步偉濤
(河北鋼鐵集團(tuán)宣鋼公司二鋼軋廠,河北 宣化 075100)
宣鋼型材生產(chǎn)線(xiàn)是宣鋼實(shí)施新產(chǎn)品發(fā)展戰(zhàn)略、提升裝備水平、調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的重點(diǎn)工程之一。于2007 年6 月投產(chǎn),投產(chǎn)后逐步開(kāi)發(fā)了φ50mm~φ110mm 十四個(gè)規(guī)格圓鋼,16#、20#兩個(gè)規(guī)格槽鋼,8#~20#九個(gè)規(guī)格角鋼、和25#、29#、36#三個(gè)規(guī)格礦用U 型鋼。主要鋼種為普通碳素結(jié)構(gòu)鋼、優(yōu)質(zhì)碳素結(jié)構(gòu)鋼、低合金結(jié)構(gòu)鋼。目前該生產(chǎn)線(xiàn)以生產(chǎn)角鋼為主,且角鋼的產(chǎn)量占總產(chǎn)量的80%以上。
目前型材作業(yè)區(qū)設(shè)備系統(tǒng)已經(jīng)不能夠滿(mǎn)足生產(chǎn)的需求,為了滿(mǎn)足生產(chǎn)需求必須對(duì)設(shè)備系統(tǒng)進(jìn)行優(yōu)化改造,于是對(duì)設(shè)備系統(tǒng)制約生產(chǎn)的各方面問(wèn)題進(jìn)行總結(jié),并針對(duì)各問(wèn)題制定了改進(jìn)方案,以便提高生產(chǎn)效率,增加經(jīng)濟(jì)效益[1]。
冷鋸機(jī)已經(jīng)連續(xù)使用多年,設(shè)備工作環(huán)境惡劣,冷鋸的事故率高,嚴(yán)重的影響了生產(chǎn)節(jié)奏,降低了生產(chǎn)效率。
(1)原冷鋸行走定位方式是V 輪配合V 軌,定位不夠精確,而且上滑座相對(duì)位置較低,V 軌一旦出現(xiàn)螺栓松動(dòng)等現(xiàn)象不易發(fā)現(xiàn),而且維修難度大。
(2)原冷鋸上下滑座是靠滑塊連接固定,滑塊容易松動(dòng),滑塊松動(dòng)后鋸子就容易栽頭,V 軌容易蹭到下滑座,甚至造成無(wú)法進(jìn)鋸。
(3)原冷鋸電機(jī)與齒輪箱是靠柱銷(xiāo)接手連接的,中間的尼龍銷(xiāo)不易安裝,鋸子震動(dòng)較大就容易出現(xiàn)切銷(xiāo)子的情況發(fā)生,而且這種連接方式需要接手找正,精度要求較高,偏差在0.3mm 以上就容易造成鋸子震動(dòng)過(guò)大,所以每次緊地腳都需要對(duì)電機(jī)找正需要約2 小時(shí)時(shí)間。
(4)原冷鋸電機(jī)與齒輪箱距離較近,出鋸后造成重心靠前,后部滑塊受力較大,磨損較嚴(yán)重,前方支持輪受下壓力較集中且力量較大,使前支持輪的使用壽命大大降低,增加了備件費(fèi)用,更換一次支持輪需要吊起上滑座,然后更換支持輪,更換一次支持輪大約需要6 小時(shí),鋸頭側(cè)支持輪大約只能使用2 個(gè)月,不倫從檢修時(shí)間,還是備件的使用上都是極大的浪費(fèi)。
(5)原冷鋸上滑座是一個(gè)箱體,后半部是稀油箱,前半部是水冷箱,冷鋸鋸鋼時(shí)存在高頻震動(dòng),持續(xù)的高頻震動(dòng)容易使稀油泵及電機(jī)地腳容易松動(dòng),松動(dòng)后可能燒電機(jī),電機(jī)燒毀后需要停機(jī)更換,每次更換電機(jī)大約需要1 小時(shí)。
(1)原定尺機(jī)的橫移系統(tǒng)是由電機(jī),鏈條,行走輪,軌道組成的,行走距離大,在行走過(guò)程中,南北兩臺(tái)電機(jī)會(huì)出現(xiàn)不同步現(xiàn)象,造成設(shè)備震動(dòng)大,出現(xiàn)斷鏈條、燒電機(jī)、脫軌道、行走輪損壞等現(xiàn)象,恢復(fù)時(shí)間較長(zhǎng),更換電機(jī)需2小時(shí),接鏈條需0.5小時(shí),處理脫軌需0.5 小時(shí),更換行走輪需2 小時(shí)。嚴(yán)重影響生產(chǎn)節(jié)奏。而且由鏈條帶動(dòng)行走輪行走定位不夠精確,造成鋼材尺寸超差。
(2)原定尺機(jī)固定方式為定尺機(jī)本體與軌道滑塊之間靠8 根連桿連接,然后利用銷(xiāo)子與軌道固定,在長(zhǎng)時(shí)間的撞擊下,造成軌道松動(dòng)變形,拉桿變形,定尺機(jī)本體撕裂,設(shè)備運(yùn)行不穩(wěn)定。每次檢修需對(duì)以上隱患處理4 小時(shí),是對(duì)檢修時(shí)間及檢修人員極大的浪費(fèi)。而且銷(xiāo)子經(jīng)常變形,無(wú)法取出,嚴(yán)重影響生產(chǎn)節(jié)奏,每次處理1 小時(shí)[2,3]。
(3)原定尺機(jī)減震方式為碟簧減震,由于撞擊力較大,使用一段時(shí)間,碟簧碎裂,起不到減震作用,對(duì)定尺機(jī)本體與擋板造成較大的損壞。需每3 個(gè)月更換全部碟簧一次,每次更換120 片,每片280 元。每次更換需6 小時(shí)以上,勞動(dòng)強(qiáng)度較大,維護(hù)困難。
(4)原定尺擋板升降方式為氣缸升降,雖然速度較快,但是存在的問(wèn)題較大,經(jīng)常竄氣,造成在定尺時(shí)氣缸落不到位,或在過(guò)鋼時(shí)擋板,擋板自行下落,壓在成品材上,而且南北兩側(cè)氣缸升降不同步,造成擋板升降過(guò)程中卡死,恢復(fù)擋板需2小時(shí)以上,影響生產(chǎn)節(jié)奏。
軋機(jī)主機(jī)列電機(jī)的風(fēng)機(jī)用于給主電機(jī)降溫,原來(lái)的控制模式為主機(jī)列電機(jī)送電后,風(fēng)機(jī)即時(shí)啟動(dòng),主機(jī)列斷電后,延時(shí)3分鐘關(guān)閉。停送電由生產(chǎn)班主操臺(tái)控制。生產(chǎn)過(guò)程中,經(jīng)常會(huì)有更換軋機(jī)、導(dǎo)衛(wèi)、打磨軋槽等工藝及設(shè)備停機(jī)時(shí)間,需要主操工將軋機(jī)停止,但主機(jī)列電機(jī)卻處于送電狀態(tài),主機(jī)列電機(jī)的風(fēng)機(jī)也處于工作狀態(tài),因此增加了電能消耗。原來(lái),主電機(jī)的風(fēng)機(jī)只要主電機(jī)送電(軋機(jī)未工作、電機(jī)未工作的),風(fēng)機(jī)就轉(zhuǎn)動(dòng)耗能。
即:主電機(jī)送電(不論電機(jī)是否工作)—風(fēng)機(jī)轉(zhuǎn)動(dòng)給主電機(jī)降溫—主電機(jī)停電—風(fēng)機(jī)停止轉(zhuǎn)動(dòng)。
對(duì)鋸機(jī)進(jìn)行整體升級(jí)改造,我們將平時(shí)生產(chǎn)中的問(wèn)題匯總并逐條進(jìn)行優(yōu)化升級(jí)和改造。
(1)針對(duì)鋸機(jī)重量靠前造成的行走輪損壞,將鋸機(jī)上滑座加長(zhǎng)使電機(jī)盡可能的靠后起到平衡齒輪箱的作用,同時(shí)加大了電機(jī)的功率從315KW 升級(jí)到500KW,不僅配重作用明顯,電機(jī)也更加耐用不會(huì)輕易燒電機(jī)。
(2)針對(duì)上下滑座的滑塊容易松動(dòng)的問(wèn)題,我們將滑塊改為壓輪,滑塊一旦尼龍板磨損就會(huì)產(chǎn)生一定量的間隙對(duì)鋸機(jī)有損害還加快了尼龍板的磨損,改為壓輪后可以隨時(shí)調(diào)節(jié)壓輪與上滑座之間的間隙,一旦發(fā)現(xiàn)有間隙只需要緊固壓輪螺栓即可。
(3)針對(duì)移動(dòng)鋸行走的問(wèn)題,齒條上容易積聚鐵屑,而且受力較大容易磨損,所以新鋸機(jī)改為側(cè)向齒條不積渣,不受鋸機(jī)向下的力,可以有效降低磨損延長(zhǎng)使用壽命,提高設(shè)備的穩(wěn)定性。
(4)針對(duì)鐵屑在鋸機(jī)下方堆積的問(wèn)題,我們?cè)阡徴窒路皆黾右粋€(gè)溜槽,鋸切產(chǎn)生的鐵屑被溜槽收集不會(huì)飛濺到后方,對(duì)鋸機(jī)的行走輪等起到很好的保護(hù)作用,而且有利于改善現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境,降低工人清理鐵屑的勞動(dòng)強(qiáng)度。
(5)針對(duì)尼龍接手銷(xiāo)容易被切斷的問(wèn)題,我們將接手改為鼓形齒的,提高設(shè)備穩(wěn)定性。
(6)針對(duì)液壓稀油系統(tǒng)不便維修點(diǎn)檢的問(wèn)題,我們將原來(lái)各鋸機(jī)上的小液壓站統(tǒng)一建立成一個(gè)整體的液壓站并轉(zhuǎn)移到一層,一層的環(huán)境相對(duì)于鋸房?jī)?nèi)環(huán)境要好,以便對(duì)與液壓站的保護(hù)、維修和點(diǎn)檢。
(7)稀油站原先的稀油箱就在鋸機(jī)上滑座內(nèi),與上滑座一體,持續(xù)高頻震動(dòng)使稀油泵及電機(jī)地腳容易松動(dòng),密封不嚴(yán)容易進(jìn)入雜物嚴(yán)重影響油品質(zhì)量,改造后將稀油站與鋸機(jī)分開(kāi),不受鋸機(jī)鋸切時(shí)震動(dòng)的影響。
(1)橫移方式的改進(jìn):以液壓缸為動(dòng)力原件控制擋板的移動(dòng),運(yùn)行穩(wěn)定,液壓系統(tǒng)為目前較為精密的動(dòng)力系統(tǒng),極大的提高了定尺的精密程度。而且需求的行程較小,減少設(shè)備與底座之間的摩擦,提高設(shè)備使用壽命。
(2)擋板改為5 塊:增加擋板的數(shù)量后,調(diào)節(jié)距離可以減少行走距離,每隔1.5m 一塊擋板,需生產(chǎn)6m 到7m 之間的鋼材時(shí),只需要在一米范圍內(nèi)調(diào)節(jié),然后升降6m 擋板即可,同理生產(chǎn)7m到8m 之間的鋼材時(shí),調(diào)節(jié)后升降7m 擋板即可,依次類(lèi)推每次調(diào)節(jié)范圍在一米以?xún)?nèi),然后選用不同的擋板即可,與以前一塊擋板相比,生產(chǎn)工藝要求調(diào)節(jié)尺寸時(shí),調(diào)節(jié)的范圍減小了;同時(shí)因?yàn)閾醢鍞?shù)量增加了每塊擋板的撞擊次數(shù)相對(duì)與以前一塊擋板的時(shí)候大大減少了,提高了擋板的使用壽命。
(3)固定方式改進(jìn):靠138 條螺栓與地面緊固,大大提高了設(shè)備運(yùn)行的可靠性及穩(wěn)定性,擋板的固定方式也由原來(lái)的銷(xiāo)子固定改為行走油缸及緩沖油缸和蓄能器固定,撞擊后鋼材的動(dòng)能轉(zhuǎn)化到蓄能器內(nèi),再由蓄能器釋放給緩沖油缸以阻尼的形式回位,使定尺機(jī)更加穩(wěn)定可靠。
(4)緩沖方式的改進(jìn):把碟簧緩沖改為液壓緩沖裝置,由南北兩側(cè)緩沖液壓缸和蓄能器完成緩沖動(dòng)作,液壓緩沖比機(jī)械式緩沖更加柔和,不會(huì)造成成品材撞到定尺擋板后的嚴(yán)重回彈,降低了定尺時(shí)間提高了定尺精度,液壓緩沖成本相比碟簧降低80%以上,維修保養(yǎng)所需的時(shí)間也可以減少到平均每年10 小時(shí)左右,提高了使用壽命,減少了維修費(fèi)用及維修時(shí)間。
(5)定尺擋板升降改進(jìn):改為液壓缸升降后,升降過(guò)程中較平穩(wěn),兩液壓缸較為同步,降低了擋板故障率。
本次改造主要根據(jù)軋機(jī)、電機(jī)、風(fēng)機(jī)的工作條件進(jìn)行了關(guān)聯(lián)設(shè)置,優(yōu)化了控制系統(tǒng),降低了電能消耗。具體方案如下:即:軋機(jī)轉(zhuǎn)動(dòng)(電機(jī)工作)—風(fēng)機(jī)轉(zhuǎn)動(dòng)給主電機(jī)降溫—軋機(jī)停止(主電機(jī)停止工作)—風(fēng)機(jī)延時(shí)3 分鐘停止轉(zhuǎn)動(dòng)。
圖1 改前定尺機(jī)示意圖
圖2 改后定尺機(jī)示意圖
(1)改造后鋸機(jī)運(yùn)行平穩(wěn)震動(dòng)明顯減小,鋸切后鐵屑得到很好控制,鋸房?jī)?nèi)環(huán)境得到很大的改善,工人需要清理的鐵屑氧化泥減少,勞動(dòng)強(qiáng)度大大降低,極大的提高了生產(chǎn)效率。
(2)改造后定尺機(jī)運(yùn)行穩(wěn)定,因定尺機(jī)故障停機(jī)大大減少,簡(jiǎn)化了崗位操作人員的改尺工序,降低了勞動(dòng)強(qiáng)度,縮短了改尺時(shí)間,提高了作業(yè)率,定尺精度提高到毫米級(jí)別,杜絕了尺寸超差引起的質(zhì)量異議,提升了品牌形象和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力,贏得了買(mǎi)家的好口碑。
(3)改造完成后,在主電機(jī)非工作期間,風(fēng)機(jī)停止工作,減少了電能消耗,節(jié)約了能源消耗。
宣鋼公司型材線(xiàn)設(shè)備系統(tǒng)的改造后,生產(chǎn)實(shí)踐證明大大減少了因設(shè)備事故、故障造成的停機(jī),減少了風(fēng)機(jī)空轉(zhuǎn)電能消耗。為型材線(xiàn)的正常生產(chǎn)提供了有力保障,提升了生產(chǎn)效率,降低了生產(chǎn)成本。通過(guò)設(shè)備系統(tǒng)的改造提高了研發(fā)人員的技術(shù)水平,增強(qiáng)了自信心,由于簡(jiǎn)化了操作降低了勞動(dòng)強(qiáng)度,激發(fā)了崗位操作人員的工作熱情。改造的多項(xiàng)技術(shù)在國(guó)內(nèi)同類(lèi)型材生產(chǎn)線(xiàn)中具備較大的推廣價(jià)值。