李軍輝,張永亮,方偉偉,何 琨,畢麗燕
(山東泰山鋼鐵集團(tuán)有限公司,山東 濟(jì)南271100)
隨著對(duì)鋼材潔凈度要求的提高,夾雜物控制技術(shù)已成為現(xiàn)代潔凈鋼冶煉的主要內(nèi)容之一,不同鋼種對(duì)夾雜物的性質(zhì)、成分、數(shù)量、粒度和分布有不同的要求。在過去,人們的注意力主要集中在對(duì)夾雜物的尺寸、數(shù)量和夾雜物去除的控制上,而對(duì)夾雜物的成分和形態(tài)的控制關(guān)注不夠。本文主要結(jié)合熱軋部煉鋼線轉(zhuǎn)爐鋼水不用精煉,通過采取有效的工藝優(yōu)化措施,使夾雜物含量及形態(tài)得到了有效控制,滿足鋼水不用采取精煉能夠生產(chǎn)精品鋼的目標(biāo),同時(shí)降低了生產(chǎn)成本。
鋼的性能主要取決于鋼的化學(xué)成分和組織。目前,用戶對(duì)鋼的強(qiáng)度、韌性、加工性能等要求日趨提高。鋼種夾雜物主要以非金屬化合物形態(tài)存在,如氧化物、硫化物、氮化物等,造成鋼的組織不均勻,而且他們的幾何形狀、化學(xué)成分、物理因素等不僅使鋼的冷熱加工性能和某些物理指標(biāo)惡化,而且還能降低鋼的機(jī)械性能和疲勞性能。
此類夾雜物為鋼中內(nèi)生夾雜物。在鎮(zhèn)靜鋼中,采用有Al 脫氧工藝,即用Fe-Al 或Al 脫氧時(shí)Al2O3是常見氧化物夾雜中對(duì)鋼質(zhì)影響最大的一類,它屬于脆性不變形夾雜物,與基體的熱變能力差異較大,在熱加工的應(yīng)力作用下,大塊的Al2O3等脆性夾雜,經(jīng)變形破碎成具有尖銳菱角的夾雜,并成鏈狀分布在集體中。這些堅(jiān)硬的形狀不規(guī)則的Al2O3夾雜物能將基體劃傷,并在夾雜物周圍產(chǎn)生應(yīng)力集中場(chǎng)直至在交界面處形成空隙和裂紋。在中高碳鋼,尤其在重軌鋼中,Al2O3夾雜在周期應(yīng)力的作用下會(huì)成為疲勞源,最終因疲勞裂紋的擴(kuò)展造成大塊金屬脫落導(dǎo)致鋼的斷裂。根據(jù)國(guó)內(nèi)客車運(yùn)行和制動(dòng)條件,應(yīng)用斷裂力學(xué)理論計(jì)算表明,當(dāng)Al2O3夾雜>26 μm時(shí),也可使之成為疲勞裂紋源,因此在重軌的有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)中,對(duì)非金屬夾雜物Al要求特別嚴(yán),即“B類夾雜物≯I級(jí)”。
此類夾雜物成分復(fù)雜,他的產(chǎn)生受鋼液脫氧工藝、鋼水條件及澆注系統(tǒng)中耐火材料使用情況等的影響,有內(nèi)生的,也有外來的,還有內(nèi)外共同作用的。在軋制過程中,這些夾雜物保持原來的球點(diǎn)狀,特別是硅酸鹽夾雜,他在鋼的凝固過程中,由于冷卻速度較快,某些液態(tài)硅酸鹽來不及結(jié)晶,其全部或部分以過冷液體即玻璃態(tài)的形式存在,在800~1 300 ℃,塑性以其組成不同變化很快。在低碳鋼特別是沸騰鋼中,此類夾雜物會(huì)使盤條塑、韌性降低,或引起鋼帶分層。
山東泰山鋼鐵集團(tuán)熱軋部煉鋼轉(zhuǎn)爐工序現(xiàn)有60 t轉(zhuǎn)爐兩座,主要冶煉工藝技術(shù)流程如圖1所示。
圖1 轉(zhuǎn)爐工藝流程
目前轉(zhuǎn)爐工藝受生產(chǎn)成本及配套設(shè)施的制約,80%鋼種采用轉(zhuǎn)爐直上連鑄的組織模式。本生產(chǎn)模式有利于生產(chǎn)成本降低,但對(duì)鋼水潔凈度,鋼種夾雜物的達(dá)標(biāo)率造成很大制約,特別是1.0 級(jí)夾雜物達(dá)標(biāo)率2018 年完成66.17%。為改變此前局面,優(yōu)化工藝技術(shù)方案,進(jìn)一步降低直上鋼種夾雜物級(jí)別達(dá)標(biāo)率,特對(duì)技術(shù)方案進(jìn)行優(yōu)化。調(diào)整后的工藝方案如圖2所示。
圖2 優(yōu)化調(diào)整后轉(zhuǎn)爐工藝流程
擋渣效果直接影響夾雜物控制,尤其是C類夾雜物,保證合適的鋼包渣層,既能保證成分控制,又能為鋼包頂渣改質(zhì)(鋼包鈣處理)創(chuàng)造良好的運(yùn)行條件。通過引進(jìn)轉(zhuǎn)爐滑板擋渣技術(shù)和設(shè)備,為實(shí)現(xiàn)鋼包渣層的良好控制提供了保證,目前鋼包渣層達(dá)標(biāo)率由原來的95%提高至99.9%。
轉(zhuǎn)爐出鋼加入渣洗劑,能有效的降低鋼中的氧、硫和非金屬夾雜物含量,它可以把氧降至0.002%,硫降至0.005%之內(nèi)。乳化的渣隨鋼流攪動(dòng)的同時(shí)不斷碰撞合并長(zhǎng)大上浮,排出夾雜物,從而達(dá)到充分脫氧、脫硫、排雜的作用。
用純度非常高的鋁線脫氧,鋁是非常好的脫氧劑,其脫氧的化學(xué)模式有以下幾種:
但是在喂入鋁線的時(shí)候要面對(duì)較嚴(yán)重的問題是鋁熱反應(yīng)。鋁熱反應(yīng)是以鋁和氧化鐵為主要反應(yīng)物的發(fā)熱反應(yīng),當(dāng)溫度超過1 250 ℃時(shí),鋁激烈氧化燃燒,放出大量的熱能,這種放熱反應(yīng)的溫度可以達(dá)到3 000 ℃以上,但作用時(shí)間短。但對(duì)鋼水有一定影響,通過實(shí)踐發(fā)現(xiàn),當(dāng)喂入鋁線>100 m 時(shí),鋼水溫度會(huì)提升5~10 ℃。
脫氧產(chǎn)物對(duì)鋼水的影響。大量使用鋁粒脫氧產(chǎn)生的氧化鋁夾雜物多數(shù)熔點(diǎn)較高,在連鑄溫度下呈固態(tài),很容易在中間包水口處聚積引起堵塞。而且殘留在鋼中的Al2O3夾雜物與鋼的基體相比呈硬脆性,在軋制過程中很容易破碎并且延軋制方向連續(xù)分布,從而造成嚴(yán)重的缺陷。Al2O3系夾雜物的密度比鋼水密度小,如果能夠控制鋁脫氧產(chǎn)物的形態(tài)使其在煉鋼連鑄溫度下呈液態(tài),就可以使大量的這類脫氧產(chǎn)物在進(jìn)入中間包之前從鋼水中上浮去除,不僅可以減輕中間包水口的堵塞問題保證連鑄順利進(jìn)行,而且可以增加鋼的清潔度,提高鋼的夾雜物達(dá)標(biāo)率。在此種情況下,最好的辦法就是鈣處理。通過向鋼水中加入鈣使其與鋁氧化物形成Cao-Al2O3系化合物,從而達(dá)到對(duì)Al2O3夾雜物的改進(jìn)。通過對(duì)標(biāo)不銹鋼碳鋼線工藝操作流程,發(fā)現(xiàn)其已經(jīng)在使用這種方法進(jìn)行夾雜物的吸附,但其鋼水通過繼續(xù)精煉而進(jìn)一步完成夾雜物的吸附和排除,顯然這是熱軋部無法具備的先決條件,所以泰鋼熱軋部通過加入渣洗劑替代石灰完成夾雜物的吸附作用。
在出鋼完成后,關(guān)閉滑板(滑板擋渣)會(huì)有部分鋼水滯留在爐子內(nèi),無論從生產(chǎn)成本還是濺渣護(hù)爐的方面考慮都是不利因素。實(shí)際生產(chǎn)中,這部分鋼水還是要放進(jìn)鋼包內(nèi)的,這股鋼水是鋼渣混合的,是不利于鋼水質(zhì)量控制的,所以在吹氬初期就喂入鋁線使鋼水中的Als 含量控制在0.008%~0.01%,從而細(xì)化晶粒把夾雜物控制在一個(gè)較低的水平。
通過實(shí)踐發(fā)現(xiàn)出鋼過程中就開始吹氬是最有利于夾雜物的上浮和吸附的。結(jié)合出鋼過程中的鋼水動(dòng)力攪拌,渣洗劑的鈣處理,鋁粒的放熱反應(yīng),合金的合金化,此時(shí)的鋼包已經(jīng)變成了一個(gè)反應(yīng)釜。大量產(chǎn)生氣體,脫氧,合金和侵蝕夾雜物。通過氬氣的吹入使部分氣體夾雜、脫氧夾雜通過渦流剪切上浮粉碎,從而更好的去除鋼中的夾雜物。進(jìn)入吹氬站之后再通過12~15 min 的分階段氣量控制大小吹氬,從而促使夾雜物進(jìn)一步上浮吸收。
通過改進(jìn)操作方法,實(shí)際上把爐后吹氬站變成了一個(gè)簡(jiǎn)單化的精煉爐,出鋼過程中渣洗劑、合金的加入,形成了一個(gè)精煉造渣過程,再通過吹氬初期的鋁線喂入更加強(qiáng)了成渣因素,所以在吹氬6 min取的渣樣已和精煉渣樣類似,渣色由原來的黑渣變?yōu)楝F(xiàn)在的玻璃渣,提高了爐渣吸附夾雜能力。
實(shí)施前夾雜物達(dá)標(biāo)率完成情況:夾雜物級(jí)別≤1.0級(jí)完成79.87%,夾雜物級(jí)別≤0.5級(jí)完成57.5%。
實(shí)施后夾雜物達(dá)標(biāo)率完成情況:夾雜物級(jí)別≤1.0 級(jí)完成95.1%,夾雜物級(jí)別≤0.5 級(jí)完成90.1%。同時(shí)也降低了脫氧劑消耗,由原來的3.17 kg/t鋼降至1.549 kg/t鋼,實(shí)現(xiàn)效益10.88元/t鋼。
熱軋部煉鋼線2019 年之前鋼水脫氧全部用鋁錳鐵,鋁錳鐵含鋁48%,價(jià)格10 660元,成本居高不下,而鋁粒、鋁線價(jià)格13 025元但鋁含量99%,在同樣脫氧的條件下,成本明顯降低,2020 年累計(jì)創(chuàng)效605.55萬元。
通過此種工藝優(yōu)化,熱軋部直上鋼種夾雜物級(jí)別大大降低,產(chǎn)品質(zhì)量取得質(zhì)的飛躍,碳鋼夾雜物控制水平處于全國(guó)先進(jìn)水平,為潔凈鋼平臺(tái)的最終建立打下了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ),同時(shí)也使泰鋼品牌得到進(jìn)一步提升。