廖啟智
(會(huì)澤縣川渝水電開發(fā)有限公司,云南 曲靖 654200)
大巖洞電站采用引水式發(fā)電方式,壩址以上控制流域面積8 151km2,壩址處于多年平均流量82.8 m3/s,水庫正常蓄水位1 496.00 m,相應(yīng)庫容為349.42萬m3。調(diào)節(jié)庫容209萬m3,具有日調(diào)節(jié)性能,電站安裝3臺(tái)單機(jī)容量28 MW水輪發(fā)電機(jī)組,總?cè)萘繛?4 MW,年利用小時(shí)數(shù)4 561 h,多年平均發(fā)電量3.83億kW·h,送往貴州電網(wǎng)。
2019年 01月 05日 18:09:00,貴州中調(diào)下令大巖洞電站開啟1號(hào)、2號(hào)、3號(hào)機(jī)組,全廠有功功率84 MW;18:17:00向貴州中調(diào)回令 1號(hào)、2號(hào)、3號(hào)機(jī)組并網(wǎng)發(fā)電,全廠有功功率84 MW。18:18:36監(jiān)盤人員發(fā)現(xiàn)2號(hào)機(jī)組監(jiān)控系統(tǒng)P—Q調(diào)節(jié)無變化,有功調(diào)節(jié)退出動(dòng)作,18:21:23 2號(hào)機(jī)有功功率突升至 34.90 MW,無功功率為 0.30 MW;18:18:23監(jiān)盤人員發(fā)現(xiàn)3號(hào)機(jī)組監(jiān)控系統(tǒng)P—Q調(diào)節(jié)無變化,有功調(diào)節(jié)退出動(dòng)作;18:21:38 3號(hào)機(jī)有功功率突升至33.60 MW,無功功率為-1.80 MW。18:22:00向貴州中調(diào)匯報(bào)2號(hào)、3號(hào)機(jī)組有功負(fù)荷突升,正在查找原因。18:26:00貴州中調(diào)詢問2號(hào)和3號(hào)機(jī)組是否恢復(fù)正常,大巖洞中控室回復(fù)先將3號(hào)機(jī)組一次調(diào)頻和PSS退出,后重新投入有功調(diào)節(jié),手動(dòng)設(shè)置有功功率28 MW,3號(hào)機(jī)組有功功率恢復(fù)正常范圍,負(fù)荷穩(wěn)定后再次投入一次調(diào)頻和PSS,3號(hào)機(jī)組正常運(yùn)行。同樣的方法處理2號(hào)機(jī)組有功功率時(shí),2號(hào)機(jī)組有功功率依然維持在超負(fù)荷運(yùn)行(最大34.90 MW),此時(shí),貴州中調(diào)下令停2號(hào)機(jī)組并檢查原因。18:56:00貴州中調(diào)下令停3號(hào)機(jī)組,并分析其有功功率突升的原因。
2019年01月08 日07:05:00,大巖洞水電站1號(hào)、2號(hào)機(jī)組分別帶滿負(fù)荷28 MW運(yùn)行。07:07:00,貴州中調(diào)下令將1號(hào)、2號(hào)機(jī)組有功功率降為0 MW,但不解列,機(jī)組處于空載態(tài)運(yùn)行。07:10:00,貴州中調(diào)下令將1號(hào)、2號(hào)機(jī)組有功功率升至28 MW,運(yùn)行人員操作上位機(jī)分別將1號(hào)、2號(hào)機(jī)組設(shè)定有功值28 MW。07:12:00,監(jiān)盤人員發(fā)現(xiàn)1號(hào)機(jī)組功率為26.4 MW,07:13:00發(fā)現(xiàn)2號(hào)機(jī)組有功功率為26.67 MW,判斷1號(hào)、2號(hào)機(jī)組有功功率未達(dá)到設(shè)定值,運(yùn)行人員把1號(hào)、2號(hào)機(jī)組一次調(diào)頻分別退出;07:14:00, 1號(hào)機(jī)組有功功率為 20.54 MW,2 號(hào)機(jī)組有功功率為22.25 MW,發(fā)現(xiàn)有功功率降低后,運(yùn)行人員重新在1號(hào)、2號(hào)機(jī)上位機(jī)監(jiān)控P-Q畫面投入有功調(diào)節(jié),并重新分別設(shè)定1號(hào)、2號(hào)機(jī)組目標(biāo)值28 MW,這一過程中1號(hào)、2號(hào)機(jī)組并沒有穩(wěn)定在28 MW,而是出現(xiàn)異常突升現(xiàn)象。07:15:00,2號(hào)機(jī)組有功功率最高為33.14 MW;07:16:00 1號(hào)機(jī)組有功功率最高34.48 MW;出現(xiàn)異常情況后,運(yùn)行人員又再次投入1號(hào)、2號(hào)機(jī)上位機(jī)監(jiān)控P-Q畫面有功調(diào)節(jié),并重新分別設(shè)定1號(hào)、2號(hào)機(jī)組目標(biāo)值28 MW;07:17:00,1號(hào)、2號(hào)機(jī)組逐步恢復(fù)至設(shè)定值正常范圍內(nèi)28 MW,在觀察穩(wěn)定1號(hào)、2號(hào)機(jī)組有功功率穩(wěn)定2 min后,重新投入一次調(diào)頻和PSS動(dòng)作,機(jī)組正常運(yùn)行。
2019年 1月5日 18:14:56,中控室接調(diào)度令,開2號(hào)機(jī)組,帶負(fù)荷至28 MW。運(yùn)行值班人員在上位機(jī)下開機(jī)令,2號(hào)機(jī)組并網(wǎng)后帶2 MW負(fù)荷,設(shè)置監(jiān)控P-Q調(diào)節(jié)投入,設(shè)置2號(hào)機(jī)組負(fù)荷為28 MW。有功調(diào)節(jié)將負(fù)荷拉升至28.5 MW,于18:15:45進(jìn)入負(fù)荷調(diào)節(jié)死區(qū)(調(diào)節(jié)死區(qū)為機(jī)組額定容量的2%),在這個(gè)時(shí)間點(diǎn),監(jiān)控系統(tǒng)認(rèn)為負(fù)荷在死區(qū)范圍內(nèi)已經(jīng)不再調(diào)整負(fù)荷,不再向調(diào)速器發(fā)負(fù)荷增減令,18:18:00左右負(fù)荷才開始增加,越過死區(qū),此時(shí)監(jiān)控在給調(diào)速器發(fā)減有功命令時(shí),負(fù)荷并沒有向減方向運(yùn)行,而是繼續(xù)增加,此時(shí)監(jiān)控系統(tǒng)觸發(fā)了反向調(diào)節(jié)保護(hù),退出PID調(diào)節(jié),18:18:15后監(jiān)控系統(tǒng)再無參與調(diào)節(jié),有功設(shè)定值跟蹤實(shí)發(fā)值;此時(shí)導(dǎo)葉開度維持在77%附近,有功開始增加,最大值達(dá)到34.9 MW,發(fā)電機(jī)定子電流為2 115.08 A。而水輪機(jī)組制造的額定功率為30 MW,調(diào)速器設(shè)置的開度限制為90%,發(fā)電機(jī)過負(fù)荷電流定值為2 150 A。此時(shí),導(dǎo)葉開度未達(dá)到限制值,發(fā)電機(jī)定子電流未達(dá)到報(bào)警整定值,過負(fù)荷保護(hù)未動(dòng)作,負(fù)荷上升與一次調(diào)頻投入無關(guān),如圖1所示。
圖1 1月5日事件曲線
原因分析:監(jiān)控有功調(diào)節(jié)存在超調(diào)現(xiàn)象,在負(fù)荷大范圍調(diào)整時(shí),向調(diào)速器發(fā)增有功命令脈沖,調(diào)速器收到命令到執(zhí)行完畢存在時(shí)間滯后,增加導(dǎo)葉開度的命令有積累效應(yīng),出現(xiàn)導(dǎo)葉開度有較大波動(dòng)。
2019年 1月 8日 7:11:43,中控室接調(diào)度令,開2號(hào)機(jī)組,帶負(fù)荷至28 MW。運(yùn)行值班人員在上位機(jī)下發(fā)電令(之前在熱備空載態(tài)),設(shè)置監(jiān)控P-Q調(diào)節(jié)投入,設(shè)置2號(hào)機(jī)組負(fù)荷為28 MW。有功調(diào)節(jié)將負(fù)荷拉升至28.5 MW,于7:12:45負(fù)荷調(diào)節(jié)變緩,向死區(qū)靠近,7:13:13,有功負(fù)荷在26.67 MW左右,從曲線看,開度增加,但機(jī)組過流量(差壓測流曲線)沒有明顯增加。當(dāng)一次調(diào)頻分別退出后,07:14:00,機(jī)組有功功率下降,從差壓測流曲線看,是因?yàn)榱髁繙p少的原因引起的。此時(shí)監(jiān)控系統(tǒng)觸發(fā)了反向調(diào)節(jié)保護(hù),退出PID調(diào)節(jié)。隨后,從差壓測流曲線看,導(dǎo)葉開度不變,流量增加導(dǎo)致機(jī)組有功上升。運(yùn)行值班人員重新投入監(jiān)控P-Q調(diào)節(jié),并設(shè)置有功至28 MW,負(fù)荷重新下降到28 MW。機(jī)組負(fù)荷上升和下降與一次調(diào)頻投入無關(guān),如圖2所示。
圖2 1月8日事件曲線
導(dǎo)葉在7:12:45后導(dǎo)葉開度繼續(xù)增加的原因:
(1)有功調(diào)節(jié)存在超調(diào)現(xiàn)象,在負(fù)荷大范圍調(diào)整時(shí),向調(diào)速器發(fā)增有功命令脈沖,調(diào)速器收到命令到執(zhí)行完畢存在時(shí)間滯后,增加導(dǎo)葉開度的命令有積累效應(yīng),出現(xiàn)導(dǎo)葉開度較大波動(dòng);
(2)機(jī)組過流量下降,無法通過調(diào)整導(dǎo)葉開度到達(dá)的范圍值內(nèi),而相對平緩的那一段負(fù)荷曲線恰好是當(dāng)前工況條件下機(jī)組有功能達(dá)到的最大值,故PID調(diào)節(jié)繼續(xù)給調(diào)速器增有功命令,繼續(xù)增加導(dǎo)葉開度。
優(yōu)化PID調(diào)節(jié)參數(shù),將最大調(diào)節(jié)脈寬減小,盡量保證平穩(wěn)的條件下快速調(diào)整負(fù)荷;增加有功調(diào)節(jié)自保護(hù)退出門限,即功率調(diào)節(jié)方向與測量值方向變化相反時(shí),由原來的3次連續(xù)調(diào)節(jié)增加為5次調(diào)節(jié);增加監(jiān)控系統(tǒng)中有功調(diào)節(jié)退出以后語音報(bào)警功能(原有文字報(bào)警);加強(qiáng)運(yùn)行人員上位機(jī)監(jiān)盤責(zé)任心,同時(shí)修改大巖洞水電站反事故措施,強(qiáng)化學(xué)習(xí)。
由于大巖洞電站是有壓隧洞且長度有6.2 km,機(jī)組開機(jī)后,由于水力波動(dòng)大,導(dǎo)致水頭變幅大,引起機(jī)組頻率變化大,可能導(dǎo)致并網(wǎng)時(shí)間長或無法并網(wǎng),因此在調(diào)速器中采取的人工水頭模式中,在調(diào)試階段沒有各水頭下的實(shí)際導(dǎo)葉開度運(yùn)行數(shù)據(jù),導(dǎo)致設(shè)置的開度限制偏大,見表1。
表1 原設(shè)置的導(dǎo)葉限制開度
經(jīng)過統(tǒng)計(jì),電站自2018年7月1日全面進(jìn)入商業(yè)運(yùn)行來,下游象鼻嶺電站蓄水至正常水位1 405.00 m,大巖洞電站上游庫水位也在1 490.00~1 496.00 m之間運(yùn)行,在機(jī)組額定負(fù)荷28 MW時(shí),各水頭下的導(dǎo)葉實(shí)際開度見表2。
表2 導(dǎo)葉運(yùn)行實(shí)際開度
根據(jù)額定負(fù)荷下的實(shí)際開度,重新設(shè)置導(dǎo)葉限制開度見表3。
表3 現(xiàn)設(shè)置的導(dǎo)葉限制開度
4.3.1 AGC定值要求見表4
表4 大巖洞電站1號(hào)~3號(hào)機(jī)組AGC參數(shù)整定值[3]
4.3.2 負(fù)荷調(diào)整控制措施[2]
根據(jù)AGC定值,咨詢同類型有壓隧洞電站的負(fù)荷調(diào)整方式,結(jié)合大巖洞電站的實(shí)際情況,電站引水隧洞長度達(dá)6.2 km,且為有壓隧洞,單機(jī)引用流量為42.37 m3/s,3臺(tái)機(jī)共引用流量127.1 m3/s,對負(fù)荷調(diào)整采取以下控制措施:
(1)增加有功功率負(fù)荷
1)單機(jī)并網(wǎng)增加有功功率負(fù)荷
從上位機(jī)發(fā)“發(fā)電”令到并網(wǎng)“發(fā)電”流程完成后,空載穩(wěn)定30 s,再分段增加有功功率負(fù)荷:從并網(wǎng)起始有功功率值增至6 MW,停留30 s;6 MW增至12 MW,停留30 s;12 MW增至20 MW,停留60 s;20 MW增至24 MW,停留60 s;最后從24 MW增至28 MW,停留60 s;增加有功功率負(fù)荷總的調(diào)整時(shí)間大約在4.5 min。
2)兩臺(tái)機(jī)增加有功功率負(fù)荷
單機(jī)并網(wǎng)增加有功功率負(fù)荷至28 MW后,觀察已帶有功功率負(fù)荷機(jī)組的蝸殼末端壓力值穩(wěn)定后20 s,或停留60~120 s;按單機(jī)并網(wǎng)增有功功率負(fù)荷的流程,進(jìn)行第二臺(tái)機(jī)組增加有功功率負(fù)荷。
3)3臺(tái)機(jī)增加有功功率負(fù)荷
兩臺(tái)機(jī)并網(wǎng)完成增加有功功率至56 MW后,觀察已帶有功功率負(fù)荷的兩臺(tái)機(jī)組的蝸殼末端壓力值穩(wěn)定后20 s,或停留60~120 s;按單機(jī)并網(wǎng)增加有功功率負(fù)荷的流程,進(jìn)行第3臺(tái)機(jī)組增加有功功率負(fù)荷。
(2)降有功功率負(fù)荷
1)單機(jī)降有功功率負(fù)荷
中控室上位機(jī)從28 MW降至24 MW,停留60 s;24 MW降至20 MW,停留60 s;20 MW降至12 MW,停留30 s;12 MW降至6 MW,停留30 s;6 MW降至0 MW,停留30 s;最后再發(fā)停機(jī)令,降有功功率負(fù)荷總的時(shí)間大約在4 min。
2)兩臺(tái)機(jī)降有功功率負(fù)荷
單機(jī)停機(jī)后,觀察已停機(jī)組的蝸殼末端壓力值穩(wěn)定后20 s,或停留60~120 s;按單機(jī)停機(jī)降有功功率負(fù)荷的流程進(jìn)行第二臺(tái)機(jī)組停機(jī)流程。
3)三機(jī)降有功功率負(fù)荷
兩臺(tái)機(jī)停機(jī)后,觀察已停機(jī)組的蝸殼末端壓力值穩(wěn)定后20 s,或停留60~120 s;按單機(jī)停機(jī)降有功功率負(fù)荷的流程進(jìn)行第三臺(tái)機(jī)組停機(jī)流程。
4.3.3 增、減有功功率負(fù)荷時(shí)間間隔
(1)增、減有功功率負(fù)荷的時(shí)間間隔,觀察機(jī)組蝸殼末端壓力穩(wěn)定后60 s,再進(jìn)行增或減有功功率負(fù)荷。
(2)停機(jī)、開機(jī)的時(shí)間間隔,觀察機(jī)組蝸殼末端壓力穩(wěn)定后60 s,再進(jìn)行下一次的開機(jī)、停機(jī)流程。
結(jié)合大巖洞電站機(jī)組運(yùn)行有功功率突升事件,優(yōu)化運(yùn)行機(jī)組開停機(jī)措施,不僅提高了電站運(yùn)行的可靠性、經(jīng)濟(jì)性,而且對機(jī)組運(yùn)行靈活性及管理等方面帶來良好的條件,為大巖洞電站今后機(jī)組運(yùn)行積累了寶貴的經(jīng)驗(yàn),為有壓式隧洞引水式電站機(jī)組運(yùn)行,取得的安全效益和經(jīng)濟(jì)效益,值得其他同類型水電站借鑒。