柏 楊,趙學(xué)平
(錫林郭勒盟山金阿爾哈達(dá)礦業(yè)有限公司,內(nèi)蒙古 錫林郭勒 026323)
礦井通風(fēng)是礦山生產(chǎn)的重要環(huán)節(jié),其在向井下作業(yè)場(chǎng)地提供新鮮的空氣、稀釋粉塵及有害物質(zhì)的同時(shí)也釋放出多余的熱量,有效降低熱害,能很好的提高井下工作環(huán)境,一旦通風(fēng)不足,則會(huì)引發(fā)爆炸、火災(zāi)、粉塵、高溫等災(zāi)害。由此可見(jiàn),良好的通風(fēng)系統(tǒng)是保障礦下安全生產(chǎn),提高企業(yè)效益、確保企業(yè)實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展的關(guān)鍵所在,必須予以重視。
阿爾哈達(dá)礦區(qū)2005年建井,現(xiàn)礦區(qū)通風(fēng)系統(tǒng)主要由副井和斜坡道進(jìn)風(fēng),東、西風(fēng)井出風(fēng)的兩翼對(duì)角抽出式通風(fēng)系統(tǒng)。西風(fēng)井地表設(shè)有1臺(tái)DK62(A)-6-No21(355kw×2)風(fēng)機(jī);東風(fēng)井地表設(shè)有1臺(tái)DK62(A)-6-No20(250kw×2)風(fēng)機(jī)。礦井總裝機(jī)容量1210kw,總風(fēng)量122.8m3/s。隨著掘進(jìn)深度的推進(jìn),現(xiàn)有的通風(fēng)網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)已無(wú)法滿足不斷變化的復(fù)雜生產(chǎn)的需求,危險(xiǎn)隱患迫在眉睫,必須采取相應(yīng)的優(yōu)化措施對(duì)現(xiàn)有通風(fēng)系統(tǒng)結(jié)構(gòu)進(jìn)行改變,才能更好的解決現(xiàn)有項(xiàng)目通風(fēng)系統(tǒng)中的各種問(wèn)題,從而實(shí)現(xiàn)通風(fēng)合格,才鞥更好的保障人民和企業(yè)的生命財(cái)產(chǎn)安全。
(1)通風(fēng)工程不足,通風(fēng)阻力大。目前的通風(fēng)系統(tǒng)主要風(fēng)井較淺,導(dǎo)致深部主要生產(chǎn)中段通風(fēng)效果較差。且直接通風(fēng)僅在西風(fēng)井由地表延深至688m中段及東風(fēng)井由地表延深至808m的中段,剩下部則為小斷面導(dǎo)段風(fēng)井。且目前因?yàn)楣?68m水平以下中段為公司主要回采中段,風(fēng)井?dāng)嗝嫘?、通風(fēng)路線長(zhǎng),通風(fēng)阻力極大,這導(dǎo)致阿爾哈達(dá)礦區(qū)的深部通風(fēng)效果差。
(2)風(fēng)流控制差,風(fēng)流短路明顯。現(xiàn)有的通風(fēng)系統(tǒng)主扇風(fēng)機(jī)設(shè)在地表,對(duì)深部通風(fēng)調(diào)控能力差;且回風(fēng)系統(tǒng)通風(fēng)線路長(zhǎng),巷道拐彎多,天井較多,各中段缺少調(diào)風(fēng)設(shè)施,這導(dǎo)致造成下部中段風(fēng)流短路,并且由于新鮮風(fēng)流不足,大大降低了主扇的工作效率[1]。
(3)無(wú)專(zhuān)用回風(fēng)巷,污風(fēng)串聯(lián)現(xiàn)象突出。在最初設(shè)計(jì)中,未設(shè)計(jì)專(zhuān)用通風(fēng)回風(fēng)巷,導(dǎo)致中段風(fēng)流陳雜串聯(lián),下部中段污風(fēng)進(jìn)入上部中段,導(dǎo)致上部中段風(fēng)流不新鮮,風(fēng)質(zhì)差。
(4)深部開(kāi)拓工程通風(fēng)效果差,掘進(jìn)效率地下。在阿爾哈達(dá)礦區(qū),現(xiàn)有的開(kāi)拓多是深部開(kāi)拓,這些工程多為長(zhǎng)距離獨(dú)頭掘進(jìn),在通風(fēng)方面則使用傳統(tǒng)的導(dǎo)風(fēng)筒通風(fēng),通風(fēng)效率低,時(shí)間長(zhǎng),這不僅極大的影響了通風(fēng)效果,還嚴(yán)重制約開(kāi)拓工程施工效率。
為解決上述問(wèn)題,我公司從增加通風(fēng)工程、對(duì)井下風(fēng)流進(jìn)行調(diào)控、優(yōu)化施工設(shè)計(jì)等手段對(duì)通風(fēng)系統(tǒng)進(jìn)行了改造,以保證深部開(kāi)拓和日常生產(chǎn)的需要。
(1)開(kāi)掘新井巷,縮短通風(fēng)線路,降低通風(fēng)阻力?,F(xiàn)有的礦井由于通風(fēng)線路過(guò)長(zhǎng),通風(fēng)效果不好,通風(fēng)阻力也很大,因此有必要采取直接措施縮短通風(fēng)線路長(zhǎng)度,以降低通風(fēng)阻力。針對(duì)阿爾哈達(dá)礦區(qū)的實(shí)際情況,我們采取的開(kāi)掘新井、回風(fēng)井的方式縮短通風(fēng)線路長(zhǎng)度,降低通風(fēng)系統(tǒng)阻力。主要采取以下通風(fēng)工程進(jìn)行施工:東翼在井下由808m中段設(shè)計(jì)施工風(fēng)井至568m中段,下部自568m中段設(shè)計(jì)施工風(fēng)井至418m中段。西翼自688m中段設(shè)計(jì)施工風(fēng)井至418m中段,施工系統(tǒng)示意圖如圖1所示,施工方法采用普通鉆爆法和反井鉆施工相結(jié)合。通風(fēng)工程總工程量為4955.7m3(表1所示)。
圖1 通風(fēng)系統(tǒng)示意圖
表1 通風(fēng)系統(tǒng)工程工程量
(2)增加輔扇,改變通風(fēng)網(wǎng)絡(luò),強(qiáng)化中段風(fēng)流調(diào)控。為了更好地管理風(fēng)流,強(qiáng)化終端風(fēng)流,在阿爾哈達(dá)礦區(qū)工程中我們采取了增加調(diào)風(fēng)設(shè)備的方式,通過(guò)增加站風(fēng)機(jī)、調(diào)節(jié)風(fēng)門(mén)、輔扇等方式對(duì)風(fēng)流進(jìn)行引導(dǎo)控制。如下表2所示:對(duì)568m水平上部廢棄巷道、天井進(jìn)行封閉,回風(fēng)段處均安裝了調(diào)風(fēng)設(shè)施;將原688、808m中段巷改為了總回風(fēng)巷,并對(duì)回風(fēng)巷進(jìn)行了修護(hù);在688m中段、808m中段回風(fēng)井處安裝了二級(jí)基站風(fēng)機(jī)進(jìn)行輔助通風(fēng),一級(jí)基站地表風(fēng)機(jī)只在通風(fēng)困難的夏季開(kāi)啟;在518m、468m、418m中段回風(fēng)段處安裝三級(jí)基站風(fēng)機(jī),調(diào)節(jié)中段回風(fēng)量。除此,還通過(guò)產(chǎn)學(xué)研合作開(kāi)發(fā),與青島理工大學(xué)合作實(shí)現(xiàn)《三維可視化通風(fēng)仿真系統(tǒng)》,該系統(tǒng)能及時(shí)掌握通風(fēng)數(shù)據(jù)、空氣質(zhì)量數(shù)據(jù),以便工作人員根據(jù)數(shù)據(jù)情況隨時(shí)調(diào)節(jié)風(fēng)量[2]。
表2 通風(fēng)構(gòu)筑物安設(shè)表
(3)提前施工采準(zhǔn)工程,形成完善的中段通風(fēng)網(wǎng)絡(luò)。為杜絕污風(fēng)串聯(lián)給生產(chǎn)作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)所帶來(lái)的困難,深部中段結(jié)合采礦方法,充分利用分段采準(zhǔn)工程,形成臨時(shí)專(zhuān)用回風(fēng)巷,污風(fēng)直接進(jìn)入回風(fēng)系統(tǒng),避免與其它生產(chǎn)區(qū)域污風(fēng)串聯(lián)。
(4)優(yōu)化開(kāi)拓工程設(shè)計(jì),縮短獨(dú)頭通風(fēng)距離。本著開(kāi)拓先行,主體工程優(yōu)先的施工原則。阿爾哈達(dá)公司深部開(kāi)拓,箕斗盲斜井采用多水平分段反掘的施工工藝。設(shè)計(jì)中段聯(lián)巷距離斜井距離短,每到一反掘水平施工10m~12m聯(lián)巷便到斜井反掘位置可及時(shí)與已施工段貫通減少獨(dú)頭距離;設(shè)計(jì)串車(chē)盲斜井與中段聯(lián)巷在各中段的開(kāi)口位置距離為130m~170m,中段開(kāi)拓采用兩翼相向掘進(jìn)的方法,大大減少獨(dú)頭掘進(jìn)距離,僅為70m~90m左右,且不考慮中途臨時(shí)風(fēng)井的貫通。
圖2 開(kāi)拓施工設(shè)計(jì)示意圖
在阿爾哈達(dá)礦區(qū)通風(fēng)系統(tǒng)改造后,我們發(fā)現(xiàn),井下風(fēng)量及通風(fēng)質(zhì)量都有極大改進(jìn),實(shí)踐數(shù)據(jù)顯示,在采用改造方案后礦井總進(jìn)風(fēng)量由原本的122.8m3/s增加到204.763/s,通風(fēng)能力提高了60%,不僅達(dá)到了最初的預(yù)期效果,有效改善了井下工作環(huán)境,保障了工作人員的身體健康。不僅如此,通過(guò)通風(fēng)系統(tǒng)的改進(jìn),還有效減少能耗,在原本的通風(fēng)系統(tǒng)中,東西風(fēng)井分別為250kw×2與355kw×2對(duì)旋軸流式風(fēng)機(jī)串聯(lián)工作,風(fēng)機(jī)能耗大。系統(tǒng)改造后主扇只在夏季開(kāi)啟,且只開(kāi)啟一臺(tái),其它季節(jié)利用二、三級(jí)基站進(jìn)行機(jī)械通風(fēng),東西兩翼二級(jí)基站輔扇功率為90kw和70kw,三級(jí)基站功率為15kw×6即可滿足井下供風(fēng)需求。阿爾哈達(dá)公司地處高寒地區(qū),冰凍期較長(zhǎng),主扇每年只開(kāi)啟4個(gè)月可滿足需求,能耗節(jié)約只體現(xiàn)在未開(kāi)啟的8個(gè)月。從下表3中我們可以看出改造前后東西風(fēng)井能耗對(duì)比數(shù)據(jù),可以看到東西兩個(gè)風(fēng)井在有花有降低風(fēng)機(jī)電耗552萬(wàn),能耗降低了79%,節(jié)約電費(fèi)275.5萬(wàn)元,有著巨大的經(jīng)濟(jì)效益
表3 改造前后能耗對(duì)比表
本文通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)調(diào)研、阻力測(cè)定等,系統(tǒng)的分析了阿爾哈達(dá)礦區(qū)通風(fēng)系統(tǒng)存在的問(wèn)題,并根據(jù)實(shí)際情況利用采準(zhǔn)工程兼做通風(fēng)工程,進(jìn)行了施工改造,通過(guò)對(duì)改造后的通風(fēng)系統(tǒng)實(shí)測(cè)我們發(fā)現(xiàn),主要技術(shù)參數(shù)均已達(dá)到并遠(yuǎn)超國(guó)家要求,大大的改善了井下作業(yè)環(huán)境,且通過(guò)增加回風(fēng)巷,有效避免了井下串聯(lián)通風(fēng)的情況,不僅有效保障了井下通風(fēng)安全,為安全生產(chǎn)提供了安全保障,還有小降低了通風(fēng)系統(tǒng)的能耗,有效節(jié)約了企業(yè)生產(chǎn)成本。