文_汪耀華 喬玖春 楊迪
1 中石油長慶油田分公司第十一采油廠 2 中石油長慶油田分公司第四采油廠 3 中石油吉林油田分公司吉松質(zhì)量技術(shù)
油田在原油生產(chǎn)過程中,對油井生產(chǎn)出的液體所采用的儲存、運(yùn)輸、油水分離、氣液分離等工藝,需要產(chǎn)出液體或原油保持在一定溫度,才能不發(fā)生凝結(jié)。根據(jù)管道原油加熱溫度的相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定,對油水混合液的加熱溫度不應(yīng)超過原油初始沸點(diǎn),通常要加熱至 40~50℃來增加原油(產(chǎn)出混合液)的流動性能。因此,要求加熱爐具有對液體處理能力大和連續(xù)加熱的能力。
在日常的正常生產(chǎn)過程中,大部分加熱爐都要常年24h不間斷運(yùn)行,是油田生產(chǎn)過程中第一大能源消耗體。為了降低能源消耗、降低生產(chǎn)成本,國內(nèi)各個油田早在20世紀(jì)90年代就已經(jīng)開始使用真空相變加熱爐。
真空相變加熱爐系統(tǒng)主要由爐體部分和燃燒器等其他輔助設(shè)備組成。其工作原理是:燃料燃燒后產(chǎn)生的熱浪在爐膛內(nèi)進(jìn)行熱傳導(dǎo),使?fàn)t膛吸熱體真空膽內(nèi)處于負(fù)壓狀態(tài)的液態(tài)介質(zhì)(水或?qū)嵋海┪諢崮?,在一定的溫度條件下產(chǎn)生相變轉(zhuǎn)為蒸汽,蒸汽沸騰,再通過換熱器傳熱給被加熱介質(zhì)(油或混合液)。與被加熱工質(zhì)產(chǎn)生熱交換后,因傳熱介質(zhì)(水或?qū)嵋海┊a(chǎn)生的蒸汽溫度降低而冷凝后,在重力的作用下落回原位,再進(jìn)行加熱而轉(zhuǎn)變?yōu)檎羝?。如此連續(xù)相變循環(huán),傳熱介質(zhì)(水或?qū)嵋海┩ㄟ^蒸發(fā)-冷凝的相變過程,將熱量傳導(dǎo)到被加熱工質(zhì)。當(dāng)傳遞熱能過程達(dá)到一種平衡狀態(tài)時,可以保持在負(fù)壓狀態(tài)低于當(dāng)?shù)卮髿鈮毫l件下實現(xiàn)相變。因此,真空相變加熱爐與普通加熱爐相比能耗低、熱效率高,自動化程度高。
但是,經(jīng)過十幾年的油田生產(chǎn)運(yùn)行表明,真空相變加熱爐經(jīng)過5a以上運(yùn)行后(清灰除垢以后),熱效率也會比初裝時的原始設(shè)計熱效率明顯降低。其主要原因是真空相變加熱爐爐膛內(nèi)的吸熱體表面由于長期運(yùn)行形成的氧化膜層逐年加重,阻熱能力不斷加強(qiáng),影響了真空相變加熱爐的熱交換水平。
長慶油田第十一采油廠現(xiàn)有各類加熱爐334臺,其中真空相變加熱爐30臺,占比9%;平均使用壽命達(dá)到7a以上,最長使用達(dá)到10a,18臺真空相變加熱爐已經(jīng)生產(chǎn)運(yùn)行7a以上(含7年)。依據(jù)《油田生產(chǎn)系統(tǒng)節(jié)能監(jiān)測規(guī)范》和《石油工業(yè)用加熱爐熱工測定》等標(biāo)準(zhǔn), 對我廠11臺熱效率偏低的真空相變加熱爐進(jìn)行了熱工監(jiān)測。經(jīng)監(jiān)測,實際平均熱效率為83.87%,而平均設(shè)計額定熱效率90.34%,比平均設(shè)計額定熱效率低6.47%;平均排煙溫度191℃,其中孟一聯(lián)1#、鎮(zhèn)二聯(lián)和鎮(zhèn)二聯(lián)等7臺加熱爐排煙溫度均超200℃,占比63.6%;經(jīng)節(jié)能監(jiān)測綜合評價8臺加熱爐節(jié)能評價不合格,占比72.7%。
11臺真空相變加熱爐進(jìn)行原始工況條件下的熱效率測試后,為降低排煙溫度,提升熱效率和節(jié)能率,我們編制了加熱爐提效措施,根據(jù)提效措施針對真空相變加熱爐采取了吸熱體(水冷壁)表面誕敷定向吸熱膜材技術(shù)措施。經(jīng)過5個月運(yùn)行后,對應(yīng)用吸熱體(水冷壁)表面誕敷定向吸熱膜材技術(shù)的真空相變加熱爐使用情況進(jìn)行了熱工監(jiān)測。經(jīng)監(jiān)測,11臺真空相變加熱爐平均排煙溫度從191℃降至149.1℃,下降了41.9℃;平均排煙處過量空氣系數(shù)從1.53降至1.34,下降了0.19;平均熱效率從83.87%升至88.30%,上升4.43%;平均節(jié)能率達(dá)到5.24%。
2019年為提升加熱爐熱效率和加溫效率,對11臺真空相變加熱爐進(jìn)行了盤管清垢,爐體大修改造等技改造10臺次,投入資金120.86萬元,經(jīng)技改后,加熱爐熱效率和加溫效率提升不明顯。經(jīng)過2020年對真空相變加熱爐采用在吸熱體表面誕敷定向吸熱膜材技術(shù)后,排煙溫度、剩余空氣系數(shù)、爐體外表溫度、熱效率、節(jié)能率等五項考核技術(shù)指標(biāo)合格率均達(dá)到100%,而且僅運(yùn)行5個月節(jié)約天然氣折合標(biāo)準(zhǔn)煤459.37t,折合人民幣45萬元,11臺真空相變加熱爐投入資金53.35萬元,預(yù)計投入資金半年內(nèi)收回成本,詳細(xì)的對比測試數(shù)據(jù)見節(jié)能量計算結(jié)果匯總(表1)。
表1 節(jié)能量計算結(jié)果匯總表
在真空相變加熱爐爐膛內(nèi)的受熱體(水冷壁)表面誕敷定向吸熱膜材,當(dāng)環(huán)境溫度達(dá)到 200℃時,形成固化瓷膜,膜層在高溫?zé)嵩吹淖饔孟?,在吸熱體(水冷壁)表面垂直于其切線方向產(chǎn)生的電磁波穿過吸熱體(水冷壁)表面向被加熱介質(zhì)直接輻射,使被加熱介質(zhì)的每一個分子同時獲得能量,提高了被加熱介質(zhì)的熱能吸收速率和熱能吸收效率,減少了排煙熱損失。
由于部分電磁波被折射爐膛,使?fàn)t膛的未燃燼的灰垢分子受到多次輻射而產(chǎn)生不規(guī)則運(yùn)動,這就增加了燃料懸浮粒子在爐膛內(nèi)的停留時間。在煙氣流漩渦分離作用下,細(xì)微燃料顆粒和飛灰甩回爐內(nèi),形成微爆實現(xiàn)二次燃燒,減少了真空相變加熱爐的化學(xué)熱損失和灰垢分子在爐膛內(nèi)的吸熱體表面的吸附力,也減少飛灰逸出量,保護(hù)環(huán)境。
在真空相變加熱爐爐膛內(nèi)的吸熱體表面(水冷壁)直接誕敷定向吸熱膜材,當(dāng)環(huán)境溫度達(dá)到 200℃時,定向吸熱膜材形成固化瓷膜,使真空相變加熱爐爐膛內(nèi)的受熱體表面實現(xiàn)了全密閉保護(hù),抗燃料和氣體沖磨、抗氧化,為設(shè)備的安全運(yùn)行發(fā)揮重要的保護(hù)作用。
根據(jù)《全國污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》,在真空相變加熱爐爐膛內(nèi)的吸熱體(水冷壁)表面誕敷一種定向吸熱膜材, 11臺真空相變加熱爐運(yùn)行5個月,節(jié)能459.37tce,減少向大氣排放CO21204t、SO23905kg、NOX3399kg。