王慎田
山推工程機(jī)械有限公司 山東濟(jì)寧 272000
隨著我國(guó)機(jī)械化、一體化施工的不斷發(fā)展,帶動(dòng)工程機(jī)械產(chǎn)業(yè)規(guī)模逐年擴(kuò)大,其中挖掘機(jī)是規(guī)模最大、最重要的板塊,尤以中小挖掘機(jī)產(chǎn)品的需求增長(zhǎng)更為明顯,競(jìng)爭(zhēng)也越來(lái)越激烈。另外,客戶對(duì)于產(chǎn)品質(zhì)量的意識(shí)也在不斷提高,質(zhì)量可靠、價(jià)格低廉的產(chǎn)品越發(fā)受到客戶的青睞,其中引導(dǎo)輪作為挖掘機(jī)行走系統(tǒng)的重要組成部件,其性能可靠性變得更加重要。因此,解決引導(dǎo)輪存在的失效風(fēng)險(xiǎn),同時(shí)開(kāi)發(fā)出具有高可靠性結(jié)構(gòu)的產(chǎn)品是客戶和制造商共同的期望。
目前,工程機(jī)械市場(chǎng)上廣泛使用的中小挖掘機(jī),其配套使用的引導(dǎo)輪結(jié)構(gòu)以鑄造式單腹板為主(見(jiàn)圖1),但其使用性能的可靠性不穩(wěn)定,故障率較高。特別是鑄造結(jié)構(gòu)樣式,由于其鑄造工藝固有的缺陷,如鑄造砂眼、縮松和晶粒度不良等,更增加了這種結(jié)構(gòu)不可靠性的風(fēng)險(xiǎn),嚴(yán)重時(shí)會(huì)發(fā)生工作面斷裂的情況(見(jiàn)圖2),造成整機(jī)行走系統(tǒng)失效。另外,鑄造過(guò)程中產(chǎn)生的缺陷會(huì)增大后續(xù)熱處理產(chǎn)生裂紋傾向,給熱處理工藝增加難度,造成成品率低,成本居高不下。此次研究以提升鑄造質(zhì)量為目標(biāo),分析鑄造過(guò)程中的各個(gè)過(guò)程,找到問(wèn)題原因,并采取有效的改善措施,避免由于鑄造工藝產(chǎn)生的缺陷。
圖1 引導(dǎo)輪結(jié)構(gòu)
圖2 工作面斷裂
通過(guò)對(duì)失效件采用要因圖方法進(jìn)行分析,引導(dǎo)輪由鑄造原因引發(fā)工作面斷裂的原因如下。
1)鑄造產(chǎn)生砂眼、氣孔等缺陷(見(jiàn)圖3),會(huì)導(dǎo)致產(chǎn)生潛在裂紋的風(fēng)險(xiǎn)。
現(xiàn)在鑄鋼式引導(dǎo)輪普遍采用水玻璃砂造型工藝,砂型在澆注前要求徹底烘干。為進(jìn)一步提升鑄鋼件表面質(zhì)量,面砂表面要刷涂料,以提升砂型表面強(qiáng)度,封閉砂型及砂芯表面空隙,改善澆注過(guò)程中沖砂引起的夾砂及砂眼產(chǎn)生。一方面,若砂型烘干不充分,會(huì)造成澆注過(guò)程中產(chǎn)生的大量氣體無(wú)法及時(shí)排出,此外若澆注速度控制不合理,也會(huì)造成型腔內(nèi)氣體排放不及時(shí)而形成氣孔。另一方面,砂型沒(méi)處理干凈或砂型強(qiáng)度低,小塊砂在澆注過(guò)程中被鋼液包裹至引導(dǎo)輪體或踏面處,車(chē)削加工時(shí)砂被釋放而形成凹坑。再者,修型不徹底、砂型表面浮砂而導(dǎo)致鑄造麻坑。以上幾種情況均會(huì)使引導(dǎo)輪形成潛在的失效風(fēng)險(xiǎn),需要解決。
2)工作面厚度尺寸過(guò)小。
工作面位置厚度尺寸與中間部位相比,厚薄差別懸殊,鋼液在該位置冷卻速度過(guò)快,易產(chǎn)生應(yīng)力裂紋(見(jiàn)圖4)。
圖3 砂眼缺陷
圖4 應(yīng)力裂紋
(1)鑄造工藝改進(jìn)方案 砂眼和氣孔等缺陷采取改進(jìn)措施如下。
1)適當(dāng)增加砂型烘烤至2~3遍,避免潮濕氣體殘留。
2)控制澆注速度,標(biāo)準(zhǔn)化每包合理澆注時(shí)間及末包澆注溫度。
3)在澆注過(guò)程中,可改用小包澆注,做到平穩(wěn),防止沖砂。
4)優(yōu)化混砂配比,降低砂型的表面粗糙度值,提高緊實(shí)度。
5)刷涂料時(shí)涂刷要均勻。
6)每爐次鋼液出爐前進(jìn)行測(cè)溫,將鋼液溫度控制在1550~1650℃后再進(jìn)行澆注。
7)加強(qiáng)生產(chǎn)過(guò)程中產(chǎn)品質(zhì)量的檢查力度,設(shè)專職造型檢查員。
(2)鑄造結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)改進(jìn) 由于輪體踏面外邊緣薄,中間部位較厚,且厚薄變化過(guò)于懸殊(見(jiàn)圖5),使得此處在鑄造過(guò)程中冷卻速度過(guò)快,外邊緣與中間部位的體積收縮不同,因此容易產(chǎn)生裂紋及縮松(見(jiàn)圖6)。在熱處理加熱過(guò)程中,由于工作面位置壁薄,透熱性較好,當(dāng)中間壁厚的位置加熱到所要求的溫度830℃時(shí),其明顯薄的工作面位置處的溫度會(huì)變的更高,這樣使得鑄件局部過(guò)熱,在冷卻過(guò)程中較快的冷卻速度也容易產(chǎn)生裂紋,或發(fā)生過(guò)燒現(xiàn)象而產(chǎn)生裂紋,這種裂紋為鋸齒狀分布,并伴隨有表面馬氏體組織較粗大而沿晶開(kāi)裂(見(jiàn)圖7)。此外,通過(guò)建立力學(xué)-數(shù)學(xué)模型分析,踏面部可看作懸臂梁模型,輪體踏面部在機(jī)器工作時(shí)受到載荷作用,會(huì)產(chǎn)生反復(fù)變形,易導(dǎo)致疲勞斷裂。因此,加厚踏面尺寸,可以有效地緩解甚至消除疲勞破壞。經(jīng)過(guò)有限元分析計(jì)算可得:引導(dǎo)輪體適當(dāng)加厚5mm,則最大變形量?jī)H為更改前的82.1%,同時(shí)能夠減緩厚薄過(guò)渡程度,減緩鋼液在薄壁位置的冷卻速度,進(jìn)一步改善澆注工藝性,提高鋼液的流動(dòng)性及補(bǔ)縮能力。
圖5 輪體踏面
圖6 縮松缺陷
圖7 沿晶開(kāi)裂
經(jīng)過(guò)在國(guó)內(nèi)一家知名引導(dǎo)輪制造企業(yè)分階段實(shí)施上述改進(jìn)方案,當(dāng)鑄造工藝改進(jìn)方案實(shí)施后,引導(dǎo)輪體的鑄造不合格率由12.98%降到3.46%,進(jìn)一步實(shí)施鑄造結(jié)構(gòu)改進(jìn)方案后,不合格率進(jìn)一步降低到0.49%以下,甚至一些鑄造生產(chǎn)批次實(shí)現(xiàn)了不合格率是0的質(zhì)量狀態(tài)。經(jīng)過(guò)兩次改善方案的實(shí)施,降低了損失,節(jié)約了制造成本,同時(shí)提升了生產(chǎn)效率,取得了良好效果。
本次研究解決了挖掘機(jī)單腹板鑄鋼式引導(dǎo)輪鑄造成品率低的問(wèn)題。同時(shí),通過(guò)數(shù)學(xué)模擬分析進(jìn)一步優(yōu)化了鑄造設(shè)計(jì)尺寸,并最終通過(guò)應(yīng)用至實(shí)際生產(chǎn)制造中,驗(yàn)證了改善方案的正確性及可靠性,對(duì)鑄鋼式引導(dǎo)輪制造行業(yè)具有一定的指導(dǎo)意義。