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      1 000 MW超超臨界機(jī)組空預(yù)器改造技術(shù)研究及應(yīng)用

      2021-06-18 00:29:04
      黑龍江電力 2021年2期
      關(guān)鍵詞:分切預(yù)器風(fēng)道

      王 林

      (安徽安慶皖江發(fā)電有限責(zé)任公司,安徽 安慶 246000)

      0 引 言

      空預(yù)器是電站鍋爐中重要的換熱設(shè)備。在機(jī)組運(yùn)行中,空預(yù)器堵灰影響機(jī)組安全、穩(wěn)定、連續(xù)運(yùn)行,嚴(yán)重情況時會造成空預(yù)器堵塞,引起壓差升高,風(fēng)機(jī)出力不足造成風(fēng)機(jī)喘振、失速,甚至非計劃停機(jī)??疹A(yù)器改造是解決該問題的有效方法[1]。

      某發(fā)電有限責(zé)任公司3、4號機(jī)組為1 000 MW機(jī)組,配套東方鍋爐廠生產(chǎn)的超超臨界參數(shù)變壓運(yùn)行直流爐,每臺鍋爐配備2臺由東方鍋爐廠提供的型號為LAP17286/2350的空預(yù)器。機(jī)組投運(yùn)即配套安裝了SCR煙氣脫硝裝置,采用尿素?zé)峤夥ㄖ苽涿撓踹€原劑。脫硝投運(yùn)后,由于氨逃逸不可避免,逃逸氨和煙氣中SO3反應(yīng)生成的硫酸氫氨在空預(yù)器低溫段中凝結(jié),造成空預(yù)器堵塞嚴(yán)重,差壓上升至2.4 kPa,最高時期上升至3.0 kPa,同時造成低溫省煤器腐蝕、堵塞,最終使得引風(fēng)機(jī)運(yùn)行狀況惡劣,電流上升,嚴(yán)重影響機(jī)組運(yùn)行的經(jīng)濟(jì)性和安全性。

      為了改善空預(yù)器運(yùn)行狀況,提高機(jī)組運(yùn)行的安全性、經(jīng)濟(jì)性,需要對空預(yù)器進(jìn)行改造,解決積灰、堵塞問題。

      1 空預(yù)器改造技術(shù)分析

      空預(yù)器改造首先針對空預(yù)器的實際運(yùn)行狀態(tài)進(jìn)行分析,依據(jù)改造后的工況進(jìn)行詳細(xì)計算,制訂出切實可行的空預(yù)器改造方案。目前空預(yù)器的防堵改造技術(shù)路線主要有風(fēng)量分切防堵灰技術(shù)、暖風(fēng)器技術(shù)、熱風(fēng)再循環(huán)改造等[2]。

      風(fēng)量分切防堵灰技術(shù)針對于空預(yù)器的堵塞機(jī)理進(jìn)行研究,該方法是加熱即將結(jié)露的部分,以此解決低溫結(jié)露問題,不需要外接熱源,對排煙溫度影響較小,能量相對集中,效果穩(wěn)定,蒸汽吹灰器頻率降低,不需要每次停機(jī)進(jìn)行元件沖洗等。風(fēng)量分切技術(shù)的缺點是要對空預(yù)器內(nèi)部扇形板進(jìn)行局部改動,增加了風(fēng)量分切風(fēng)機(jī),系統(tǒng)能耗增加等。

      鍋爐暖風(fēng)器是利用汽輪機(jī)低壓抽汽加熱空氣預(yù)熱器進(jìn)口空氣的熱交換器。采用暖風(fēng)器技術(shù),系統(tǒng)的風(fēng)溫可調(diào)范圍大,能夠提高機(jī)組在較低氣溫下的一次風(fēng)進(jìn)口風(fēng)溫,從而提高空預(yù)器排煙溫度。該技術(shù)缺點也很明顯,例如增加了風(fēng)道的阻力,提高了一次、二次風(fēng)機(jī)的耗電量,鍋爐熱效率下降,增加低壓抽汽量,降低全廠效率,投資成本較高等。

      熱風(fēng)再循環(huán)改造方式是在空氣預(yù)熱器二次風(fēng)出口處增設(shè)一段風(fēng)道,從預(yù)熱器出口中抽出一部分熱風(fēng),與入口的冷風(fēng)混合,以提高入口風(fēng)溫,從而提高冷端溫度。熱風(fēng)再循環(huán)技術(shù)具有如下優(yōu)點:改造成本低,系統(tǒng)停用對空預(yù)器運(yùn)行沒有影響。同時,熱風(fēng)再循環(huán)技術(shù)無法克服如下缺點:增加了送風(fēng)機(jī)的電耗,增加送風(fēng)機(jī)葉片磨損,降低鍋爐熱效率,造成空預(yù)器堵塞、腐蝕問題等。

      以上幾種技術(shù)各有優(yōu)缺點,綜合分析對比后,在進(jìn)行技術(shù)方案選擇時,可以遵從如下條件[3]:

      1)暖風(fēng)器技術(shù)多應(yīng)用于環(huán)境溫度很低的地區(qū),能一定程度提高空預(yù)器排煙溫度,減緩空預(yù)器冷端受熱元件的堵塞。但使用暖風(fēng)器技術(shù)會帶來一次、二次風(fēng)阻力的增加,安慶電廠一次、二次風(fēng)機(jī)裕量不足,一次、二次風(fēng)阻力的增加會影響機(jī)組的安全穩(wěn)定運(yùn)行,且使用暖風(fēng)器技術(shù)在一定程度上增加能耗水平,其設(shè)備較多,系統(tǒng)復(fù)雜,投資成本高。

      2)熱風(fēng)再循環(huán)技術(shù)也能在一定程度上提高空預(yù)器的排煙溫度,從而減緩冷端受熱元件的堵塞程度。但熱風(fēng)再循環(huán)技術(shù)同樣存在降低鍋爐效率、增加二次風(fēng)阻力,降低鍋爐熱效率的缺點。且熱風(fēng)再循環(huán)的熱二次風(fēng)含有一部分灰,通過送風(fēng)機(jī)時,未經(jīng)過耐磨處理的送風(fēng)機(jī)葉片容易磨損,降低使用壽命,給機(jī)組的穩(wěn)定安全運(yùn)行帶來風(fēng)險。

      3)而風(fēng)量分切防堵灰技術(shù)直接利用熱風(fēng)來加熱空預(yù)器的冷端換熱元件,無需外加熱源,空預(yù)器排煙溫度基本保持不變,對鍋爐熱效率基本無影響。新增加的循環(huán)風(fēng)道對一次、二次風(fēng)阻力影響不大,對機(jī)組安全穩(wěn)定運(yùn)行無影響。且其改造工程量小、投資較低。目前在國內(nèi)應(yīng)用該方法進(jìn)行技術(shù)改造的空預(yù)器有11臺,該方法能夠解決安慶電廠空預(yù)器堵塞的問題。

      2 風(fēng)量分切防堵灰技術(shù)改造

      通過綜合比較分析,針對機(jī)組實際特點,此次改造最終選擇風(fēng)量分切防堵技術(shù)。風(fēng)量分切改造主要包括:扇形板改造、風(fēng)道改造、風(fēng)機(jī)及循環(huán)風(fēng)管布置、磨料清掃系統(tǒng)改造、電氣系統(tǒng)和熱控系統(tǒng)改造等。

      2.1 扇形板改造

      為實現(xiàn)分切風(fēng)的循環(huán),須在空預(yù)器中設(shè)置循環(huán)風(fēng)分倉,機(jī)組空預(yù)器轉(zhuǎn)向為煙氣側(cè)→一次風(fēng)側(cè)→二次風(fēng)側(cè),因此,循環(huán)風(fēng)分倉設(shè)置在二次風(fēng)側(cè)分倉內(nèi),需要對空氣預(yù)熱器的扇形板進(jìn)行改造,扇形板改造的方案示意圖如圖1、圖2所示。

      圖1 扇形板改造前示意圖

      圖2 扇形板改造后示意圖

      如圖2所示,將一次、二次風(fēng)之間的原15°扇形板改為7.5°的扇形板,在保證一次風(fēng)側(cè)流通面積不變的條件下,靠近一次風(fēng)側(cè)放置。原二次風(fēng)與煙氣側(cè)之間22.5°扇形板不動,在靠近二次風(fēng)側(cè)增設(shè)1個7.5°的扇形板,調(diào)節(jié)該扇形板與煙氣側(cè)扇形板的相對位置,形成1個循環(huán)風(fēng)分倉,循環(huán)風(fēng)分倉所占角度為7.5°,上下2塊扇形板之間設(shè)置對應(yīng)的弧形門,該方案需占用二次風(fēng)側(cè)流通面積,經(jīng)過計算,影響二次風(fēng)約88 Pa。

      2.2 空預(yù)器風(fēng)道改造

      在空預(yù)器內(nèi)部改造時,在調(diào)整二次風(fēng)側(cè)新增扇形板后形成的循環(huán)風(fēng)分倉位置增加隔板,安裝分倉,隔板設(shè)計為錳鋼板。在分倉內(nèi)部加設(shè)導(dǎo)流板,使熱風(fēng)能夠在分倉內(nèi)部均布,保證處在分倉內(nèi)部的所有蓄熱元件都能被加熱,分倉出口到風(fēng)管之間增設(shè)過渡段和變徑。

      為實現(xiàn)循環(huán)風(fēng)的閉式循環(huán),在冷、熱端循環(huán)風(fēng)分倉兩端用風(fēng)道連接,并在循環(huán)風(fēng)道中安裝高溫防磨循環(huán)風(fēng)機(jī)作為循環(huán)的動力,風(fēng)機(jī)變頻。同時,在靠近冷、熱端循環(huán)風(fēng)分倉進(jìn)出口位置安裝調(diào)節(jié)蝶閥,使防堵灰系統(tǒng)獨立。改造示意圖如圖3所示。

      圖3 風(fēng)道改造示意圖

      2.3 風(fēng)機(jī)及循環(huán)風(fēng)管布置

      根據(jù)對安慶電廠1 000 MW機(jī)組現(xiàn)場空間實地考察,結(jié)合空預(yù)器的轉(zhuǎn)向、空預(yù)器本體的改造位置和風(fēng)管的布置等因素,以及安全可靠、有利操作、經(jīng)濟(jì)合理的改造原則綜合考慮后,將2臺循環(huán)風(fēng)機(jī)布置在A、B側(cè)空預(yù)器之間,靠近電除塵一側(cè)的位置。如圖4、圖5所示。

      圖4 循環(huán)風(fēng)機(jī)及風(fēng)道安裝立面圖

      圖5 循環(huán)風(fēng)機(jī)及風(fēng)道安裝平面圖

      2.4 磨料清掃系統(tǒng)改造

      為了對附著在蓄熱元件上的灰分及時清掃,防止由于灰分過度積累導(dǎo)致堵灰狀況,在循環(huán)風(fēng)中加入少量磨料,采用循環(huán)風(fēng)攜帶磨料沖刷蓄熱元件,對蓄熱元件上的積灰進(jìn)行定期清掃。此方法優(yōu)勢在于,攜帶磨料的方式可以保證在整個循環(huán)風(fēng)倉里磨料和空氣的速度一致,這樣磨料對蓄熱元件的沖掃效果相同,無論低溫區(qū)還是中溫區(qū)都能達(dá)到良好的清掃效果,而且干燥的磨料對蓄熱元件表面凝結(jié)的液體有吸附作用,在清掃的同時可以將表面的液體帶走,進(jìn)一步防止積灰。

      2.5 電氣系統(tǒng)改造

      電氣系統(tǒng)改造主要包含[4]:每臺爐新增2臺循環(huán)風(fēng)機(jī)。在現(xiàn)場設(shè)置急停按鈕,以供現(xiàn)場人員發(fā)現(xiàn)故障時及時停止設(shè)備運(yùn)行,保障現(xiàn)場人員、設(shè)備安全。空預(yù)器風(fēng)量分切防堵灰系統(tǒng)簡圖如圖6所示。

      圖6 空預(yù)器防堵灰系統(tǒng)簡圖

      2.6 控制系統(tǒng)改造

      此項目控制系統(tǒng)主要改造內(nèi)容為新增設(shè)備監(jiān)控測點,并入現(xiàn)有DCS系統(tǒng)中。實現(xiàn)由DCS對防堵灰系統(tǒng)進(jìn)行監(jiān)視和控制。操作站使用現(xiàn)有操作站,增設(shè)組態(tài)畫面,由運(yùn)行人員通過屏幕對新增防堵灰系統(tǒng)設(shè)備、數(shù)據(jù)進(jìn)行監(jiān)控[5]。

      2.7 設(shè)備基礎(chǔ)

      此次改造主要增加煙道系統(tǒng),煙道采用鋼架支撐。建議改造工程實施時,由工程公司對煙道支撐提出具體設(shè)計方案。每臺爐A、B側(cè)循環(huán)風(fēng)機(jī)布置在2臺空預(yù)器之間靠近電除塵一側(cè),放置在0 m位置,如圖7所示。新增循環(huán)風(fēng)機(jī)基礎(chǔ)均采用鋼筋混凝土。

      圖7 新增循環(huán)風(fēng)機(jī)位置

      實際改造系統(tǒng)如圖8所示。

      圖8 4號機(jī)組空預(yù)器風(fēng)量分切防堵灰系統(tǒng)局部

      3 風(fēng)量分切防堵灰設(shè)備改造效果分析

      3、4號機(jī)風(fēng)量分切防堵灰系統(tǒng)自完成168 h試轉(zhuǎn)正式投運(yùn)以后,空預(yù)器煙氣側(cè)壓差一直保持穩(wěn)定,沒有出現(xiàn)上升的趨勢。風(fēng)量分切防堵灰系統(tǒng)投運(yùn)后,有效地防止了空預(yù)器冷端稀硫酸的腐蝕及硫酸氫銨的生成,避免了空預(yù)器堵灰,空預(yù)器防堵灰效果明顯。具體數(shù)據(jù)見表1。

      表1 3號機(jī)組改造前后參數(shù)對比Table 1 Parameter comparison of unit 3 before and after modification

      4 經(jīng)濟(jì)效益分析

      通過技術(shù)改造,取得了顯著的經(jīng)濟(jì)效益,具體從幾個角度進(jìn)行分析[6]:

      4.1 風(fēng)機(jī)節(jié)能效益

      改造后,由于預(yù)熱器阻力的下降,預(yù)計2臺引風(fēng)機(jī)、2臺一次風(fēng)機(jī)、2臺送風(fēng)機(jī)、1臺增壓風(fēng)機(jī)的電流將大幅降低。風(fēng)機(jī)功率為

      P=Q×p/(3 600·1 000·η0·η1)

      (1)

      式中:Q為風(fēng)機(jī)流量,m3/h ;p為風(fēng)機(jī)的揚(yáng)程,Pa;η0為風(fēng)機(jī)的內(nèi)效率;η1為機(jī)械效率。

      由于在BMCR工況中,風(fēng)機(jī)基本上處于高效運(yùn)行區(qū)域,風(fēng)機(jī)效率受入口工質(zhì)壓力參數(shù)影響較小,取風(fēng)機(jī)效率為0.8,機(jī)械效率為0.98,則送、引以及一次風(fēng)機(jī)在滿負(fù)荷下的電功率降低如下:

      ΔP=Q×Δp/(3 600·1 000·η0·η1)

      (2)

      改造后,(相同運(yùn)行氧量的)滿負(fù)荷工況下風(fēng)機(jī)降耗數(shù)據(jù)見表2。

      表2 BMCR工況下風(fēng)機(jī)降耗 Table 2 Fan consumption reduction under BMCR condition

      保守估計,滿負(fù)荷下2臺爐12臺風(fēng)機(jī)總共下降1 820.8 kW,但2臺爐增加4臺循環(huán)風(fēng)機(jī)利用率按照0.5計算,總功率為800 kW,1 000 MW機(jī)組年利用小時數(shù)按4 500 h,上網(wǎng)電價按0.32元/(kW·h)計算。

      年節(jié)約廠用電:

      (1 820.8-800)kW×4 500 h=4.593×106(kW·h)

      年增加電量收入:

      4.593×106(kW·h)×0.32(元/(kW·h))=146萬元

      4.2 機(jī)組運(yùn)行可靠性提高的效益

      鍋爐煙風(fēng)系統(tǒng)余量增加,機(jī)組運(yùn)行可靠,因預(yù)熱器原因產(chǎn)生的檢修次數(shù)大大降低,機(jī)組滿發(fā)時間延長,事故限負(fù)荷時間減少。按照改造后每年至少減少一次停爐進(jìn)行空預(yù)器水沖洗的次數(shù),保守折算為平均年減少事故天數(shù)5天。按日平均負(fù)荷為8×105kW,發(fā)電利潤為0.15元/(kW·h)估計,2臺機(jī)組1年因可靠性提高的經(jīng)濟(jì)效益估算如下:

      0.15(元/(kW·h))×800 000 kW×24 h×5×2 =2 880萬元

      4.3 空預(yù)器改造后總收益

      2臺鍋爐空預(yù)器全部改造每年帶來的收益為風(fēng)機(jī)節(jié)能效益和機(jī)組運(yùn)行可靠性提高的效益之和,即:

      146萬元+2 880萬元=3 026萬元

      5 結(jié) 語

      對不同空預(yù)器改造技術(shù)的優(yōu)缺點進(jìn)行分析,并依據(jù)安徽安慶皖江發(fā)電有限責(zé)任公司3、4號鍋爐特性,確定采用風(fēng)量分切方法進(jìn)行改造。

      根據(jù)運(yùn)行監(jiān)控數(shù)據(jù),4號鍋爐自防堵灰系統(tǒng)于2019年6月正式投運(yùn),運(yùn)行4個月以來風(fēng)機(jī)利用系數(shù)為0.5,空預(yù)器壓差一直保持穩(wěn)定,未見上升,提高了鍋爐及輔機(jī)運(yùn)行的安全性、經(jīng)濟(jì)性。 空預(yù)器改造后,每年2臺機(jī)組的風(fēng)機(jī)節(jié)電1.820 8×107(kW·h),增加電量收入約146萬元;因機(jī)組可靠性提高增加的發(fā)電利潤約2 880萬元,節(jié)能降耗經(jīng)濟(jì)效益明顯。

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