劉思相,張乃文
(1.唐山開(kāi)灤勘察設(shè)計(jì)有限公司,河北 唐山063000;2.唐山中浩化工有限公司,河北 唐山063000)
廢水的化學(xué)需氧量(COD)是評(píng)價(jià)水體污染程度的重要指標(biāo),COD含量較高的廢水直接排放會(huì)對(duì)環(huán)境造成很大的危害。目前,國(guó)內(nèi)外處理有機(jī)廢水COD的技術(shù)主要有強(qiáng)化混凝沉淀法、電化學(xué)氧化法及膜處理法等[1-2]。然而,這幾種處理方法在工業(yè)實(shí)踐中存在處理效率低、基礎(chǔ)設(shè)施復(fù)雜和操作成本高等缺點(diǎn)。與這幾種技術(shù)相比,F(xiàn)enton氧化法反應(yīng)條件溫和、設(shè)備及操作簡(jiǎn)單、處理費(fèi)用低、適用范圍廣、技術(shù)成熟,并已成功運(yùn)用于多種工業(yè)廢水的處理中[3-4]。
在高級(jí)氧化技術(shù)中,F(xiàn)enton氧化法是近年來(lái)廣泛采用的技術(shù)[5]。其反應(yīng)實(shí)質(zhì)是在酸性介質(zhì)中,H2O2在Fe2+的催化作用下生成大量的強(qiáng)酸性氧化劑·OH,利用·OH的強(qiáng)氧化性來(lái)降解有機(jī)物,F(xiàn)enton氧化反應(yīng)的有效性取決于·OH的形成。但是單一的Fenton氧化法在處理廢水時(shí)往往不能達(dá)到令人滿意的處理效果,而Fenton-活性炭聯(lián)合工藝可以在此基礎(chǔ)上利用活性炭的吸附性有效地去除更多的污染物,其較好的處理效果和較低的運(yùn)行成本將是今后化工廢水深度處理技術(shù)重點(diǎn)發(fā)展的方向。本文針對(duì)化工生產(chǎn)過(guò)程中產(chǎn)生的大量含環(huán)己醇、環(huán)己烷、甲醇等有機(jī)物的工業(yè)廢水,為確保廢水達(dá)標(biāo)排放,采用Fenton氧化法和活性炭吸附聯(lián)合處理工藝,通過(guò)改變反應(yīng)溶液pH值、FeSO4投入量、H2O2投入量、反應(yīng)時(shí)間和活性炭添加量,分析得出高效、經(jīng)濟(jì)的處理方法和投料比,為Fenton-活性炭聯(lián)合法在工業(yè)廢水深度處理的應(yīng)用提供了參考。
水樣采用COD為235 mg/L、pH值為7.7的工業(yè)廢水;試劑采用市售過(guò)氧化氫(H2O2)、硫酸亞鐵(FeSO4)、氫氧化鈉(NaOH)、硫酸(H2SO4),均為分析純。
由于Fe2+在pH=5附近不穩(wěn)定,影響·OH的生成,因此適宜的酸性環(huán)境是降低廢水COD的重要條件。在該實(shí)驗(yàn)系列中,取廢水樣1 000 mL,加入1.5 g FeSO4、0.5 mL H2O2,反應(yīng)時(shí)間為40 min,考察不同溶液pH值對(duì)工業(yè)廢水COD去除效果的影響,結(jié)果見(jiàn)圖1。從圖1可以看出,COD的去除率隨pH值的變化先增大后減小,pH值由2增大至4時(shí),COD的去除率逐漸增大,在pH值為4時(shí),COD的去除率達(dá)到最大,隨著溶液pH值的繼續(xù)增大,COD的去除率逐漸減小。這是因?yàn)槿芤簆H值的變化很容易影響Fe2+和·OH的濃度:當(dāng)溶液pH值大于4時(shí),F(xiàn)e2+容易生成Fe(OH)2沉淀[6],降低了與H2O2反應(yīng)的游離態(tài)可溶性亞鐵離子的濃度,導(dǎo)致·OH濃度降低,從而降低了Fenton氧化的效率[7]。因此,確定Fenton氧化體系最佳溶液pH=4。
圖1 溶液pH值對(duì)工業(yè)廢水COD去除效果的影響
Fe2+不能直接降解廢水中的有機(jī)物,但是可以加快H2O2在Fenton反應(yīng)系統(tǒng)中產(chǎn)生·OH的速度,從而加快Fenton反應(yīng)速率,所以Fe2+是Fenton反應(yīng)體系中·OH產(chǎn)生的必要條件。在本組實(shí)驗(yàn)中,取廢水樣1 000 mL,加入0.5 mL H2O2,控制pH=4,反應(yīng)時(shí)間為40 min,考察FeSO4投入量對(duì)工業(yè)廢水COD去除效果的影響,結(jié)果見(jiàn)圖2。從圖2可以看出,隨著FeSO4投入量的增多,COD的去除率逐漸升高。將FeSO4的投入量從0.5 g提高到2.0 g時(shí),COD的去除率從60.5%提高到67.7%,繼續(xù)提高FeSO4投入量到2.5 g時(shí),COD去除率的升高趨勢(shì)趨于平緩。這主要是因?yàn)殡S著FeSO4投入量的增加,單位時(shí)間內(nèi)催化產(chǎn)生的·OH逐漸增多,增強(qiáng)了去除COD的效果;而當(dāng)繼續(xù)加入FeSO4時(shí),部分H2O2將過(guò)量的Fe2+氧化成Fe3+,削弱了Fenton反應(yīng)[8-9]。因此,確定FeSO4的最佳投入量為2.0 g。
圖2 FeSO4投入量對(duì)工業(yè)廢水COD去除效果的影響
采用Fenton氧化法處理廢水的有效性和經(jīng)濟(jì)性主要取決于H2O2的投入量,這是因?yàn)镠2O2是產(chǎn)生·OH的主要來(lái)源,H2O2對(duì)Fenton氧化反應(yīng)的處理效率起著關(guān)鍵作用。在本組實(shí)驗(yàn)中,取廢水樣1 000 mL,加入1.5 g FeSO4,控制pH=4,反應(yīng)時(shí)間為40 min,考察H2O2投入量對(duì)工業(yè)廢水COD去除效果的影響,結(jié)果見(jiàn)圖3。從圖3可以看出,隨著H2O2投入量的增加,COD的去除率逐漸增大,當(dāng)H2O2投入量在1.5 mL時(shí),COD的去除率達(dá)到最大67.9%,但實(shí)際上當(dāng)H2O2投入量超過(guò)1.0 mL時(shí),COD去除率的上升就開(kāi)始不明顯,這主要是因?yàn)檫^(guò)高濃度的H2O2在反應(yīng)開(kāi)始的時(shí)候把Fe2+氧化成Fe3+,不僅消耗了H2O2,且抑制了·OH的產(chǎn)生,降低了Fenton氧化體系的降解能力[10]。經(jīng)過(guò)數(shù)據(jù)對(duì)比,并考慮到處理成本,選取1.0 mL H2O2作為合理投入量,此時(shí)Fenton反應(yīng)效果良好。
圖3 H2O2投入量對(duì)工業(yè)廢水COD去除效果的影響
取廢水1 000 mL,加入1.5 g FeSO4、0.5 mL H2O2,控制pH=4,考察反應(yīng)時(shí)間對(duì)工業(yè)廢水COD去除效果的影響,結(jié)果見(jiàn)圖4。從圖4可以看出,反應(yīng)時(shí)間從20 min增加到60 min,COD的去除率有所增加,在反應(yīng)時(shí)間為60 min時(shí),出水COD為71 mg/L,COD的去除率達(dá)到最大69.9%,在反應(yīng)時(shí)間為50 min時(shí),出水COD為73 mg/L,COD的去除率為69.1%,綜合考慮操作成本和處理效率,確定最佳反應(yīng)時(shí)間為50 min。
圖4 反應(yīng)時(shí)間對(duì)工業(yè)廢水COD去除效果的影響
根據(jù)上述結(jié)果,確定pH=4、FeSO4投入量為2.0 g、H2O2投入量為1.0 mL、反應(yīng)時(shí)間50 min為最佳反應(yīng)條件,在此條件下加入活性炭,吸附廢水中的COD和難以生化處理的有機(jī)物,進(jìn)行Fenton-活性炭聯(lián)合處理實(shí)驗(yàn),考察活性炭加入量對(duì)工業(yè)廢水COD去除效果的影響,結(jié)果見(jiàn)圖5。從圖5可以看出,隨著活性炭加入量的增加,COD的去除率也逐漸增大,當(dāng)活性炭加入量為0.20 g時(shí),COD的去除率高達(dá)80.5%。這是由于活性炭炭粒細(xì)小,比表面積較高,而且炭粒中還有細(xì)小的毛細(xì)管,這種毛細(xì)管具有很強(qiáng)的吸附能力,可以吸附溶液中的Fe2+,在一定程度上提高了活性炭表面·OH的濃度,使Fenton氧化反應(yīng)在活性炭表面更容易發(fā)生,從而達(dá)到降低廢水COD的目的[11]。結(jié)合操作成本和處理效率,確定活性炭最佳投入量為0.15 g,此條件下處理后的廢水COD為50 mg/L,COD去除率達(dá)到78.8%。
圖5 活性炭加入量對(duì)工業(yè)廢水COD去除效果的影響
根據(jù)實(shí)驗(yàn)結(jié)果,針對(duì)實(shí)驗(yàn)廢水水質(zhì)指標(biāo)設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)了一套Fenton-活性炭聯(lián)合處理裝置,其工藝流程示意圖見(jiàn)圖6。該裝置主要由pH調(diào)節(jié)池和Fenton反應(yīng)塔構(gòu)成。處理廢水時(shí),廢水首先進(jìn)入pH調(diào)節(jié)池,加入H2SO4調(diào)節(jié)廢水pH至4左右,之后送入Fenton反應(yīng)塔,并將FeSO4和H2O2采用加藥泵加到Fenton反應(yīng)塔中,同時(shí)在Fenton反應(yīng)塔中添加活性炭進(jìn)行吸附,出水最終進(jìn)入污泥濃縮池進(jìn)行沉降,使上清液達(dá)標(biāo)排放。
圖6 Fenton-活性炭聯(lián)合處理裝置工藝流程示意圖
對(duì)該系統(tǒng)進(jìn)行了30 d的調(diào)試,調(diào)試結(jié)束后連續(xù)7 d對(duì)出水指標(biāo)進(jìn)行了檢測(cè),并請(qǐng)第三方檢測(cè)機(jī)構(gòu)對(duì)出水指標(biāo)進(jìn)行了檢測(cè),結(jié)果見(jiàn)表1。
從表1可以看出,經(jīng)Fenton-活性炭聯(lián)合裝置處理后,廢水COD從138.0 mg/L~169.5 mg/L降低到52.0 mg/L~67.6 mg/L,COD的去除率達(dá)59%以上,出水COD平均值在56.99 mg/L,符合G B 31571—2015《石油化學(xué)工業(yè)污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》的排放限值化學(xué)需氧量(COD)≤60 mg/L的要求,為工業(yè)有機(jī)廢水處理提供了參考。
表1 Fenton-活性炭聯(lián)合處理裝置COD去除效果
3.1 Fen t o n-活性炭聯(lián)合處理法是降低廢水COD的有效方法,綜合考慮操作成本和COD去除率,在pH=4、FeSO4投入量為2.0 g、H2O2投入量為1.0 mL、反應(yīng)時(shí)間為50 min、活性炭加入量為0.15 g的條件下,處理效果最佳。
3.2 針對(duì)廢水指標(biāo)開(kāi)發(fā)設(shè)計(jì)的Fenton-活性炭聯(lián)合處理裝置有效地降低了廢水中的COD含量,為處理工業(yè)有機(jī)廢水提供了參考。