蘇 陽, 叢星亮, 陳 劍, 余永生, 謝 紅, 徐鵬程, 李 武
(1. 國網安徽省電力有限公司電力科學研究院,合肥 230601;2. 安徽新力電業(yè)科技咨詢有限責任公司,合肥 230601)
由于磨煤機結構設計上的缺陷,以及目前電廠實際燃用煤種大多偏離設計煤種,國內實際投運的中速磨煤機普遍存在出力不足、石子煤排放異常等問題[1-2]。目前,受新能源機組裝機容量大幅增加、火電機組裝機容量過剩等影響,燃煤機組發(fā)電時間不斷降低,煤價卻持續(xù)升高,火電廠面臨著嚴峻的節(jié)能降耗形勢,促使電廠深度挖掘設備節(jié)能潛力,降低發(fā)電成本,達到降本增效的目的[3-4]。磨煤機的改造和優(yōu)化已經成為許多電廠關注的一個重要方面,如對鋼球磨煤機加裝節(jié)能鋼球[5]、加裝動態(tài)分離器[6]、改造風環(huán)結構等[7]。
針對某電廠一臺ZGM型中速磨煤機的動靜環(huán)提效改造前后開展性能試驗,對比磨煤機運行參數、磨煤單耗情況。針對改造前后試驗工況下煤粉細度(R90)不一致、試驗煤質存在差異的情況,提出了基于R90和哈氏可磨指數(HGI)綜合修正的方法,利用同一標準分析改造效果,可為工程上此類改造評估提供參考。
該電廠2號機組為660 MW超超臨界變壓直流爐,單爐膛、一次再熱、平衡通風、露天布置、固態(tài)排渣、全鋼構架、全懸吊結構Π形鍋爐,墻式布置切圓燃燒。燃煤種類為煙煤,設計煤種和校核煤種分析見表1。制粉系統(tǒng)為中速正壓直吹式制粉系統(tǒng),配套ZGM113K-Ⅱ型中速立式磨煤機,煤粉分離器型式為旋轉分離器,磨煤機加載方式為液壓變加載,磨煤機主要性能參數見表2。
表1 設計煤種和校核煤種的燃煤特性
表2 磨煤機主要性能參數
配有A~F共6臺磨煤機,設計最大出力時5臺運行1臺備用。磨煤機噴嘴為開式形式,目前葉片與外壁(即靜環(huán)部分)間動靜間隙約為10 mm,在靜環(huán)出口及磨輥油位觀察孔處存在輕微磨損及劃痕。因煤質變化及磨煤機出力下降等原因,機組6臺磨煤機除C磨煤機制粉出力能達到60 t/h以上,其余5臺磨煤機出力基本在51~54 t/h,現有方式很難滿足機組高負荷運行,且有一定量的石子煤排放。對該電廠B磨煤機的動靜環(huán)進行提效改造,主要更換了新型動環(huán)、靜環(huán)及緊固件,新型動靜環(huán)優(yōu)化了磨煤機的噴嘴環(huán)線型及結構,改善了磨煤機內部的空氣動力場。
試驗依據DL/T 467—2019《電站磨煤機及制粉系統(tǒng)性能試驗》進行,以改造的B磨煤機為研究對象,改造前后分別開展磨煤單耗試驗與最大出力試驗。
磨煤單耗試驗時,B磨煤機風煤比按照設計值進行設定,B磨煤機給煤量切手動,調整到常用出力(50 t/h),其他磨煤機處于自動狀態(tài),控制磨煤機出口溫度為90 ℃左右。B磨煤機保持試驗出力穩(wěn)定2 h,記錄相關試驗參數,完成原煤、煤粉、石子煤取樣。
磨煤機電耗通過高壓配電間表盤上電度表進行計量,在試驗開始和結束時分別記錄電度表數值。磨煤機出力根據對應的給煤機出力計量,給煤機的出力計量裝置已在試驗前進行過標定。靜壓測量為磨煤機進、出口靜壓力,用于監(jiān)測磨煤機壓差。原煤取樣在試驗期間從給煤機上每30 min取樣一次,每次取樣 5 kg,取樣結束后,全部樣品混合均勻。煤粉取樣測點布置在磨煤機出口每根一次風管上,試驗期間用平頭式煤粉等速取樣裝置按對數-線性法原則進行逐點等時取樣,每根一次風管內各取樣點的取樣時間為20 s,總的煤粉取樣質量不少于100 g。
磨煤單耗試驗結束后,開始最大出力試驗,繼續(xù)逐漸增加B磨煤機出力。磨煤機的最大出力應滿足磨煤機壓差和石子煤量的要求。磨煤機壓差超過設計值,磨煤機屬于非設計運行工況;石子煤量大于額定出力時石子煤量的0.05%,或石子煤發(fā)熱量超過6.27 MJ/kg時,磨煤機屬于非正常運行工況。磨煤機調整至最大出力后,保持試驗出力穩(wěn)定運行1 h,記錄相關試驗參數,完成原煤、煤粉、石子煤取樣。
表3是試驗工況下,試驗磨煤機各粉管中煤粉細度分析數據,表4為試驗磨煤機原煤及石子煤的燃燒特性分析數據。
表3 試驗工況煤粉細度分析表
表4 試驗煤質及石子煤的燃燒特性
表4(續(xù))
中速磨煤機磨煤單耗和煤粉細度的關系如下:
E=k(R90)-x
(1)
式中:E為磨煤單耗,kW·h/t;k為系數;x為系數,對于MPS型中速磨煤機,x=0.29。
(2)
kgr=0.014 9kHGI+0.32
(3)
式中:kgr為煤的可磨性系數;Es為磨制標準煤樣消耗的能量,kW·h/t;kHGI為哈氏可磨性指數[8]。 由表3、表4可知改造前后采用的煤質接近??紤]改造前后試驗工況煤粉細度不一樣、試驗煤質存在差異,將煤粉細度R90修正至20%(設計值)、HGI修正至61(設計煤種),從而得到綜合修正磨煤單耗。相關運行參數、試驗數據及計算數據見表5。
表5 試驗數據記錄及計算表
由表5可知:改造前后分離器頻率、加載油壓及進出口風溫接近,但改造后磨煤機電流明顯降低。在磨煤機常用出力為50 t/h左右時,改造后磨煤單耗由10.28 kW·h/t降至7.81 kW·h/t,降低了2.47 kW·h/t;經煤粉細度R90和HGI綜合修正,改造前后綜合修正磨煤單耗分別為11.96 kW·h/t、9.72 kW·h/t,降低了2.24 kW·h/t,降幅達18.8%。改造后,磨煤機的最大出力由52.9 t/h增至60.0 t/h,相對提升了約13.4%,且改造后最大出力工況下沒有石子煤排放。這可能是因為對磨煤機動靜環(huán)進行改造,優(yōu)化了噴嘴環(huán)線型及結構,改善了磨煤機內部的空氣動力場,一次風分配更合理,有效提高了煤粉分離器的效率,
提高磨煤機的出力。
磨煤機實施動靜環(huán)提效改造后,磨煤機電流明顯降低,在磨煤機常用出力50.0 t/h下,磨煤單耗由10.28 kW·h/t降低至7.81 kW·h/t,經煤粉細度R90和HGI綜合修正對比,綜合修正磨煤單耗由11.96 kW·h/t降低至9.72 kW·h/t,降低了18.8%。磨煤機最大出力由52.9 t/h增加至60.0 t/h,提升了13.4%,且石子煤排放量為零。動靜環(huán)提效改造,有助于降低磨煤單耗,提高最大出力,提高制粉系統(tǒng)穩(wěn)定運行水平,進而提高機組安全性、經濟性,值得廣泛推廣應用。