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      船舶軸系智能裝配系統(tǒng)應(yīng)用研究

      2021-06-26 08:25:32聶建棟
      科學(xué)技術(shù)創(chuàng)新 2021年16期
      關(guān)鍵詞:中間軸百分表作動器

      聶建棟* 張 昭

      (海軍裝備部,湖北 武漢430060)

      針對船舶軸系現(xiàn)有裝配工裝存在著安裝質(zhì)量難以保證、工作效率低下、設(shè)備簡陋的突出問題,通過采用無接觸的3D掃描成像技術(shù)、殘缺圖像分析擬合技術(shù)、空間運動控制技術(shù)、高精度位置伺服控制技術(shù),研發(fā)該船舶軸系智能裝配系統(tǒng),使船舶軸系的裝配質(zhì)量和裝配效率得到顯著提高,并使軸系的工作性能指標(biāo)具有可溯源性[1-2]。本文通過開展船舶軸系智能裝配系統(tǒng)的功能及結(jié)構(gòu)分析,并在實驗室軸系試驗臺架上進(jìn)行中間軸與艉軸的對中工作,經(jīng)百分表打表檢驗表明對中效果良好。

      1 船舶軸系智能裝配系統(tǒng)功能及結(jié)構(gòu)分析

      1.1 船舶軸系智能裝配系統(tǒng)工作原理

      軸系的對中過程,可以認(rèn)為是一個剛體的空間位置和姿態(tài)的調(diào)整過程。通過控制剛體上的兩個支撐點,可以實現(xiàn)整個剛體的運動控制。其工作原理示意圖如圖1所示。

      圖1 工作原理示意圖

      1.2 船舶軸系智能裝配系統(tǒng)結(jié)構(gòu)設(shè)計

      本設(shè)備中主控制系統(tǒng)、驅(qū)動控制系統(tǒng)、作動部分、支撐部分及測量系統(tǒng)的布置及相互關(guān)系如圖2所示。機械臂攜帶三維測量儀,根據(jù)主控系統(tǒng)發(fā)來的控制信息,在一定的空間范圍內(nèi)連續(xù)掃描對接法蘭的狀態(tài),獲得對接法蘭的空間信息。主控臺通過智能算法獲得法蘭之間的相互關(guān)系、規(guī)劃對接路徑,向驅(qū)動控制系統(tǒng)發(fā)送協(xié)調(diào)運動指令,驅(qū)動控制系統(tǒng)指揮作動部分運動,同時主控臺檢測力傳感器反饋的信息,對對接效果進(jìn)行自主評判,實現(xiàn)船舶軸系的智能對接。在布放該設(shè)備時,由于2個四軸運動機構(gòu)之間沒有剛體相互連接,使用過程中可以根據(jù)臺面的實際情況,允許運動機構(gòu)之間有其它設(shè)備或障礙物。設(shè)備的應(yīng)用具有良好的工作場地適應(yīng)性。

      圖2 三維示意圖

      2 船舶軸系智能裝配系統(tǒng)應(yīng)用效果分析

      為驗證船舶軸系智能裝配系統(tǒng)的實際應(yīng)用效果,在試驗室軸系試驗臺架上,設(shè)定兩個工況,分別使用該船舶軸系智能裝配系統(tǒng)完成中間軸與艉軸的對中工作,并用百分表打表檢驗對中精度及步進(jìn)精度效果。

      試驗中,在中間軸和艉軸法蘭端面及外圓左右對稱兩側(cè)均架設(shè)共四塊百分表,并在外圓上、下、左、右各做相隔90°的四等分標(biāo)志點,作動器調(diào)整姿態(tài)到位后檢驗人員轉(zhuǎn)動中間軸至標(biāo)志點位置,每轉(zhuǎn)90°測量一次各百分表數(shù)據(jù),工裝應(yīng)用效果測試現(xiàn)場如圖3所示。

      圖3 船舶軸系智能裝配系統(tǒng)應(yīng)用效果測試現(xiàn)場

      2.1 對中精度驗證效果

      使用該智能裝配系統(tǒng)控制作動器運動,調(diào)整中間軸姿態(tài)至任一狀態(tài),在該狀態(tài)下使用百分表打表,計算出初始狀態(tài)的偏差。在該狀態(tài)下,按照最理想狀態(tài)“0-0”要求進(jìn)行對中,使用該智能裝配系統(tǒng)對標(biāo)記點進(jìn)行掃描,作動器按指定路徑調(diào)整中間軸姿態(tài)進(jìn)行中間軸與尾軸對中,經(jīng)粗調(diào)與精調(diào)兩次掃描作動,總用時在20分鐘以內(nèi),整個工作完成后使用百分表檢查對中精度,計算調(diào)整后偏差。最終,得出初始狀態(tài)與理想狀態(tài)對中調(diào)整后偏差對比。結(jié)果見表1。

      表1 中間軸與中心軸中心線測量偏差對比 單位:0.01 mm

      由表1中測試數(shù)據(jù)可知,中間軸與尾軸之間的對中精度滿足偏移≤±0.15 mm,曲折≤±0.20 mm/m的技術(shù)要求。

      2.2 步進(jìn)精度驗證效果

      步進(jìn)精度驗證在垂直與水平方向分別進(jìn)行。使用該智能裝配系統(tǒng)控制作動器運動,調(diào)整中間軸姿態(tài)至任一狀態(tài),同樣在該狀態(tài)下使用百分表打表,計算出初始狀態(tài)偏差;在該狀態(tài)下控制作動器發(fā)出中間軸向-Z方向(垂直)移動0.05 mm的指令,狀態(tài)調(diào)整到位后使用百分表打表測量并計算中間軸與尾軸之間的對中精度;在該狀態(tài)下繼續(xù)發(fā)出控制作動器向+Y方向(水平)移動0.05 mm的指令,狀態(tài)調(diào)整到位后使用百分表打表測量中間軸與尾軸的對中精度。具體對中偏差見表2。

      表2 步進(jìn)時艉軸與中心軸中心線測量偏差對比 單位:0.01 mm

      由表2數(shù)據(jù)可知,與初始狀態(tài)比較,Z方向移動0.05 mm后,中間軸與尾軸的上下偏移變化0.045 mm,其它方向上的偏移、曲折均幾乎無變化,與作動器控制的0.05 mm相比較,此時的步進(jìn)精度達(dá)到0.005 mm,滿足步進(jìn)精度在0.02 mm以內(nèi)的技術(shù)要求。同樣Y方向(水平)移動0.05 mm與垂直方向調(diào)整后的狀態(tài)相比,中間軸與尾軸的左右偏移變化0.04 mm,其它方向上的偏移、曲折均幾乎無變化,與作動器控制的0.05 mm相比較,此時的步進(jìn)精度達(dá)到0.01 mm,完全滿足步進(jìn)精度在0.03 mm以內(nèi)的技術(shù)要求。

      3 結(jié)論

      綜上所述,經(jīng)試驗驗證,船舶軸系智能裝配系統(tǒng)可以高效、準(zhǔn)確的完成中間軸與艉軸的對中工作,對中精度及步進(jìn)精度均滿足技術(shù)要求,應(yīng)用效果良好。

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