夏忠林,肖仰國,楊雙
(貴州黔源電力股份有限公司引子渡分公司,貴州 平壩 561100)
對水輪機調速而言,水輪機調速器經歷了多種形式的發(fā)展和進步。特別是在電氣控制部分采用了數字技術,構成了“數字式調速器”,而在機械液壓部分還相對落后。首先,在油壓上,液壓行業(yè)的油壓早就達到了31.5MPa,而大型調速器最高油壓僅為6.3MPa,造成主配壓閥體積龐大、結構復雜、制造困難。
雙反饋調速器系統(tǒng)(如圖1)實質上是一個雙反饋大流量比例閥。系統(tǒng)壓力油和回油都可作為反饋控制源,故為“雙反饋”。一般的比例閥,壓力和通徑均較小,本系統(tǒng)主配通徑可達80mm、100mm、150mm、200mm、250mm,壓力可達31.5MPa,流量和壓力范圍大大提高,為“大流量控制閥”。雙反饋調速器的原理是壓力油口8與功能分選閥13連接,功能分選閥13與比例閥14連接,比例閥14通過單向閥15與兩位六通閥16連接,兩位六通閥16的P口和T口分別與雙反饋定位式大流量控制閥的控制油口10和復中油口5連接;在主油路與控制油路之間連接緊急停機閥組17和21;在比例閥14的兩個控制口經液控單向閥15通過兩個串聯(lián)的液壓邏輯閥18a和18b與兩位六通閥16的兩個控制口連接??蓪蓷l油路接通或隔斷,可實現(xiàn)控制油路和復中油路的自動切換??刂朴蛷腜口進,T腔流出。通過原理創(chuàng)新、工藝改進,這種比例閥不僅可以用于水電調速器領域,也可廣泛應用于鋼鐵、冶金、能源、化工等領域的液壓工程應用。
圖1 雙反饋調速器系統(tǒng)
(1)正常工作靜態(tài)油耗小。以引子渡2號調速器安裝為例,調速器靜態(tài)漏油量實際測量數據為4mL/min,遠低于規(guī)程要求值50mL/min,調速器安裝完成后,壓油裝置油泵啟動間隔時間為10h一次,相比以往4h一次油耗大大降低,環(huán)保和節(jié)能方面都大有改善。
(2)調節(jié)精度高。試驗顯示接力器不動時間小于0.12s,主配反應時間0.02s,特別是一洞多機的水電廠一次調頻很難滿足規(guī)定要求,新調速器無論在開度模式下、頻率模式下、功率模式下的一次調頻均符合規(guī)程要求,調節(jié)精度和速率特別突出。
(3)可靠性高。雙反饋定位調速器確保流量放大級活塞的定位及精度,在流量放大級襯套上設計兩個反饋孔,下反饋孔通壓力油,上反饋孔通回油,從而實現(xiàn)“雙饋活塞定位,液壓復中”,達到符合我國國情的具有“自復中”功能的主配壓閥功能,結構簡單新穎獨特,可靠性高。不需要調整流量放大及活塞的機械位置,穩(wěn)態(tài)工作無漂移,成倍提高了可靠性。
(4)調節(jié)速率快。為改善加工工藝,引子渡發(fā)電廠將先導控制級和流量放大級作成兩件,將先導控制部分采用一個不變的標準結構,要改變流量放大級的通油能力,在保證流量放大級壓差面積在ΔS=13~20cm2的條件下,只需改變流量放大級活塞直徑和相應管路的通徑即可。由于將流量放大級活塞和先導控制級活塞分為兩件,減輕了流量放大級活塞重量,提高了流量放大級的頻率響應時間和動態(tài)響應能力。
按要求規(guī)程,新調速器要進行靜態(tài)特性、空載特性和負荷特性試驗,選擇調速器最優(yōu)化的調節(jié)參數,使調速器各項指標滿足發(fā)電機需要和電網安全運行的需要。
(1)調速器靜態(tài)特性試驗。將接力器關至0。頻率從50Hz開始每0.3Hz變化一次,使接力器行程單調上升或下降,在導葉接力器行程每次變化穩(wěn)定后,分別繪制頻給升高和降低時的調速器靜態(tài)特性曲線。通過試驗得到調速器控制的水輪機轉速死區(qū)為0.007%,靜態(tài)試驗數據滿足要求。
(2)負載特性試驗。機組并網符合穩(wěn)定運行,作負荷擾動,測試調速器負荷擾動性能,調速器特性試驗數據是嚴格按照國家標準和行業(yè)規(guī)程進行,通過試驗數據,確認調速器動作正常,調速器擾動性能滿足規(guī)程要求。
根據發(fā)電機和電網的依存關系,要求充分發(fā)揮發(fā)電機組的一次調頻功能,使發(fā)電機組隨時響應電網功率和頻率的變化,提高整個電網的頻率控制水平和電能質量,確保調速器滿足電廠需要。
一次調頻頻率擾動試驗曲線(如圖2)。
圖2 一次調頻頻率擾動試驗曲線
通過對調速器系統(tǒng)進行測試、調整、參數選擇和缺陷處理,試驗結果為調速器一次調頻性能滿足系統(tǒng)要求。
新安裝調速器通過甩負荷試驗測量主機的振動、轉速上升率、水壓上升率、電壓上升率等重要指標,來判定是否滿足調保計算和規(guī)程規(guī)范的要求,通過試驗數據設置最優(yōu)工況的參數,確保調速器滿足生產要求。
試驗數據表(如表1)。
表1 試驗數據表
甩100%負荷曲線(如圖3):
圖3 甩100%負荷曲線
通過甩負荷試驗,調速器滿足調保計算及規(guī)程要求,調速器不動時間為0.122s,停機過程中分段關閉拐點及兩段調節(jié)速率均符合調保計算,在機組開機、停機、減負荷等操作過程中,調速器動作正常。
雙反饋定位式調速器的控制水平要明顯好于改造前并優(yōu)于國標,采用自復中技術后調速器在控制過程中更精確復中、無漂移,調速器性能更優(yōu)越,使機組安全、穩(wěn)定、高效地運行,滿足電網對調速器控制品質的要求。