劉 真
(山西宏廈第一建設(shè)有限責(zé)任公司,山西 陽泉 045000)
井下巷道開挖后,圍巖應(yīng)力發(fā)生改變,由三向受力轉(zhuǎn)為兩向受力,產(chǎn)生塑性變形。研究表明,對巷道穩(wěn)定性產(chǎn)生決定性作用的巖層不是強(qiáng)度高的砂巖、灰?guī)r等,而是頂板中存在的泥巖等強(qiáng)度較低的巖層。該類巖層發(fā)生離層下沉,如果支護(hù)強(qiáng)度不足會發(fā)生大面積的冒頂,嚴(yán)重影響煤礦的安全生產(chǎn)[1-5]。
新景礦8118 工作面頂板為厚度6.4 m的泥巖,并且部分地段淋水嚴(yán)重,巷道控制困難,對安全生產(chǎn)造成了影響。
新景礦8118 綜采工作面所采煤層為8 號煤,位于+525 m 水平,地面標(biāo)高+915~+1 095 m,工作面標(biāo)高+498~+578 m,埋藏深度為337~597 m。該煤層煤質(zhì)好,屬中灰、中硫的優(yōu)質(zhì)無煙煤。工作面煤層厚度2.06~3.71 m,平均厚度2.76 m;煤層結(jié)構(gòu)復(fù)雜,含有兩層穩(wěn)定的夾矸,煤層傾角2°~10°,平均傾角6°。8 號煤基本頂為細(xì)粒砂巖,平均厚度7.3 m,并夾煤線,硅質(zhì)膠結(jié),交錯(cuò)層理發(fā)育;直接頂為黑色泥巖,厚度6.4 m,比較破碎,夾大量菱鐵礦結(jié)核,局部相變?yōu)樯百|(zhì)泥巖;直接底為3.45 m 的灰黑色砂質(zhì)泥巖,性硬而脆,含植物碎片化石,下部含砂量較大。
8118 工作面采用走向長壁綜合機(jī)械化開采,工作面傾斜長度200 m,走向長度2 170 m。工作面兩巷均為矩形斷面,規(guī)格為3.8 m×2.7 m。
(1)8 號煤的直接頂為黑色泥巖穩(wěn)定性差,松軟易冒落。基本頂為細(xì)粒砂巖,含有一層煤線,裂隙發(fā)育。從8 號煤其他工作面的巷道情況來看,直接頂和基本頂?shù)姆€(wěn)定性普遍較差,巷道變形嚴(yán)重,對煤礦安全生產(chǎn)造成了一定的影響。
(2)巷道頂板淋水嚴(yán)重。錨索安裝時(shí)遇水,會在粘結(jié)面上形成弱面,并且服務(wù)期間遭水浸泡,弱化錨固劑錨固強(qiáng)度,從而降低錨索的錨固力,對支護(hù)系統(tǒng)的穩(wěn)定產(chǎn)生威脅。
根據(jù)測定的巖石力學(xué)參數(shù),利用FLAC3D軟件模擬不同支護(hù)參數(shù)下對巷道圍巖的控制效果。
模型X 軸方向?yàn)楣ぷ髅嫱七M(jìn)方向,頂板方向?yàn)閆 軸。計(jì)算模型的尺寸為82 m×40 m×47 m,運(yùn)輸巷圍巖本構(gòu)關(guān)系采用摩爾—庫侖模型。
模型上部邊界條件為應(yīng)力邊界條件,應(yīng)力為均布載荷q,由于本次開挖巷道埋深在467 m 左右,于是原巖應(yīng)力q=γh=2 500×9.8×467=11.4 MPa,處于平衡狀態(tài)的模型見圖1。
圖1 數(shù)值模擬模型
利用該模型對不同錨索長度和排距下的巷道圍巖變形進(jìn)行預(yù)計(jì),模擬方案見表1。
表1 錨索模擬方案
(1)錨索長度的確定
在不同錨索長度下,巷道圍巖的變形形態(tài)基本相似,但數(shù)值大小差別較大。不同錨索長度下的巷道圍巖變形值見圖2。
圖2 錨索長度與圍巖變形的關(guān)系
由圖2可以看出,不同錨索長度下的底臌量幾乎保持不變,保持在50 mm 左右。對頂板下沉量影響最大。隨著錨索長度的增加,頂板下沉量變小,近似呈反比關(guān)系。當(dāng)錨索長度為5.3 m 時(shí),頂板下沉量為123 mm;當(dāng)錨索長度小于7 m 時(shí),長度對兩幫移近量和頂板下沉量的影響最大;當(dāng)錨索長度由6.8 m 增加為7.8 m 時(shí),對巷道頂板和兩幫的控制效果增加不明顯,因此錨索長度確定為6.8 m。
(2)錨索排距的確定
在6.8 m 錨索長度下,不同錨索排距的巷道圍巖變形見圖3。
圖3 錨索排距與圍巖變形的關(guān)系
可以看出,錨索排距大小對整個(gè)圍巖位移影響較大,尤其是頂板下沉和兩幫移近量。錨索排距為0.85 m 增加為1.7 m 后,頂板和兩幫變形量分別增加了10.1%、8.46%,說明錨索排距為0.85 m或1.7 m 時(shí)對頂板及兩幫影響并不十分明顯;當(dāng)錨索排距從1.7 m 增加為2.55 m 時(shí),頂板和兩幫變形量分別增加了32.33%、22.17%,當(dāng)排距繼續(xù)增加到3.4 m 時(shí),與排距為1.7 m 相比,頂板及兩幫變形量分別增加了68.1%、52.8%。很明顯,當(dāng)排距超過1.7 m 時(shí),圍巖移近量增長迅速,尤其是排距為3.4 m 時(shí),頂板及兩幫變形嚴(yán)重。
在數(shù)值模擬的基礎(chǔ)上,采用工程類比、理論計(jì)算等方式確定8118 工作面順槽的支護(hù)方案見圖4。
圖4 巷道支護(hù)設(shè)計(jì)
(1)頂板支護(hù)
頂錨桿為Φ20 mm×2 400 mm 左旋無縱筋螺紋鋼高強(qiáng)錨桿,樹脂錨固,每根錨桿使用CK2340 樹脂藥卷兩支。錨桿間排距為850 mm×850 mm。頂錨桿配Φ12 mm 的鋼筋焊接的鋼筋梯子梁,寬度80 mm,長度3 600 mm。
采用Φ15.24 mm,1×7 股高強(qiáng)度低松弛預(yù)應(yīng)力鋼絞線,錨索長度6.8 m,鉆孔直徑28 mm,每根錨索使用CK2340 樹脂藥卷四支。錨索成“一·一”布置,布置在兩排錨桿中間,且位于巷道中間部位,垂直頂板,排距為1 700 mm。
(2)巷幫支護(hù)
錨桿規(guī)格及錨固方式:桿體為Φ18 mm 普通麻花錨桿,長度1 800 mm,每根錨桿使用兩支K3540 樹脂錨固劑,間排距為850 mm×850 mm。
(1)在巷道頂板布置卸水孔
沿淋水大的區(qū)域頂板打孔專門用于排水,如果錨桿索鉆孔淋水嚴(yán)重,則作為泄水孔,在附近重新補(bǔ)打錨桿或者錨索。
(2)采用防水錨固劑
所有的錨桿和錨索均使用防水樹脂錨固劑。該類錨固劑能夠在有水的條件下起到很好的粘結(jié)、錨固作用,在支護(hù)過程中能及時(shí)承載,對頂板淋水條件下提高錨桿錨索支護(hù)的預(yù)緊力起到了很好作用。
為了驗(yàn)證新支護(hù)設(shè)計(jì)方案的控制效果,研究設(shè)計(jì)支護(hù)參數(shù)的合理性,在8118 工作面順槽中設(shè)置測站,進(jìn)行礦壓觀測,主要觀測內(nèi)容包括:
(1)巷道表面位移
采用十字布點(diǎn)法觀測,測量頻率為距掘進(jìn)頭10 m 之內(nèi),每1 天觀測一次,其它時(shí)間每兩天觀測一次。
(2)頂板離層
每隔50 m 安設(shè)一個(gè)頂板離層指示儀,離層儀的淺部基點(diǎn)需大于錨桿長度,一般取3 m,深部基點(diǎn)大于錨索的長度,取7.0 m。觀測頻率與巷道表面位移觀測頻率相同。
(3)錨桿錨固力和預(yù)緊力矩
使用張拉器對錨桿錨固力進(jìn)行抽檢,比例為錨桿排數(shù)的10%,每排頂和兩幫各抽檢一根。頂錨桿錨固力需大于120 kN,幫錨桿需大于80 kN。
采用扭矩扳手對錨桿預(yù)緊力矩進(jìn)行抽檢,比例為錨桿排數(shù)的30%,頂錨桿每排抽檢一根。頂錨桿預(yù)緊力矩不得低于180 N·m,幫錨桿不得低于100 N·m。
巷道表面位移的觀測結(jié)果見圖5。
圖5 巷道表面位移觀測結(jié)果
由圖5可以看出,巷道掘進(jìn)后變形速率穩(wěn)定,到30 d 左右達(dá)到穩(wěn)定,頂板最大下沉量為120 mm。
離層觀測數(shù)據(jù)表明,巷道離層主要發(fā)生在錨桿錨固的區(qū)域,最大離層值為25 mm,深部基點(diǎn)穩(wěn)定,未出現(xiàn)離層。
在部分淋水較大的區(qū)域,部分錨桿錨固力和預(yù)緊力不足,對于不合格的錨桿進(jìn)行了補(bǔ)打,保證了支護(hù)強(qiáng)度。
1)8118 工作面順槽為泥巖頂板,且有淋水,巷道的自穩(wěn)能力差,受水影響在粘結(jié)面上形成弱面,弱化錨固劑錨固強(qiáng)度,降低錨固力,影響支護(hù)效果。
2)數(shù)值模擬表明,錨索長度和排距對巷道頂板下沉和兩幫收斂的影響較大,最終確定錨索長度為6.8 m,排距為1.7 m。
3)通過設(shè)置泄水孔、采用防水錨固劑等措施,8118 工作面順槽斷面收縮率小,頂板最大下沉量為120 mm,保證了工作面的正常生產(chǎn)。