李新勇,李春月,申 鑫,趙 兵,張 雄,王世彬,郭建春
1中國(guó)石化西北油田分公司2西南石油大學(xué)
塔河油田奧陶系儲(chǔ)層埋藏深,新井產(chǎn)量遞減速度快,老井的挖潛及重復(fù)改造成為支撐塔河油田產(chǎn)量的重要組織部分。側(cè)鉆井平均深度6 500 m。側(cè)鉆水平井具有增大單井泄油面積,提高儲(chǔ)量動(dòng)用程度等優(yōu)勢(shì),目前側(cè)鉆水平井已成為塔河油田老井挖潛的關(guān)鍵工藝方法。由于塔河油田奧陶系碳酸鹽巖油藏地質(zhì)特殊性和構(gòu)造復(fù)雜性,側(cè)鉆水平井完井后仍有較大一部分井無法自然建產(chǎn),需采取酸壓措施求產(chǎn)[1-2]。
由于塔河油田井深、井身結(jié)構(gòu)等因素的限制,導(dǎo)致機(jī)械封隔酸化技術(shù)無法有效使用,使得側(cè)鉆水平井主要采用籠統(tǒng)酸壓的改造方式,施工用酸量大,但酸液利用效率較低。而且對(duì)于酸壓形成的裂縫起裂方向、延伸和在空間的展布形態(tài)也難于控制,因此有必要研究高效的水平井分段酸化壓裂技術(shù),提高酸壓改造的針對(duì)性[3-4]。
國(guó)內(nèi)外許多學(xué)者通過實(shí)驗(yàn)研究和現(xiàn)場(chǎng)實(shí)踐表明,暫堵轉(zhuǎn)向酸壓是一種有效提高碳酸鹽巖儲(chǔ)層水平井改造效果的工藝技術(shù),暫堵轉(zhuǎn)向壓裂技術(shù)已在致密砂巖和碳酸鹽巖儲(chǔ)層有過成功的應(yīng)用[5-6],元壩氣田等國(guó)內(nèi)碳酸鹽巖儲(chǔ)層,采用纖維混合暫堵顆粒(碳酸鈣)的方式,達(dá)到水平井段均勻布酸的目的,高效改造碳酸鹽巖儲(chǔ)層[7-9]。暫堵轉(zhuǎn)向酸壓技術(shù)主要采用暫堵材料迫使酸液流動(dòng)方向變化,提高酸液使用效率,暫堵材料為纖維、暫堵顆粒等。由于塔河油田高溫高壓的儲(chǔ)層特征,加之老井重復(fù)改造的不確定性,暫堵材料的類型及用量?jī)?yōu)選是提高暫堵轉(zhuǎn)向酸壓工藝效果針對(duì)性的重要部分[10-12]。針對(duì)塔河油田儲(chǔ)層縫洞體較為發(fā)育、高溫高壓的儲(chǔ)層特征,本文通過對(duì)暫堵材料的性能進(jìn)行室內(nèi)綜合評(píng)價(jià),在實(shí)驗(yàn)結(jié)果的基礎(chǔ)上完成了三層暫堵技術(shù)和施工參數(shù)的優(yōu)化設(shè)計(jì),現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)用暫堵效果較好,改造后產(chǎn)量較鄰井增加明顯。
纖維(長(zhǎng)度3~4 mm、直徑35μm)、暫堵顆粒、鹽酸、劈裂過的巖心。
纖維和暫堵顆粒既需要在高溫高壓的儲(chǔ)層條件下滿足施工要求,又需要在施工結(jié)束后完成降解,減少對(duì)儲(chǔ)層的傷害。因此,通過室內(nèi)實(shí)驗(yàn)評(píng)價(jià)纖維和暫堵顆粒的耐溫性和溶解性。
塔河油田主體區(qū)塊地層溫度為140~160℃,而施工時(shí)當(dāng)前置液和酸液進(jìn)入地層后起到了降溫的作用,導(dǎo)致施工過程中井底溫度在120℃左右,因此分別測(cè)試溫度為120℃和140℃時(shí)纖維和暫堵顆粒的溶解性。
溶解實(shí)驗(yàn)結(jié)果顯示:120℃條件下,纖維在清水介質(zhì)中2 h的溶解率低于5%,8 h后溶解率為100%;在20%(wt)鹽酸介質(zhì)中2 h的溶解率為30%,8 h后溶解率為100%(圖1a)。暫堵顆粒的耐酸性較好,4 h清水介質(zhì)中的溶解率低于5%,20%(wt)鹽酸介質(zhì)中溶解率為22.5%(圖1b)。結(jié)果表明在施工時(shí)間內(nèi),纖維和暫堵顆粒的耐酸性較好,能夠保證施工時(shí)的持續(xù)暫堵效果。
圖1 120℃時(shí)纖維及暫堵顆粒的溶解性
取1 g纖維和1 g暫堵顆?;旌霞訜岬?40℃,纖維和暫堵顆粒在清水中加熱2 h后的溶解率為5%,可見纖維原始狀態(tài),加熱8 h后完全溶解。在酸性條件下,加熱2 h后溶解率為16.7%,加熱到4 h后纖維開始變渾濁,溶解率為78%,加熱6 h后纖維和暫堵顆?;救咳芙?,液體透明,沒有沉淀(圖2)。實(shí)驗(yàn)表明,纖維和暫堵顆粒可以在施工過程的高溫條件下溶解得非常徹底,有效的保護(hù)儲(chǔ)層和裂縫面不受到暫堵劑帶來的二次傷害。
圖2 140℃時(shí)纖維及暫堵顆粒的溶解性
暫堵劑的封堵能力是保證施工的關(guān)鍵。采用圖3的實(shí)驗(yàn)裝置測(cè)試?yán)w維和暫堵顆粒在不同裂縫寬度下的封堵能力。設(shè)置實(shí)驗(yàn)溫度120℃,模擬裂縫寬度2 mm和3 mm,采用凍膠壓裂液驅(qū)替,記錄驅(qū)替壓力隨時(shí)間的變化,穩(wěn)定時(shí)的壓力即為暫堵壓力。
圖3 暫堵裂縫承壓效果評(píng)價(jià)裝置
模擬不同纖維濃度的壓裂液對(duì)不同縫寬的暫堵效果可知(表1):當(dāng)纖維長(zhǎng)度為4 mm時(shí),暫堵液全部濾失,裂縫無法得到有效的封堵。6~8 mm纖維對(duì)2 mm縫寬能有效暫堵,隨著纖維濃度的增加,封堵效果逐步提高。纖維濃度為2%時(shí)能夠承受5.9 MPa的壓力,當(dāng)縫寬3 mm時(shí),纖維不能有效暫堵裂縫。然而塔河油田水平井分段的主應(yīng)力差在6~7 MPa左右,當(dāng)暫堵壓力大于7 MPa的條件下才能促使人工裂縫從下一段起裂,因此還需要對(duì)暫堵劑的性能進(jìn)行優(yōu)化。
表1 不同纖維濃度暫堵效果評(píng)價(jià)
根據(jù)國(guó)內(nèi)外學(xué)者對(duì)暫堵架橋理論的研究,暫堵顆粒尺寸在裂縫寬度1/3~2/3時(shí)封堵的效率高且穩(wěn)定性好[13-15]。因此引入了直徑為1 mm暫堵顆粒用于增強(qiáng)纖維架橋能力,并對(duì)不同顆粒濃度復(fù)合后的暫堵強(qiáng)度進(jìn)行測(cè)試(見表2)。當(dāng)纖維濃度為1%~2%時(shí),隨著顆粒濃度的增加,封堵壓力逐步提高。加入0.5%的暫堵顆粒時(shí),暫堵壓力可以提高到9~10 MPa(見圖4),滿足現(xiàn)場(chǎng)施工要求。
圖4 纖維+顆粒暫堵裂縫承壓效果測(cè)試
表2 纖維及暫堵顆粒比例優(yōu)選
基于暫堵劑室內(nèi)性能評(píng)價(jià),結(jié)合塔河油田碳酸鹽巖儲(chǔ)層改造的施工經(jīng)驗(yàn),設(shè)計(jì)的暫堵思路為:第一層轉(zhuǎn)向酸預(yù)暫堵層,第二層纖維混合顆粒主暫堵層,第三層纖維封口的三層暫堵酸壓技術(shù)。第一層施工時(shí)以低排量注入少量轉(zhuǎn)向酸,隨著H+與碳酸鹽巖反應(yīng),pH和鈣離子的濃度增加使得轉(zhuǎn)向酸原位凝膠化,增加酸液黏度,形成一層低滲的暫堵性橋塞,將天然裂縫和人工裂縫暫時(shí)封堵,使后續(xù)酸液能進(jìn)入未改造的區(qū)域,提高酸液波及范圍,此階段暫堵承壓能力較低,低于2MPa。
第一層形成凝膠后,后續(xù)注入1%~2%纖維和0.5%暫堵顆粒,快速在裂縫附近堆積,通過架橋作用形成具有高強(qiáng)度的阻擋層。纖維能夠進(jìn)入顆粒層中細(xì)小的孔隙空間,增大暫堵層的填充程度,同時(shí)纖維在壓差的作用下能夠形成致密的濾餅,增大流體的流動(dòng)阻力,封堵壓力達(dá)到9~10 MPa,迫使裂縫從下一段起裂,實(shí)現(xiàn)無機(jī)械工具分段酸壓(圖5)。最后提高纖維濃度至3%,加強(qiáng)縫口的封堵效果,防止主暫堵層顆粒返吐,保證后續(xù)的施工順利進(jìn)行。
圖5 水平井多級(jí)暫堵分段酸壓示意圖
X1H井是塔河油田托普臺(tái)區(qū)的一口水平井,水平段長(zhǎng)389.9 m,完鉆斜深7 335 m。巖性為淺灰色砂屑泥晶石灰?guī)r、黃灰色泥晶灰?guī)r,淺灰色、淺黃灰色、黃灰色泥晶石灰?guī)r。測(cè)井解釋Ⅱ類儲(chǔ)層3層7.5 m,Ⅲ類儲(chǔ)層15層202.5 m。該區(qū)域壓力系數(shù)為1.1,屬于常壓油藏。儲(chǔ)層地層溫度梯度為2.26℃/100 m,預(yù)計(jì)儲(chǔ)層中深(6 891 m)溫度為155.7℃。根據(jù)完井地質(zhì)特征和測(cè)井綜合解釋結(jié)果等資料,決定對(duì)奧陶系一間房組6 980.00~7 335.00 m層段進(jìn)行三層工藝的暫堵酸壓改造。
施工中按照三層暫堵工藝的思路,前段注入轉(zhuǎn)向酸,中間注入纖維和暫堵顆粒,最后尾追纖維。從施工曲線(圖6)可以看出,泵注纖維和暫堵顆粒時(shí),第二級(jí)與第三級(jí)泵壓上升幅度分別為6.6 MPa和7 MPa,表明暫堵劑起到了很好的封堵效果。暫堵后大排量注入酸液,施工壓力出現(xiàn)明顯峰值后下降,說明新裂縫起裂。壓后G函數(shù)分析表明,出現(xiàn)三次裂縫濾失、并先后閉合的特征,且延伸壓力梯度差異大,分別為1.56 MPa/100 m、1.33 MPa/100 m、1.44 MPa/100 m。綜上所述,三層暫堵酸壓技術(shù)能夠有效的封堵已壓開層段,達(dá)到裸眼水平段分段改造的目的。
圖6 X1H井多級(jí)暫堵酸壓施工曲線
壓后該井初始產(chǎn)油102.1 t/d,累計(jì)產(chǎn)油4.2×104t,鄰井日產(chǎn)油量為61 t/d,增產(chǎn)效果明顯。
(1)三層暫堵工藝能達(dá)到塔河油田老井挖潛施工需要達(dá)到的封堵效果,纖維和暫堵顆粒在高溫、酸性環(huán)境中實(shí)現(xiàn)完全降解,不會(huì)對(duì)儲(chǔ)層造成傷害,且能承受9~10 MPa的壓力。
(2)現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)用表明,加入暫堵劑后泵壓上升幅度明顯,水平井三層暫堵分段改造工藝在塔河油田成功應(yīng)用,取得了顯著的增產(chǎn)效果。