田繼平 趙永東
中石油第二建設(shè)有限公司 甘肅蘭州 730000
某石化公司動(dòng)力廠新建75噸燃?xì)庹羝仩t采用管式空氣預(yù)熱器。在管式空氣預(yù)熱器中,冷空氣從下管箱進(jìn)入,通過煙氣加熱經(jīng)聯(lián)通箱進(jìn)入上管箱再加熱,加熱后的空氣經(jīng)過連接在上管箱上的風(fēng)道進(jìn)入爐膛[1]。
在鍋爐中交后進(jìn)行煮爐階段,鍋爐正常運(yùn)行24個(gè)小時(shí)以后,在聯(lián)通箱的外側(cè)垂直面上,明顯出現(xiàn)了2處“人”字形裂縫。出現(xiàn)上述情況后,車間緊急停車,組織人員進(jìn)行檢查。經(jīng)過檢查后發(fā)現(xiàn),鋼板有明顯撕裂現(xiàn)象,整個(gè)鋼板表面,分布著許多不規(guī)則的細(xì)小裂紋,裂紋呈現(xiàn)出金屬光澤,屬于新裂紋,發(fā)現(xiàn)裂紋后及時(shí)經(jīng)查閱了聯(lián)通箱圖紙。
經(jīng)過查閱圖紙,聯(lián)通箱的主要參數(shù)如下表1所示:
表1 聯(lián)通箱的主要參數(shù)表
聯(lián)通箱鋼板撕裂后,經(jīng)過現(xiàn)場(chǎng)檢查綜合分析,得到引起此鋼板失效的以下幾個(gè)原因:
鍋爐用鼓風(fēng)機(jī)為利舊鼓風(fēng)機(jī),其運(yùn)行工況不太良好,噪音較大,并且殼體有比較嚴(yán)重震動(dòng);風(fēng)門葉片有松動(dòng)現(xiàn)象,吸風(fēng)室為自制矩形吸風(fēng)室,吸風(fēng)室與風(fēng)門連接段為直管段,沒有過渡段。
聯(lián)通箱轉(zhuǎn)角處無導(dǎo)流板,使得風(fēng)力直接作用在聯(lián)通箱鋼板上,在長(zhǎng)時(shí)間的風(fēng)蝕作用下造成受力部分鋼板的減薄。而聯(lián)通箱外側(cè)亦無加固措施,使得聯(lián)通箱鋼板大面積的發(fā)生震動(dòng)[2]。
鍋爐廠家圖紙與煙風(fēng)道設(shè)計(jì)圖紙有出入。鍋爐廠家按照新鍋爐設(shè)計(jì)慣例使用4mm鋼板,未考慮現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際鼓風(fēng)機(jī)工況。而設(shè)計(jì)院在設(shè)計(jì)煙風(fēng)道時(shí),綜合考慮了現(xiàn)場(chǎng)情況,煙風(fēng)道設(shè)計(jì)制造厚度為6mm。因此在鍋爐廠家和設(shè)計(jì)院前期沒有對(duì)接的情況下各自完成了設(shè)計(jì),造成了鍋爐廠家對(duì)聯(lián)通箱鋼板選用較薄,在實(shí)際使用過程中發(fā)現(xiàn)不能滿足現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際工況要求。
對(duì)現(xiàn)場(chǎng)事故鋼板進(jìn)行取樣分析,進(jìn)行金屬元素定量分析,金屬材料化學(xué)成分分析見表2。
表2 鋼板化學(xué)成分表
選取3塊樣品進(jìn)行超聲測(cè)厚,其數(shù)據(jù)見表3。
表3 鋼板測(cè)厚數(shù)據(jù)表
經(jīng)過對(duì)原聯(lián)通箱鋼板進(jìn)行檢測(cè)分析、對(duì)比,其結(jié)果滿足鍋爐廠家提供的圖紙要求。
針對(duì)引起聯(lián)通箱鋼板失效的原因,制定出了相應(yīng)的修復(fù)工藝,對(duì)整個(gè)聯(lián)通箱的部分結(jié)構(gòu)進(jìn)行了變更設(shè)計(jì),對(duì)引起鋼板失效的其他因素進(jìn)行了消除。
針對(duì)利舊鼓風(fēng)機(jī)殼體震動(dòng)嚴(yán)重的問題,機(jī)泵專業(yè)對(duì)鼓風(fēng)機(jī)進(jìn)行了檢修。分別對(duì)聯(lián)軸器之間的距離、轉(zhuǎn)動(dòng)部位采取檢查、測(cè)量、復(fù)位等方法,對(duì)超標(biāo)的部位專項(xiàng)檢修、保養(yǎng);聯(lián)軸器的同心度進(jìn)行從新測(cè)量找正,把各項(xiàng)數(shù)據(jù)控制在標(biāo)準(zhǔn)范圍之內(nèi)。
松動(dòng)的風(fēng)門葉片采取檢查修復(fù)的方法,使風(fēng)門葉片夾角符合設(shè)計(jì)要求,對(duì)葉片進(jìn)行緊固,恢復(fù)其功能,減小了鼓風(fēng)機(jī)殼體的震動(dòng)。
吸風(fēng)室入口的直管段經(jīng)過設(shè)計(jì)方的同意進(jìn)行技術(shù)改造,在原有的吸風(fēng)室與風(fēng)門的直管段連接處縮短直管段的長(zhǎng)度,增加過渡段,減少風(fēng)力撓動(dòng),減少了聯(lián)通箱的震動(dòng),增強(qiáng)吸入風(fēng)量,改善了鼓風(fēng)機(jī)的效率[3]。
風(fēng)道與聯(lián)通箱接口處,由于風(fēng)道設(shè)計(jì)院與鍋爐廠家的圖紙?jiān)谇捌谖礈贤?,鼓風(fēng)機(jī)基礎(chǔ)與安裝空氣預(yù)熱器的鍋爐框架存在坐標(biāo)的誤差,使得鼓風(fēng)機(jī)出口和下管箱入口豎直空間內(nèi)偏差500mm,前期使用長(zhǎng)度為700mm的斜管段進(jìn)行連接。但此連接管道過短引起比較強(qiáng)烈的空氣撓動(dòng),容易產(chǎn)生大的渦流,對(duì)聯(lián)通箱的鋼板形成沖擊?,F(xiàn)場(chǎng)兩臺(tái)設(shè)備基礎(chǔ)無法調(diào)整,根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際測(cè)量后將過渡段長(zhǎng)度增加到1500mm,緩解了過渡引起的空氣撓動(dòng),減少了空氣渦流對(duì)聯(lián)通箱鋼板的沖擊。
聯(lián)通箱的鋼板厚度依據(jù)現(xiàn)場(chǎng)綜合工況,對(duì)利舊鼓風(fēng)機(jī)工況進(jìn)行重新評(píng)估,最后經(jīng)過與鍋爐廠家和設(shè)計(jì)院的對(duì)接,依據(jù)設(shè)計(jì)院設(shè)計(jì)的圖紙規(guī)定,使用6mm的鋼板,制作了新的聯(lián)通箱,更進(jìn)一步增加聯(lián)通箱的剛度。聯(lián)通箱轉(zhuǎn)角處加裝導(dǎo)流板。用6mm的鋼板在聯(lián)通箱出入口處各增加一個(gè)導(dǎo)流板,導(dǎo)流板長(zhǎng)度延伸到聯(lián)通箱垂直段的中心線外側(cè),這樣可以減少風(fēng)力對(duì)聯(lián)通箱端板的直接沖擊,引導(dǎo)空氣的流動(dòng)方向,在不減少空氣流量的前提下,盡量減小氣流對(duì)聯(lián)通箱鋼板的沖擊。
對(duì)鍋爐空氣預(yù)熱器做了針對(duì)性的改造以后,設(shè)備繼續(xù)開車運(yùn)行,至今鍋爐運(yùn)行穩(wěn)定,鍋爐空氣預(yù)熱器聯(lián)通箱鋼板未出現(xiàn)失效現(xiàn)象,問題得到解決。證明此解決辦法有效可行,保障了鍋爐的正常運(yùn)行,為業(yè)主增加了效益,為同類設(shè)備檢修積累了經(jīng)驗(yàn),具有借鑒意義。