高慶明
(中石油克拉瑪依石化有限責任公司,新疆克拉瑪依 834003)
脫硝系統(tǒng)運行中影響NOx排放的因素有很多,其主要因素包括爐膛氧量、鍋爐負荷、煙氣在高溫區(qū)停留時間、燃盡風(SOFA)配風方式、二次風配風方式、制粉系統(tǒng)運行方式等。而控制NOx排放的關鍵是低氮燃燒技術,即以實驗為依據(jù),通過燃燒優(yōu)化實驗研究,來確定最佳燃燒工況。
在冷態(tài)空氣動力場實驗數(shù)據(jù)的基礎上開展了一次風熱態(tài)調平實驗研究。表1 為在4 臺鍋爐32 個一次風擋板特性曲線實驗研究的基礎上,一次風擋板開度優(yōu)化推薦值,該工況下鍋爐運行穩(wěn)定、爐膛明亮,爐膛出口煙溫<820 ℃,爐膛煙溫偏差<50 ℃,排煙溫度均有不同程度的下降,煤氣混燃能力明顯增強,90%負荷、煤氣混燃工況下連續(xù)運行72 h,火嘴及附近水冷壁、高溫過熱器無結焦,汽溫、汽壓正常。

表1 4 臺鍋爐一次風擋板優(yōu)化運行參數(shù) %
過量空氣系數(shù)的調整與控制是降低NOx排放濃度的有效措施之一,低氧燃燒能降低爐內燃燒溫度,抑制并還原NOx進而降低NOx排放。但從燃燒角度考慮,增加氧量有利于飛灰燃盡,降低固體不完全燃燒熱損失、提高鍋爐熱效率,因此存在優(yōu)化問題。在80%鍋爐負荷、下層SOFA 擋板全開、上層SOFA 擋板開50%、擺角保持不變工況下,通過實驗分析運行氧量對鍋爐各項熱損失、熱效率及NOx排放濃度的影響見表2、如圖1 所示:氧量在2.8%~5.1%,NOx排放濃度、q2隨著運行氧量增加明顯增加,q4隨著運行氧量增加而減??;當運行氧量增加至5.1%以上時,NOx排放濃度明顯升高,達到526 mg/m3,鍋爐熱效率因q2+q4升高而開始下降;80%負荷(104 t/h)下散熱損失q5可計為1.2%,由于其他熱損失相對很小,熱效率η 可按1-q2-q4-q5計。實驗研究建議4 臺鍋爐運行氧量控制在3.0%~4.5%,即可保證鍋爐NOx排放達標,又能保證鍋爐在較高運行效率下減輕水冷壁結焦。

表2 定負荷、變氧量對NOx、q2、q4 的影響關系

圖1 80%負荷下氧量與NOx 濃度及鍋爐熱效率關系
通過優(yōu)化二次風擋板開度可調節(jié)爐膛沿高度方向的風粉比例,控制火焰中心位置,從而影響爐膛出口煙溫、NOx排放濃度、灰渣可燃物含量、排煙溫度。實驗在80%鍋爐負荷、下層SOFA擋板全開、上層SOFA 擋板開50%、擺角保持不變工況下,實驗不同配風方式對NOx排放濃度和熱效率影響,如圖2 所示:倒寶塔、縮腰、均等配風方式下NOx排放濃度分別為481 mg/m3、419 mg/m3、382 mg/m3,倒寶塔、縮腰配風方式的效果好于均等配風,但下降幅度不大。

圖2 3 種配風方式對NOx 排放及η 的影響
這是因為倒寶塔、縮腰中下層二次風擋板開度較小,過量空氣系數(shù)較小,還原性氣氛更好,致使主燃區(qū)生成的NOx更少。但由于燃燒系統(tǒng)改造,新增的燃盡風已分去總風量的30%,倒寶塔、縮腰配風方式又進一步減少了主燃區(qū)的風量,致使火焰中心下移、渣斗明顯回火、燃料不完全燃燒熱損失明顯增加。均等、縮腰、倒寶塔三種配風方式下熱效率分別為91.44%、90.82%、90.57%,均等配風方式下分別比縮腰、倒寶塔配風方式高0.62%、0.87%。由于NOx排放濃度還可以通過調整SOFA 風量來控制,從鍋爐安全、經濟運行的角度綜合考慮,推薦均等配風方式,二次風擋板推薦優(yōu)化參數(shù)見表3。

表3 二次風擋板開度推薦運行參數(shù) %
燃盡風是鍋爐在豎直方向上分級燃燒的重要體現(xiàn),燃盡風引自熱二次風母管,其風量占總風量的30%。投用燃盡風的目的在于使得主燃燒區(qū)未燃盡的煤粉進一步燃燒,有效改善結焦并控制NOx排放,同時下層燃盡風風室反向切圓的設計來抵消主燃燒區(qū)的旋轉動量矩,從而減少爐膛出口煙溫偏差。另外燃盡風的擋板開度調節(jié)可以一定程度的控制火焰中心的位置,進而影響主汽溫度變化。
為掌握SOFA 風對NOx排放濃度影響,首先進行SOFA 擋板特性曲線實驗。在鍋爐80%負荷工況下,保持入爐風量不變,上層SOFA 擋板開度0%,下層SOFA 擋板開度分別在25%、50%、75%、100%工況下對SCR 入口NOx濃度(LSOFA 擋板特性)、η 的影響如圖3 所示;下層SOFA 擋板開度0%,上層SOFA擋板開度分別在25%、50%、75%、100%工況下對SCR 入口NOx濃度(HSOFA 擋板特性)、η 的影響如圖4 所示。
由圖3、圖4 可見,在80%負荷、對應入爐風量保持不變工況下,隨著SOFA 擋板開度增加,NOx排放濃度均呈下降趨勢(折算到O2=6%,下同),且下層燃盡風對NOx明顯優(yōu)于上層燃盡風,單獨下層燃盡風全開時最低降至289 mg/m3??梢?,通過控制SOFA 擋板開度,可以將SCR 入口NOx控制在較低范圍內,減少SCR 噴氨量、延長催化劑使用壽命。爐膛出口溫度在低負荷時因總煙氣量較小隨著HSOFA 擋板開度增大呈略下降趨勢,因此為確保主汽溫度在安全范圍內并不是NOx降至越低越好,燃盡風優(yōu)化運行參數(shù)見表4。

圖3 80%負荷HSOF 關、LSOFA 不同開度對SCR 入口NOx 排放濃度、η 的影響

圖4 80%負荷LSOFA 關、HSOFA 不同開度對SCR 入口NOx 排放濃度、η 的影響

表4 燃盡風優(yōu)化運行參數(shù) %
低氮燃燒優(yōu)化實驗研究及實踐總結如下:①1#、2#、3#、4#鍋爐一次風擋板特性實驗研究及實踐優(yōu)化參數(shù)見表1;②變氧量實驗研究及實踐建議4 臺鍋爐運行氧量控制在3.0%~4.5%,即可保證鍋爐NOx排放達標,又能保證鍋爐在較高運行效率下減輕水冷壁結焦;③二次風配風方式實驗研究及實踐優(yōu)化運行參數(shù)見表3;④SOFA 配風方式實驗研究及實踐優(yōu)化運行參數(shù)見表4。
綜上實驗所述,以80%額定負荷為例,低氮燃燒實驗研究及實踐結果有效指導了生產,降低了SCR 入口NOx排放濃度、延長了催化劑的使用壽命,提高了鍋爐機組運行平穩(wěn)率。