn)行切片和接頭部位紙基接液面,軋花破壞光面層,阻擋和消除過接頭不退嘴所造成的拉絲等表觀問題。
圖1 汕頭接片刀及接片臺Fig1 Shantou fillet cutter and fillet platform
2.3.2 三號機(jī)接片方式
2003年柯達(dá)合作改造對三號機(jī)接片機(jī)進(jìn)行了更新,現(xiàn)為自動對接、無膠帶折邊形式,具備涂布生產(chǎn)過接頭不退嘴的基礎(chǔ)設(shè)備條件,可設(shè)計制作手工軋花機(jī)。
2.3.3 壓花機(jī)設(shè)計思路
根據(jù)接片設(shè)備現(xiàn)狀,反復(fù)驗(yàn)證,認(rèn)為以下幾方面為軋花機(jī)是否成功的關(guān)鍵點(diǎn)。
(1)利用負(fù)壓接片臺開導(dǎo)槽與片刀槽平行為軋花機(jī)的定位導(dǎo)向基準(zhǔn)。
(2)軋花專用刀具的選材加工。
(3)軋花機(jī)動作執(zhí)行的機(jī)架設(shè)計加工。
(4)因接片臺的結(jié)構(gòu)和自動切片刀的使用,暫不具備實(shí)現(xiàn)自動軋花的條件。
2.4.1 軋花機(jī)設(shè)計
根據(jù)設(shè)計思路完成圖2圖紙的繪制,并與加工單位進(jìn)行交流核實(shí)加工的可行性。
圖2 軋花機(jī)設(shè)計圖紙F(tuán)ig2 Gin design drawing
2.4.2 軋花機(jī)加工制作
經(jīng)過1個多月時間完成機(jī)架加工,但軋花輪加工遇到較大困難,相繼選幾個廠家試制均因軋花輪硬度不適合,不能產(chǎn)生期望的軋花點(diǎn)而未能成功,通過咨詢金屬加工專家和查閱相關(guān)資料,最終采用激光雕刻梯形軋花并高頻蘸火方式加工軋花輪,將硬度提高到60~65 HRC滿足了軋花輪硬度需求。最終完成了壓花機(jī)的制作,如圖3所示。
圖3 軋花機(jī)Fig3 cotton gin
2.4.3 接片臺改造
根據(jù)軋花機(jī)設(shè)計圖紙,制定接片臺開導(dǎo)向槽的方案,如圖4所示。選定軋花位置,接片臺按設(shè)計位置開軋花機(jī)導(dǎo)向槽,將接片臺拆底邊板去寬3毫米,入刀位置倒角。北側(cè)同位置去3毫米,距邊50毫米,滿足軋花機(jī)行程要求。
圖4 接片臺導(dǎo)向槽位置Fig4 Position of the guide groove of the connector
2.4.4 效果驗(yàn)證
上述工作完成后現(xiàn)場進(jìn)行軋花效果驗(yàn)證,參照汕頭軋花樣片,如圖5所示,從軋花點(diǎn)清晰度觀測效果不錯,取樣片,車間組織工藝、裝備人員進(jìn)行專題會,對軋花機(jī)進(jìn)行工藝操作論證,軋花機(jī)壓痕點(diǎn)和均勻度較理想,可在生產(chǎn)中試用。組織對工藝員工軋花機(jī)操作培訓(xùn),同時校正A、B軸膠帶粘貼的中心位置。保障生產(chǎn)中軋花效果。
圖5 壓花效果均勻良好Fig5 The embossing effect is uniform and good
2.5.1 軋花后首個周期生產(chǎn)
實(shí)驗(yàn)軋花效果,如圖6所示,觀察過接頭,大量生產(chǎn)第一周期效果理想,使用軋花機(jī)對消除表觀弊病效果明顯,將拉絲、氣泡消除在軋花點(diǎn)30毫米位置,由于實(shí)現(xiàn)了過接頭不退嘴,使涂布彎月面處于穩(wěn)定狀態(tài),消除了因涂布工藝條件變化,尤其是退嘴后高負(fù)壓的變化,導(dǎo)致的涂布表觀弊病,而且平均每軸少損失20米寬片。
圖6 軋花前后效果對比Fig6 Comparison of effect before and after ginning
2.5.2 生產(chǎn)使用過程中改進(jìn)
周期生產(chǎn)期間我們根據(jù)工藝操作人員使用情況對軋花機(jī)問題進(jìn)行匯總并進(jìn)項(xiàng)針對性的改進(jìn)。
(1)設(shè)備份量較重,手工操作不方便,每位員工操作效果不統(tǒng)一。
改進(jìn)措施:①更換鋁支架減輕份量。②將手持把手移動到軋花輪側(cè),拆除外側(cè)導(dǎo)輪減輕份量便于操作。
(2)軋花點(diǎn)淺。
改進(jìn)措施:①調(diào)整膠輪位置確保壓點(diǎn)緊密接觸。②試驗(yàn)加工軋花輪,增大軋花點(diǎn)距和增長軋花寬度。③接片臺軋花部位粘貼專用墊片
(3)片臺螺絲組裝孔位置不能軋花
改進(jìn)措施:使用專用膠封堵螺絲孔。
(4)軋花機(jī)無保護(hù)
改進(jìn)措施:制作專用存放盒,防止設(shè)備磕傷、損傷。
通過以上改造方案的實(shí)施,成功實(shí)現(xiàn)了過接頭不退嘴涂布,為避免裝備、工藝操作對軋花質(zhì)量產(chǎn)生影響,我們總結(jié)歸納將其補(bǔ)充到崗位操作法中。
(1)軋花機(jī)實(shí)現(xiàn)底槽定位,并定期對底槽進(jìn)行清理,消除軋花導(dǎo)向?qū)悠|(zhì)量的影響。
(2)大周期生產(chǎn)前更換X刀片,保障進(jìn)刀貼上邊、回刀貼下邊,接片后中間有2毫米間隙,片頭邊無毛茬。
(3)大周期生產(chǎn)前緊固軋花機(jī)所有固定螺絲,檢查導(dǎo)向片磨損狀況和尼龍滑塊磨損狀況,導(dǎo)向片兩個周期更換一次。尼龍滑塊一個月更換一次。
(4)檢查錫箔膠帶鋪展情況,超聲波刀切膠帶狀況,驗(yàn)證并處理錫箔膠帶接片起褶問題。
(5)操作人員兩天更換一次軋花位置膠布,為保軋花質(zhì)量暫時不要去掉底層錫箔膠帶,膠布厚度不超過兩層。
(6)值班人員認(rèn)真對待工藝反饋接片問題,如切片毛邊、軋花輪松動、導(dǎo)向器磨損、膠帶粘貼中心偏移、錫箔膠帶起褶等問題,現(xiàn)場核實(shí)及時處理。
2.7.1 接片質(zhì)量問題
經(jīng)過長時間運(yùn)行觀察,如圖7所示,接片機(jī)多次出現(xiàn)錫箔膠帶紙起褶、氣泡膠帶脫落問題。嚴(yán)重影響到不退嘴涂布表觀質(zhì)量,針對接片質(zhì)量問題我們經(jīng)過現(xiàn)場分析,出現(xiàn)問題原因如下。
圖7 錫箔膠帶起褶、氣泡問題Fig7 tin-foil tape pleats, bubble problems
(1)三號機(jī)接片機(jī)方式為:S輥真空吸附錫箔膠帶、自動對接、無膠帶折邊形式
(2)接片過程中負(fù)壓能力不足,錫箔膠帶無法緊密吸附在S輥上,導(dǎo)致在接片過程中出現(xiàn)起褶,氣泡問題。
2.7.2 S輥增大負(fù)壓改造
對此我們進(jìn)行接片S輥負(fù)壓系統(tǒng)改造:獨(dú)立的接片負(fù)壓風(fēng)機(jī)能力不足,S輥?zhàn)畲笳婵斩葹椤?.8 Kpa?,F(xiàn)場觀察分析最近的1FR負(fù)壓風(fēng)機(jī)最大負(fù)壓量—400 mmAQ(1 Kpa=102 mmAQ)也就是說1FR抽負(fù)壓能力遠(yuǎn)大于獨(dú)立的接片負(fù)壓風(fēng)機(jī),而1FR自控閥門開度35%,從控制上1、2FR拉片輥負(fù)壓風(fēng)機(jī)富余量滿足接片S輥負(fù)壓量需求。選用1、2FR管路實(shí)施S輥真空系統(tǒng)改造,S輥真空度最大值可達(dá)—3 Kpa,摸索調(diào)整S輥真空度為—2.5 Kpa,接片效果最為穩(wěn)定。效果情況如圖8所示,在未采買設(shè)備前提下根治了膠紙脫落、起褶、氣泡問題。
圖8 S輥負(fù)壓改造后接片與軋花效果Fig8 The laminating and ginning effect of S roll after negative pressure modification
(1)通過正確操作使用軋花機(jī)對消除表觀弊病效果明顯,將拉絲、氣泡消除在軋花點(diǎn)30毫米位置,由于實(shí)現(xiàn)了過接頭不退嘴,使涂布彎月面處于穩(wěn)定狀態(tài),消除了因涂布工藝條件變化,尤其是退嘴后高負(fù)壓的變化,導(dǎo)致的涂布表觀弊病,平均每軸少損失20米寬片,完成了設(shè)備改造預(yù)定目標(biāo),按每月三個周期生產(chǎn)統(tǒng)計年可降低成本70萬元,屬于可持續(xù)降成本改造措施。
(2)改造工作的整體實(shí)施不僅僅是一個軋花機(jī)制作加工的過程,更重要的是設(shè)備人員對工藝過程的深入了解,對工藝了解越深入,越少走彎路。
(3)軋花機(jī)設(shè)計要便于工藝操作,讓員工能理解改造工作的目的,統(tǒng)一培訓(xùn)操作手法和標(biāo)準(zhǔn),開始推進(jìn)中會遇到習(xí)慣操作的阻力,實(shí)際推進(jìn)后以涂布表觀效果的提升來加深認(rèn)識,從前期工作解決了大量涂布表觀問題,減少處理表觀問題的異常停車,尤其上海紙生產(chǎn)的鋪展不均勻問題的解決,即方便了工藝員工的操作又將易出表觀弊病有效消除。
(4)軋花點(diǎn)的有效和統(tǒng)一是不退嘴涂布實(shí)現(xiàn)的關(guān)鍵。