郭彥飛,盧建榮,王俊俊,張 根,韋紅旗
(1.內(nèi)蒙古岱海發(fā)電有限責(zé)任公司,內(nèi)蒙古 烏蘭察布 013700;2.東南大學(xué)熱能動力實驗室,南京 210000)
火電廠鍋爐一次風(fēng)量的準(zhǔn)確性直接關(guān)系到鍋爐安全穩(wěn)定與經(jīng)濟運行。由于一次風(fēng)管道的布置受空間限制,磨煤機進口一次風(fēng)管的直管段長度大多不能滿足冷熱一次風(fēng)混合后對于風(fēng)量測量的需求,而且熱風(fēng)調(diào)節(jié)擋板也會對風(fēng)量測量產(chǎn)生干擾,因此火電廠普遍存在制粉系統(tǒng)磨煤機入口一次風(fēng)量偏差大的問題。本文以某火電廠600 MW機組鍋爐磨煤機入口一次風(fēng)量偏差為研究對象,采用數(shù)值模擬分析方法找出制粉系統(tǒng)結(jié)構(gòu)對風(fēng)量的影響,并采取優(yōu)化措施改善風(fēng)量偏差現(xiàn)象,為其他機組類似問題的處理提供參考。
內(nèi)蒙古岱海發(fā)電有限責(zé)任公司(以下簡稱岱海電廠)4號600 MW機組采用冷一次風(fēng)正壓直吹式制粉系統(tǒng),配置6臺ZGM123G型中速磨煤機,根據(jù)鍋爐高度由下至上(1號—6號)逐層布置,每臺磨煤機出口由4根煤粉管接至爐膛四角的同一層煤粉噴嘴,鍋爐BMCR(Boiler Maxium Continuous Rating,鍋爐最大連續(xù)出力)和ECR(Economical Continu?ous Rating,鍋爐經(jīng)濟連續(xù)出力)負(fù)荷時均投5層,另1層備用。
制粉系統(tǒng)工作原理為:煤經(jīng)落煤管至磨盤中央,在磨盤轉(zhuǎn)動產(chǎn)生的離心力作用下被甩至磨盤四周,磨輥在磨盤轉(zhuǎn)動時自轉(zhuǎn),磨輥與磨盤相對運動完成煤的研磨過程。一次風(fēng)經(jīng)一次風(fēng)室環(huán)形噴嘴切向進入磨煤機內(nèi),一方面對原煤及煤粉進行干燥,另一方面攜帶煤粉向上運動至分離器頂部,經(jīng)環(huán)形折向擋板后,合格的煤粉經(jīng)煤粉管道、分配器進入爐內(nèi)燃燒,不合格的煤粉沿落煤管的外壁重新回到磨煤機內(nèi)繼續(xù)研磨;不能研磨的雜物經(jīng)環(huán)形噴嘴落入一次風(fēng)室,由磨盤軸上的刮板刮到渣箱定期排出磨煤機外。送入磨煤機內(nèi)的一次風(fēng)起到干燥與輸送煤粉的作用。一次風(fēng)取自鍋爐房室內(nèi)風(fēng)(冬季)或室外風(fēng)(夏季),經(jīng)一次風(fēng)機做功升壓,一路經(jīng)暖風(fēng)器進入空預(yù)器換熱,由空預(yù)器出來的熱一次風(fēng)經(jīng)一次風(fēng)母管匯集,再經(jīng)各磨煤機支路進入磨煤機干燥、攜帶、輸送煤粉;另一路稱為冷一次風(fēng),直接接入各磨煤機熱一次風(fēng)管支路熱風(fēng)擋板,起到調(diào)節(jié)風(fēng)溫、控制磨出口煤粉氣流溫度的作用[1]。
岱海電廠4號機組運行中制粉系統(tǒng)長期存在磨煤機入口一次風(fēng)流量偏差現(xiàn)象,導(dǎo)致磨煤機入口擋板開度不均勻,不能滿足磨煤機干燥出力,需要增加一次風(fēng)壓力進行調(diào)節(jié),這樣不僅提高了制粉系統(tǒng)電耗率,加速磨煤機系統(tǒng)部件磨損,還嚴(yán)重影響機組運行的經(jīng)濟性[2]。
對額定負(fù)荷、不同制粉系統(tǒng)運行方式下燃燒不同煤種的運行參數(shù)進行分析。下5層制粉系統(tǒng)運行參數(shù)見表1,上5層制粉系統(tǒng)運行參數(shù)見表2。
額定負(fù)荷時,無論哪種運行方式,煤量相同情況下(5號磨煤機風(fēng)量偏低故設(shè)有負(fù)偏置)各磨煤機風(fēng)量基本持平,熱風(fēng)擋板開度偏差均較大。因長協(xié)煤更接近設(shè)計煤種,故選取工況3下的參數(shù)進行分析:各磨煤機熱風(fēng)擋板開度偏差最大已達44.5%,偏差率接近80.6%。工況3下各磨煤機一次風(fēng)量幾乎相同,2號、5號磨煤機熱風(fēng)擋板開度明顯較其他磨煤機大,甚至全開時風(fēng)量才能勉強維持;在煤質(zhì)差、煤量大時,熱風(fēng)擋板全開仍無法滿足磨煤機干燥出力,尤其是5號磨煤機,必須被迫限制出力以勉強維持風(fēng)量。
表1 下5層制粉系統(tǒng)運行工況
表2 上5層制粉系統(tǒng)運行工況
依據(jù)現(xiàn)有系統(tǒng)布置情況,建立三維模型(如圖1所示)進行數(shù)值模擬分析,因1號—6號磨煤機對稱布置,故以半側(cè)建模分析2號磨煤機情況,同理可得5號磨煤機[6-12]。
圖1 空預(yù)器出口至磨煤機進口風(fēng)道三維模型
圖2為空預(yù)器出口至2號磨煤機入口管道局部流線圖。由圖2可見,空預(yù)器的一次風(fēng)母管豎直管段與一次風(fēng)母管接口處、2號磨煤機熱一次風(fēng)支管與母管接口處、2號磨煤機熱一次風(fēng)支管與母管底部接口處均為直角連接。
圖3為熱一次風(fēng)道速度分布云圖(支管中心高度平面)。由圖3可見,熱一次風(fēng)母管與2號磨煤機支管交接處流場紊亂,氣流下沖、扭轉(zhuǎn)流進支管,靠頂部區(qū)域存在大面積渦流區(qū)[3]。圖4為磨煤機進口風(fēng)量測量截面速度分布云圖。由圖3、圖4可以看出,1號磨煤機進口風(fēng)量最大,2號磨煤機進口風(fēng)量最小,且2號磨煤機熱一次風(fēng)道支管與母管連接處速度場分布不均勻,最大與最小速度相差約22 m/s。
一次風(fēng)管道結(jié)構(gòu)中,由于空預(yù)器出口至一次風(fēng)母管接口處、2號磨煤機一次風(fēng)支管與母管接口處、2號磨煤機一次風(fēng)支管與母管底部接口處均為直角連接,導(dǎo)致局部流量場、速度場分布不均,接口處頂部存在渦流區(qū),進口斷面處速度偏差大;2號磨煤機進口風(fēng)量最小,且不利于風(fēng)量監(jiān)視與自動控制[4],磨煤機熱一次風(fēng)系統(tǒng)阻力較大。
圖3 熱一次風(fēng)速度分布云圖(支管中心高度平面)
圖4 磨煤機進口風(fēng)量測量截面速度分布云圖
(1)空預(yù)器來的熱一次風(fēng)豎直管道與磨煤機入口一次風(fēng)水平母管接口處,由原來的直角連接改為單側(cè)弧形連接,即將空預(yù)器來的熱一次風(fēng)支管豎直管段與磨入口熱一次風(fēng)水平母管連接處,靠近2號磨煤機入口支管一側(cè)的接口優(yōu)化為半徑1200 mm、工程高度1000 mm的弧形連接(如圖5)。
圖5 空預(yù)器來的熱一次風(fēng)豎直管道與磨煤機入口一次風(fēng)水平母管接口處優(yōu)化效果
(2)將2號磨煤機熱一次風(fēng)支管與母管連接處靠近進風(fēng)口側(cè)直角連接改為弧形連接,即2號磨煤機入口熱一次風(fēng)支管與母管接口處的垂直方向連接優(yōu)化為半徑400 mm、工程長度200 mm的弧形連接(如圖6)。
圖6 2號磨煤機熱一次風(fēng)道支管與母管側(cè)部接口處優(yōu)化效果
(3)2號磨煤機熱一次風(fēng)支管與母管底部改為斜邊過渡連接(如圖7)。
圖7 2號磨煤機熱一次風(fēng)支管與母管底部接口處優(yōu)化效果
利用機組檢修時機,岱海電廠對2號、5號磨煤機熱一次風(fēng)管道進行了優(yōu)化,在相近的煤種、額定工況下,3個接口處流場均勻性明顯改善,渦流區(qū)基本消失(見圖8、圖9);2號磨煤機熱一次風(fēng)支管與母管連接處速度場和流量場分布有所改善。磨煤機進口風(fēng)量截面速度分布相對較為均勻(如圖10、圖11)。
圖8 優(yōu)化后空預(yù)器出口至磨煤機入口一次風(fēng)管道三維流線圖
圖9 優(yōu)化后2號磨煤機與一次風(fēng)母管直角連接處流線圖
圖10 優(yōu)化后熱一次風(fēng)速度分布云圖
圖11 優(yōu)化后磨煤機進口風(fēng)量測量截面速度分布云圖
各制粉系統(tǒng)入口一次風(fēng)量穩(wěn)定時5臺磨煤機入口熱風(fēng)擋板開度均勻,偏差減小,優(yōu)化后最大與最小熱風(fēng)調(diào)節(jié)擋板偏差為12.9%,偏差率約22.35%,熱風(fēng)調(diào)節(jié)擋板開度偏差與熱風(fēng)調(diào)節(jié)擋板偏差率同均小于優(yōu)化前,消除了磨煤機入口熱風(fēng)擋板開度偏差大的現(xiàn)象,從而解決了磨煤機入口一次風(fēng)量偏差大的問題。
同時,由于優(yōu)化了制粉系統(tǒng)一次風(fēng)管道結(jié)構(gòu),使得磨煤機一次風(fēng)機出口壓力降低約0.1 kPa,能夠降低一次風(fēng)機電耗率約1%[5],按單臺機組全年發(fā)電量30 TWh、上網(wǎng)電價0.33元/kWh計算,可為公司節(jié)省4.95萬元/年。
岱海電廠4號600 MW機組由于制粉系統(tǒng)磨煤機入口一次風(fēng)流量偏差大,易引起磨煤機運行風(fēng)量不足、堵磨等不安全事件,通過分析,找出一次風(fēng)管道結(jié)構(gòu)不合理為主要原因,并有針對性地采取優(yōu)化措施,消除了擋板偏差現(xiàn)象,解決了風(fēng)量偏差問題,并減小了系統(tǒng)阻力,降低了一次風(fēng)機電耗率,提高了機組運行的經(jīng)濟性,對同類型問題處理具有借鑒意義。