程 鄭,閆彥平
(云南三環(huán)中化化肥有限公司,云南 昆明 650100)
在濕法磷酸生產(chǎn)過程中,受磷礦品位低、雜質(zhì)含量高等因素影響,磷礦被硫酸分解后大量氟硅酸鹽、磷石膏過飽和析出結(jié)晶附著在萃取槽內(nèi)壁、攪拌槳上,形成致密的結(jié)垢層,影響萃取槽有效容積,尤其是導致氣相部分通道大幅度縮小,一般情況下每2年開展一次萃取槽人工清理結(jié)垢大檢修工作。在檢維修后須先開展萃取槽化工物料復槽工作,傳統(tǒng)的復槽多采取稀磷酸的方式,存在耗時長、磷石膏結(jié)晶差等缺陷,往往復槽完成后還需足夠的養(yǎng)晶時間,并且在恢復化工投料開車后還須進行工藝指標調(diào)整。且復槽結(jié)束后,萃取槽稀磷酸濃度較低(w(P2O5)21.0%左右),嚴重影響濃縮生產(chǎn)負荷,增加蒸汽消耗。為了解決這一問題,云南三環(huán)中化化肥有限公司磷酸廠開發(fā)了料漿法復槽新工藝,新工藝大幅度縮減復槽時間,復槽后各項工藝指標均達到磷酸生產(chǎn)滿負荷(P2O5產(chǎn)量1 000 t/d)開車條件。
稀磷酸澄清槽提前1~2 d儲備1 000 m3稀磷酸(澄清槽中稀磷酸約1 000 m3時才能啟動攪拌槳),通過攪拌槳的攪動,將酸溫降低至30~35℃。
萃取槽封蓋后,通過稀磷酸輸送泵最大量地將稀磷酸澄清槽內(nèi)稀磷酸送進萃取反應槽1~6區(qū)(若稀磷酸中SO3濃度低,同時補加硫酸),流程見圖1。
當稀磷酸淹沒萃取槽攪拌槳最下層槳葉時,實測凈空液位為6.4 m(以萃取槽頂水平面為基準),實際稀磷酸液位約為2.2 m,液位計顯示26%~32%,停加稀磷酸。開啟萃取槽攪拌槳,調(diào)試攪拌槳。
取樣分析萃取槽內(nèi)稀磷酸中SO3的濃度,當ρ(SO3)小于30.0 g/L時,向萃取槽內(nèi)補加硫酸,使ρ(SO3)維持30~35 g/L。
向萃取槽內(nèi)輸送另一套裝置的萃取槽料漿,加入萃取槽料漿的量根據(jù)萃取槽內(nèi)升溫速率而定(升溫速率≤5℃/h)。
當萃取槽1~6區(qū)液位達到50%~55%時,根據(jù)萃取槽內(nèi)料漿液固質(zhì)量比,開始向萃取槽內(nèi)加入磷礦漿(w(固)61%),根據(jù)礦漿固含量及初始酸礦體積比加入硫酸(3 h內(nèi)必須用槽位核定硫酸、磷礦漿流量計);控制升溫速率(升溫速率≤5℃/h)、料漿指標,及時調(diào)整投礦量、酸礦體積比和液固質(zhì)量比,控制ρ(SO3)在30~35 g/L、液固質(zhì)量比在(1.7~2.5)∶1.0(分析室對液固質(zhì)量比和SO3質(zhì)量濃度每30 min檢測一次)[1]。
當加入礦漿時開啟尾氣洗滌系統(tǒng)。
當萃取槽液位達到低位閃冷軸流泵開啟液位時(萃取槽6區(qū)開始溢流時)停加料漿,開啟低位閃冷系統(tǒng)。投料的同時繼續(xù)向萃取槽內(nèi)補加稀磷酸,加入量主要根據(jù)萃取槽液固質(zhì)量比來調(diào)整,保證液固質(zhì)量比在(1.9~2.1)∶1.0。
當萃取槽7、8區(qū)液位淹沒攪拌槳槳葉時,開啟攪拌槳。
當萃取槽9區(qū)液位淹沒攪拌槳槳葉時,開啟攪拌槳。當萃取槽9區(qū)液位達到50%時,萃取槽復槽結(jié)束。
復槽用稀磷酸、磷礦漿指標分別見表1、表2。
表1 稀磷酸指標
表2 磷礦漿指標
萃取槽復槽過程中工藝指標見表3。
表3 萃取槽復槽過程工藝指標
由表3可知,復槽后的工藝指標達到滿負荷開車的條件(濾液密度1.31~1.33 g/mL,液固質(zhì)量比2.0~2.2,ρ(SO3)22~28 g/L)。
傳統(tǒng)方法復槽后的磷石膏結(jié)晶平均粒徑為0.05 mm左右,采用復槽新工藝復槽后的磷石膏結(jié)晶平均粒徑為0.10 mm左右,結(jié)晶狀況明顯改善,復槽后即可滿足滿負荷開車的條件。
傳統(tǒng)工藝復槽時間約28 h,經(jīng)過優(yōu)化后的復槽時間約11 h,節(jié)約17 h左右,復槽時間大幅度縮短。
傳統(tǒng)方法復槽后稀磷酸w(P2O5)約為21%,磷石膏固含量較低(液固質(zhì)量比約3.5);采用料漿法復槽新工藝復槽后,稀磷酸w(P2O5)約為25%,磷石膏固含量正常(液固質(zhì)量比2左右),各項指標改善,復槽后即可以滿負荷開車。
濕法磷酸生產(chǎn)過程復雜,受系統(tǒng)結(jié)垢等因素影響,定期需要小修或大修,如何提高裝置運行率始終是行業(yè)關(guān)注的問題。云南三環(huán)中化化肥有限公司通過實踐探索,逐一攻關(guān),不斷提高裝置運行率,發(fā)揮裝置產(chǎn)能。