李 磊
(中海石油(中國)有限公司上海分公司)
某天然氣商業(yè)計量系統(tǒng)正常運行6年后,出現(xiàn)了溫度和壓力值頻繁跳變的現(xiàn)象。實踐中,如果儀表信號干擾出現(xiàn)在項目投運后期,且無新增外部干擾因素的情況下,應重點考慮電源、卡件及儀表等電子設備以及線路老化造成漏電干擾的可能性。本案例中,計量系統(tǒng)A/B出現(xiàn)首次信號干擾現(xiàn)象相差33天,符合設備老化造成回路干擾的特點。
在中控操作站調取壓力和溫度數(shù)據(jù)趨勢,分析造成計量系統(tǒng)信號干擾的主要因素,對信號傳輸方式和電源供電部分進行改造,以期解決信號干擾的問題。
天然氣商業(yè)計量系統(tǒng)(簡稱計量系統(tǒng))主要由流量變送器(FT)、壓力變送器(PT)、溫度變送器(TT)、色譜分析儀和流量計算機構成。流量計算機負責天然氣的壓力和溫度補償計算,計算標況流量、累積流量及熱值等數(shù)據(jù),并將相關計量數(shù)據(jù)傳至DCS,在中控操作站顯示。
天然氣商業(yè)計量系統(tǒng)構成如圖1所示,PT、TT信號線并聯(lián),計算機通信卡通過HART協(xié)議實時采集PT、TT數(shù)據(jù);當HART采集PT信號中斷時,計算機鎖定Keypad值35bar(1bar=100kPa)參與流量補償計算;當HART采集TT信號中斷時,計算機鎖定Keypad值20℃參與溫度補償計算。
圖1 天然氣商業(yè)計量系統(tǒng)構成簡圖
計量系統(tǒng)A/B在正常投運6年后,相繼出現(xiàn)溫度和壓力值頻繁跳變現(xiàn)象,直接導致外輸天然氣標況流量值跳變,對天然氣計量的穩(wěn)定性和準確性造成極大影響,極易導致商業(yè)糾紛。為此,在中控操作站調取壓力和溫度數(shù)據(jù)趨勢并進行分析。
對全廠區(qū)域大電流和變頻器設備運行情況進行梳理,未發(fā)現(xiàn)大電機啟動或變頻器運行與計量系統(tǒng)信號干擾在時間上的一致性。
計量系統(tǒng)設計安放在遠離變頻器、變壓器等易產生電磁干擾的電氣設備的位置。
計量機柜置于中控機柜間,出現(xiàn)信號干擾前后中控機柜間和現(xiàn)場流量計量區(qū)域未新增電氣設備和線路。
計量系統(tǒng)周邊不存在熱輻射、振動等外部因素。
因此,可以初步排除回路外部干擾因素。
變送器本身故障排查。發(fā)生通信中斷或數(shù)據(jù)跳變時,現(xiàn)場變送器PT和TT表頭顯示正常;現(xiàn)場變送器備件替代測試,信號干擾頻率并無明顯變化。因此可以初步排除變送器本身故障造成的干擾。
信號線路故障排查。信號線并非干擾源,但施工安裝不規(guī)范會造成信號回路抗干擾能力下降,因此必須詳細檢查信號線路。檢查信號線間絕緣是否合格。檢查雙絞信號線屏蔽單點接地是否合格。檢查信號線對地絕緣的方法是:其中PT的“+”信號線對地電阻偏低,因此對PT、TT信號回路共“+”接線端由機柜側改為現(xiàn)場側,拆除PT“+”信號線后,溫度信號通信中斷問題明顯改善,但壓力信號跳變現(xiàn)象并沒有太大的改變。因此,可以確定信號線對地絕緣低為信號干擾的原因之一。
計算機通信卡件通道干擾排查?,F(xiàn)場未配備計算機通信卡件備件,無法進行替代測試。
電源干擾排查?,F(xiàn)場不具備條件對電源增加濾波器來測試信號干擾情況是否有所改善。于是,更換計量機柜內備用電源模塊,但信號干擾現(xiàn)象并未改善。
考慮到電源多負載干擾疊加的影響,做如下測試:用兩個獨立的24V(DC)電源模塊分別給流量計和計算機供電。經(jīng)測試,計量系統(tǒng)5天內僅出現(xiàn)2次信號干擾(壓力值跳變?yōu)?)。因此,判斷流量計和計算機的電源獨立設計可以減弱大部分干擾。
對中控操作站調取的壓力和溫度數(shù)據(jù)趨勢進行分析,統(tǒng)計的跳變異常數(shù)據(jù)和初步分析結果見表1、2。
表1 異常壓力值數(shù)據(jù)分析
表2 異常溫度值數(shù)據(jù)分析
電源電壓過低。經(jīng)檢查,溫度、壓力變送器表頭電壓21V,提高回路電壓并未有效改善通信中斷和跳變現(xiàn)象,因此可以排除電源電壓過低的問題。
信號電纜電容過大。針對電纜長度和電纜電容對HART通信的影響,做如下測試:溫度、壓力變送器均放置于機柜內,通過臨時電纜連接至計算機通信卡進行測試,測試結果表明數(shù)據(jù)跳變問題明顯改善,根據(jù)測試結果可以初步得出兩個結論:
a.信號電纜長度是影響HART通信可靠性的主要因素之一,電纜電容因電纜長度增加而增大,當電纜電容接近或大于HART通信設備最大電容時,會直接影響HART通信;
b.計量機柜內部電子設備是造成信號干擾的主要因素之一。
信號干擾。已排除信號回路外部干擾和變送器故障;唯獨計算機通信卡通道干擾未做排查。
根據(jù)異常數(shù)據(jù)的統(tǒng)計分析發(fā)現(xiàn),有一種數(shù)據(jù)跳變現(xiàn)象:計算機讀取的壓力值實際是溫度檢測值。在排除PT、TT變送器故障,PT、TT變送器HART通信地址設置錯誤,信號線絕緣和屏蔽不合格的基礎上,可初步判斷此種數(shù)據(jù)異常情況為通信卡故障所致。
相比mA標準信號傳輸方式,HART協(xié)議數(shù)據(jù)采集對回路電壓、電纜電容、絕緣和屏蔽的要求更高,HART通信的抗干擾能力較弱。因此,在儀表設備和控制系統(tǒng)均支持HART協(xié)議的情況下,可以采用mA標準信號進行數(shù)據(jù)實時采集,此時HART通信主要完成對智能設備進行組態(tài)、調試、標定及診斷等工作。鑒于HART通信與mA標準信號傳輸?shù)奶攸c,對HART通信信號傳輸改造為mA標準信號傳輸進行相關測試。首先增加計算機的模擬量卡,改造PT、TT信號回路接線,實現(xiàn)PT、TT信號的模擬量傳輸。測試中,計量系統(tǒng)一天內出現(xiàn)1次信號干擾,因此可以初步確認計算機通信卡是造成計量系統(tǒng)信號干擾的主要因素之一。
鑒于對干擾因素的排查及相關抗干擾措施的測試,決定對天然氣商業(yè)計量系統(tǒng)同時施加兩項措施加以改造。如圖2所示,由兩個獨立的24V(DC)電源模塊分別給流量計和計算機供電,壓力和溫度信號的傳輸方式由HART通信改為mA標準信號傳輸方式。
改造后,測試表明壓力和溫度值跳變現(xiàn)象消除,至今再未發(fā)生過計量系統(tǒng)壓力和溫度信號跳變現(xiàn)象,提高了外輸計量系統(tǒng)的穩(wěn)定性和抗干擾能力。
圖2 改造后的計量系統(tǒng)簡圖
天然氣商業(yè)計量系統(tǒng)運行過程中,如果儀表信號干擾出現(xiàn)在項目投運后期,且無新增外部干擾因素的情況下,應重點考慮電源、卡件及儀表等電子設備以及線路老化造成漏電干擾的可能性。
相比mA標準信號傳輸,HART協(xié)議數(shù)據(jù)采集對回路電壓、電纜電容、絕緣和屏蔽方面的要求更高,在實踐中,HART通信的抗干擾能力差。因此,在實踐中要綜合考慮選擇儀表信號傳輸方式,在降低電纜鋪設成本的同時,要顧及信號傳輸?shù)姆€(wěn)定性與可靠性。
該天然氣商業(yè)計量系統(tǒng)實施改造措施后,至今再未發(fā)生過計量系統(tǒng)壓力和溫度信號跳變問題,為避免商業(yè)糾紛提供了保證,提高了天然氣外輸計量系統(tǒng)的穩(wěn)定性和抗干擾能力。