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    焦化廢水全流程工藝設(shè)計(jì)與調(diào)試

    2021-07-12 09:02:30楊志超
    新型工業(yè)化 2021年3期
    關(guān)鍵詞:氧池濾池焦化

    楊志超

    (北京中科圣泰環(huán)境科技有限公司,北京 102211)

    0 引言

    焦化廢水排放量大,成分復(fù)雜,焦化污水的水量、水質(zhì)因焦化生產(chǎn)的規(guī)模、采用的煤氣凈化工藝以及對(duì)化工產(chǎn)品加工的深度不一而有所不同[1],但通常含有高濃度的酚、氰化物、硫氰化物和氨氮,同時(shí)還含有難以生物降解的油類、吡啶等雜環(huán)化合物和聯(lián)苯、萘等多環(huán)芳香化合物(PAHs)[2],焦化廢水的治理一直是行業(yè)中的重點(diǎn)、難點(diǎn),如何有效的進(jìn)行焦化廢水達(dá)標(biāo)排放及回用工作是未來重點(diǎn)。

    某國內(nèi)大型鋼鐵企業(yè)焦化廢水處理系統(tǒng)采用傳統(tǒng)活性污泥處理工藝,由于國家環(huán)保要求的提高,原工藝出水水質(zhì)無法滿足排放要求,2018年該企業(yè)對(duì)焦化廢水處理設(shè)施進(jìn)行升級(jí)改造,新建系統(tǒng)原水處理能力為150m3/h,采用預(yù)處理-A/O-混凝沉淀-生物濾池-臭氧催化氧化的組合工藝,項(xiàng)目建成并調(diào)試完成后,出水水質(zhì)滿足《煉焦化學(xué)工業(yè)污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》GB16171-2012表2直排標(biāo)準(zhǔn)要求,達(dá)到了預(yù)期處理目標(biāo)。

    1 水質(zhì)及工藝流程

    1.1 設(shè)計(jì)進(jìn)、出水水質(zhì)

    主要設(shè)計(jì)進(jìn)、出水水質(zhì)見下表1。

    表1 蒸氨廢水處理設(shè)計(jì)進(jìn)、出水水質(zhì)表,mg/L

    1.2 工藝流程及簡介

    項(xiàng)目采用預(yù)處理-A/O-混凝沉淀-生物濾池-臭氧催化氧化的組合工藝,該工藝流程全面,整體穩(wěn)定可靠,具有良好的適用性和較強(qiáng)的抗沖擊能力,解決了傳統(tǒng)工藝水質(zhì)不易達(dá)標(biāo),出水頻繁波動(dòng)等問題,同時(shí),深度處理部分響應(yīng)國家環(huán)保要求,考慮了總氮及有機(jī)物的深度脫除,可實(shí)現(xiàn)焦化廢水的穩(wěn)定達(dá)標(biāo)。

    組合工藝分為預(yù)處理單元、生化處理單元及深度處理單元三部分,工藝流程見下圖1。

    圖1 焦化廢水處理工藝流程圖

    2 主要構(gòu)筑物及設(shè)備

    2.1 預(yù)處理單元

    2.1.1 重力除油池

    重力除油采用三斗式平流除油池,重油池內(nèi)設(shè)有蒸汽盤管,防止重油凝結(jié)。

    重力除油池水平流速宜小于2mm/s,上升流速宜小于0.05cm/s。

    2.1.2 氣浮除油池

    氣浮采用部分污水回流加壓溶氣氣浮,通過空氣壓縮機(jī),將空氣加壓溶于水中,形成溶氣水,然后通過釋放器聚然減壓,快速釋放,產(chǎn)生大量微細(xì)氣泡,使水的分散微細(xì)油粒和懸浮物,形成絮體漂浮物浮出水面,進(jìn)而從污水中分離出來。

    2.1.3 調(diào)節(jié)池與事故池

    廢水在調(diào)節(jié)池進(jìn)行水質(zhì)均和,保證后續(xù)單元進(jìn)水的穩(wěn)定性,同時(shí)應(yīng)設(shè)置事故池,對(duì)于異常進(jìn)水進(jìn)行臨時(shí)儲(chǔ)存。

    調(diào)節(jié)池HRT宜大于20h,事故池HRT宜大于12h。

    2.2 生化處理單元

    2.2.1 缺氧池反硝化菌利用回流液中的亞硝酸鹽氮和硝酸鹽氮進(jìn)行反硝化反應(yīng),亞硝酸鹽氮和硝酸鹽氮經(jīng)過反硝化反應(yīng)變成氮?dú)舛玫饺コ?/p>

    缺氧池HRT宜為20~40h,填料層污泥濃度不低于2000mg/L MLVSS,反硝化速率0.04~0.12mg NO3-N /mg MLVSS·d,硝化液回流宜為200~500%。

    2.2.2 好氧池

    好氧反應(yīng)分為碳氧化段、硝化段,碳化反應(yīng)首先將有機(jī)物、氰化物、硫氰化物等有機(jī)物進(jìn)行好氧降解,通過硝化反應(yīng),氨態(tài)氮轉(zhuǎn)化為硝酸鹽氮,通過工藝回流到缺氧池。

    好氧池HRT宜為50~80h,污泥濃度不低于3000mg/L MLVSS,污泥負(fù)荷0.05~0.2 kg BOD/kg MLSS·d[3]。

    2.2.3 二沉池

    二沉池上清液部分回流至缺氧布水器。沉降到底部的活性污泥由中心傳動(dòng)刮泥機(jī)刮到集泥斗、經(jīng)回流污泥泵加壓后送至好氧池,以此保持好氧池內(nèi)的污泥濃度。

    輻流式二沉池表面負(fù)荷宜為0.5-1.5m3/m2·h;斜板式沉淀池宜為3-5m3/m2·h。

    2.3 深度處理單元

    2.3.1 混凝反應(yīng)及沉淀池

    包括混合單元、反應(yīng)單元和沉淀系統(tǒng)。

    混合時(shí)間約為1min,反應(yīng)時(shí)間宜為10~30min,表面負(fù)荷0.5-1.5m3/m2·h。

    2.3.2 反硝化濾池

    經(jīng)過生化處理裝置后的廢水,含有大量的硝態(tài)氮,在反硝化濾池濾料生物膜作用下進(jìn)行反硝化脫氮反應(yīng),達(dá)到脫總氮的效果。

    表面水力負(fù)荷宜為6~10m3/[m2·h],空床停留時(shí)間20~40min。

    2.3.3 砂濾池

    利用砂濾池進(jìn)一步去除懸浮物砂濾池主要過濾廢水中的懸浮物。

    表面水力負(fù)荷宜為3~6m3/[m2·h],空床停留時(shí)間:20~40min。

    2.3.4 臭氧催化氧化裝置

    經(jīng)過臭氧催化氧化反應(yīng)器后,廢水中無法通過生物降解的有機(jī)物被降解為小分子或直接礦化后,進(jìn)入后續(xù)處理單元,多余的O3可自行分解為O2[4]。

    臭氧催化氧化裝置HRT宜為0.5~1h。

    2.3.5 曝氣生物濾池

    廢水中殘余有機(jī)物被曝氣生物濾池固載的好氧菌氧化分解,同時(shí)剩余低濃度氨氮發(fā)生硝化反應(yīng)得到去除。

    表面水力負(fù)荷宜為5-8m3/[m2·h];BOD負(fù)荷宜為0.5~1kg BOD/m3·d;

    空床停留時(shí)間宜為30~60min。

    3 調(diào)試與運(yùn)行

    該焦化廢水處理站建成后,2018年3月進(jìn)入調(diào)試階段,同年9月份完成系統(tǒng)調(diào)試,整個(gè)調(diào)試過程可分為如下幾個(gè)階段:

    3.1 清水試車

    檢查池體及砌體滲漏和耐壓情況,同時(shí)檢查全工藝流程水路是否暢通,包括水泵、電力系統(tǒng)運(yùn)行、儀表校準(zhǔn)、閥門(氣、手動(dòng))操作情況、曝氣系統(tǒng)等。

    3.2 生化系統(tǒng)調(diào)試

    3.2.1 好氧池污泥接種

    首先對(duì)好氧內(nèi)注入蒸氨廢水與稀釋水,通過調(diào)配比例,宜控制COD不大于1000mg/L,氨氮不大于100mg/L,然后選擇與本系統(tǒng)性質(zhì)相近的污泥進(jìn)行投加,一次投加量宜為池容的1/4~1/5,污泥接種后MLSS宜為1~2g/L。

    3.2.2 好氧池悶曝及菌種馴化

    污泥接種后,開啟風(fēng)機(jī)進(jìn)行悶曝,焦化廢水水質(zhì)宜控制為BOD5:N:P=100:5:1,磷元素通過磷酸鹽藥劑補(bǔ)充,經(jīng)過一段時(shí)間的悶曝后,系統(tǒng)各項(xiàng)理化指標(biāo)會(huì)明顯降低,污泥濃度逐漸升高。

    3.2.3 好氧負(fù)荷提升及缺氧池啟動(dòng)

    當(dāng)好氧池SV30穩(wěn)定大于20%,MLSS穩(wěn)定大于2g/L后,進(jìn)入蒸氨廢水,并逐漸提升負(fù)荷,出水自流進(jìn)入二沉池,污泥回流至好氧池補(bǔ)充污泥濃度,上清液回流至缺氧池,開始缺氧系統(tǒng)啟動(dòng)。

    調(diào)試期間,本系統(tǒng)好氧池COD及氨氮容積負(fù)荷情況如下圖2所示。

    圖2 好氧池COD及氨氮容積負(fù)荷變化趨勢圖

    由圖2看出:

    隨著調(diào)試過程中水量的逐漸提升,系統(tǒng)COD及氨氮容積負(fù)荷呈遞增趨勢,表明好氧池菌群活躍,能夠充分利用進(jìn)水底物,既滿足了自身增殖,同時(shí)對(duì)水中有機(jī)物進(jìn)行了有效分解。

    COD容積負(fù)荷為0.1~0.5kg COD/m3·d,氨氮容積負(fù)荷為0.01~0.02kg。

    3.2.4 提升至滿負(fù)荷及穩(wěn)定運(yùn)行

    當(dāng)好氧池、二沉池、缺氧池完全聯(lián)動(dòng)后,逐漸增加焦化廢水原水進(jìn)水量,循序漸進(jìn),直至滿負(fù)荷,單次提升量宜為總進(jìn)水量的10~20%。

    系統(tǒng)滿負(fù)荷后,記錄污泥情況如下表2所示。

    表2 污泥參數(shù)一覽表

    由表2可以看出:系統(tǒng)提升至滿負(fù)荷后,污泥情況良好,各項(xiàng)污泥指標(biāo)參數(shù)范圍適中,其中污泥負(fù)荷偏低,說明系統(tǒng)處理能力仍有余量。

    3.3 深度處理單元調(diào)試

    3.3.1 混凝系統(tǒng)調(diào)試

    首先取二沉池出水進(jìn)行混凝燒杯試驗(yàn),混凝藥劑采用聚合硫酸鐵,可配合陰離子聚丙烯酰胺使用,摸索到最佳加藥量后應(yīng)用到工程現(xiàn)場,并根據(jù)實(shí)際運(yùn)行效果調(diào)整。

    3.3.2 反硝化生物濾池調(diào)試

    總氮去除宜控制TN:BOD≈1:5,藥劑選擇以甲醇、乙酸鈉等短鏈小分子碳源為宜。

    3.3.3 臭氧催化氧化單元調(diào)試

    通過調(diào)整臭氧發(fā)生器,選擇較優(yōu)的氧氣量及濃度,直至系統(tǒng)COD及色度達(dá)到要求,同時(shí)控制尾氣排放。

    調(diào)試期間,記錄反硝化濾池及臭氧催化氧化單元數(shù)據(jù)變化情況見下圖3。

    圖3 反硝化濾池與臭氧催化氧化單元調(diào)試效果

    由圖3可以看出:

    (1)由于生化A/O系統(tǒng)調(diào)試良好,為反硝化生物濾池的啟動(dòng)創(chuàng)造了良好的條件,碳源投加后,反硝化細(xì)菌增殖較快,啟動(dòng)一周后硝酸鹽氮明顯降低,穩(wěn)定運(yùn)行后,降低至20mg/L以下。

    (2)臭氧催化氧化單元開啟后迅速完成了調(diào)試,穩(wěn)定運(yùn)行后,出水COD為60mg/L左右,優(yōu)于國家排放標(biāo)準(zhǔn)的要求。

    3.3.4 曝氣生物濾池調(diào)試

    經(jīng)過臭氧催化氧化處理后,廢水中部分難降解有機(jī)物轉(zhuǎn)化為易降解,為曝氣生物濾池的啟動(dòng)創(chuàng)造了條件,可適當(dāng)投加菌種,開啟風(fēng)機(jī)悶曝啟動(dòng),運(yùn)行穩(wěn)定后,系統(tǒng)出水有機(jī)物可進(jìn)一步降低。

    4 結(jié)語

    (1)實(shí)踐證明,焦化廢水預(yù)處理-A/O-混凝-生物濾池-臭氧催化氧化組合工藝可行,出水水質(zhì)達(dá)到了《煉焦化學(xué)工業(yè)污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》GB16171-2012表2直排標(biāo)準(zhǔn)要求。

    (2)焦化廢水作為工業(yè)廢水中的處理難點(diǎn),需要從設(shè)計(jì)開始抓起,選擇合理的工藝參數(shù)及設(shè)備是工藝成敗的關(guān)鍵。

    (3)要重視焦化廢水的調(diào)試及運(yùn)行管理工作,從數(shù)據(jù)積累中掌握運(yùn)行規(guī)律,分析系統(tǒng)運(yùn)行參數(shù),以科學(xué)的角度指導(dǎo)生產(chǎn)。

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