閆永維,李志廣,劉 凱,李風(fēng)濤,張子佳
(1.中國(guó)石油大港油田 石油工程研究院,天津 300280; 2.中石油煤層氣有限責(zé)任公司 工程技術(shù)研究院,西安 710000)
保-平10井是中石油煤層氣忻州分公司位于山西保德縣的一口水平分支井,通過總結(jié)該井近年的生產(chǎn)情況,存在4方面的問題:①供液不穩(wěn)定。日產(chǎn)液由2020-02-08的5.65 m3/d降至2020-07-24的0.45 m3/d,動(dòng)液面由2020-02-08的596.45 m變化至2020-07-24的586.54 m;②易卡泵停機(jī)。該井于2017-08-18因供液不足檢泵完成,隨后正常啟抽,有效排采839 d后,于2019-12-05日發(fā)現(xiàn)卡泵停機(jī)。作業(yè)隊(duì)需首先對(duì)該井實(shí)施解卡作業(yè),若解卡成功則作業(yè)車仍需高沖次試抽1~2 h,緩解煤粉沉淀對(duì)泵閥的影響。若解卡失敗則進(jìn)行檢泵作業(yè)。于2020-07-29發(fā)現(xiàn)卡泵停機(jī),下沖程距離上死點(diǎn)30 cm處卡泵,需要檢泵;③泵掛水平段桿管偏磨嚴(yán)重。保-平10水平井原井內(nèi)為?73 mm平式油管配套?38 mm×3 m多級(jí)分段桿式抽油泵,下泵深度為650 m;④產(chǎn)氣量波動(dòng)大。2020-02-08—2020-07-24日產(chǎn)氣在356~1 225 m3/d之間波動(dòng)。該井后期動(dòng)液面585 m,泵掛深度650 m,但產(chǎn)液僅為0.45 m3/d。針對(duì)煤層氣保-平10水平井使用有桿泵排采工藝,桿管偏磨、排采泵效率低、能耗高、檢泵周期短等問題,經(jīng)過反復(fù)論證,在上下行程換向、井口限壓、煤粉自清潔、自攜液舉升4個(gè)方面進(jìn)行創(chuàng)新設(shè)計(jì),形成了具有煤層氣特色的液力驅(qū)動(dòng)無(wú)桿泵排水采氣工藝技術(shù)。
地面動(dòng)力泵液壓驅(qū)動(dòng)井下活塞上下往復(fù)運(yùn)動(dòng),帶動(dòng)井下抽油泵排液(如圖1)。空心桿輸送動(dòng)力液,油管與空心桿環(huán)空為產(chǎn)出液通道,套管與油管環(huán)空為氣體通道,地面換向閥控制井下抽油泵的換向。上行程時(shí),動(dòng)力液進(jìn)入液缸,下行程時(shí),進(jìn)入液缸的動(dòng)力液返回水箱,動(dòng)力液反復(fù)利用,與產(chǎn)出液不混合。活塞行至液缸最上端時(shí),柱塞從泵筒內(nèi)脫出,動(dòng)力液通道與產(chǎn)出液通道打通,能夠沖洗煤粉,防止煤粉堵泵,同時(shí)解決抽油泵氣鎖問題。隨著產(chǎn)氣量的上升,產(chǎn)水量的下降,達(dá)到自噴產(chǎn)氣時(shí),上提桿式泵0.5 m,上、下插入密封均脫出,氣攜水走空心桿,實(shí)現(xiàn)速度管自噴。
圖1 液力驅(qū)動(dòng)無(wú)桿泵排采4種狀態(tài)
液力驅(qū)動(dòng)排水采氣裝置主要由地面動(dòng)力站撬裝(如圖2)和井下設(shè)備組成。
圖2 液力驅(qū)動(dòng)無(wú)桿泵排采地面流程
地面動(dòng)力站撬裝主要由動(dòng)力泵、換向閥、節(jié)流閥、蓄能器、電控柜、水箱、補(bǔ)液閥、定壓閥等組成。
井下設(shè)備主要由液壓缸、特種桿式泵等組成,在上下行程換向、井口限壓、煤粉自清潔、自攜液舉升4個(gè)方面進(jìn)行創(chuàng)新設(shè)計(jì),采用井口限壓產(chǎn)生液力反饋并驅(qū)動(dòng)無(wú)桿泵下行程,避免水平井桿管偏磨。
保-平10水平分支井液力驅(qū)動(dòng)排采管柱由內(nèi)、外管組成,外層管柱結(jié)構(gòu)組合由下至上依次為:?73 mm平式母絲堵+?73 mm×9.6 m平式油管+?73 mm篩管×1.5 m+?73 mm篩管×1.5 m+?73 mm液力驅(qū)動(dòng)式管式泵外管(內(nèi)懸掛?38 mm泵筒)9.6 m+?102 mm液力驅(qū)動(dòng)式管式泵總成(包括空心桿插入密封總成+液缸總成+柱塞總成)10 m+?73 mm平式油管400 m+?73 mm回音標(biāo)+?73 mm平式油管240 m+?73 mm平式油管懸掛器,如圖3所示。
圖3 保-平10水平分支井管柱結(jié)構(gòu)
內(nèi)層空心桿管柱結(jié)構(gòu)組合由下至上依次為:密封插管1.4 m+插管變扣0.2 m+?36 mm空心抽油桿及短節(jié)640.8 m+懸掛密封管2.4 m。插管變扣設(shè)有錐形坐落臺(tái)階,坐落密封在空心桿插入密封總成臺(tái)階上,調(diào)節(jié)?36 mm空心桿長(zhǎng)度,在錐形坐落臺(tái)階上壓全部載荷,坐好井口錨定密封提升裝置, 懸掛密封管高出井口錨定密封提升裝置上端面0.2~0.3 m。
調(diào)節(jié)蓄能器壓力,動(dòng)力端蓄能器I調(diào)節(jié)至4 MPa,無(wú)桿泵出口回壓端蓄能器II調(diào)節(jié)至2 MPa。連接管線灌水排除管路中的氣體。采氣樹密封懸掛部位端口與撬裝動(dòng)力管線連接好,產(chǎn)液出口端通過小四通,其中一個(gè)出口與回壓蓄能器II連接,小四通另一個(gè)出口連接定壓閥,底部連接水箱,使泵內(nèi)灌滿水。液缸灌滿水,換向閥調(diào)至左位狀態(tài)。調(diào)節(jié)出口端定壓閥壓力初始狀態(tài)為2 MPa,無(wú)桿泵出口回壓即為2 MPa。通過換向電機(jī)調(diào)節(jié)換向閥換向時(shí)間,即調(diào)節(jié)沖次。換向閥的沖次定好后,通過調(diào)節(jié)動(dòng)力泵的排量即可調(diào)節(jié)無(wú)桿泵在行程。開始試驗(yàn),先啟動(dòng)換向閥電機(jī),看換向閥運(yùn)行狀態(tài),觀察換向閥是否為設(shè)定的換向時(shí)間。換向閥運(yùn)行正常后,調(diào)節(jié)換向閥出口端節(jié)流閥為全開狀態(tài),開啟動(dòng)力泵,進(jìn)行試驗(yàn)。測(cè)量節(jié)流閥出口的回液量,即可判斷無(wú)桿泵及液缸的行程。測(cè)量定壓閥的出液量,即可得出無(wú)桿泵在該沖程、沖次下的日產(chǎn)液量。
剛開始時(shí)無(wú)桿泵出口端蓄能器II未蓄能,無(wú)桿泵前幾個(gè)行程未能到達(dá)下死點(diǎn)。隨著無(wú)桿泵不斷地抽吸,無(wú)桿泵出口端壓力逐漸升高,換向后,液缸回液通過節(jié)流閥直接排向水箱,幾個(gè)行程后,無(wú)桿泵便能回到下死點(diǎn),正常工作。通過調(diào)節(jié)無(wú)桿泵出口蓄能器的壓力、定壓閥的壓力及換向閥出口節(jié)流閥的流量,即可調(diào)節(jié)液缸下行程的時(shí)間。
本次保-平10井采用液力驅(qū)動(dòng)?70 mm/?38 mm無(wú)桿泵排采,泵掛在主井眼的深度為650 m,泵掛處井斜接近80°,于2020-09-03開機(jī)啟動(dòng),沖次為2 min-1,控制柜變頻器的頻率調(diào)到20 Hz時(shí)產(chǎn)液量可達(dá)到15 m3/d,初期產(chǎn)氣量500 m3/d,可有效解決前言中提出的4個(gè)問題(如表1)。隨著產(chǎn)氣量的上升,產(chǎn)水量的下降,保-平10井選用KG36型空心抽油桿為內(nèi)層管,當(dāng)達(dá)到自噴產(chǎn)氣量1 400 m3/d時(shí),上提桿式泵2 m,空心桿最下端的插入頭脫出,泵上端的橋通主體實(shí)現(xiàn)內(nèi)外連通,氣攜水在空心桿內(nèi)流動(dòng),實(shí)現(xiàn)速度管自噴(自噴條件如表2所示),降低生產(chǎn)成本,提高煤層氣生產(chǎn)經(jīng)濟(jì)效益。
表1 解決方案
表2 速度管攜液自噴條件(入口溫度為40 ℃時(shí),最小實(shí)現(xiàn)自攜液所需產(chǎn)氣量的理論值)
續(xù)表2
針對(duì)煤層氣保-平10水平井使用有桿泵排采工藝中桿管偏磨、排采泵效率低、能耗高、檢泵周期短等問題,在上下行程換向、井口限壓、煤粉自清潔、自攜液舉升4個(gè)方面進(jìn)行創(chuàng)新設(shè)計(jì),形成了具有煤層氣特色的液力驅(qū)動(dòng)無(wú)桿泵排水采氣工藝技術(shù)。液力驅(qū)動(dòng)無(wú)桿泵排水采氣技術(shù)在中石油煤層氣忻州分公司的保-平10井得到成功應(yīng)用,標(biāo)志著液力驅(qū)動(dòng)無(wú)桿泵排水采氣工藝在煤層氣水平井上首次應(yīng)用成功,工藝適用范圍廣、一次性投入低、運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用低、節(jié)能環(huán)保效果好,具有廣闊的應(yīng)用前景。隨著該項(xiàng)技術(shù)的規(guī)模推廣應(yīng)用,將會(huì)產(chǎn)生顯著經(jīng)濟(jì)與社會(huì)效益。