杜承強(qiáng),王方祥,吳英新,李道松,馬 超,向兆東
(中國石油集團(tuán)渤海鉆探工程公司 井下技術(shù)服務(wù)分公司,天津 300280)
隨著油田勘探開發(fā)的進(jìn)展,大斜度井、水平井日益增多[1]。如何提高這類定向井的測試成功率是井下作業(yè)的重要課題[2-3]。射孔的目的是將井筒與油氣層連通[4],目前主要的射孔方式是電纜傳輸射孔和油管輸送射孔[5]。在定向井中進(jìn)行射孔作業(yè)時,由于井斜較大,電纜輸送容易遇阻,而油管輸送也會使得定位誤差較大,導(dǎo)致無法準(zhǔn)確射穿目的層[6]。為此,王英等[6-7]針對電纜式射孔方式,介紹了帶柔性滾輪加重、帶電纜泵送工藝,解決大斜度井電纜射孔問題。溫軍彥[2]、孔祥吉等[3]、趙金龍等[8-13]針對常規(guī)油管輸送測試及射孔工藝,介紹了國內(nèi)外管柱結(jié)構(gòu)及工序優(yōu)化、封隔器選型、井控方案,解決大斜度井地層測試方面的經(jīng)驗。連續(xù)油管作業(yè)技術(shù)具有施工簡單、安全可靠的特點,能夠?qū)⒐ぞ邷?zhǔn)確地傳輸至目的層位,解決常規(guī)射孔工藝的技術(shù)難題[14]。呂選鵬等[14-15]針對常規(guī)作業(yè)裝備的局限性,采用連續(xù)油管設(shè)備,有效解決該弊端,展望了連續(xù)油管在油氣田勘探開發(fā)中的應(yīng)用前景。陳建波等[16-21]介紹了國內(nèi)外常用的4種連續(xù)油管射孔方式的應(yīng)用前景,及連續(xù)油管射孔技術(shù)的最新發(fā)展動態(tài)和工具改進(jìn)、應(yīng)用經(jīng)驗。
綜合以上多人論述,針對大斜度定向井(水平井)射孔的技術(shù)難題,通過對常規(guī)電纜、油管輸送射孔工藝的改進(jìn),仍然不能根本解決爬行器效率較低、滾輪落井、管串卡阻等風(fēng)險。油管傳輸射孔后,在起槍過程中,發(fā)現(xiàn)溢流顯示后,不但面臨井噴風(fēng)險,需關(guān)井壓井作業(yè),會大幅增加作業(yè)周期,影響作業(yè)效率。采用連續(xù)油管傳輸射孔技術(shù)可以避免上述風(fēng)險。但是,由于連續(xù)油管材韌性的特點,管材在井筒內(nèi)發(fā)生彎曲是必然的,尤其是在大斜度井中,管材的彎曲更加明顯,地面計數(shù)器所反映的油管下深與實際井深存在誤差,因此發(fā)生誤射的風(fēng)險較高。
結(jié)合大港油田地區(qū)大斜度井的特點,進(jìn)行連續(xù)油管機(jī)械定位的理論分析,采用連續(xù)油管+套管機(jī)械定位+蹩壓點火射孔方式,解決了常規(guī)射孔工藝難以下入、管串遇卡、作業(yè)效率較低、連續(xù)油管難以實現(xiàn)精確定位等問題。
連續(xù)油管機(jī)械定位射孔技術(shù),是利用定位器精準(zhǔn)捕捉油氣層套管短套位置后,根據(jù)套管接箍和定位器的位置,推算射孔槍的位置數(shù)據(jù),以實現(xiàn)對目的油氣層精確射孔。
傳統(tǒng)磁定位技術(shù)是使用電子信號傳輸套管接箍信號,而機(jī)械定位技術(shù)是通過定位器產(chǎn)生的拉力變化,尋找短套管位置。圖1是電纜射孔定位技術(shù)與機(jī)械定位技術(shù)的測試結(jié)果對比示意圖。
a XXX井CCL定位射孔測試曲線
b ZH54-22井連續(xù)油管機(jī)械定位測試曲線
機(jī)械定位的結(jié)果需與測井標(biāo)準(zhǔn)圖套管接箍數(shù)據(jù)對比,進(jìn)行校深,最終有效捕獲油氣層準(zhǔn)確的位置數(shù)據(jù)。圖1a為常規(guī)電子信號定位示意圖;圖1b為ZH54-22井機(jī)械定位示意圖,曲線峰值跳躍點為套管接箍位置。
定位器的結(jié)構(gòu)如圖2所示,外筒上有安裝卡瓦和彈簧的凹槽,共3個,上下兩端為端蓋。首先在外筒上安裝卡瓦、彈簧和端蓋,然后由內(nèi)筒的上端插入,完成安裝。
圖2 連續(xù)油管機(jī)械定位器結(jié)構(gòu)示意
定位器卡在井筒內(nèi)壁,在反力的作用下,壓縮彈簧片處于縮緊狀態(tài)。上提管柱時,定位器到達(dá)套管接箍處,此處存在變徑,在彈簧的作用下,卡瓦凸出的部分就會進(jìn)入變徑,從而使卡瓦與套管接箍接觸,產(chǎn)生8 000~10 000 N的阻力。通過地面數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)判斷定位器卡瓦過套管接箍時的拉力變化來準(zhǔn)確錄取套管接箍數(shù)據(jù)。最后,根據(jù)套管接箍和定位器的位置,推算射孔槍的位置數(shù)據(jù),以實現(xiàn)對目的油氣層精確射孔。
該機(jī)械定位器長度僅為467 mm,承壓可達(dá)到70 MPa,適用于90°以內(nèi)的大斜度定向井(水平井)。表1所示為139.7 mm套管內(nèi)使用的機(jī)械定位器的參數(shù)。
表1 機(jī)械定位器技術(shù)參數(shù)
連續(xù)油管輸送機(jī)械定位射孔工具串結(jié)構(gòu)為:?50.8 mm連續(xù)油管+?73 mm油管連接器+?73 mm安全接頭+變扣接頭+?73 mm篩管+定位器+加壓起爆器+射孔槍+尾堵,管柱結(jié)構(gòu)如圖3所示。
1—連續(xù)油管;2—油管連接器;3—安全接頭;4—變扣接頭;5—篩管;6—定位器;7—加壓起爆器;8—射孔槍;9—尾堵。
井控裝置采用采油樹+防噴器組+防噴管+注入頭的組合方式。圖4為井口井控裝置組合示意圖。使用連續(xù)油管輸送射孔后,起出射孔槍,可直接進(jìn)行壓裂施工或下泵投產(chǎn)。因連續(xù)油管作業(yè)裝置具有可帶壓作業(yè)的特殊性能,可以隨時加深管串至理想位置,進(jìn)行洗、壓井作業(yè)或直接投產(chǎn),將井噴失控的風(fēng)險降至最低,作業(yè)效率大幅提升。
圖4 連續(xù)油管機(jī)械定位射孔井口井控裝置示意
1)測量射孔工具尺寸。
2)地面計數(shù)器清零,下入連續(xù)油管及工具串。
3)工具下至500 m,試提管柱,驗證定位器工作情況。
4)定位短套管位置數(shù)據(jù)。校核連續(xù)油管深度數(shù)據(jù),根據(jù)短套深度和完井套管接箍位置數(shù)據(jù)、測井標(biāo)準(zhǔn)圖套管接箍數(shù)據(jù),依次找到短套管以下的每個套管接箍位置。
5)尋找目的層位套管接箍數(shù)據(jù),最終校核確定射孔槍位置數(shù)據(jù),調(diào)整射孔槍至目的層位。
6)井筒水力加壓射孔。
7)起出連續(xù)油管及射孔工具串,檢查發(fā)射率。
連續(xù)油管機(jī)械定位射孔技術(shù)在大港油田大斜度定向井(水平井)累計實施26井次、38段;在其他油田實施大斜度定向井定位射孔32井次、76段。定位成功率100%,井噴事故率為0,射孔誤差小于10 cm。
ZH54-22井是位于大港油田Z1504斷塊埕海3-1井場的1口開發(fā)井,位于大港油田東部沿海人工島井場,最大井斜度63.2°,水平位移2 776.08 m,井眼軌跡如圖5所示。
圖5 ZH54-22井井眼軌跡
地層壓力系數(shù)1.33,預(yù)測關(guān)井最大井口壓力為22.98 MPa,屬于異常高壓儲層,處于環(huán)境敏感度極高的灘海位置,對施工工藝及井控的要求苛刻,不允許出現(xiàn)井噴事故。計劃使用泵送橋塞工藝分3段實施壓裂后投產(chǎn),由于井眼軌跡的特殊性,首段目的層的射孔出現(xiàn)技術(shù)難題,采用常規(guī)電纜、油管輸送射孔工藝面臨著射孔槍身難以下入、難定位、射孔后油氣流外泄等高風(fēng)險。綜合考慮,最終選擇連續(xù)油管機(jī)械定位蹩壓點火方式射孔,射開首段4 461~4 468 m,順利完成定位射孔施工。圖1b為該井實施機(jī)械定位的定位曲線圖。
該井射孔后采用泵送橋塞分段壓裂,放噴后使用5 mm油嘴投產(chǎn),獲工業(yè)油、氣流,套壓10.9 MPa,產(chǎn)油52.14 t/d,產(chǎn)氣10 440 m3/d。
Q61-5H井是大港油田在Q61區(qū)塊部署的井叢井組中的1口水平井,最大井斜84.26°,水平段位移370.17 m。前期井筒作業(yè)時發(fā)現(xiàn)首段射孔段附近3 329.9 m處有小于100 mm的套管變形(使用?100 mm通井規(guī)遇阻)。該井井斜角度大,井眼軌跡特殊,且井筒有套管變形,情況較為復(fù)雜。如果使用傳統(tǒng)射孔工藝,發(fā)生卡鉆的風(fēng)險較高。采用連續(xù)油管機(jī)械定位射孔工藝,分2次使用68射孔槍、89射孔槍,機(jī)械定位射孔獲得成功,射開井段:3 335.5~3 336.5 m,3 315.5~3 316.5 m,3 289.5~3 290.5 m,經(jīng)分段泵送橋塞壓裂措施后自噴生產(chǎn),?3 mm油嘴,壓力10.3 MPa,產(chǎn)油26.62 t/d,產(chǎn)液41.6 t/d。
趙家堡1號井叢井臺是部署于大港油田羊二莊一斷塊莊的9口定向井組,表2為井叢井9口井的井深結(jié)構(gòu)數(shù)據(jù)。
該平臺位于沿海邊緣趙家堡村西,處于環(huán)境極其敏感的地帶,且井場異常狹小,井深2 000~2 300 m,井斜度為24~56°,最大井斜達(dá)到了56.55°,水平位移最大的達(dá)到了1 362.98 m,全角變化率達(dá)到了3.25~4.47°。
采用連續(xù)油管機(jī)械定位射孔工藝對井其中的9口井采取拉鏈?zhǔn)缴淇鬃鳂I(yè),均順利實施精確定位射孔,然后使用常規(guī)修井機(jī)1臺跟進(jìn)下泵完井。該井工廠平臺的施工僅動用連續(xù)油管作業(yè)機(jī)、常規(guī)修井機(jī)各1臺,緩解了井場狹小的問題,且保障了大斜度定向井的成功定位射孔,與常規(guī)作業(yè)相比提高了作業(yè)效率10%,累計增產(chǎn)原油84.79 t/d。
表2 趙家堡1號井叢平臺施工井參數(shù)及效果統(tǒng)計
G8-65-3井是大港油田港東1號井叢平臺的一口定向井,使用本工藝實施射孔結(jié)束洗井后2 h,開井觀察時發(fā)現(xiàn)溢流并逐步加大,關(guān)井壓力由0上升至5.4 MPa,使用密度1.28、1.4 g/cm3鹵水分2次壓井,成功壓住溢流。該井若采用常規(guī)電纜或油管輸送射孔將導(dǎo)致溢流、井涌,甚至井噴的風(fēng)險概率較高,且在空井筒狀態(tài)下,只能采用擠壓井的措施,會對儲層帶來污染。本次使用連續(xù)油管作業(yè)機(jī)射孔,發(fā)現(xiàn)溢流后,立即組織壓井,帶壓調(diào)整連續(xù)油管管柱洗井、脫氣,是常規(guī)作業(yè)裝備不可完成的。
1)在分析連續(xù)油管機(jī)械定位原理的基礎(chǔ)上,研制了新型機(jī)械定位裝置。詳述了機(jī)械定位工藝實施過程,結(jié)合連續(xù)油管作業(yè)機(jī)獨特的作業(yè)性能,形成了連續(xù)油管機(jī)械定位射孔工藝。
2)連續(xù)油管機(jī)械定位射孔工藝流程簡單、操作便捷,可提高射孔作業(yè)效率和準(zhǔn)確性,且有效地防止井噴事故的發(fā)生。
3)連續(xù)油管機(jī)械定位射孔技術(shù)可應(yīng)用于大斜度井、水平井等射孔施工難度較高及一些特殊工況的井,是常規(guī)射孔方式有效的補(bǔ)充手段。