李曉鵬,朱曉龍
(西安航天源動力工程有限公司,陜西 西安710100)
以耐火磚結(jié)構(gòu)為代表的熱壁氣化爐,其預(yù)熱燒嘴用于將氣化爐的爐膛溫度由環(huán)境溫度升高到1 250℃左右,也用于氣化爐的熱備以及耐火材料施工后的烘爐和養(yǎng)護(hù)。原始設(shè)計的預(yù)熱燒嘴主要由長明燈、液化石油氣噴槍、柴油噴槍、火焰監(jiān)測系統(tǒng)組成。氣化爐烘爐時,低溫段使用液化石油氣噴槍,高溫段需更換為柴油噴槍。
甲醇作燃料相比柴油燃燒更完全,所排放的碳?xì)浠衔铩⒌趸锖鸵谎趸嫉扔泻怏w少,能避免柴油烘爐時燃燒不充分出現(xiàn)的“冒黑煙”現(xiàn)象?;诩状甲魅剂系膬?yōu)勢和水煤漿氣化爐烘爐時使用的液化石油氣/天然氣、柴油等燃料大部分需外購并需現(xiàn)場儲存管理等弊端,筆者設(shè)計了水煤漿氣化爐一體化預(yù)熱燒嘴(已申請實(shí)用新型專利),將點(diǎn)火裝置、高低溫噴嘴以及火焰監(jiān)測系統(tǒng)集成一體化。該一體化預(yù)熱燒嘴使用化工廠自產(chǎn)的含水甲醇為主燒嘴燃料、弛放氣為點(diǎn)火燒嘴燃料,能滿足烘爐和日常升溫的需求。與原預(yù)熱燒嘴相比,一體化預(yù)熱燒嘴不僅可減輕現(xiàn)場人員的安全和管理壓力,降低操作難度,還可以降低氣化爐的烘爐成本。以重慶某化工企業(yè)為示范用戶,對該燒嘴進(jìn)行了計算設(shè)計和試驗測試,并在該企業(yè)完成了一體化預(yù)熱燒嘴的首次工業(yè)應(yīng)用,現(xiàn)介紹如下。
1.1 物料參數(shù)
該化工企業(yè)主要產(chǎn)品為甲醇,使用生產(chǎn)裝置產(chǎn)生的含水甲醇和弛放氣作為一體化預(yù)熱燒嘴的燃料,含水甲醇中水的質(zhì)量分?jǐn)?shù)約5%;弛放氣組分:H2體積分?jǐn)?shù)70%、CO體積分?jǐn)?shù)5%、C H4體積分?jǐn)?shù)4%,燃料主要參數(shù)見表1。
表1 燃料主要參數(shù)
1.2 技術(shù)參數(shù)
一體化預(yù)熱燒嘴設(shè)計使用含水甲醇作為主燃料,弛放氣為點(diǎn)火燃料,空氣作為氧化劑和霧化劑。甲醇噴槍為內(nèi)混式高壓氣動霧化結(jié)構(gòu),甲醇在混合室內(nèi)與空氣混合后,從噴孔噴出并膨脹霧化。良好的預(yù)混合霧化有利于減少氣耗,提高燃燒速度,縮短火焰長度[1]。
低流速下甲醇對碳鋼材料不具有腐蝕性,故使用原有的柴油管道可滿足0.4 m/s的甲醇輸送要求。一體化預(yù)熱燒嘴熱負(fù)荷調(diào)節(jié)范圍為2.34×106k J/h~2.34×107k J/h,一體化預(yù)熱燒嘴設(shè)計參數(shù)見表2。
表2 一體化預(yù)熱燒嘴設(shè)計參數(shù)
1.3 外形結(jié)構(gòu)
一體化預(yù)熱燒嘴為抽風(fēng)倒焰式,主要由弛放氣噴槍、甲醇噴槍、高能點(diǎn)火裝置、火焰監(jiān)測系統(tǒng)組成,燒嘴外形示意圖如圖1所示。氣化爐烘爐時,先通入助燃空氣和弛放氣,同時啟動高能點(diǎn)火槍進(jìn)行點(diǎn)火,待火焰監(jiān)測系統(tǒng)觀察到預(yù)熱燒嘴點(diǎn)燃并穩(wěn)定運(yùn)行后,停止高能點(diǎn)火槍。氣化爐開始升溫,隨著爐溫不斷升高,根據(jù)升溫速率要求,投用甲醇噴槍,開始通入霧化空氣和含水甲醇,并調(diào)節(jié)風(fēng)門開度,觀察到甲醇噴槍霧化完全、燃燒穩(wěn)定后,可停止弛放氣噴槍。
圖1 一體化預(yù)熱燒嘴外形示意圖
一體化預(yù)熱燒嘴制造完成后,需先進(jìn)行冷態(tài)霧化試驗,觀察、測量不同流量下霧化粒徑和霧化角度是否滿足設(shè)計要求。在冷態(tài)霧化試驗完成后,需要進(jìn)行點(diǎn)火試驗,在不同流量下測試燒嘴的點(diǎn)火成功率、燃燒穩(wěn)定性,同時測量火焰長度是否和氣化爐膛尺寸匹配。
2.1 冷態(tài)霧化試驗
一體化預(yù)熱燒嘴霧化試驗使用水和壓縮空氣作為試驗介質(zhì),霧化空氣設(shè)計壓力為0.40 MPa、流量為56 g/s,水按甲醇折算后對應(yīng)流量為350 g/s,壓力為0.30 MPa。霧化試驗開始前分別進(jìn)行通水和通氣試驗,以檢驗設(shè)計參數(shù)和試驗數(shù)據(jù)的偏差范圍。通水試驗結(jié)果:水流量為350 g/s時,對應(yīng)水壓力為0.25 MPa~0.30 MPa;通氣試驗結(jié)果:空氣流量為56 g/s時,對應(yīng)空氣壓力為0.35 MPa。考慮到燒嘴加工精度和測量誤差,預(yù)熱燒嘴結(jié)構(gòu)尺寸滿足設(shè)計要求。
霧化試驗時,依次進(jìn)行了10%~110%流量負(fù)荷下的全工況霧化試驗,給定水的流量,通過調(diào)節(jié)霧化空氣的流量,測得滿足平均霧化粒徑要求時的空氣壓力和氣液比數(shù)據(jù)并記錄。通過分析上述試驗數(shù)據(jù)得出:一體化預(yù)熱燒嘴在不同流量下霧化均勻,霧化角度為39°~41°,平均霧化粒徑為100μm~150μm,完全霧化距離約為150 mm。試驗結(jié)果表明一體化預(yù)熱燒嘴霧化效果良好,滿足設(shè)計要求。
2.2 點(diǎn)火試驗
點(diǎn)火試驗時,弛放氣使用外購天然氣代替,通過限流孔板將天然氣流量控制在0.35 g/s~0.50 g/s,壓力穩(wěn)定在0.5 MPa左右;通過限流孔板將助燃空氣流量控制在3.4 g/s~5.0 g/s,壓力穩(wěn)定在0.5 MPa左右。弛放氣噴槍為預(yù)混式結(jié)構(gòu),試驗開始時高能點(diǎn)火裝置啟動打火,依次通入空氣、天然氣,一體化預(yù)熱燒嘴能夠快速點(diǎn)火成功,并穩(wěn)定燃燒。
含水甲醇噴槍點(diǎn)火試驗時,含水甲醇利用泵進(jìn)行加壓,流量、壓力控制在設(shè)計值;霧化空氣使用瓶裝壓縮空氣,通過試驗平臺調(diào)節(jié)裝置,使流量、壓力控制在設(shè)計值。試驗時,待弛放氣點(diǎn)火燒嘴燃燒穩(wěn)定后,開始通入含水甲醇和霧化空氣,調(diào)節(jié)氣液比在設(shè)計范圍內(nèi),進(jìn)行不同流量下的燃燒試驗并記錄數(shù)據(jù)。點(diǎn)火試驗結(jié)果表明:一體化預(yù)熱燒嘴燃燒完全,火焰穩(wěn)定,在不同甲醇流量負(fù)荷下均能穩(wěn)定燃燒,停止弛放氣噴槍后,甲醇噴槍仍能穩(wěn)定燃燒。
在試驗測試的基礎(chǔ)上,2018年5月一體化預(yù)熱燒嘴首次應(yīng)用在該化工企業(yè)氣化裝置上。按照操作規(guī)程,先將一體化預(yù)熱燒嘴中心的弛放氣噴槍點(diǎn)燃,待運(yùn)行穩(wěn)定后,通入霧化空氣和含水甲醇,利用弛放氣噴槍點(diǎn)燃甲醇噴槍。觀察現(xiàn)場運(yùn)行情況,一體化預(yù)熱燒嘴的弛放氣噴槍和甲醇噴槍都能穩(wěn)定燃燒和運(yùn)行,在氣化爐升溫低溫段(<200℃),可考慮繼續(xù)投用弛放氣噴槍,這樣有利于甲醇噴槍穩(wěn)定燃燒,高溫段則停用弛放氣噴槍,通入少量空氣保護(hù)即可。
首次運(yùn)行的數(shù)據(jù)表明,一體化預(yù)熱燒嘴燃燒完全,運(yùn)行穩(wěn)定,在氣化爐升溫過程中燒嘴操作調(diào)節(jié)簡單,火焰監(jiān)測系統(tǒng)工作正常,排放煙氣中無有害物質(zhì),對環(huán)境友好。氣化爐從環(huán)境溫度升溫到150℃烘干耐火材料時,能滿足10℃/h~30℃/h的升溫速率要求,在高溫段(800℃~1 250℃)可保證以50℃/h~80℃/h的速率升溫,且能保持在1 250℃左右恒溫。
核算氣化爐升溫運(yùn)行消耗數(shù)據(jù)發(fā)現(xiàn),在使用一體化預(yù)熱燒嘴后,采用甲醇作燃料,相比原始采用液化石油氣和柴油作為燃料,每次烘爐成本可降低約33%。
設(shè)計的一體化預(yù)熱燒嘴除使用甲醇作燃料外,后續(xù)也可開發(fā)使用化工企業(yè)產(chǎn)生的具有一定熱值的廢液(低黏度廢油)和廢氣作燃料,從而實(shí)現(xiàn)廢棄物的資源化利用,減少污染排放。
4.1 應(yīng)用實(shí)踐表明,一體化預(yù)熱燒嘴霧化效果好,燃燒完全,運(yùn)行穩(wěn)定,能滿足氣化爐對不同升溫速率的要求,也能保持氣化爐在1 250℃左右進(jìn)行恒溫。燒嘴點(diǎn)火成功率高,火焰監(jiān)測系統(tǒng)工作正常。
4.2 使用一體化預(yù)熱燒嘴,以清潔燃料甲醇作為燃料,可顯著降低氣化爐烘爐成本。
4.3 一體化預(yù)熱燒嘴的燃料也可使用具有一定熱值的生產(chǎn)廢液、廢油以及廢氣,能有效提高企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益。
4.4 相比原始預(yù)熱燒嘴,一體化預(yù)熱燒嘴具有節(jié)能環(huán)保、操作維護(hù)簡單、可處理廢液廢氣等優(yōu)勢,化工企業(yè)用戶可根據(jù)自身產(chǎn)品特點(diǎn)進(jìn)行技術(shù)改造升級。