薛 寧
(晉能控股煤業(yè)集團(tuán)洗選公司精煤分公司,山西 大同 037037)
晉能控股煤業(yè)集團(tuán)四臺(tái)選煤廠是一座礦井型動(dòng)力煤選煤廠,設(shè)計(jì)處理能力4.50 Mt/a,以入洗侏羅系原煤為主,在2004 年8 月設(shè)計(jì)改造為重介+跳汰全入選工藝。2013 年四臺(tái)礦井開始延伸開采石炭二疊系原煤,原煤灰分高達(dá)40%~50%,塊原煤含矸率超過(guò)40%,煤質(zhì)惡化嚴(yán)重,與選煤廠設(shè)計(jì)時(shí)的煤質(zhì)相差甚遠(yuǎn),導(dǎo)致選煤廠設(shè)計(jì)洗選工藝及分選設(shè)備不能適應(yīng)延伸后原煤煤質(zhì)特性,極大影響了選煤廠生產(chǎn)。因此,選煤廠進(jìn)行了提能技術(shù)改造,優(yōu)化了洗選工藝,更新及新增洗選設(shè)備,提高了生產(chǎn)能力。
技術(shù)改造前大于50 mm 塊煤分選系統(tǒng)采用動(dòng)篩跳汰機(jī)分選,要求入料含矸率小于20%,但礦井開采的石炭系塊原煤含矸率超過(guò)40%,造成動(dòng)篩跳汰機(jī)處理能力嚴(yán)重不足,生產(chǎn)能力降低,且矸石帶煤現(xiàn)象嚴(yán)重。由于原煤含矸率是侏羅系原煤的2~2.5倍,現(xiàn)有矸石運(yùn)輸系統(tǒng)能力嚴(yán)重不足,不能滿足生產(chǎn)需求,造成設(shè)備事故頻發(fā),減少了大量生產(chǎn)時(shí)間,設(shè)備磨損嚴(yán)重,使用壽命降低。
原煤的可選性變差,精煤產(chǎn)率降低,洗矸石量增加。精煤脫介篩、矸石脫介篩小時(shí)處理能力嚴(yán)重不足,跑水、跑介問(wèn)題嚴(yán)重,急需改造。
技術(shù)改造前工藝系統(tǒng)無(wú)粗煤泥分選環(huán)節(jié),粗煤泥直接摻入精煤中銷售。侏羅系原煤中粗煤泥產(chǎn)率為9%左右,灰分22%左右,石炭系煤泥占原煤的11%,灰分高達(dá)35%,直接摻入末精煤中,嚴(yán)重影響了精煤的質(zhì)量。
原煤中細(xì)煤泥產(chǎn)率從8%增加到10%,灰分從28%增加到41%,而且石炭系細(xì)煤泥中含有易泥化的炭質(zhì)頁(yè)巖,濾餅?zāi)嗷F(xiàn)象嚴(yán)重。處理細(xì)煤泥的壓濾機(jī)使用9 年,性能嚴(yán)重下降,處理能力低,濾餅水分高,嚴(yán)重制約著細(xì)煤泥的處理。
選煤廠洗選系統(tǒng)不能有效對(duì)石炭系原煤進(jìn)行洗選,需對(duì)工藝系統(tǒng)進(jìn)行擴(kuò)能改造:對(duì)塊煤分選系統(tǒng)、粗煤泥分選和煤泥處理系統(tǒng)、排矸系統(tǒng)進(jìn)行改造。
現(xiàn)有塊煤分選系統(tǒng)不能滿足分選要求,動(dòng)篩跳汰機(jī)分選石炭系原煤存在分選精度低、矸石帶煤高的缺陷。此次技術(shù)改造選用高效低耗、分選精度高、分選煤種廣的彼得斯重介淺槽分選機(jī)。重介淺槽分選機(jī)的優(yōu)點(diǎn)是入料上限高、處理能力大、受煤質(zhì)變化影響小,可以有效解決四臺(tái)選煤廠目前面臨的塊煤分選系統(tǒng)能力不足的問(wèn)題[1-2]。
在塊精煤脫介、脫水工藝環(huán)節(jié)上,新增FLZ3661 型振動(dòng)篩,脫水脫介效果好,設(shè)備質(zhì)量可靠,事故率低。
塊煤分選系統(tǒng)改造后,由跳汰工藝調(diào)整為重介工藝,分選石炭系原煤效果更好,工藝更具有針對(duì)性,對(duì)原煤煤質(zhì)變化適應(yīng)性更強(qiáng),進(jìn)一步保證了塊精煤產(chǎn)品質(zhì)量。
在此次技術(shù)改造中,粗煤泥系統(tǒng)中新增加了FBS3600 復(fù)式流化床分選機(jī),對(duì)粗煤泥進(jìn)行有效分選,工藝更加合理,經(jīng)濟(jì)效益更加顯著[3]。
(1)粗煤泥分選系統(tǒng)增加了TBS 流化床分選機(jī),可有效去除粗煤泥中的矸石,降低末精煤灰分,提高末精煤發(fā)熱量。
(2)石炭系原煤的粗煤泥中矸石硬度大、粒度細(xì),容易堵塞粗煤泥離心機(jī)篩籃的篩縫,造成離心機(jī)產(chǎn)品水分大,嚴(yán)重時(shí)出現(xiàn)竄水現(xiàn)象[4]。TBS 流化床分選機(jī)分選后有效地剔除了這部分矸石,確保離心機(jī)產(chǎn)品水分穩(wěn)定,摻入末精煤也使末精煤水分整體有所下降[5]。
(3)FBS3600 復(fù)式流化床分選機(jī)投入使用后,極大地降低了粗煤泥離心機(jī)入料灰分,細(xì)粒矸石減少,粗煤泥離心機(jī)內(nèi)部機(jī)構(gòu)磨損情況減輕,篩籃、機(jī)架、刮刀等主要部件使用壽命明顯延長(zhǎng),經(jīng)濟(jì)效益顯著[6]。
在此次改造中增加了3 臺(tái)KMZG550/2000-U 高效板框壓濾機(jī),其生產(chǎn)能力大、產(chǎn)品水分低、循環(huán)時(shí)間短、對(duì)煤質(zhì)適應(yīng)面廣等優(yōu)點(diǎn)克服了原康明克斯壓濾機(jī)水分高、處理量小等缺點(diǎn)[7]。高效板框壓濾機(jī)投入使用后,煤泥濾餅水分明顯降低,濃縮池煤泥積聚現(xiàn)象已杜絕,為選煤廠煤泥水系統(tǒng)良性循環(huán)起到良好的作用。改造后選煤廠煤泥系統(tǒng)工藝流程圖如圖1。
圖1 改造后選煤廠煤泥系統(tǒng)工藝流程圖
為適應(yīng)市場(chǎng)需求,增加系統(tǒng)的靈活性,此次技術(shù)改造在塊煤產(chǎn)品運(yùn)輸中增加了一臺(tái)SSC60150 型塊精煤破碎機(jī)。選煤廠洗大塊根據(jù)外運(yùn)需求即可直接裝倉(cāng),也可破碎后裝倉(cāng),極大程度上滿足了對(duì)商品煤發(fā)熱量和粒度的需求。
表1 選煤廠改造更新及新增的主要設(shè)備情況
此次技術(shù)改造工程完成后,選煤廠入洗能力提高到6.0 Mt/a,目前運(yùn)行平穩(wěn),達(dá)到了預(yù)期效果。改造后工藝系統(tǒng)主要技術(shù)指標(biāo)見表2。
表2 改造后工藝系統(tǒng)主要技術(shù)指標(biāo)
改造后,生產(chǎn)能力由4.5 Mt/a 增加到6.0 Mt/a,精煤產(chǎn)率60%,按照噸精煤550 元,年增加效益(600-450)×0.6×550=49 500 萬(wàn)元。
精煤產(chǎn)品發(fā)熱量平均在5700 kcal/kg 左右,發(fā)熱量平均提高了200 kcal/kg。按照發(fā)熱量每升高100 kcal,噸煤?jiǎn)蝺r(jià)提高5 元,年外運(yùn)精煤350 萬(wàn)t計(jì)算,年增收效益200/100×5×350 =3500 萬(wàn)元。
塊煤分選系統(tǒng)由跳汰改為重介,分選精度明顯提高。矸石帶煤由動(dòng)篩跳汰的8%左右降低到重介淺槽的2%左右,矸石帶煤有效地降低,精煤回收率有效地提高。按照選煤廠入洗能力600 Mt/a、洗耗25%、精煤550 元/t 售價(jià)計(jì)劃,則年增加經(jīng)濟(jì)效益為:
(600×0.25×0.08-600×0.25×0.02)×550=4950 萬(wàn)元。
此次改造完成后,年增加經(jīng)濟(jì)效益為:49 500+3500+4125 =57 125 萬(wàn)元。
針對(duì)礦井煤質(zhì)變化及選煤廠洗選能力不足等問(wèn)題,在確定改造方案后,對(duì)制約生產(chǎn)的主要設(shè)備進(jìn)行更換,對(duì)影響煤質(zhì)的工藝環(huán)節(jié)進(jìn)行優(yōu)化。選煤廠在提能改造完成后,生產(chǎn)能力由4.5 Mt/a 提升到6.0 Mt/a,不僅提高了企業(yè)在煤炭市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)力,而且創(chuàng)造了良好的經(jīng)濟(jì)和社會(huì)效益。