瞿 磊,李佐鵬,李文虎,江莉莎
(陜西延長中煤榆林能源化工有限公司,陜西 榆林718500)
陜西延長中煤榆林能源化工有限公司(以下簡稱榆能化)位于陜西省靖邊縣能化園區(qū),一期項目主要以煤、天然氣、渣油為原料生產(chǎn)聚烯烴產(chǎn)品,其中包含180萬t/a甲醇、60萬t/aDMTO、150萬t/a渣油催化裂解(D CC)、4×30萬t/a聚烯烴、9萬t/aMTBE等8套主裝置,整個項目于2014年7月底實(shí)現(xiàn)一次性開車成功。二期項目包括192萬t/a甲醇、60萬t/aMTO裝置、30萬t/aLDPE/EVA一體化裝置、40萬t/a PP裝置,于2020年12月25日打通全部工藝流程。
榆能化甲醇中心二期氣化裝置采用多元料漿氣化技術(shù),原煤處理量132.4萬t/a,主要由料漿制備、氣化、灰水處理、變換4部分工序組成,其中灰水處理工序采用臥式離心機(jī)代替了一期的真空帶式過濾機(jī)進(jìn)行細(xì)渣干燥處理,現(xiàn)對離心式過濾機(jī)運(yùn)行情況進(jìn)行介紹。
榆能化二期氣化裝置灰水系統(tǒng)采用離心機(jī)進(jìn)行細(xì)渣干燥處理,其工藝流程示意圖見圖1。氣化工段黑水經(jīng)過閃蒸濃縮后進(jìn)入澄清槽,為了加速細(xì)渣的沉淀,通過絮凝劑泵向其中加入絮凝劑,在絮凝劑的作用下,黑水中細(xì)渣快速沉降至澄清槽底部。通過澄清槽中緩慢轉(zhuǎn)動的耙料機(jī)將沉淀的細(xì)渣推至澄清槽底部出口。澄清槽底部的細(xì)渣漿經(jīng)離心機(jī)給料泵抽出,送至離心過濾系統(tǒng),經(jīng)細(xì)渣離心機(jī)進(jìn)行離心過濾,濾液在濾液槽中收集后,通過濾液泵返回澄清槽循環(huán)利用,細(xì)渣通過汽車外送至渣場集中處理。
圖1 離心機(jī)細(xì)渣處理工藝流程示意圖
榆能化一期氣化裝置灰水系統(tǒng)采用傳統(tǒng)的真空帶式過濾機(jī)進(jìn)行細(xì)渣干燥處理,其工藝流程示意圖見圖2。氣化工段黑水經(jīng)過閃蒸濃縮后進(jìn)入澄清槽,為了加速細(xì)渣的沉淀,通過絮凝劑泵向其中加入絮凝劑,在絮凝劑的作用下,黑水中細(xì)渣快速沉降至澄清槽底部。通過澄清槽中緩慢轉(zhuǎn)動的耙料機(jī)將沉淀的細(xì)渣推至澄清槽底部出口。澄清槽底部的細(xì)渣漿經(jīng)過濾機(jī)給料泵抽出,送至真空帶式過濾機(jī)進(jìn)行真空過濾,濾液在濾液槽中收集后,通過濾液泵返回煤漿制備,作為磨煤水回收利用,過濾機(jī)沖洗水在沖洗水槽中收集后,經(jīng)沖洗水泵回送到澄清槽,細(xì)渣送出界外處理。由真空泵為帶式過濾機(jī)提供負(fù)壓。
圖2 真空帶式過濾機(jī)細(xì)渣處理工藝流程示意圖
榆能化二期采用的離心機(jī)為GEA進(jìn)口機(jī)型,型號為SLUDGEDECANTERPRIME8000,主要由轉(zhuǎn)鼓、螺旋推料器、差速器、驅(qū)動電機(jī)、潤滑裝置等幾部分組成。離心機(jī)工作時,轉(zhuǎn)鼓與螺旋推料器以一定差速同向高速旋轉(zhuǎn),物料由進(jìn)料管連續(xù)引入輸料螺旋內(nèi)筒,加速后進(jìn)入轉(zhuǎn)鼓,在離心力場作用下,較重的固相物沉積在轉(zhuǎn)鼓壁上,形成沉渣層。螺旋推料器將沉積的固相物連續(xù)不斷地推至轉(zhuǎn)鼓錐端,經(jīng)排渣口排出機(jī)外。較輕的液相物則形成內(nèi)層液環(huán),由轉(zhuǎn)鼓大端溢流口連續(xù)溢出轉(zhuǎn)鼓,經(jīng)出液口排出機(jī)外。離心機(jī)主要技術(shù)參數(shù)見表1。
表1 離心機(jī)主要技術(shù)參數(shù)
2020年11月離心機(jī)單試完成后,對該設(shè)備進(jìn)行了72 h性能測試。由于二期氣化裝置尚未投料,通過架設(shè)臨時管道,將一期澄清槽底部黑水送至離心機(jī)進(jìn)行測試,測試期間離心機(jī)運(yùn)行數(shù)據(jù)見表2。由表2可知,測試期間離心機(jī)運(yùn)行穩(wěn)定,各項運(yùn)行指標(biāo)均達(dá)到設(shè)計值。
表2 測試期間離心機(jī)運(yùn)行數(shù)據(jù)
榆能化一期灰水處理采用的是國內(nèi)某公司制造的真空帶式過濾機(jī),運(yùn)行過程中料漿由進(jìn)料裝置均布在向前移動的濾布上,在真空泵的抽濾作用下,濾液穿過濾布和膠帶進(jìn)入真空箱,再從真空箱下部的連接管道進(jìn)入濾液槽,固相截留在濾布上形成濾餅,濾餅隨膠帶而移動并被多次洗滌、脫水,然后在濾布轉(zhuǎn)向處脫落。其后,濾布和膠帶經(jīng)過驅(qū)動輥分開,分別用水清洗再生,濾布經(jīng)過糾偏裝置調(diào)整后,重新回到進(jìn)料端開始新的作業(yè)循環(huán)。一期真空帶式過濾機(jī)與二期離心機(jī)主要技術(shù)參數(shù)及運(yùn)行情況對比見表3。
由表3可知,離心機(jī)和真空帶式過濾機(jī)均能滿足氣化裝置運(yùn)行要求,結(jié)合氣化裝置實(shí)際運(yùn)行情況,對比真空帶式過濾機(jī),離心機(jī)主要有以下優(yōu)勢:
表3 真空帶式過濾機(jī)與離心機(jī)對比
(1)相同處理能力的離心機(jī)設(shè)備尺寸遠(yuǎn)小于真空帶式過濾機(jī),用地面積及廠房基建投資大幅下降,同時也便于老裝置的技術(shù)改造。
(2)同等工藝條件下,離心機(jī)處理后細(xì)渣含水量較真空帶式過濾機(jī)降低約10%,更加便于細(xì)渣的拉運(yùn)及后期綜合利用。
(3)真空帶式過濾機(jī)運(yùn)行過程中需要新鮮水作為濾布沖洗水、真空盒密封水、真空泵密封水等,離心機(jī)運(yùn)行時不需要消耗新鮮水,有效降低了裝置運(yùn)行水耗。
(4)真空帶式過濾機(jī)易損件較多,日常運(yùn)行維護(hù)成本較高,需要定期更換濾布、清洗毛刷、皮帶托輥等,離心機(jī)不需要頻繁維護(hù)檢修。
(5)真空帶式過濾機(jī)運(yùn)行過程中易出現(xiàn)濾布跑偏、打折、負(fù)壓波動等問題,需要操作人員頻繁調(diào)整,自動化程度低;離心機(jī)則基本實(shí)現(xiàn)全自動控制,不需要頻繁調(diào)整,降低了操作人員勞動強(qiáng)度。
(6)真空帶式過濾機(jī)為開放式操作環(huán)境,廠房內(nèi)環(huán)境污染較為嚴(yán)重,特別是在冬季北方環(huán)境溫度較低時,廠房內(nèi)蒸汽彌漫,影響操作人員正常巡檢操作。離心機(jī)為全封閉式設(shè)備,不會造成環(huán)境污染,使用后廠房環(huán)境有很大改善。
榆能化一期、二期項目灰水處理系統(tǒng)分別采用了傳統(tǒng)的真空帶式過濾機(jī)和離心機(jī)進(jìn)行細(xì)渣干燥處理,二者均能夠滿足煤氣化細(xì)渣干燥處理要求,兩者比較,離心機(jī)具有占地小、易操作維護(hù)、配套設(shè)備少、環(huán)境友好等特點(diǎn),可為現(xiàn)代新型煤化工設(shè)備選型和原有設(shè)備改造提供借鑒。